劉 敏
(汾西礦業(yè)通風(fēng)處,山西 介休 032300)
隨著礦井采深以及瓦斯涌出量增加,礦井瓦斯治理時單用單純風(fēng)排瓦斯方式難以確保井下生產(chǎn)安全[1~4]。具體煤礦生產(chǎn)中遇到的問題為[5~6]:采面上隅角瓦斯集聚、煤炭采出率底、高位瓦斯抽采巷及抽采鉆孔布置導(dǎo)致采掘接替緊張等。面對更為復(fù)雜的煤炭生產(chǎn)條件,礦井需要構(gòu)建與之對應(yīng)的瓦斯治理體系。文中以山西某礦6809采面為工程背景,對采面采用的Y型通風(fēng)方式應(yīng)用效果進(jìn)行分析,以期為其他礦井瓦斯治理提供一定借鑒。
山西某瓦斯涌出量顯著增加,日益成為制約礦井生產(chǎn)安全的不利環(huán)節(jié)。為了確保井下生產(chǎn)安全,結(jié)合自身開采情況選擇適宜的通風(fēng)方式及瓦斯治理方式對確保煤炭生產(chǎn)效率的提升具有顯著的促進(jìn)意義。礦井在生產(chǎn)過程中根據(jù)井下實際需要,也構(gòu)建了與瓦斯治理相匹配的通風(fēng)方式,采面通風(fēng)注漿從傳統(tǒng)的U型通風(fēng)轉(zhuǎn)變成雙U型、U型+高位瓦斯抽放巷形式。
相對于傳統(tǒng)U型通風(fēng)方式,雙U型號及U型+高位瓦斯抽放巷雖然具備更強的通風(fēng)能力,但是采面上隅角瓦斯超限問題、巷道掘進(jìn)工程量過大問題以及煤炭采出率低等問題仍無法解決。
基于此,礦井為提升生產(chǎn)效率,并從根本上消除上隅角瓦斯集聚、超限等對回采工作面生產(chǎn)帶來的安全隱患,從改變采面回采巷道布置出發(fā),采用沿空留巷方式將采面通風(fēng)方式改成Y型,具體見圖1所示。并針對沿空留巷圍巖變形嚴(yán)重、支護(hù)困難等問題,采用新型柔性混凝土模柱支護(hù)技術(shù),并取得顯著應(yīng)用成果。
圖1 采面Y型通風(fēng)方式
2.1 通風(fēng)技術(shù)原理
回采工作面端尾支護(hù)回撤后及時在液壓支架保護(hù)作用下將混凝土泵送至柔性模柱內(nèi),從而在采面采空區(qū)與沿空留巷間砌筑連續(xù)、密閉的混凝土墻,結(jié)合巷道原有支護(hù)體系對沿空留巷巷道圍巖變形進(jìn)行控制,提升巷道圍巖穩(wěn)定性。同時構(gòu)筑的混凝土墻可以通過降低采面向采空區(qū)的漏風(fēng)量減小采空區(qū)瓦斯涌出量,從而在一定程度上防范采空區(qū)內(nèi)遺煤自燃。
將留設(shè)的沿空巷道作為采面回風(fēng)巷,從而在回采工作面內(nèi)構(gòu)建兩進(jìn)一回的Y型通風(fēng)方式,消除采面回風(fēng)巷上隅角。同時沿空留巷可以作為下一個臨近回采工作面的進(jìn)風(fēng)巷,降低巷道掘進(jìn)工程量。
2.2 Y型通風(fēng)方式瓦斯治理效果
采用混凝土砌筑模柱沿空留巷時,不需要留設(shè)護(hù)巷煤柱,不僅降低巷道掘進(jìn)工程量而且增加采面煤炭回收率。礦井以往采面采用U型、雙U型以及U+高抽巷方式時均無法根治上隅角瓦斯集聚問題,采用Y型通風(fēng)方式由于改變了采面采空區(qū)內(nèi)風(fēng)流方向,從而徹底解決回風(fēng)上隅角瓦斯集聚問題。同時由于采用新型柔性混凝土模柱支護(hù)技術(shù),砌筑后的混凝土墻與巷道頂板接觸密實,可以起到較好的采空區(qū)密閉效果,采空區(qū)內(nèi)集聚的大量高濃度瓦斯可以通過埋管、布置傾斜鉆孔方式進(jìn)行抽采,具體Y型通風(fēng)方式采空區(qū)瓦斯抽采鉆孔布置見圖2所示。
