匡希龍,雷鳴,黃筑強(qiáng)
(長沙學(xué)院 土木工程學(xué)院,湖南 長沙 410022)
土工合成材料為一種新型加筋材料,有著優(yōu)異的工程特性。將土工合成材料埋入填土中,通過其承受抵抗土體的水平土壓力約束土體側(cè)向變形來加強(qiáng)土體穩(wěn)定性,還可以控制沉降及不均勻沉降。土工加筋結(jié)構(gòu)以施工簡單快捷和造價(jià)低的特點(diǎn),在公路工程中得到了廣泛應(yīng)用。
工程實(shí)踐證明:土工合成材料的加筋效果與設(shè)計(jì)及施工方法密切相關(guān)。Rowe & Soderman通過監(jiān)測施工過程中的筋材應(yīng)變,發(fā)現(xiàn)在填土高1 m以前,筋材應(yīng)變接近于零,在填土高1~2 m間,筋材應(yīng)變逐漸增加,但也只達(dá)1%。可見,在工作狀態(tài)下筋材的抗拉強(qiáng)度遠(yuǎn)未發(fā)揮,即在常規(guī)的施工過程中,要使其完全達(dá)到理想的受力狀態(tài)是較困難的。為此,在上覆土體填筑之前,對土工筋材施加外力使其拉伸,讓筋材的受力盡量往理想狀態(tài)靠攏,從而提高加筋效果是可能的。預(yù)應(yīng)變加筋法正是基于這種想法而提出。該文對非加筋路堤、常規(guī)加筋路堤、預(yù)應(yīng)變加筋路堤3種工況進(jìn)行室內(nèi)對比試驗(yàn),以揭示預(yù)應(yīng)變加筋對約束路堤側(cè)向變形及控制路堤沉降效果,為大力推廣預(yù)應(yīng)變加筋技術(shù)提供依據(jù)。
試驗(yàn)選用的土樣為粗粒組中的粗砂,原始土樣物理參數(shù)匯總?cè)绫?所示。
表1 原始土樣物理參數(shù)
試驗(yàn)結(jié)合現(xiàn)場情況,特選用抗拉強(qiáng)度和抗拉模量較大的土工網(wǎng),試樣尺寸長500 mm、寬70 mm,標(biāo)定長度35 mm,室溫10 ℃,采用萬能試驗(yàn)機(jī)張拉,測試速度為1 mm/min,測得其主要物理力學(xué)性能如表2所示。
表2 土工網(wǎng)基本性能
2.2.1 試驗(yàn)注意事項(xiàng)
(1) 保證非加筋路堤、常規(guī)加筋路堤、預(yù)應(yīng)變加筋路堤3種工況下的壓實(shí)度一致,為此,在分層壓實(shí)中,嚴(yán)格控制分層高度和填土的量,且先用混凝土震動(dòng)機(jī)壓平,再用電動(dòng)震動(dòng)機(jī)夯實(shí),土工試驗(yàn)箱四周再人工錘實(shí)兩遍;同時(shí),從試驗(yàn)正式開始到試驗(yàn)結(jié)束,持續(xù)的時(shí)間要相同。
(2) 在加筋過程中,必須注意筋材的反包效果,為此,在路堤坡腳、坡面及坡頂,用鋼釬進(jìn)行固定,使筋材緊緊包裹土體。
(3) 在預(yù)應(yīng)變加筋過程中,必須控制筋材的變形在其彈性范圍內(nèi),避免筋材人為受到破壞,為此,筆者結(jié)合國內(nèi)外有關(guān)土工合成材料蠕變特性的試驗(yàn)研究,對這一重要問題進(jìn)行了長達(dá)3年的室內(nèi)蠕變試驗(yàn),文獻(xiàn)[11]合理提出了土工網(wǎng)在長期強(qiáng)度條件下預(yù)應(yīng)變值ε=6.29%~10.86%。此外,為防止預(yù)應(yīng)變加筋放張過程中的預(yù)應(yīng)變損失,放張之前,在路堤坡腳處打入兩排0.8 m長的鋼釬進(jìn)行錨固。
2.2.2 試驗(yàn)過程
此次試驗(yàn)土工加筋材料設(shè)置在土工箱的中部,離底面1 m的位置。土工試驗(yàn)箱的尺寸為長1.5 m、寬1.0 m、高1.7 m,造型如圖1所示。在土工試驗(yàn)箱中部(前后面)設(shè)置了一個(gè)縫隙,用于放置土工加筋材料,縫隙的尺寸為高1 cm、寬1.0 m。加筋材料一端用夾具固定,一端采用傳力軸承(摩阻力很小,可以忽略),將下部砝碼框中的荷載傳遞給加筋材料,從而產(chǎn)生預(yù)拉應(yīng)力。
注:1.下層壓實(shí)土樣;2.中層壓實(shí)土樣;3.上層壓實(shí)土樣;4.模型箱;5.帶刻度的有機(jī)玻璃;6.預(yù)應(yīng)變筋材;7.后夾具;8.螺栓;9.前夾具;10.軸承;11.軸承支架;12.固定釬;13.有機(jī)玻璃橫向定位板;14.有機(jī)玻璃外定位板;15.有機(jī)玻璃下固定板;16.鋼絲繩;17.砝碼框;18.砝碼;19.百分表架連接板。
