付 強(qiáng)
(開灤集團(tuán)錢家營礦業(yè)分公司選煤廠,河北 唐山 063301)
在市場經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)下,國內(nèi)煤礦企業(yè)逐漸進(jìn)行了改革,執(zhí)行自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營的應(yīng)對(duì)策略,相應(yīng)的經(jīng)營機(jī)制有所改善。選煤廠為了不斷提高經(jīng)濟(jì)效益,必須積極加強(qiáng)煤泥系統(tǒng)回收工藝的優(yōu)化,逐步借助新設(shè)備、新流程、新工藝來提高煤泥經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)良好的回收效果。該文以某300 萬t選煤廠為例進(jìn)行了分析,借助旋流器進(jìn)行了煤泥浮選處理。結(jié)果表明,當(dāng)?shù)氐V井由于地質(zhì)條件的變化,原煤煤質(zhì)有所下降、精煤回收率下降,煤泥含量增加幅度高達(dá)6%,占原煤比例32%,整個(gè)煤泥回收體系的運(yùn)作難度增加明顯則更加[1]。選煤廠僅依靠增加過濾機(jī)已經(jīng)無法有效緩解實(shí)際壓力,浮選精煤處理水平必須及時(shí)得到改善。為此,必須積極進(jìn)行浮選尾煤回收體系的改造,有效提高其處理能力。
改造工藝流程前,浮選尾煤經(jīng)由一次濃縮機(jī),濃縮機(jī)溢流后進(jìn)入二次濃縮環(huán)節(jié),而底流進(jìn)入回收篩。經(jīng)由二次濃縮機(jī)的底流便會(huì)轉(zhuǎn)入壓濾機(jī),形成高灰煤泥產(chǎn)品。上一環(huán)節(jié)的溢流和二次濃縮機(jī)的溢流便可當(dāng)作循環(huán)水進(jìn)行運(yùn)作。沉降離心機(jī)的液體進(jìn)入濃縮機(jī),離心后的對(duì)應(yīng)產(chǎn)品和粗煤泥回收篩產(chǎn)物當(dāng)作洗混煤。
改造后,具體工藝流程如圖1 所示。
改造后,浮選尾礦經(jīng)由一次濃縮機(jī)后,溢流會(huì)轉(zhuǎn)至二次濃縮機(jī),對(duì)應(yīng)溢流可當(dāng)作循環(huán)水。一次濃縮機(jī)底流會(huì)進(jìn)入濃縮旋流器完成濃縮。旋流器中,底流經(jīng)由高頻篩脫水環(huán)節(jié),溢流進(jìn)入離心機(jī)。高頻篩表明物質(zhì)經(jīng)由離心、沉降后,形成煤泥產(chǎn)品,最終轉(zhuǎn)化為洗混煤[2]。此外,改造后的工藝系統(tǒng),為摒棄原來粗煤泥回收篩,經(jīng)由系統(tǒng)管理、系統(tǒng)優(yōu)化后,整體靈活性相對(duì)較高,為后續(xù)濃縮旋流器底流提供基礎(chǔ),可獲得低濃度、高頻篩的篩上物流水分較大的應(yīng)用。
首先,使用效果分析。借助濃縮旋流器、高頻篩設(shè)備。聯(lián)合使用后,單小時(shí)回收煤泥量可高達(dá)30 t,這一數(shù)據(jù)可減低濃縮機(jī)的二次進(jìn)料濃度。從而實(shí)現(xiàn)了壓濾機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷水平,進(jìn)而可避免占地過大的問題,同時(shí)緩解了冬季防凍問題。此外,該系統(tǒng)在應(yīng)用中,循環(huán)煤泥量后,可為選煤廠提供更加完善的閉路循環(huán)系統(tǒng)。降低了介質(zhì)消費(fèi)比例。廠區(qū)如若及時(shí)增加沉降離心機(jī)設(shè)備,還可降低離心機(jī)斷銷事故概率[3]。其次,從經(jīng)濟(jì)效益方面分析,離心機(jī)數(shù)量減少,對(duì)應(yīng)主機(jī)操作功率便會(huì)下降,即電費(fèi)節(jié)省比例明顯增加。考慮到沉降離心機(jī)設(shè)備的負(fù)荷有所下降,單年維修費(fèi)用將會(huì)明顯縮減。此外,壓濾機(jī)濾餅總量下降,從而占地面積有所下降。可縮減推土機(jī)裝轉(zhuǎn)濾餅費(fèi)用,避免了冬季凍結(jié)事故。