圖2 Y型通風(fēng)方式采空區(qū)瓦斯抽采鉆孔布置示意圖
21308回采工作面位于21采區(qū),開采的3號煤層埋深在360m,平均厚度6.24m瓦斯含量、壓力分別為6.72m3/t、0.56MPa,無突出危險性。21308采面設(shè)計斜長235m、推進(jìn)距離1980m,采面頂板、頂部巖層均為砂巖,較為堅硬,局部裂隙發(fā)育。為了提升煤炭采收率、降低瓦斯涌出對采面生產(chǎn)影響,礦井提出在該采面采用沿空留巷Y型通風(fēng)方式。
3.1 沿空留巷施工工藝
具體在21308回采工作面布置的沿空留巷施工工藝流程見圖3。通過在巷道內(nèi)采用切頂卸壓以及砌筑混凝土墻,實現(xiàn)對巷道頂板巖層有效控制。
圖3 沿空留巷施工工藝流程
3.2 采面Y型通風(fēng)方式
具體21308回采工作面采用沿空留巷后形成的Y型通風(fēng)方式見圖4,采面新鮮風(fēng)流從21308采面膠帶運輸巷以及進(jìn)風(fēng)巷進(jìn)風(fēng),通過留巷將乏風(fēng)排放至21采區(qū)集中回風(fēng)巷內(nèi)。
圖4 21308采面Y型通風(fēng)線路示意圖
采面正常生產(chǎn)期間,21308膠帶運輸巷、進(jìn)風(fēng)巷進(jìn)風(fēng)量分別為1350m3/min、580m3/min,沿空留巷回風(fēng)量總計為1930 m3/min,回風(fēng)巷內(nèi)瓦斯?jié)舛缺3衷?.2%以內(nèi),同時采面也不存在上隅角,有效降低采面瓦斯超限、聚集可能。
3.3 應(yīng)用效果分析
礦井在采用Y型通風(fēng)方式之前采用的均是通過留設(shè)25m護(hù)巷煤柱保護(hù)巷道,而采用Y型通風(fēng)方式后由于不需要留設(shè)護(hù)巷煤柱,預(yù)計開采煤柱帶來的經(jīng)濟(jì)效益就可達(dá)到1.1億元。同時臨近的回采工作面回采時減少一條巷道的掘進(jìn),預(yù)計可以節(jié)省巷道掘進(jìn)及支護(hù)費用約1150萬元。對于整個礦井的煤炭采收率分析,煤炭采收率較采用以往的通風(fēng)方式增加約20%,巷道掘進(jìn)工作量降低約35%,每年可減少巷道掘進(jìn)工程量約15630m,直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益約2.256億元。
同時回采工作面采用Y型通風(fēng)方式后,采面上隅角瓦斯集聚、超限等問題得以根治,提升了采面安全生產(chǎn)保障能力,也在一定程度上提高采面推進(jìn)速度。采面采用Y型通風(fēng)方式后,回采工作面逃生路線由1條增加至2條,為采面出現(xiàn)災(zāi)變時人員安全撤離創(chuàng)造條件。
1)采用Y型通風(fēng)方式可以徹底解決制約采面生產(chǎn)安全的上隅角瓦斯集聚以及超限問題,采面內(nèi)布置的各類機電設(shè)備、管道等均處于顯現(xiàn)風(fēng)流中,在回風(fēng)巷內(nèi)無電纜、管道以及軌道等,顯著提升了回采工作面開采安全性。
2)沿空留巷采用的柔性混凝土模柱支護(hù)技術(shù)澆筑出的混凝土墻具有較強的抗壓強度及密閉性,可以減少采空區(qū)內(nèi)瓦斯向回風(fēng)巷內(nèi)的涌出,同時降低采空區(qū)內(nèi)遺落煤自燃可能性。