李軍 李志明 萬斌
摘 要 濱南采油廠管理油井兩千多口,需水套爐加溫井就有367口,冬季或氣溫忽高忽低時,加溫直接影響單井的回壓,進而影響單井產(chǎn)量,能否正常運行。通過流程改造研究,充分利用水套爐設備熱能,降低單井回壓,保持油井穩(wěn)產(chǎn),提高油井開井時率,對產(chǎn)量完成起到重要作用。
關鍵詞 單井水套爐 熱能再利用 降回壓
中圖分類號:TE355文獻標識碼:A
油井單井水套爐為單井輸油管線常用的加溫方式,其安裝距離井口15米以上。受井場四至的影響,放置位置即要達到安全距離,又需考慮作業(yè)、維修施工等因素,導致井口至單井水套爐連接有多處彎頭和管線,氣溫致使井口回壓這一段持續(xù)上升,尤其油稠、結(jié)蠟井經(jīng)常造成回壓高、憋泵和管線堵塞等故障,影響油井單井產(chǎn)量。同時,單井水套爐僅僅加熱管線內(nèi)進加熱爐液體熱量,無法保證井口至單井加熱爐的提溫。為保證這部分井的正常生產(chǎn)運行,通過對流程進行改造,對水套爐設備熱能進行再利用,有效解決系統(tǒng)壓力升高的難題,保證單井管線原油的正常輸送。
1單井回壓高的原因分析及常用措施
1.1數(shù)據(jù)分析
通過注采班站單井巡查,四化平臺數(shù)據(jù)調(diào)查分析看,油井回壓高的原因主要有三方面:一是原油輸送時油溫過低,出液未有效加溫,致使管線結(jié)蠟嚴重,造成蠟堵;二是井組產(chǎn)液量高,現(xiàn)有管線太細,原油輸送困難;三是受采出液影響,管線出砂、結(jié)垢,致使井口回壓偏高。
1.2常用措施
目前多數(shù)采用加熱降低原油黏度、在套管口添加藥劑、井口安裝自力式調(diào)節(jié)閥、在井場安裝混輸泵、油井熱洗清蠟等措施。這些均需投入較多設備和費用支出,增加現(xiàn)場操作工人操作難度。
2單井水套爐熱能的再利用與改造
優(yōu)選169塊結(jié)蠟較嚴重的井進行試驗,因該區(qū)塊原油凝固點近40度,冬季部分井無法正常生產(chǎn)。首先確定PFB169X9、PFB169-6井作為水套爐熱能再利用與改造對象。
2.1可行性分析
PFB169X9、PFB169-6屬同臺井,兩井自扶停投產(chǎn)以來,合計液量8.5噸,油量5.5噸,含水35%。由于油井出液供液不足,原油屬高凝油。管線50米的距離,油井回壓4.0MPa以上頻次增多,熱洗周期縮短到每周一次,油井不能正常生產(chǎn),極大增加了管理區(qū)注采站管理難度,停井時間較長影響抽油機開井時率的現(xiàn)狀。按照“算精細賬,要效益油”的原則,結(jié)合油井情況提出,決定對這兩口降油井回壓,達到降低生產(chǎn)成本和節(jié)約資源的目的。
2.2流程改造熱能再利用
PFB169X9該井套壓0.3MPa供氣源充足,可安裝水套爐加溫地面管線,聯(lián)系維修站安裝水套爐。安裝熱水循環(huán)泵利用水套爐燒出熱水伴熱地面管線,地面管線安裝內(nèi)部伴熱管線加溫。如圖1所示。
通過對出油管線內(nèi)穿中心管作為循環(huán)加熱流程,水套爐內(nèi)熱水將熱量帶到出油管線各個部位,即使油井間隙,保證出油管線內(nèi)始終出油有溫度,避免結(jié)蠟的形成?,F(xiàn)場實施后循環(huán)正常后開井,油井回壓穩(wěn)定。
3 水套爐熱能再利用效果分析
3.1直接經(jīng)濟效益
經(jīng)濟效益=∑間接增油量×噸油效益-∑項目當期措施投入-∑項目當期投資折舊。間接增油量要提供基礎數(shù)據(jù)明細:提高作業(yè)及時率或作業(yè)效率型,見下表1。
由于兩井在施工前不能正常生產(chǎn),效益核算時計算利用該井日常平均產(chǎn)量計算效益值。間接增油量2.1噸;日產(chǎn)生經(jīng)濟效益4935元。各單項成本發(fā)生情況要提供基礎數(shù)據(jù)明細,見表2。
三月經(jīng)濟效益=三個月產(chǎn)生效益-投入成本=4935×90-35060+6000×2(按照每月熱洗沖洗管線2次計算)=421090元
4結(jié)論
水套爐熱能再利用,有效降低含蠟井的回壓,可實現(xiàn)油井原油高凝回壓高不能正常投入生產(chǎn)井,提高了抽油機開井時率,實現(xiàn)了油井正常生產(chǎn),極大降低了油井管理日常工作量的投入費用,提高了開發(fā)效益。
參考文獻
[1] 鄒曉燕,牟安勇,陳榮.油井降回壓工藝技術(shù)研究與應用[J].石油鉆采工藝,2002(24):93-94.