摘 要:近年來,660MW機(jī)組多次發(fā)生停機(jī)后高、中壓缸上、下缸溫差拉大現(xiàn)象。上、下缸存在溫差將引起汽缸變形,汽缸的這種變形使汽缸徑向間隙減小甚至消失,造成徑向動(dòng)、靜摩擦,損壞設(shè)備。另外,還會(huì)出現(xiàn)隔板和葉輪偏離正常時(shí)所在的垂直平面的現(xiàn)象,使軸向間隙變化,甚至引起軸向動(dòng)、靜摩擦,使盤車電流增大,嚴(yán)重時(shí)盤車電機(jī)過流跳閘,如不能及時(shí)手動(dòng)盤車,便有可能引起大軸彎曲。某廠#1機(jī)組1月份卻發(fā)生一起停機(jī)后高壓上外缸溫度突降,高壓外缸上、下缸溫差拉大現(xiàn)象,這種高壓上外缸溫度突降現(xiàn)象過往較為少見,因此,對此次#1機(jī)組停機(jī)后高壓上外缸溫度突降的原因分析非常有必要,找出原因并提出相關(guān)防范措施,杜絕此類事件的再次發(fā)生。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);高壓上外缸溫度突降;原因分析;防范措施
一、概述
某廠#1機(jī)組汽輪機(jī)是型號為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N660-25/600/600-I,超超臨界機(jī)組。軸封蒸汽系統(tǒng)有兩路汽源,一路來自輔助蒸汽系統(tǒng),作為啟動(dòng)汽源;一路來自主蒸汽,作為低負(fù)荷時(shí)用汽(備用汽源);軸封蒸汽系統(tǒng)汽源分別供給高、中壓轉(zhuǎn)子及經(jīng)過減溫器供給低壓轉(zhuǎn)子軸端密封。機(jī)組在60%負(fù)荷以上時(shí),軸封系統(tǒng)達(dá)到自密封,由軸封汽溢流調(diào)整門控制軸封進(jìn)汽母管壓力在0.05MPa~0.13MPa。
二、#1機(jī)組發(fā)生停機(jī)后高壓上內(nèi)缸溫度突降經(jīng)過
2019年1月15日,5:59 #1機(jī)組按照調(diào)度要求執(zhí)行調(diào)峰停機(jī)鍋爐MFT,聯(lián)跳汽機(jī),發(fā)電機(jī)解列。7:06 #1機(jī)主機(jī)轉(zhuǎn)速到零,投入盤車連續(xù)運(yùn)行,電流13.2A,偏心24.8um。
19:26:39高壓外缸上內(nèi)壁溫度從387℃開始有明顯的下降趨勢。其他缸溫暫無變化。高壓內(nèi)缸下內(nèi)壁溫度:437.5℃、高壓內(nèi)缸下外壁溫度:430.9℃、高壓外缸下內(nèi)壁溫度:395.9℃。軸封壓力15.04KPa、溫度136.37℃。
19:55:26偏心值變化至最大,然后回落。偏心30.1um,高壓內(nèi)缸下內(nèi)壁溫度:434.8℃、高壓內(nèi)缸下外壁溫度:409℃、高壓外缸上內(nèi)壁溫度:138.6℃、高壓外缸下內(nèi)壁溫度:389.2℃、高壓外缸下外壁溫度:389.3℃。盤車電流15.32um。
19:57:26高壓內(nèi)缸下外壁溫度降至最低,并開始回升。高壓內(nèi)缸下內(nèi)壁溫度:434.6℃、高壓內(nèi)缸下外壁溫度:409℃、高壓外缸上內(nèi)壁溫度:126.7℃、高壓外缸下內(nèi)壁溫度:388.7℃、高壓外缸下外壁溫度:389.5℃。偏心:26.1um,盤車電流15.4A。軸封壓力14.68KPa、溫度134.08℃。
缸溫下降過程中,盤車電流最高波動(dòng)至16.46A,增大348A;偏心最高至30.1A,變化值為6.16um;高壓外缸上內(nèi)壁溫度在30分47秒內(nèi)從387℃降至126.7℃,然后回升,下降260.3℃。發(fā)現(xiàn)缸溫變化后,運(yùn)行人員緊過輔汽供軸封相關(guān)閥門、高中壓軸封供汽手動(dòng)門、低壓軸封減溫水手動(dòng)門,高壓外缸上內(nèi)壁溫度開始回升。
三、#1機(jī)組發(fā)生停機(jī)后高壓上外缸溫度突降的原因分析
缸溫下降前各系統(tǒng)無任何征兆,在機(jī)組現(xiàn)在測點(diǎn)體系統(tǒng)中,只有高壓外缸上半內(nèi)臂溫度面積點(diǎn)變化異常,其他參數(shù)均無變化。因機(jī)組高壓內(nèi)缸內(nèi)上壁未設(shè)置測點(diǎn),當(dāng)高壓外缸內(nèi)上半溫度變化時(shí),其變化體現(xiàn)不出來。當(dāng)高壓外缸內(nèi)上壁溫度變化16分鐘后,高壓內(nèi)缸內(nèi)下半溫度有相應(yīng)變化,但其內(nèi)壁溫度變化不明顯,缸溫下降變化11分鐘后,盤車電流開始出現(xiàn)擺動(dòng)式波動(dòng),電流呈增大變化,同時(shí)偏心值亦有增大的趨勢,證明了缸溫表計(jì)正常,缸溫下降是真實(shí)的。