近年來,國內(nèi)高科技采煤設(shè)備的種類、數(shù)量越來越多,原煤細(xì)泥含量越來越高,最終結(jié)果是浮選水平變差,浮選精煤產(chǎn)量下降,過多尾礦最終流入了回收體系,從而引發(fā)煤泥水系統(tǒng)的運(yùn)作負(fù)荷顯著增加,后果便是尾煤無法完成及時(shí)高效的回收處理,洗水濃度顯著增加,煤泥離心、脫水水平大打折扣,最終產(chǎn)品具有含水率高的特點(diǎn),嚴(yán)重時(shí)還會(huì)出現(xiàn)大量拉水的現(xiàn)象,與實(shí)際預(yù)期目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。
圖1 改造后的工藝流程
由于煤泥的離心機(jī)設(shè)備具有規(guī)模較大的特點(diǎn),運(yùn)轉(zhuǎn)部件的種類多,部分設(shè)備長期連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),最終結(jié)果是故障率明顯增加,導(dǎo)致相關(guān)工作人員的檢修工作量和維護(hù)工作量明顯增加。對(duì)應(yīng)離心機(jī)刮刀、離心機(jī)篩藍(lán)等屬于易損設(shè)備。實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,篩藍(lán)發(fā)生磨損后,極易被忽視,導(dǎo)致負(fù)面影響為:粗顆粒煤泥大量流出,無法維持正常運(yùn)作。常規(guī)狀況下,篩藍(lán)更換頻率為3 個(gè)月一次,這一頻率對(duì)維護(hù)人員提出了較高要求,檢修強(qiáng)度相對(duì)較高,對(duì)應(yīng)生產(chǎn)成本巨大。
此外,浮選設(shè)備具有老化的特點(diǎn)。例如某選煤廠中,技術(shù)改造前,核心設(shè)備是6 臺(tái)攪拌式浮選設(shè)備,該類機(jī)械式攪拌浮選機(jī)具有結(jié)構(gòu)老化、維修率高的不足,同時(shí)分選效果較差、無法維持較高的精煤產(chǎn)率。由于原煤中原生煤泥具有含量相對(duì)較高的特點(diǎn),浮選入料濃度有時(shí)可高達(dá)170 g/L,對(duì)應(yīng)浮選設(shè)備無法維持高水平能力。當(dāng)浮選機(jī)采用淺槽、直通式結(jié)構(gòu)狀況下,浮選一般無法維持長時(shí)間要求,無法滿足精煤灰分、精煤產(chǎn)率等要求[4]。
以某尾煤處理系統(tǒng)為例,其煤泥離心機(jī)總功率為55 kW,僅該該設(shè)備的單年單臺(tái)耗費(fèi)電力便高達(dá)401 500 kWh。理論計(jì)算,以非夏季電價(jià)進(jìn)行電耗統(tǒng)計(jì),即0.98 元每kWh。單臺(tái)離心設(shè)備的電量耗費(fèi)成本便高達(dá)39.3 萬元。此外,對(duì)于易損件還需定期進(jìn)行更換,煤泥離心機(jī)的篩藍(lán)每年更換費(fèi)用平均為6.4 萬元。
工程實(shí)踐中,入選原煤、精煤的產(chǎn)品具有種類多的特點(diǎn)。一般狀況下,進(jìn)入尾煤系統(tǒng)的材料不會(huì)是穩(wěn)定工況,多數(shù)具備變化范圍較大的特點(diǎn),易引發(fā)濃縮旋流器的底流部分存在較大的不穩(wěn)定性,煤泥離心機(jī)無法維持相應(yīng)的適應(yīng)度,最終結(jié)果便是產(chǎn)品水分存在較大的波動(dòng)狀況,產(chǎn)品水分多在17%~32%波動(dòng),嚴(yán)重時(shí)還會(huì)出現(xiàn)拉水現(xiàn)象。
