李曉琰,石朝華
(中國石化洛陽分公司,河南 洛陽 471012)
氮氧化物(NOx) 是催化裂化裝置再生煙氣中的主要的大氣污染物之一,它能形成酸雨,破壞臭氧層,危害人體健康,同時再生煙氣中的NOx能使煙氣的露點升高,導致可利用的能量減少,造成能源浪費,因此控制FCC裝置煙氣中NOx排放已成為煉油企業(yè)必須面對的挑戰(zhàn)。催化煙氣中大部分的NOx來源于原料油中的氮,原料中約50%的氮從催化反應(yīng)器排出,進入產(chǎn)品,剩下的50%的氮作為焦炭附著在失活的催化劑上進入再生器,當?shù)谠偕髦腥紵龝r,約10%的氮以NOx的形式釋放,而且主要是NO的形式,這便是再生煙氣中NOx的來源。
脫硝劑與臭氧的脫氮原理不同,脫硝劑是還原作用,臭氧是氧化作用。脫硝劑作用原理如下:在650~850℃,再生器中的NO在CO、C或者其他還原劑存在的條件下,在脫硝劑上的貴金屬的催化作用下,被還原形成N2,從而在煙氣進入雙脫之前就脫除了一部分NOx,而且通過無氧和有氧實驗表明氧氣降低了反應(yīng)的起始溫度,促進了NOx的還原。另外,鉑基CO助燃劑有利于焦炭中含氮化合物氧化成NOx,而非鉑基助燃劑可以進一步減少NOx。臭氧脫氮即低溫氧化技術(shù),它是利用臭氧發(fā)生器產(chǎn)生臭氧,臭氧注入煙道后將NOx氧化成高價態(tài)且易溶于水的N2O5和N2O3,然后通過洗滌形成HNO3。
經(jīng)過長時間的摸索,發(fā)現(xiàn)有以下幾種情況易造成雙脫煙氣NOx含量突升:
1)再生器發(fā)生“尾燃”。加入CO助燃劑時,雙脫煙氣NOx含量會突然升高。見圖1。
圖1 再生器稀相溫度與雙脫煙氣NOx含量關(guān)系圖FLG.1 relationship between dilute phase temperature of regenerator andNOxcontent of desulfurization and denitration gas
圖1圓圈所示均為再生器加入大量助燃劑后,稀相溫度大幅下降,煙氣中NOx含量上升,兩者呈現(xiàn)一種負相關(guān)關(guān)系?!拔踩肌笔怯捎诖罅康腃O穿透密相床層來到稀相空間,在富氧稀相甚至三旋、煙機入口等處劇烈燃燒,CO燃燒放出巨大的熱量,這一熱量高于碳與氧氣反應(yīng)生成CO的燃燒熱,所以導致稀相、煙機入口超溫,燒壞設(shè)備。因此,在發(fā)生“尾燃”時要及時加入CO助燃劑,在催化劑的貴金屬催化作用下,大量的CO在密相床層燒掉,這就避免了“尾燃”。但是在加入助燃劑后,大量的CO在密相燒掉,NOx失去了CO還原劑,再加上稀相溫度降低,使得NOx失去了還原反應(yīng)的有利環(huán)境,這時,大量的NOx排放到雙脫來不及與完全臭氧反應(yīng)便排入大氣,造成環(huán)境污染。
2)主風量過大導致過剩氧含量較大,雙脫煙氣NOx含量高。從儀表處得知,雙脫煙氣排放NOx含量計算公式中用到了過剩氧含量這一個數(shù)據(jù),過剩氧含量高會直接導致計算出來的NOx含量高,因此,控制低的NOx必然要求控制低的過剩氧含量,也是控制進入再生器的主風量,但主風量過低影響再生器燒焦效果,而且雙動滑閥的開度太小容易鎖位,所以主風量也不能控制太低,二者之間必須找到一個平衡點。
3) 低高硫原油切換時會導致雙脫煙氣NOx含量升高。我廠目前的加工模式?jīng)Q定了催化進料加氫精制蠟油中硫、氮含量會隨高低硫原油的切換而變化,在常減壓切換高低硫進料開始到催化反應(yīng)系統(tǒng)呈現(xiàn)明顯變化例如反應(yīng)壓力、密相溫度、雙脫pH、NOx、SOx含量等變化,大約要8h左右,在這一時間段內(nèi),要求操作員精心操作,及時調(diào)節(jié),避免工藝指標和環(huán)保指標超標。
