浙江長(zhǎng)廣(集團(tuán))有限公司長(zhǎng)廣企業(yè)服務(wù)分公司 任 亮
浙江長(zhǎng)廣水泥公司2500t/d 的熟料生產(chǎn)線(xiàn)于2004 年7 月建成投產(chǎn),使用的是五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器,其原理是出窯煙氣從預(yù)熱器中通過(guò),同時(shí)使入窯前的生料粉末在預(yù)熱器中懸浮,與煙氣進(jìn)行熱交換,提高入窯前生料粉的溫度。
當(dāng)前企業(yè)面臨環(huán)保壓力越來(lái)越大,而另一方面企業(yè)追求節(jié)能減排,提高經(jīng)濟(jì)效益,因此要根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況加以改造。
五級(jí)預(yù)熱器原理如圖1 所示。由于C1 筒內(nèi)的氣固分離效率低于90%,有10%~13%的粉塵隨煙氣逸出,表現(xiàn)為C1排出的溫度在360~380℃,存在較多的熱量和煙塵排入大氣,增加了電除塵的壓力和能量浪費(fèi)。
圖1 五級(jí)預(yù)熱器原理圖
新型干法生產(chǎn)線(xiàn)懸浮式預(yù)熱器是在各級(jí)旋風(fēng)筒中進(jìn)行熱交換和原料粉的收集,主要工藝流程為生料粉由上而下,出窯熱風(fēng)由上而下,為了熱交換盡可能的進(jìn)行徹底,采用的是切向反轉(zhuǎn)式旋風(fēng)筒,以多級(jí)串聯(lián)形式排列,同時(shí)造成了沿程阻力損失和局部阻力損失,局部損失主要發(fā)生在旋風(fēng)筒入口,椎體部分和內(nèi)筒入口處,這是因?yàn)樾L(fēng)筒中心處強(qiáng)制渦和內(nèi)筒入口處的“短路氣流”交匯,形成強(qiáng)烈的摩擦并造成較大的壓力損失,“短路氣流”不僅產(chǎn)生壓力損失,還會(huì)帶走大量細(xì)粉,降低旋風(fēng)筒的分離效率。
基于C1 筒的基本結(jié)構(gòu),原料粉進(jìn)入旋風(fēng)筒之后,要使其分離出來(lái)就得取決其切向速度,它使原料受到離心力的作用,粉料末的密度大,在離心力的作用下,粉料沿邊壁運(yùn)動(dòng)并向下下滑,最后從錐形底部排出。
切向速度不僅對(duì)分離效率產(chǎn)生極大的影響,同時(shí)也反映旋轉(zhuǎn)動(dòng)能損失量,那么降低切向速度的衰減就顯得很有必要,“短路氣流”在內(nèi)筒入口處有極大的阻礙作用。若在C1 筒內(nèi)筒直筒下連接一個(gè)錐形整流器,那么筒內(nèi)筒中的中心強(qiáng)制渦流從整流器下端進(jìn)入時(shí),可以減小“短路氣流”對(duì)中心渦流的影響,縮小了進(jìn)風(fēng)口的面積,改變了渦流風(fēng)流方向,可以減少內(nèi)流風(fēng)和外流風(fēng)“紊流”和“短路氣流”,也減小了細(xì)粉從筒內(nèi)筒中逸出,減輕了電除塵的壓力。
(1)材料:δ=8mm,16Mn 的耐磨鋼板和δ=6mm A3 鋼板。
(2)結(jié)構(gòu):C1 筒內(nèi)筒下端直徑與錐形整流器的上端直徑相等,且整流器上端有螺孔,用法蘭與C1 筒內(nèi)筒下端相連,由于旋風(fēng)筒內(nèi)部結(jié)構(gòu)不對(duì)稱(chēng),因此中心強(qiáng)制渦流也會(huì)偏離旋風(fēng)筒內(nèi)筒的中心軸線(xiàn),如圖2 所示。
圖2 筒內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
(3)錐形整流器的參數(shù)設(shè)計(jì):r=0.6R,l=0.1L,內(nèi)筒的中心軸線(xiàn)與整流器下端軸線(xiàn)成30°左右的夾角θ。
提高了C1 筒的氣固分離效率,降低了C1筒排出的煙氣溫度20℃左右,提高熱交換效率,以此達(dá)到節(jié)能減排的目的。浙江長(zhǎng)廣水泥公司改造后三年來(lái)運(yùn)行狀況良好,經(jīng)統(tǒng)計(jì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)煤1kg/t熟料,按日產(chǎn)熟料3000t,年正常運(yùn)行320d,年節(jié)煤960t。其他工藝設(shè)備涉及到氣固分離進(jìn)行熱交換,根據(jù)實(shí)際情況也可以根據(jù)其原理進(jìn)行改造。