祁世棟
(三一重型裝備有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110027)
連續(xù)采礦機(jī)(簡(jiǎn)稱連采機(jī))是用于礦山開(kāi)采的綜合化采礦設(shè)備,集截割、裝載、行走、噴霧降塵于一身的綜合機(jī)械化開(kāi)采設(shè)備。
連續(xù)采礦機(jī)主要用于巷道快速掘進(jìn),邊角區(qū)域能源的回采和礦柱的回采。適用于1.5m~6m的采高范圍;為多電機(jī)驅(qū)動(dòng)及多油缸動(dòng)作;履帶式行走;全球在用設(shè)備超過(guò)1400臺(tái);國(guó)內(nèi)用戶有神東公司、晉城礦務(wù)局和大寧礦等大型礦企廣泛使用[1]。
根據(jù)連續(xù)采礦機(jī)工作時(shí)電機(jī)和油缸動(dòng)作比較多。有截割電機(jī)、鏟運(yùn)電機(jī)、運(yùn)輸機(jī)電機(jī)、行走電機(jī)、液壓系統(tǒng)泵站電機(jī)及除塵電機(jī)共6種電機(jī);油缸動(dòng)作有截割升降油缸、鏟板升降油缸、運(yùn)輸機(jī)升降和擺動(dòng)油缸、后支撐油缸共5種油缸。設(shè)備進(jìn)行礦物切割操控時(shí)需要各動(dòng)作協(xié)調(diào)銜接好,按鈕及手柄較多,對(duì)操作司機(jī)要求很高[2-4]。
為了簡(jiǎn)化司機(jī)的操作工序,鏟板舉升油缸采用自浮動(dòng)的方式,減少司機(jī)工作時(shí)的操作動(dòng)作。即連續(xù)采礦機(jī)在工作時(shí),鏟板不用進(jìn)行操作,自己浮動(dòng)根據(jù)底板的起伏情況始終緊貼底板。
目前連續(xù)采礦機(jī)鏟板浮動(dòng)采用的方案為多級(jí)缸+蓄能器+順序閥。蓄能器就相當(dāng)于一個(gè)小油箱,設(shè)備工作鏟板浮動(dòng)開(kāi)啟,液壓油隨著鏟板油缸的升降在蓄能器和油箱之間流動(dòng)如下圖所示:
圖1 現(xiàn)有鏟板浮動(dòng)控制原理
在油箱和鏟板油缸之間增加了順序閥,連續(xù)采礦機(jī)截割所采資源時(shí),鏟板切換到自動(dòng)浮動(dòng)狀態(tài),使鏟板工作過(guò)程中始終緊貼底板,不需要司機(jī)單獨(dú)控制鏟板升降;當(dāng)連續(xù)采礦機(jī)不工作時(shí)需要設(shè)備行走時(shí)結(jié)此閥關(guān)閉,鏟板可由司機(jī)控制多路閥實(shí)現(xiàn)升、停、降等動(dòng)作。
現(xiàn)有方案優(yōu)點(diǎn)是設(shè)備工作時(shí)不用單獨(dú)操作鏟板升降油缸,簡(jiǎn)化司機(jī)操作工序。在我司連續(xù)采礦機(jī)在井下實(shí)際工作中,也存在一些問(wèn)題。當(dāng)?shù)装迳系牡V產(chǎn)資源較多時(shí),鏟板向上飄的現(xiàn)象比較明顯,鏟板下面資源會(huì)越積累越多,鏟板會(huì)不斷向上抬起,截割幾米就需要將設(shè)備后退才能重新將鏟板底板落實(shí)到底板上[5]。這樣影響了工作效率。經(jīng)過(guò)分析,順序閥的背壓較大是影響浮動(dòng)效果的主要原因。如果此背壓太小,蓄能器又不起作用。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)分析討論,我們選取了兩種方案進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),具體試驗(yàn)方案如下:
在油箱和鏟板油缸之間加了截止閥,此閥開(kāi)啟,鏟板處于浮動(dòng)狀態(tài)使鏟板工作過(guò)程中始終緊貼底板;此閥關(guān)閉,鏟板可由多路閥實(shí)現(xiàn)升、停、降;此種方案優(yōu)點(diǎn):液壓回路簡(jiǎn)單,浮動(dòng)時(shí)油缸無(wú)桿腔背壓為零,浮動(dòng)效果好[6]。不足:多一個(gè)控制手柄,且此截止閥需要人到設(shè)備前方進(jìn)行開(kāi)關(guān),當(dāng)設(shè)備處在空頂下時(shí),人如果去開(kāi)關(guān)截止閥的話,會(huì)有較大的安全隱患;截止閥經(jīng)常開(kāi)關(guān)容易損壞,另外油缸無(wú)桿腔為高壓,經(jīng)常直接對(duì)截止閥操作也有安全隱患。所以此方案不建議采納。
經(jīng)過(guò)我們現(xiàn)場(chǎng)的不斷總結(jié)和分析,第二種方案為:將去掉蓄能器組件、將原順序閥改進(jìn)成由負(fù)載平衡閥和換向閥組成的鏟板浮動(dòng)閥塊,增加了一組控制手柄(下圖2)。
圖2 浮動(dòng)閥塊
因?yàn)槿∠诵钅芷?,?jiǎn)化了結(jié)構(gòu),節(jié)省了整機(jī)的空間,改進(jìn)后鏟板油缸無(wú)桿腔背壓為零,使鏟板工作過(guò)程中始終緊貼底板,提升了浮動(dòng)效果??刂圃砣缦聢D3。
圖3 改進(jìn)的鏟板浮動(dòng)控制原理
改進(jìn)后又進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),通過(guò)遙控單獨(dú)切換鏟板浮動(dòng)狀態(tài)和正常升降狀態(tài)。
當(dāng)設(shè)備工作時(shí),完全不用控制鏟板升降油缸,遇到不平的底板可隨底板的起伏自動(dòng)控制鏟板自動(dòng)緊貼地面行走,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)試驗(yàn),連續(xù)采礦機(jī)一個(gè)循環(huán)工作(進(jìn)11m),不需要退機(jī)清理鏟板下面的礦產(chǎn)資源,實(shí)現(xiàn)了鏟板自動(dòng)控制的功能。當(dāng)切換成正常工作狀態(tài)時(shí),可通過(guò)原有的多路閥進(jìn)行控制升降[7,8]。達(dá)到了我們預(yù)期的使用效果。我們也采納了此方案應(yīng)用到后續(xù)的設(shè)備當(dāng)中。
通過(guò)此次對(duì)連續(xù)采礦機(jī)浮動(dòng)油缸的整改,解決了鏟板浮動(dòng)存在的一些問(wèn)題,使設(shè)備在工作時(shí)鏟板始終緊貼地面,簡(jiǎn)化了連續(xù)采礦機(jī)工作時(shí)的操作工序,提高了生產(chǎn)效率。通過(guò)不斷的應(yīng)用總結(jié)發(fā)現(xiàn),特別對(duì)起伏底板的工況使用效果最為突出。大大提升了此類工況設(shè)備的操控性。連續(xù)采礦機(jī)的這種自浮動(dòng)油缸方式,也可以推廣應(yīng)用到其他掘進(jìn)設(shè)備上,提升此類工況的進(jìn)尺效率。