4) 大量加入脫硝劑時會使雙脫煙氣NOx含量暫時升高。在以往的操作中,每當NOx含量突升時,采取的措施是立即加入大量的脫硝助劑,但是效果往往與之背道而馳。脫硝劑的大量加入使得短時間內(nèi)催化劑上附著的焦炭中的氮化合物大量反應(yīng)生成NOx,因此,此時再生器內(nèi)的NOx在短時內(nèi)大量生成,來不及被還原成N2的NOx便進入雙脫煙氣中,造成雙脫煙氣NOx含量進一步升高。這是脫硝劑的作用機理決定,脫硝劑的使用會使NOx含量在短時內(nèi)升高。再生煙氣各成分之間達到脫硝劑所需求的平衡,需要較長的時間,所以,煙氣NOx含量的下降速度不會太快。隨著分子篩催化劑表面的殘氮的降低,脫硝劑在再生器中的分布逐漸均勻,脫硝的效果也會越來越理想。脫硝劑的脫硝作用需要建立煙氣組分的平衡。用量提高,建立平衡的速度會加快。但這種有利作用不是線性的,它與原料油品質(zhì)、反再系統(tǒng)操作及催化劑的性能也有關(guān)系。因此,脫硝劑的效果是在長期的生產(chǎn)中才能體現(xiàn)出來。
5) 卸劑過后,雙脫煙氣NOx含量升高。操作中發(fā)現(xiàn),每次再生器大量卸劑后,雙脫煙氣NOx含量會升高。這是由于卸劑前,經(jīng)過長期的加劑,再生器內(nèi)的CO助燃劑和脫硝劑達到了一定的藏量比例,這些有效活性組分在卸劑時隨催化劑一起卸出,使再生器內(nèi)脫硝劑比例大幅減少,因而造成雙脫煙氣NOx含量會升高。催化劑負載到載體上,能提高催化劑的分散性,也就是提高了催化劑的活性,但同時也增加了反應(yīng)物絡(luò)合吸附的難度和生成物脫附擴散的時間,因此,催化劑的用量就需要相應(yīng)提高。根據(jù)廠家提供資料,脫硝劑的用量占催化劑總藏量的1%~3%為宜。
針對以上幾種情況,提出以下應(yīng)對措施:
1)禁止短時間大量加注助燃劑,而是采取少量多次的辦法往再生器內(nèi)加助燃劑。例如每三個小時,或者由每次巡檢的操作工加注10kg助燃劑。這樣就相當于保持了一定的速度,使得加劑非常的平穩(wěn),在抑制稀相超溫的同時避免了再生器工況大幅波動。另外為了降低操作人員的勞動強度,啟用了自動加料系統(tǒng),在手動模式下只需要2min左右就能完成加劑,非常的便利。
2)實踐中,發(fā)現(xiàn)將過剩氧含量控制在4.5%~5.0%時,雙脫煙氣NOx含量較低,同時再生器主風量也較為充足,雙動滑閥開度在2%~3%。
3)脫硝劑的加注量比較大,為了避免大量加入造成短時間內(nèi)NOx大量釋放造成超標,采取分時段加入:每個白班加入兩桶約80kg,上午、下午各加一桶,每個夜班加一桶40kg。
4)針對原油切換造成的波動,采取及時聯(lián)系常減壓裝置,及時獲取切換高低硫原油信息,占據(jù)主動的策略。要求操作人員精心調(diào)節(jié),把高低硫原油切換造成的波動降到最低。
5)每次再生器卸劑后,加強對環(huán)保指標的監(jiān)控,如果有必要,則請示技術(shù)組,是否需要多加一些脫硝劑,或者及時提高臭氧功率,控制平穩(wěn)雙脫煙氣中NOx含量。
針對該催化裝置雙脫煙氣NOx含量控制難題,分析了可能的原因,并提出相應(yīng)的解決辦法。經(jīng)實施過后,效果比較好。在以前的操作中,經(jīng)常需要大幅降低減渣甚至降量來實現(xiàn)對NOx的控制,現(xiàn)在這種情況出現(xiàn)次數(shù)較以前大為減少。另外,助燃劑的平穩(wěn)加入使得稀相、煙機入口超溫情況得到一定的改善,且避免NOx突升和再生器溫度大幅變化,取得較好的效果。