謝傳東,舒悅,何明, 劉志龍,曹斌
(1.合肥通用機械研究院有限公司壓縮機技術(shù)國家重點實驗室;2.合肥通用環(huán)境控制技術(shù)有限責任公司,安徽 合肥 230031)
曲軸是活塞壓縮機的重要組件,隨著活塞式壓縮機的不斷發(fā)展,曲軸的轉(zhuǎn)速越來越高,其動平衡質(zhì)量直接影響壓縮機的振動、噪音及壽命。針對活塞式壓縮機曲軸的動平衡計算,傳統(tǒng)的方法是將曲軸簡化,用數(shù)學分析法進行平衡計算。由于是對簡化后的模型進行計算,得出的數(shù)據(jù)有模型誤差,再加上制造誤差,出廠前必須對曲軸進行多次動平衡試驗,即要對一根曲軸進行減重-平衡-再減重-再試驗的反復過程,從而造成了很大的工時浪費。隨著曲軸外形復雜程度的增加,計算工作量更大且平衡精度難以保證。目前,計算機輔助技術(shù)已逐漸應用到曲軸的動平衡中,然而實際應用中大多需要對建模軟件進行二次開發(fā),對使用者不具備便捷性;或由仿真結(jié)果反向修改設(shè)計從而逐漸逼近完全平衡,耗時費力且平衡精度不高。本文提出一種基于solidworks 的曲軸平衡方法,并對方法進行了仿真驗證,結(jié)果表明此方法快速有效地實現(xiàn)了復雜形狀曲軸的完全平衡。
曲軸具有一定的軸向尺寸,偏心質(zhì)量往往分布在若干個不同的回轉(zhuǎn)平面內(nèi),其轉(zhuǎn)動時所產(chǎn)生的離心力是一組空間力系,故曲軸的不平衡既存在靜不平衡也存在偶不平衡,是典型的動不平衡問題。通常的方法是將所有偏心質(zhì)量簡化到質(zhì)心處理,通過分析這種處理方式存在一定誤差,尤其當曲軸外形復雜度提高時這種誤差會逐漸放大,直接影響到曲軸的動平衡質(zhì)量。本文提出一種基于solidworks 的曲軸動平衡方法,通過分析曲軸慣性積以及重心參數(shù)準確獲得偏心質(zhì)量的大小和位置,進而實現(xiàn)曲軸的高精度動平衡。
本文以某一活塞式壓縮機曲軸動平衡平衡分析為例,進行了上述方法的驗證。通過solidworks 查看曲軸平衡后的質(zhì)量屬性(其中旋轉(zhuǎn)軸為z 軸),如表1 所示,曲軸重心幾乎完全落在旋轉(zhuǎn)軸上,同時慣性主軸和原坐標系重合。平衡后的曲軸整體裝配體如圖1 所示,采用solidworks motion 對整體裝配體進行運動分析,通過監(jiān)測平衡前后軸承座上的支反力變化驗證平衡結(jié)果。
表1 曲軸平衡結(jié)果
圖1 曲軸平衡后整體裝配體
圖2 曲軸平衡前后軸承座支反力對比
對平衡前后的曲軸整體均施加一定轉(zhuǎn)速,監(jiān)測軸承座豎直方向的支反力,軸承座支反力在平衡前后的對比變化情況如圖2 所示(不考慮重力),可以發(fā)現(xiàn)經(jīng)過平衡后軸承座的支反力已被完全平衡,驗證了本文方法的有效性。
本文針對曲軸動平衡問題展開研究,提出了一種基于solidworks 的曲軸快速平衡方法,并進行了平衡效果的驗證。結(jié)果表明,通過此方法可以實現(xiàn)曲軸的完全平衡,同時此方法簡單便捷,可縮短曲軸設(shè)計開發(fā)的時間。