栗偉(中石油大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠地質(zhì)大隊(duì),黑龍江 大慶163853)
某砂巖油田投入開發(fā)至今,共投產(chǎn)注水井117口,其中,正常注水井69口,不吸水及欠注井48口,占比高達(dá)41.0%。注水井總?cè)张渥?867m3,日注水1230m3。注水管柱內(nèi)外壁結(jié)垢嚴(yán)重,初步判斷黃色膜垢是導(dǎo)致注水井吸水變差的主因。為此,研究注入水水質(zhì)成分,分析結(jié)垢成因十分必要。
選擇垢粉末作為研究對象進(jìn)行室內(nèi)化驗(yàn)。在燒杯中加入鹽酸,很快放出白色小氣泡,反應(yīng)后溶液為無色,可確定為碳酸鹽垢。為從水質(zhì)角度對結(jié)垢因素進(jìn)行判定,進(jìn)行某砂巖油田水質(zhì)全分析。
對該油田區(qū)塊的注水水質(zhì)進(jìn)行全分析,得出結(jié)構(gòu)離子的含量數(shù)據(jù),為防垢藥劑的研發(fā)做好前期準(zhǔn)備工作。
從表1 中可以看出注水中鈣離子和鎂離子等金屬離子含量高,預(yù)計(jì)導(dǎo)致較為嚴(yán)重的結(jié)垢,后續(xù)工作應(yīng)做好防垢劑的研制比對篩選。
通過對地層水全分析后,統(tǒng)計(jì)地層水發(fā)育區(qū)12口注水井,吸水差井10口,比例33.3%,分析注入水與地層水發(fā)生反應(yīng),導(dǎo)致儲層不動程度堵塞。
取該油田油層注入水和地層水,過濾后按照不同比例進(jìn)行混合,在模擬地層壓力和溫度條件下,對不同配和比情況下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)結(jié)垢量。
由圖1可見,不同配比的地層水和注入水存在不同程度的不配伍現(xiàn)象,二者混合會產(chǎn)生沉淀,堵塞地層空隙。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)注入水占混合水量的比例達(dá)到40%產(chǎn)生的結(jié)垢最嚴(yán)重。
表1 某油田區(qū)塊注水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)表
圖1 注入水與地層水配伍性
注水管線及注水管柱結(jié)垢導(dǎo)致低滲透儲層巖石孔道細(xì)小,滲透率低,儲層污染后則滲透率更低,堵塞物致密,為避免儲層堵塞,對以后的注入水需要降低Ga2+、Mg2+含量。對已經(jīng)發(fā)生堵塞儲層,可采取酸化除垢措施:一是開展提壓增注現(xiàn)場試驗(yàn)研究。二是實(shí)施注水井大規(guī)模壓裂試驗(yàn)。三是開展緩蝕酸化技術(shù)研究,優(yōu)選酸化配方,確定合理注入?yún)?shù)。四是推廣高壓水力解堵措施,評價該技術(shù)適用條件及經(jīng)濟(jì)效益。
防治結(jié)垢,避免注水管線、注水井結(jié)垢及地層污染的前提是使注入水中Ga2+、Mg2+含量下降到地層水同等標(biāo)準(zhǔn),即Ga2+含量降低96.9mg/L,Mg2+含量降低44.6mg/L。
由于純堿Na2CO3既能提供CO32-,引入的Na+又不會導(dǎo)致新問題,且市場價格不高,具有工業(yè)應(yīng)用價值。開展工業(yè)試驗(yàn)3年后作業(yè)的26 口注水井中再次作業(yè)16 口井,發(fā)現(xiàn)注水井管柱結(jié)垢的僅4口井,其中,結(jié)垢嚴(yán)重井1口,結(jié)垢比例大大降低。
該砂巖油田注水開發(fā)幾年后,儲層結(jié)垢普遍存在,但是欠注原因與儲層物性差交織,難以區(qū)分結(jié)垢與物性差導(dǎo)致的吸水差。
一是動靜結(jié)合,分析欠注井原因。
(1)根據(jù)正常注水井各層吸水狀況與測井曲線建立圖版,量化單層吸水能力與物性參數(shù)界限;
(2)對欠注井單層測井曲線信息進(jìn)行分析,結(jié)合連通狀況,綜合分析單層吸水能力;
(3)欠注原因分為物性差、動靜不符、兼顧井三類。按照欠注井原因?qū)η纷⒕M(jìn)行分類,制定有針對性的治理思路。儲層物性差井以建立有效驅(qū)替為目的,實(shí)施大規(guī)模壓裂和提壓注水;動靜不符井以解除近井污染為目的,實(shí)施常規(guī)措施和非常規(guī)措施試驗(yàn)。
二是評價常規(guī)增注措施適應(yīng)性,分類制定欠注井治理措施。
為了進(jìn)一步明確酸化和壓裂措施界限,分析了全廠注水井各種措施效果,從注水壓力、吸水指數(shù)、措施有效期等方面評價各種措施適應(yīng)性。儲層物性相對較好的井酸化效果好,儲層物性差的井酸化效果差;儲層物性差、但有效厚度大、與周圍油井連通狀況好的井壓裂效果好;儲層物性差、有效厚度小、與周圍油井連通狀況差的井壓裂效果差,下步開展提壓注水。根據(jù)以往措施效果評價,制定了不同類型油田措施標(biāo)準(zhǔn)。
三是通過制定措施的實(shí)施,進(jìn)一步完了措施適應(yīng)性。
對不吸水及欠注井進(jìn)行治理,先后采取不同措施實(shí)施降壓增注26口井(壓裂2口井,酸化6口井,氣動力解堵1口井,水力深穿透2口,酸洗15口井)。從措施效果看,吸水能力均得到不同程度提高,但有效期較短。各項(xiàng)措施對比,酸化和酸洗有效解除了近井地帶污染,取得了較好的增注效果。
本文以某砂巖油田為例,經(jīng)過水質(zhì)分析對比,確定注入水鈣鎂離子含量高是注水管線及注水井結(jié)垢的主要原因,提出以下分析及措施:
(1)注入水鈣鎂離子含量高,注入水與地層水之間配伍性差,容易產(chǎn)生結(jié)垢沉淀物質(zhì),導(dǎo)致注水管線及管柱結(jié)垢。
(2)注入水中加入純堿可有效降低鈣鎂離子含量,有效防治注水管線、管柱結(jié)垢及儲層堵塞。
(3)當(dāng)油田進(jìn)入中高含水期后,注入采出水也可避免結(jié)垢和儲層堵塞,開展循環(huán)利用。