根據(jù)機(jī)組結(jié)構(gòu),高壓缸夾層為上下結(jié)構(gòu),加熱蒸汽從高、中壓缸進(jìn)汽軸封段引出,設(shè)一母管疏水,然后分出上、下夾層進(jìn)汽管后引至汽缸夾層腔室,環(huán)管緊貼高壓外缸內(nèi)壁布置,蒸汽通過噴口噴出進(jìn)入夾層腔室。機(jī)組停運(yùn)后,夾層停運(yùn),疏水關(guān)閉。若此處返汽,則應(yīng)高壓外缸上、下內(nèi)壁溫度同時(shí)下降,不應(yīng)只有外缸上內(nèi)壁溫度突降,而高壓外缸下內(nèi)壁溫度無明顯變化,排除由夾層管道返汽的可能性。
查系統(tǒng)曲線,發(fā)現(xiàn)軸封母管溫度134℃與缸溫下降至最低時(shí)的溫度相近,軸封母管壓力停機(jī)后由11.8Kpa緩慢上升到15.8Kpa后有不斷的下降過程,缸溫變化時(shí),下降到14.5KPa。由此可見停止軸封供汽后,輔汽供軸封母管電動(dòng)門、調(diào)整門有輕微內(nèi)漏,使軸封母管壓力停機(jī)后由11.8Kpa緩慢上升到158Kpa,高、中壓軸封進(jìn)汽手動(dòng)門存在內(nèi)漏,當(dāng)軸封母管壓力上升到15.8Kpa后軸封蒸汽漏進(jìn)高壓缸夾層,軸封母管壓力有不斷的下降過程。冷汽進(jìn)入高壓缸夾層后,蒸汽的上升作用使冷汽先行與高壓外缸上內(nèi)壁接觸,吸收了高壓外缸上內(nèi)壁的熱量,使高壓外缸內(nèi)上壁溫度先行下降,而當(dāng)時(shí)高壓缸內(nèi)上壁的壁溫較高(388度),此時(shí)蒸汽并不凝結(jié),故其他高壓缸溫度沒有明顯下降。當(dāng)高壓外缸內(nèi)上壁溫度下降到一定數(shù)值時(shí),蒸汽開始凝結(jié)成水,滴落到高壓內(nèi)缸和高壓外缸內(nèi)下壁,再加上汽缸的熱傳導(dǎo)作用,造成高壓缸其他點(diǎn)的溫度滯后小幅下降。發(fā)現(xiàn)缸溫變化后,運(yùn)行人員緊過輔汽供軸封相關(guān)閥門、高中壓軸封供汽手動(dòng)門、低壓軸封減溫水手動(dòng)門后高壓外缸上內(nèi)壁溫度開始回升,證明了此次高壓上外缸溫度突降冷氣來自軸封蒸汽。
四、防范措施
(1)機(jī)組停運(yùn),真空到零,必須關(guān)閉高壓前、后軸封供汽手動(dòng)門,AB低壓缸軸封供汽手動(dòng)門,軸封減溫水調(diào)門后手動(dòng)門,軸封減溫水旁路門。
(2)軸封系統(tǒng)停運(yùn)后,關(guān)閉輔汽供軸封相關(guān)閥門,并開啟軸封管道疏水門。
(3)機(jī)組停運(yùn)后的前三天,每班須開啟#1、#2、#3段抽汽逆止門及高排逆止門前疏水一次,時(shí)間不超過3分鐘。
(4)機(jī)組停運(yùn)后的前三天,每班須開啟上、下夾層加熱進(jìn)汽電動(dòng)門及夾層疏水電動(dòng)門對夾層加熱管道進(jìn)行疏水一次,上、下夾層管道疏水時(shí)不能同時(shí)進(jìn)行,時(shí)間不超過3分鐘。
(5)停機(jī)后加強(qiáng)對各系統(tǒng)溫度及各加熱器水位的監(jiān)視,嚴(yán)格執(zhí)行停機(jī)后監(jiān)盤制度及停機(jī)日志抄表制度。
(6)軸封系統(tǒng)停運(yùn)后檢查軸封系統(tǒng)各閥門的嚴(yán)密性。
(7)停機(jī)后建議延長高排逆止門后疏水10分鐘后才關(guān)閉。
(8)加強(qiáng)設(shè)備管理維護(hù)、加強(qiáng)運(yùn)行人員責(zé)任心教育及技能培訓(xùn)。
五、結(jié)語
超超臨界機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)主、再熱蒸汽溫度達(dá)600℃,停機(jī)后汽機(jī)缸溫550℃左右,一旦汽缸進(jìn)冷水、冷汽,輕則影響汽機(jī)壽命,重則產(chǎn)生動(dòng)靜摩擦,大軸彎曲。停機(jī)后汽缸進(jìn)冷水、冷汽除了設(shè)備原因外,大多與運(yùn)行人員停機(jī)后思想麻痹大意,責(zé)任心不強(qiáng),沒有嚴(yán)格執(zhí)行停機(jī)后監(jiān)盤制度及停機(jī)日志抄表制度,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)汽缸溫度異常下降,當(dāng)發(fā)現(xiàn)汽缸溫度異常下降后不能分析出具體原因采取有效措施有關(guān)。因此,只要我們能加強(qiáng)設(shè)備管理維護(hù)、加強(qiáng)運(yùn)行人員責(zé)任心教育及技能培訓(xùn)、嚴(yán)格執(zhí)行停機(jī)后監(jiān)盤制度及停機(jī)日志抄表制度、停機(jī)后采取防止汽缸進(jìn)冷水、冷汽防范措施,及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)采取正確措施,就能有效預(yù)防停機(jī)后汽缸進(jìn)冷水、冷汽或減小汽缸進(jìn)冷水、冷汽汽缸溫差大幅拉大。
作者簡介:陳仕剛,男,高級技師,1994分配到廣東省韶關(guān)粵江發(fā)電有限責(zé)任公司工作,多年來一直從事運(yùn)行工作,現(xiàn)擔(dān)任公司集控資深技師兼運(yùn)行部值長。