部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,還會(huì)出現(xiàn)尾煤回收系統(tǒng)的處理能力不足狀況。當(dāng)濃縮機(jī)無法滿足運(yùn)行負(fù)荷要求,電流將會(huì)長期處于高限值狀態(tài),濃縮機(jī)靶子便會(huì)處于保護(hù)提升狀態(tài),對(duì)應(yīng)洗水濃度明顯增加。如果此時(shí)停止洗煤生產(chǎn),回收系統(tǒng)需耗時(shí)4 h 左右方可完成回收操作,整體回收效率較低。遇到生產(chǎn)緊張的狀況,部分設(shè)備可能會(huì)在全天候無法運(yùn)行。
從上述尾煤回收系統(tǒng)的問題出發(fā)進(jìn)行分析,并積極解決生產(chǎn)問題??扇∠耗嚯x心機(jī)的使用,借助高頻振動(dòng)篩進(jìn)行替換。工藝流程優(yōu)化后,一段尾煤濃縮池的液體便會(huì)經(jīng)由濃縮旋流器進(jìn)行處理,經(jīng)由處理、分級(jí)后,粒徑較高設(shè)備進(jìn)入高頻篩中,完成一次脫水。高頻篩表明的物質(zhì)還可進(jìn)行2 次脫水,從而形成中煤產(chǎn)物。
浮選尾煤回收系統(tǒng)中,引入了高頻篩設(shè)備,一方面可明顯縮減占地面積,降低設(shè)備故障概率,另一方面還可提高有效生產(chǎn)效率,具有檢修便捷的優(yōu)勢(shì)。設(shè)備維護(hù)費(fèi)用、人工維護(hù)費(fèi)用等響度較低,利于形成較為穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)效益。在進(jìn)行老化浮選設(shè)備的淘汰及設(shè)備更新后,攪拌機(jī)的機(jī)械前度將會(huì)明顯增加,從而提高了浮選精煤的產(chǎn)率、浮選能耗有所下降。
高頻篩投入使用后,可較大程度地使用原煤變化工況。對(duì)應(yīng)脫水后的產(chǎn)品而言,其水分控制比例可降低至17%,有效降低了拉水現(xiàn)象發(fā)生概率。降低了工程中的無效運(yùn)輸,較大程度地滿足了當(dāng)下洗煤廠的運(yùn)作要求。
浮選系統(tǒng)經(jīng)由技術(shù)改造后,對(duì)應(yīng)入料濃度相對(duì)得到了更大的保障,浮選尾煤的灰分得到了明顯增加、含水率下降。該系統(tǒng)的整體處理水平得到了明顯的提升,可更適應(yīng)新時(shí)期煤質(zhì)具有大幅變化的要求。
設(shè)備改造處理后,選煤系統(tǒng)在正常工作狀態(tài)下,可縮減高頻篩的使用數(shù)量,一般降低一臺(tái)高頻篩設(shè)備仍可滿足回收要求。同時(shí),必須引起重視的是,高頻篩的分級(jí)比例高達(dá)80%,極大程度地解決了生產(chǎn)、工藝方面的難點(diǎn)問題。為此,采用兩級(jí)脫水設(shè)備的設(shè)計(jì),新型設(shè)備具有產(chǎn)品含水率低、對(duì)入料濃度變化不敏感的優(yōu)勢(shì),整體處理量相對(duì)提升幅度巨大。停車后的尾煤回收時(shí)間可大幅降低,一般可降低2 h。此外,由于浮選劑使用率下降、電耗降低,粗略估算,浮選技術(shù)的升級(jí)改造可帶來巨大的經(jīng)濟(jì)回饋。
高頻篩投入工程實(shí)踐后,選煤廠的煤泥水系統(tǒng)可得到巨大改善,煤泥水濃度會(huì)得到快速下降。從小篩分試驗(yàn)中分析得出,借助離心機(jī)進(jìn)行煤泥離心處理后,顆粒直徑大于0.5 mm 的煤泥占比為7%左右,同樣條件下,借助高頻篩進(jìn)行處理,顆粒直徑大于0.5 mm 的粗顆粒比例基本為零,換言之,高頻篩使用狀況下未發(fā)生跑粗現(xiàn)象。
綜上分析,選煤廠經(jīng)由尾煤回收系統(tǒng)改造后,可有效解決煤泥水系統(tǒng)的主要現(xiàn)狀問題,應(yīng)用前景十分廣闊。不但有效降低了設(shè)備維護(hù)費(fèi)用、縮減了勞動(dòng)工作量,同時(shí)提高了全廠分選效率,實(shí)現(xiàn)了高效回收煤炭資源的目的,選煤廠企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益可得到大幅提升。