秦轉(zhuǎn)麗 陽詠梅
摘要:利用故障樹分析法,找出了造成主輔發(fā)電機(jī)滑環(huán)燒損的主要原因,制定了改進(jìn)措施,成功解決了滑環(huán)燒損問題,充分發(fā)揮了故障樹分析法在解決產(chǎn)品質(zhì)量問題中的作用。
關(guān)鍵詞:故障樹分析;主輔發(fā)電機(jī);滑環(huán)燒損
0 引言
我公司從國外技術(shù)引進(jìn)了一款大功率內(nèi)燃機(jī)車主輔發(fā)電機(jī),該發(fā)電機(jī)由主發(fā)電機(jī)和輔助發(fā)電機(jī)組成,通過機(jī)械連接在同一個(gè)發(fā)電機(jī)機(jī)體內(nèi)部,主輔發(fā)電機(jī)電氣上是相互獨(dú)立的。滑環(huán)是主輔發(fā)電機(jī)中的關(guān)鍵部件,其可靠性至關(guān)重要,若滑環(huán)燒損無法使用,將直接導(dǎo)致機(jī)車機(jī)破故障。
1 故障概況
該電機(jī)配套用于和諧型內(nèi)燃機(jī)車,機(jī)車運(yùn)行于東北地區(qū),為重載貨運(yùn)機(jī)車。機(jī)車自上線運(yùn)行以來,主輔發(fā)電機(jī)陸續(xù)發(fā)生了批量滑環(huán)燒損故障,共計(jì)56次,其中3次造成了機(jī)破故障。故障部位多發(fā)生在最外側(cè)兩個(gè)滑環(huán)上,滑環(huán)燒損如圖1所示。故障初期,采用機(jī)車入庫在線更換滑環(huán)的方式維持應(yīng)用。
2 滑環(huán)結(jié)構(gòu)
電機(jī)在技術(shù)轉(zhuǎn)化時(shí),采用了技術(shù)引進(jìn)時(shí)的原有設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),僅部分材料進(jìn)行了國產(chǎn)化替代。滑環(huán)結(jié)構(gòu)如圖2所示,每個(gè)銅環(huán)嵌入各自的絕緣材料內(nèi),組成單個(gè)滑環(huán),4個(gè)滑環(huán)按順序安裝在滑環(huán)座上,并用滑環(huán)壓緊螺栓固定,每個(gè)滑環(huán)通過導(dǎo)電螺栓引出接線柱,用以勵(lì)磁電流的輸入。最外側(cè)兩個(gè)滑環(huán)配套輔發(fā)電機(jī),內(nèi)側(cè)兩個(gè)滑環(huán)配套主發(fā)電機(jī)。
3 故障樹定性分析
3.1 ? ?故障樹
故障樹是一種特殊的倒立樹狀的邏輯因果關(guān)系圖。故障樹分析(Fault Tree Analysis,F(xiàn)TA)是以一個(gè)不希望發(fā)生的產(chǎn)品故障事件或?yàn)?zāi)難性危險(xiǎn)即頂事件作為分析對象,通過由上而下的嚴(yán)格的按層次的故障因果邏輯分析,逐層找出導(dǎo)致故障事件的必要而充分的直接原因,畫出故障樹,最終找出導(dǎo)致頂事件發(fā)生的所有可能原因和原因組合。故障樹分析的優(yōu)勢有:(1)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),改進(jìn)設(shè)計(jì),提高產(chǎn)品可靠性;(2)它是一種事故調(diào)查的有效手段,可為故障歸零提供依據(jù);(3)它是一種圖形演繹方法,比較直觀。
3.2 ? ?建立故障樹
以滑環(huán)燒損為頂事件,建立故障樹。本分析不考慮用戶維護(hù)方面的因素,不考慮人為因素和環(huán)境因素,僅從設(shè)計(jì)角度分析。滑環(huán)燒損故障樹如圖3所示。
3.3 ? ?求最小割集
(1)故障樹定性分析的任務(wù)之一就是要尋找故障樹的全部最小割集。本文采用上行法求最小割集,具體步驟如下:M4=X6+X7+X8;M2=X4+M4+X9;M3=X5+X6+X7;M1=X1+X2+
X3+M3;T=M1+M2。
(2)經(jīng)計(jì)算,求得滑環(huán)燒損的最小割集為:{X1}{X2}{X3}{X4}{X5}{X6}{X7}{X8}{X9},且底事件X6、X7在割集中出現(xiàn)了兩次。
