趙月東
(兗礦魯南化工有限公司,山東滕州 277527)
兗礦魯南化工有限公司共有兩套醋酸生產(chǎn)裝置,采用的是兗礦集團與原西南化工研究院共同研發(fā)的甲醇低壓羰基化法合成醋酸工藝。近年來,兩套裝置經(jīng)過不斷技術創(chuàng)新攻關,實現(xiàn)產(chǎn)能進一步優(yōu)化提升,但醋酸Ⅱ裝置在產(chǎn)能提升過程中,低壓吸收塔運行指標出現(xiàn)異常,瓶頸問題凸顯,成為擴產(chǎn)道路上的絆腳石。
醋酸低壓吸收塔(T1502)主要作用是:利用低溫甲醇作為吸收劑來吸收精餾放空尾氣中的碘甲烷、醋酸等有機組分。該塔為Ⅲ段填料塔,規(guī)格型號為Φ800mm*17 300mm、H=18 127mm,材質為316L,Ⅰ段Ⅱ段筒體亂堆DN38型金屬矩鞍環(huán)。低壓吸收塔于2008年投用,穩(wěn)定運行時,處理氣量為800m3(標)/h,在醋酸提產(chǎn)過程中,隨著生產(chǎn)負荷的增加,精餾放空尾氣上升,低壓吸收塔無法滿足氣量處理需求,運行指標逐漸惡化,嚴重時出現(xiàn)攔液現(xiàn)象,影響吸收效果,導致碘甲烷等組分不能充分吸收,不但造成碘甲烷損失,同時造成火炬跑碘環(huán)保事故發(fā)生。
目前低壓吸收塔相關參數(shù):液相負荷L=4m3/h,氣相負荷G=1 200m3(標)/h,氣相密度:γg=2.4kg/m3,液相密度γL=1 040.5kg/m3,液相黏度γL=1.094cP,金屬矩鞍環(huán)規(guī)格DN38型,低壓塔直徑800mm。
通過Bain-Hougen 關聯(lián)式計算:
通過查金屬矩鞍環(huán)的相關參數(shù),DN38型金屬矩鞍環(huán)比表面積α=112m2/m3,空隙率ε=0.96m3/m3,因此
DN38型金屬矩鞍環(huán)A值為0.062 25,帶入Bain-Hougen關聯(lián)式中:
可解得泛點氣速:uF=4.78m/s
空塔氣速一般為泛點氣速的50%-80%,理論最大空塔氣速不應超過3.824m/s。
目前低壓吸收塔直徑800mm,氣量1 200m3(標)/h,即工況下氣量753.53m3/h,核算空塔氣速0.419m/s,說明低壓吸收塔目前處理余量較大,滿足氣量進一步提升要求。
系統(tǒng)停車期間組織對低壓吸收塔填料更換,并對填料壓蓋、分布器等部件進行全面排查,發(fā)現(xiàn)分布器及再分布器瓶頸問題較為突出。
低壓吸收塔有一個分布器及一個再分布器,分布器處于Ⅱ段填料上部,吸收劑管下部;再分配器處于Ⅰ段填料支撐板的下部。分布器及再分布器各由兩部分組成,一是液相分布板,二是氣相升氣管,液相分布板主要作用是將吸收劑均勻分布,從單個小孔中向下流出,經(jīng)過填料層,與上升的放空氣充分接觸,達到充分吸收的目的。氣相升氣管主要作用是將吸收后的放空氣從升氣孔中流出,然后進入上一層填料繼續(xù)吸收或進入火炬管線燃燒。
負荷提升后,隨著氣量的增加,因氣相升氣管總橫截面積較小,放空受阻,造成塔釜壓力升高,塔釜壓力上漲后,因吸收劑壓力較低,無法順暢從液相分布板流下,造成低壓吸收塔攔液現(xiàn)象。
2.3.1 分配器部件受限分析
目前分布器氣相升氣管共有6個DN50升氣管,底部液相分布板上布5圈孔,單孔直徑7mm,開孔總數(shù)累計85個。
低壓吸收塔進氣管線尺寸為6″,管道內徑158mm,管道橫截面積0.019 6m2,進氣量1 200m3(標)/h時,工況下體積流量為753.53m3/h,核算管道氣體流速為10.68m/s。
分布器6個DN50升氣管面積合計為:0.010 85m2。低壓吸收塔進氣量1 200m3(標)/h時,折算成工況時,核算每個升氣管流速高達19.48m/s。
在正常操作過程中,隨著低壓吸收塔進氣量上升,分布器升氣管流速增加,阻力增加,當出氣量小于進氣量時,塔釜的壓力開始異常上升,待壓力大于液相噴淋壓力后,吸收塔平衡打破,出現(xiàn)攔液現(xiàn)象。
2.3.2 再分配器部件受限分析
再分布器氣相升氣管共有6個DN50升氣管,底部液相分布板上布11排孔,單孔直徑7mm,開孔總數(shù)累計88個。
再分布器6個升氣管尺寸與分布器一致,進氣量1 200m3(標)/h,折算成工況時,每個升氣管流速同樣為19.48m/s,升氣管阻力較大,同樣易造成低壓吸收塔攔液現(xiàn)象。
(1)分布器升氣管數(shù)量保持6個不變,尺寸由2″提升至3″,增加通氣量,確保順暢流通;
(2)分布器液相分布板Ф7孔數(shù)量由85個增加至120個,并在液相分布板均布,以滿足吸收劑進一步提升要求。
分配器改造前后對比圖見圖1、圖2。
圖2 分布器升氣管擴孔改造對比
(1)再分布器升氣管數(shù)量保持6個不變,尺寸同樣由2″提升至3″,增加通氣量,確保順暢流通;
(2)再分布器液相分布板Ф7孔數(shù)量由88個增加時125個,并在液相分布板均布,以滿足吸收劑進一步提升要求。
再分配器改造前后對比圖見圖3、圖4。
圖3 再分布器液相分布板開孔及升氣管擴孔布局
圖4 再分布器升氣管擴孔改造對比
1)針對低壓吸收塔運行瓶頸問題,通過核算低壓吸收塔相關參數(shù),找出運行瓶頸,在不增加設備購置的基礎上,對低壓吸收塔內件分配器及再分配器進行改造,利用最低投資實現(xiàn)了低壓吸收塔性能的穩(wěn)定提升,節(jié)約了生產(chǎn)成本;
2)通過對吸收塔塔內件實施改造,低壓吸收塔的處理氣量由800m3(標)/h提升至1 300m3(標)/h,改善了低壓吸收塔吸收效果,同時滿足產(chǎn)能進一步提升需求;
3)改造后低壓吸收塔各項運行指標均滿足廠控工藝指標要求,放空尾氣中的碘甲烷含量降至10×10-6以下,減少了碘甲烷損耗,同時避免了火炬跑碘環(huán)保事故發(fā)生。