圖1 土工材料預(yù)應(yīng)變張拉室內(nèi)裝置圖
(1) 填土壓實(shí)。每次稱取約300 kg土,推平土表面,先用混凝土震動(dòng)機(jī)壓平,再用電動(dòng)震動(dòng)機(jī)夯實(shí),土工試驗(yàn)箱四周再人工錘實(shí)兩遍,用環(huán)刀法測得密度為1.932 g/cm3。分層填筑,填筑至100 cm高處時(shí),去除表面浮土,在東南西北4個(gè)方位埋設(shè)下層4個(gè)土壓力盒(圖2),使土壓力盒處在80 cm深處,命名為東下、南下、西下、北下。
圖2 土壓力盒平面布置圖(單位:mm)
(2) 處理土工網(wǎng)。將土工網(wǎng)裁成長210 cm、寬98 cm的尺寸(寬度方向29格孔)。將裁剪好的土工網(wǎng)從土工試驗(yàn)箱中部縫隙穿過,一端用夾具固定,另一端將土工網(wǎng)繞過傳力軸承,將砝碼框固定在夾具上,再將夾具夾住土工網(wǎng),使砝碼框上的荷載能通過土工網(wǎng)和傳力軸承傳遞給土工網(wǎng)。在砝碼框內(nèi)試加載,測試土工網(wǎng)被拉伸是否異常,如無異常,可進(jìn)行加載拉伸。
(3) 加載。按照文獻(xiàn)[11]提出的土工網(wǎng)在長期強(qiáng)度條件下預(yù)應(yīng)變值大小,得到此次試驗(yàn)可加載600 kg作為預(yù)張拉的力。為此,在砝碼框里緩慢地加砝碼,使砝碼框不產(chǎn)生大的震動(dòng),每級(jí)加載為50 kg,加載完后,停頓5 min再加下一級(jí)荷載。加完12級(jí)荷載后,停止1 h。
(4) 固定土工網(wǎng)。在土工試驗(yàn)箱內(nèi)部用鋼釬固定土工網(wǎng),使土工網(wǎng)不能回彈。
(5) 在土工網(wǎng)上繼續(xù)加土鋪平,中間震動(dòng)壓實(shí),四周人工錘實(shí),再鋪上一層。
(6) 埋設(shè)上層土壓力盒。鋪至130 cm處時(shí)進(jìn)行挖孔,將土壓力盒按前述方法埋至120 cm高度處,在東南西北4個(gè)方位埋設(shè)4個(gè)土壓力盒,命名為東上、南上、西上、北上,在長度方向上距兩端50 cm,在寬度方向上距兩邊25 cm,并將土壓力盒上部土擊實(shí)。
(7) 放張。如前所述,在路堤坡腳處打入兩排0.8 m長的鋼釬進(jìn)行錨固,避免應(yīng)力損失,并將砝碼框中的荷載在30 min內(nèi)全部卸載,將砝碼框部分的夾具去除。
(8) 反包。把下排鐵釘靠縫隙的土鏟去,把土工網(wǎng)從縫隙中拉回,反包至130 cm層處的土層上,再加鋼釬釘實(shí),使土工網(wǎng)不產(chǎn)生移動(dòng),如圖3所示。再繼續(xù)向上鋪筑,直至150 cm處。將頂部土層整平、壓實(shí),除去浮土。
圖3 反包固定
(9) 加豎向百分表。將上下兩層土壓力盒的讀數(shù)全部清零。在頂部橫梁上安裝豎向百分表,監(jiān)測豎向位移。通過在頂部緩慢地增加砝碼的方法模擬車輛荷載,不要觸碰到橫梁及百分表,直至達(dá)到預(yù)期重量。
(10) 測量水平位移。在豎向加載前,測量土工試驗(yàn)箱四周的變形(水平向),在加豎向荷載后再測量土工試驗(yàn)箱四周的變形。對比前后兩次試驗(yàn)的水平位移,用以分析各工況土體的側(cè)向位移。
(11) 讀數(shù)。把500 kg砝碼全部加載在路堤頂部完成后,立即讀取土壓力盒以及百分表讀數(shù)。之后按15 s、1 min、2 min、4 min、6 min、10 min、30 min、1 h、1 h、2 h、4 h、8 h的時(shí)間間隔,再讀取土壓力盒及百分表讀數(shù)。
2.2.3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)
3種工況獲得的土壓力值、百分表讀數(shù)以及側(cè)位移,如表3~5所示。
表3 3種工況下各測點(diǎn)土壓力值 MPa
表4 3種工況下各測點(diǎn)土體豎向沉降量 mm
表5 3種工況下的側(cè)位移平均值
