李辰發(fā),何勇芳,應(yīng)海劍,王 磊
(大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司,舟山 316021)
岱山魚山港進(jìn)港主航道段有兩處礁石(秀山大橋東側(cè)1#礁石網(wǎng)倉礁,長白島附近的2#礁石)需要清理,礁石現(xiàn)狀見表1。按照遠(yuǎn)期規(guī)劃航道設(shè)計(jì)要求:底標(biāo)高低于-17.5 m,炸礁邊坡1∶1。1#礁石巖性部分為6級(jí)軟巖石(約占42%),部分為8級(jí)中等硬度巖石(約占58%)。
表1 礁石現(xiàn)狀一覽表Table 1 List of reef status
該工程特點(diǎn):(1)施工區(qū)域位于龜山航門的中心線南側(cè),平潮期短,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際觀測(cè)最大流速在4.6 m/s以上。
(2)該兩處礁盤在2007年已經(jīng)進(jìn)行過爆破,本次對(duì)航道進(jìn)行加深相當(dāng)于水下二次爆破,鉆孔難度非常大,成孔率非常低。
(3)由于該區(qū)域的潮水較大,而炸礁船鉆孔作業(yè)要求最大流速一般小于1.5 m/s,根據(jù)秀山潮水的特點(diǎn),在小潮訊時(shí)可供施工的平潮時(shí)間只有約0.5 h,加平潮前、后約1 h,即小潮訊期間每潮可工作總時(shí)間約2 h,大潮汛期間每潮工作1 h。
(4)施工區(qū)待炸礁盤巖層很薄,大部分在1~2 m之間,有些甚至比1 m還小。
現(xiàn)在海域炸礁的通用技術(shù)是采用漂浮式炸礁船施工,炸礁船采用錨泊定位中的四錨定位,船上四個(gè)角配置四門錨具,船上配空壓機(jī)、鉆機(jī)若干套。具體工藝流程是根據(jù)爆破區(qū)域選定四個(gè)錨點(diǎn)下錨,采用TPK-GPS船舶定位系統(tǒng)調(diào)整錨繩長度、定位船只后,再由船舶和船機(jī)的相對(duì)位置定位炮孔[1]。鉆孔前先下180 mm套管,鉆桿沿套管將150 mm沖擊器推送至孔底后鉆孔。按設(shè)計(jì)孔深成孔后,將加固捆綁的直徑120 mm的條形藥包送入炮孔、壓入孔底,覆蓋砂子后,提升套管,整理起爆導(dǎo)爆管至船舷固定。沿起爆雷管加敷尼龍繩一根,與導(dǎo)爆管之間采用膠布固定,以使導(dǎo)爆管能承受一定的水流拉力而不致拉斷。
全部鉆孔、裝藥完成后,整理起爆雷管腳線,端頭處尼龍繩和導(dǎo)爆管分開。尼龍繩用于拽拉,起爆導(dǎo)爆管歸集后,采用雷管起爆。撤離炸礁船至安全區(qū),警戒后起爆。
缺點(diǎn)是當(dāng)水流過大時(shí),錨機(jī)容易跑位,同時(shí)水流沖刷套管引起鉆孔偏位,過大的水流還會(huì)將整理好捆綁在船舷側(cè)的導(dǎo)爆管拉斷,甚至把爆破藥包從孔底拉起。見圖1、圖2。
(1)平潮期短,最大流速大,平均流速大;受施工地點(diǎn)為半日潮、往復(fù)流、渦流,作業(yè)船受潮流影響大,炸礁船定位落錨后,在渦流時(shí)作用下容易走錨,造成鉆孔偏差。
(2)炸礁船固定后,套管、鉆桿是懸臂梁結(jié)構(gòu),急流時(shí),潮水對(duì)鉆桿沖刷,鉆桿彈性彎曲會(huì)造成炮孔偏位,見圖1。
(3)薄盤礁鉆孔深度小,裝藥長度和堵塞長度均短,急流時(shí)容易整體拉起。
(4)起爆器材在激流時(shí)容易拉斷,見圖2。
(5)產(chǎn)生盲炮極難處理,二次處理成本大。
(6)采用自升式炸礁平臺(tái)船,可在較大的潮流條件下施工[2]。但在15 m水深條件下,自升式炸礁船的最大潮流為2.8 m/s,仍具有局限性,該類船機(jī)少,調(diào)用該類船只需較長時(shí)間等候[3]。
(1)采用漂浮式炸礁船候潮作業(yè),增大船舶錨機(jī)噸位。
(2)采用六錨定位系統(tǒng)進(jìn)行錨泊定位[4],見圖3。
(3)在預(yù)定潮流流速下完成鉆孔,不在漂浮式炸礁船整理起爆系統(tǒng),安排另外船只整理,避免起爆系統(tǒng)受潮流沖刷力,見圖4。