(3)最小割集定性比較原則。求得全部最小割集后,按以下原則進(jìn)行定性比較,以便將定性比較的結(jié)果應(yīng)用于提示改進(jìn)設(shè)計(jì)的方向,指導(dǎo)故障診斷。根據(jù)每個(gè)最小割集所含底事件數(shù)目(階數(shù))排序,在各個(gè)底事件發(fā)生概率比較小,且差別相對不大的條件下:
1)階數(shù)越小的最小割集越重要;
2)在低階最小割集中出現(xiàn)的底事件比高階最小割集中的底事件重要;
3)在最小割集階數(shù)相同的條件下,在不同最小割集中重復(fù)出現(xiàn)的次數(shù)越多的底事件越重要。
(4)結(jié)論:根據(jù)以上原則,底事件均為一階割集,任何一個(gè)底事件的發(fā)生都可能導(dǎo)致頂事件的發(fā)生,底事件X6、X7在割集中出現(xiàn)了兩次,故底事件銅環(huán)與絕緣熱脹冷縮差異大、導(dǎo)電螺栓與銅環(huán)接觸不良這兩個(gè)原因最重要,應(yīng)首要解決;其他問題也應(yīng)予以關(guān)注和解決。
4 原因排查和制定改進(jìn)措施
上述故障樹定性分析,為解決滑環(huán)燒損故障指明了方向。筆者將逐一對上述故障原因進(jìn)行排查并制定改進(jìn)措施,具體如下:
4.1 ? ?銅環(huán)選材不當(dāng)
銅環(huán)采用技術(shù)引進(jìn)規(guī)定的材料牌號,且在國外有多年運(yùn)用經(jīng)驗(yàn),無證據(jù)證明選材不當(dāng),故在此不做深究。
4.2 ? ?滑環(huán)表面散熱不良
若滑環(huán)表面散熱不良,長期熱量積聚,易引起滑環(huán)表面高溫變色,進(jìn)而影響到與電刷的接觸,久而久之會發(fā)生滑環(huán)燒損故障?;h(huán)表面根據(jù)電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向設(shè)計(jì)有相應(yīng)的螺旋槽,利于排除碳粉,也增加了滑環(huán)表面的散熱面積。螺旋槽尺寸、數(shù)量和方向均與廠內(nèi)同類電機(jī)相同,符合要求。
4.3 ? ?配套電刷電密超標(biāo)
燒損銅環(huán)上所流過的電流為輔發(fā)勵(lì)磁電流70 A。每個(gè)銅環(huán)配2個(gè)電刷,電刷截面積為1.81 cm2,計(jì)算電刷電密為19.28 A/cm2,技術(shù)引進(jìn)資料顯示許用電密為10.8 A/cm2,已超出使用范圍,顯然不符合要求。
改進(jìn)措施:加大電刷截面積或增加電刷數(shù)量或更換承受電密高的電刷。為方便起見,選用和主發(fā)電機(jī)一樣的大電刷,截面積為4.03 cm2,材質(zhì)不變,數(shù)量不變。大電刷計(jì)算電密為8.68 A/cm2,小于許用電密10.8 A/cm2,滿足設(shè)計(jì)要求。
4.4 ? ?銅環(huán)松動(dòng)
4.4.1 ? ?滑環(huán)壓緊螺栓緊固力矩偏小
滑環(huán)壓緊螺栓的目的是將4個(gè)銅環(huán)與絕緣緊固在一起,使之成為一個(gè)整體。螺栓為3/8英寸,技術(shù)引進(jìn)圖紙緊固力矩為9.5~10.8 Nm。
改進(jìn)措施:經(jīng)螺栓緊固力矩計(jì)算,此緊固力矩確實(shí)偏小,應(yīng)調(diào)整為25~28 Nm。
4.4.2 ? ?銅環(huán)與絕緣熱脹冷縮差異大
該滑環(huán)絕緣材料為藍(lán)色BMC(F級),絕緣材料和銅環(huán)整體模壓而成,模壓澆注式絕緣結(jié)構(gòu)。若銅環(huán)和絕緣材料的導(dǎo)熱系數(shù)相差太大,有可能會因熱脹冷縮、熱塑性變形而造成滑環(huán)松動(dòng)。復(fù)測螺栓緊固情況,發(fā)現(xiàn)3/8英寸緊固螺栓還可輕松擰動(dòng)3/4圈,這印證了螺栓緊固力矩偏小的問題。