(1) 從表3可知:隨著埋深的增加,3種工況的土壓力值均呈現(xiàn)出遞減的趨勢,與土力學(xué)相關(guān)理論相符。
(2) 對比表3可得:與不進(jìn)行加筋的工況相比,常規(guī)加筋下的工況,位于同一觀測點(diǎn)的最終土壓力表現(xiàn)為上部略有增加而下部略有減少。上部土壓力變化情況表明,在加載過程中,常規(guī)加筋下的路堤側(cè)向位移得到了有效控制(表5),減小了沉降量(表4),土體得到了進(jìn)一步的壓實(shí),導(dǎo)致內(nèi)部土壓力增大(表3);相反,在加載過程中,不加筋的路堤隨著側(cè)向位移的明顯加大(表5),內(nèi)部土壓力一部分進(jìn)行了釋放,導(dǎo)致內(nèi)部土壓力增加的量不如前者,且沉降量增加(表4)。下部土壓力變化情況表明,土工網(wǎng)能有效地分散上覆土層的作用荷載,減少路基的內(nèi)部土壓力(表3),提高了路基的承載力,較好地抑制了整個(gè)路基的不均勻沉降(表4)。
(3) 綜合分析表3~5所揭示的規(guī)律,充分說明,同常規(guī)加筋相比,預(yù)應(yīng)變加筋技術(shù)在控制路基側(cè)向變形及路面不均勻沉降方面,效果更加明顯。由于預(yù)拉伸的土工網(wǎng)始終存在回彈的趨勢,通過反包,使土工網(wǎng)各節(jié)點(diǎn)內(nèi)部附加的拉力,轉(zhuǎn)化為對土體的包裹力即反壓力,作用在路基坡面各個(gè)微小的水平面上,在外部荷載作用之前,土體就產(chǎn)生了自壓實(shí)的過程,形成了附加土壓力,進(jìn)一步阻止了土體側(cè)向位移,即控制側(cè)向變形的能力大大增強(qiáng),從表5可知:在同樣荷載作用下,路堤側(cè)面的變形量幾乎為0。正因?yàn)橥馏w不能產(chǎn)生側(cè)向變形,在外部荷載的進(jìn)一步作用下,一方面,內(nèi)部土壓力不能釋放只能大大增加(表3);另一方面,路堤表面的沉降量大大減少(表4),同常規(guī)加筋相比,其效果至少提高3倍以上。
(4) 雖然常規(guī)加筋施工技術(shù)也有一定的“網(wǎng)兜”效應(yīng),對邊坡側(cè)向變形及路面不均勻沉降有一定的控制作用,但只有當(dāng)土體側(cè)向變形較大,且大到足以迫使包裹在外面的土工筋材也發(fā)生變形,筋材才會(huì)對邊坡產(chǎn)生反壓力,其加筋效果才能得到充分發(fā)揮,此次試驗(yàn)在文獻(xiàn)[4]的基礎(chǔ)上再一次證明了這一觀點(diǎn)。對比表3~5試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),常規(guī)加筋在控制土體側(cè)向變形及表面沉降方面,效果不是特別明顯,在工作狀態(tài)下筋材的抗拉強(qiáng)度遠(yuǎn)未發(fā)揮。究其原因,此次試驗(yàn)選用的土工網(wǎng)之彈性模量(E=3 400 MPa)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于土的彈性模量(E= 145 MPa),常規(guī)加筋試驗(yàn)過程中,該土工網(wǎng)幾乎沒有發(fā)生變形;相反,預(yù)應(yīng)變加筋技術(shù)能人為地使土工網(wǎng)預(yù)先變形,很好地解決了這一問題,所以,加筋效果明顯。因此,該文建議,在預(yù)應(yīng)變加筋技術(shù)的施工條件不具備時(shí),即便采用常規(guī)加筋,所選用的土工合成材料其彈性模量,應(yīng)盡量與土體的彈性模量相匹配。
通過對比分析3種工況下土體內(nèi)部土壓力大小、側(cè)向位移及頂部沉降量變化特點(diǎn),得到如下結(jié)論:
(1) 預(yù)應(yīng)變加筋技術(shù)在控制路堤側(cè)向變形、減小不均勻沉降等方面,同常規(guī)加筋相比,其效果至少提高3倍以上,能有效地提高路堤的穩(wěn)定性。
(2) 在預(yù)應(yīng)變加筋施工過程中,建議參照該文給出的預(yù)應(yīng)變值取值范圍(6.29%~10.86%),嚴(yán)格控制筋材的張拉量,避免對筋材造成人為破壞,并采取有效措施減少放張帶來的應(yīng)力損失。
(3) 常規(guī)加筋技術(shù)對提高路堤的穩(wěn)定性有一定的效果,但在選材時(shí),要力求使土工筋材與土體兩者的彈性模量相匹配。