(4)加密炮孔,加大超深,確保堵塞長度。
(5)加大堵塞材料密度,采用鐵砂堵塞炮孔。
(6)采用φ4 mm的鋼絲繩作為起爆線路的加固[1]。
掌握潮流即時(shí)速度,候潮施工,避開最大流速段;渦流作用下,炸礁船容易走錨,造成鉆孔偏差;改良錨體結(jié)構(gòu),增加錨點(diǎn),增大炸礁船的抗流性。
加大錨機(jī)噸位,每個(gè)錨機(jī)噸位改為3 t;改四錨定位為六錨定位。采用這個(gè)措施后,每個(gè)潮位可增加有效作業(yè)時(shí)間1 h。
(1)鉆孔鉆頭為懸臂結(jié)構(gòu),受潮流影響,下端擺動(dòng)大,影響鉆孔精度,采用長套管、長鉆桿,減少接頭。
(2)更改套管壁厚[5],將160 mm鉆頭改為138 mm鉆頭,套管壁厚由8 mm改為12 mm。減小潮流沖刷力,增大套管抗彎能力,減小由于水流大引起的鉆孔偏差。
(1)保證最小鉆孔深度和堵塞長度,改用密度大的鐵砂堵塞,以增加堵塞材料的波阻抗,提高炸藥能量的利用率;相鄰爆區(qū)邊界炮孔超深增加,布置加密孔。
(2)邊界區(qū)域炮孔加深加密,使用較小的孔網(wǎng)參數(shù),減小孔排距,增大炸藥單耗。
(3)藥卷直徑φ=110 mm,藥卷長度550 mm,每節(jié)藥卷重量6 kg。
詳細(xì)爆破參數(shù)見表2。
藥包的加工在鋪有木板的房間內(nèi)進(jìn)行,每條藥包長度控制在8 m以內(nèi)。加工方法如下:用PVC管把藥柱夾好、綁緊,安裝2個(gè)導(dǎo)爆管雷管,最后用膠帶把導(dǎo)爆管與炮繩綁扎在一起,雷管分別放置在總裝藥長度的1/4和3/4處。裝藥時(shí)將藥包慢慢地放入套管內(nèi)并拉緊炮繩,用竹竿將藥包慢慢送入孔內(nèi)。裝藥過程中需利用鋼絲繩對(duì)主爆網(wǎng)路進(jìn)行保護(hù)[1],裝好藥后,檢查藥包的頂標(biāo)高應(yīng)在設(shè)計(jì)標(biāo)高以下(誤差范圍0~20 cm),用瓜子石回填。
表2 爆破參數(shù)表Table 2 Blasting parameter list
為了避免爆破地震造成的危害,起爆網(wǎng)路設(shè)計(jì)采取如下措施:
微差爆破減震:微差爆破與齊發(fā)爆破相比,平均降震率為50%。微差段數(shù)越多降震效果越好,實(shí)踐表明,段間間隔時(shí)間大于100 ms時(shí)降震效果比較明顯。
本次爆破網(wǎng)路采用導(dǎo)爆管雷管并串聯(lián)網(wǎng)路,以確保微差網(wǎng)路的實(shí)現(xiàn),見圖5。
針對(duì)在連接起爆網(wǎng)路時(shí)潮流對(duì)起爆系統(tǒng)的拉拽作用,改為在順流下游方向用輔助船連接起爆網(wǎng)路,起爆點(diǎn)選擇在爆區(qū)的下游側(cè),有效減小潮流阻力[6-8]。
(1)做好施工進(jìn)度計(jì)劃和詳細(xì)的爆破分區(qū);對(duì)每個(gè)炮孔進(jìn)行編號(hào),詳細(xì)標(biāo)注坐標(biāo)、鉆孔長度、裝藥長度、堵塞長度等參數(shù)。
(2)做好后勤保障和施工組織,提高作業(yè)人員的積極性和主觀能動(dòng)性。
(3)對(duì)潮流流速、流向進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),為鉆孔作業(yè)設(shè)置預(yù)偏差提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
渦流、深急流較大作用下,一般采用自升式炸礁船進(jìn)行炸礁作業(yè)。本工程采用漂浮式炸礁船,并在船機(jī)定位、鉆具調(diào)整、優(yōu)化炮孔參數(shù)、設(shè)置鉆孔預(yù)偏差,提升后勤管理保障模式等方面提出改進(jìn)措施,增加了有效鉆孔、裝藥作業(yè)時(shí)間。使用漂浮式炸礁船在流速較大的渦流、深急流條件下是一個(gè)成功的工程典范,給類似工程提供參考和啟示。