改進(jìn)措施:更換絕緣材料,改進(jìn)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)。絕緣材料改為高強(qiáng)度層壓玻璃布板,滑環(huán)座表面用絕緣材料繞包并熱固化,銅環(huán)熱套在該表面,并提高整體真空壓力浸漆的要求,提高滑環(huán)一體性。
4.4.3 ? ?導(dǎo)電螺栓與銅環(huán)接觸松動(dòng)
導(dǎo)電螺栓的材料為銅棒,作用是一端與銅環(huán)連接,另一端螺柱引出到銅環(huán)外端面,與勵(lì)磁連線建立連接。與銅環(huán)連接的一端為直齒,直齒與銅環(huán)孔之間為過盈配合,憑設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)可能存在接觸不良的情況。
改進(jìn)措施:改為傳統(tǒng)的有多年運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)的導(dǎo)電螺栓與銅環(huán)之間的螺紋連接結(jié)構(gòu)較為可靠。
4.5 ? ?轉(zhuǎn)軸軸頭外徑跳動(dòng)量大
滑環(huán)裝配套在轉(zhuǎn)軸軸頭上,若轉(zhuǎn)軸軸頭外徑跳動(dòng)量大,那么滑環(huán)外徑跳動(dòng)量大。圖紙要求轉(zhuǎn)軸外徑跳動(dòng)量為0.025 mm,實(shí)際復(fù)測均符合要求。
4.6 ? ?滑環(huán)表面粗糙度超標(biāo)
滑環(huán)表面粗糙度圖紙要求為Ra3.2,檢測符合圖紙要求,且手感光滑光亮。
4.7 ? ?轉(zhuǎn)軸與滑環(huán)座內(nèi)徑配合間隙大
轉(zhuǎn)軸軸頭外徑?準(zhǔn)116.865 -0.025 ? ?0 ?mm,滑環(huán)座內(nèi)徑?準(zhǔn)116.8650 +0.025 mm,計(jì)算得間隙配合為0~0.05 mm。這個(gè)配合數(shù)值是基于滑環(huán)裝配整體可以在線拉拔更換而定。但據(jù)多年的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),一般取過渡到過盈配合為宜。
改進(jìn)措施:將轉(zhuǎn)軸軸頭外徑調(diào)整為?準(zhǔn)116.885-0.025 0 mm,計(jì)算得配合間隙0.03 mm至過盈0.02 mm。
5 實(shí)施改進(jìn)措施
改進(jìn)后的滑環(huán)結(jié)構(gòu)如圖4所示。準(zhǔn)備充足的備件到各路局或維修段,待機(jī)車回庫檢修時(shí),拆卸原有滑環(huán),更換上新滑環(huán),同時(shí)將輔發(fā)配套的電刷更換為大截面電刷,此過程耗費(fèi)大量的售后服務(wù)費(fèi)用和時(shí)間,需陸續(xù)分步分批次更換。自批量更換以來,至今未發(fā)生過滑環(huán)燒損故障,改進(jìn)措施非常有效。
6 結(jié)語
在主輔發(fā)電機(jī)滑環(huán)質(zhì)量改進(jìn)過程中,采用了故障樹分析法,對滑環(huán)燒損故障進(jìn)行了所有可能的原因分析,并進(jìn)行了故障排查,制定出了改進(jìn)措施和方案,成功消除了滑環(huán)燒損故障。改進(jìn)后的滑環(huán)結(jié)構(gòu)已推廣至該系列其他電機(jī)上。故障樹分析法為實(shí)際工程應(yīng)用中的故障分析提供了參考,可避免盲目分析,對提高產(chǎn)品質(zhì)量有著深遠(yuǎn)影響。
[參考文獻(xiàn)]
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收稿日期:2020-05-06
作者簡介:秦轉(zhuǎn)麗(1979—),女,陜西合陽人,高級工程師,研究方向:發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)、可靠性技術(shù)推廣和應(yīng)用。