楊帆
摘要:隨著我國(guó)十二五計(jì)劃的推廣國(guó)內(nèi)的對(duì)建筑材料的需求與日俱增,對(duì)混凝土等一系列建筑材料的要求也越來(lái)越高,極大地刺激了我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè),因此對(duì)攪拌機(jī)等工地施工器材也有了更高水平的要求。但是,與國(guó)外美國(guó),德國(guó)等工業(yè)強(qiáng)國(guó)相對(duì)比我國(guó)的工業(yè)水平還存在巨大的落差,因此政府加大了對(duì)民辦企業(yè)的扶持力度,大力推動(dòng)科技的進(jìn)步,努力縮小我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距。
實(shí)踐結(jié)果表明,本文所設(shè)計(jì)的基于PLC的攪拌機(jī)控制系統(tǒng)具有精度高、效率高、控制效果優(yōu)越等特點(diǎn),減少了在惡劣的施工環(huán)境的工作,保證了工人的人身安全。同時(shí),提高了工業(yè)生產(chǎn)的自動(dòng)化水平,大大提高了工人的時(shí)間利用率,完成推廣實(shí)用可以帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)收益。
關(guān)鍵詞:智能控制;PLC;攪拌機(jī);車(chē)載
1 緒論
隨著十二五等強(qiáng)國(guó)計(jì)劃的實(shí)施,國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,對(duì)施工的安全性以及高效率都提出來(lái)要求,智能攪拌機(jī)已成為現(xiàn)代施工不可缺少的一部分,過(guò)去的攪拌機(jī)核心是繼電器,響應(yīng)速度慢,可靠性過(guò)低,不符合要求為克服以上劣勢(shì),目前使用更先進(jìn)的可編程控制器來(lái)修改傳統(tǒng)的繼電器控制方式,大大提高了控制的靈活性和安全系數(shù)。智能攪拌機(jī)的核心改為PLC后,使得控制的靈活性和安全可靠性以及工作狀態(tài)下的高效性都得到了極大的提升,解決了在天氣以及人為條件下的難以施工問(wèn)題,保證了工人的人身安全。同時(shí),提高了工業(yè)生產(chǎn)中的自動(dòng)化水平,提高了人力資源的利用率,完成推廣實(shí)用可以帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)收益。
本文通過(guò)近年來(lái)國(guó)內(nèi)外智能攪拌機(jī)發(fā)展的現(xiàn)狀以及發(fā)展前景的進(jìn)行詳細(xì)的考慮分析,設(shè)計(jì)PLC多檔位攪拌機(jī),對(duì)原料攪拌的更加充分,為了攪拌機(jī)的有效運(yùn)行,料艙內(nèi)的頁(yè)面達(dá)到指定高度時(shí),接收器會(huì)收集到當(dāng)前信息并且將其轉(zhuǎn)變?yōu)槿觞c(diǎn)信號(hào)傳輸?shù)娇刂浦行模悄苤行膶?duì)接受到的信號(hào)進(jìn)行分析同時(shí)對(duì)電磁閥門(mén)等控制裝置下達(dá)任務(wù)。對(duì)控制系統(tǒng)的硬件需求進(jìn)行分析,選用適合本系統(tǒng)的硬件設(shè)備,設(shè)計(jì)符合控制要求的主電路和控制電路。
2 智能攪拌機(jī)原理
將骨料從儲(chǔ)的料箱中逐一排入計(jì)的量料斗,然后分別或的累計(jì)計(jì)量。測(cè)量完的成后,皮帶開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn),物料被的排放到始終運(yùn)行的傾斜皮帶中。傾斜的皮帶會(huì)將額測(cè)得的骨料送入屋頂?shù)墓橇隙分?。原料倉(cāng)將原料通過(guò)的各種計(jì)量加入料斗中,輸送機(jī)將水和添加的劑泵料倉(cāng)中,然后對(duì)各種原料的配比進(jìn)行測(cè)算,測(cè)算結(jié)果正常下,出料口打開(kāi),攪拌機(jī)在短時(shí)間內(nèi)不反應(yīng),接著開(kāi)始進(jìn)行工作,將主機(jī)的混凝土的混合物排料口排的入攪拌機(jī)中,完成一個(gè)工的作周期。
先要確定智能攪拌機(jī)的社會(huì)地位,這是工程上的應(yīng)用,然后PLC的工作性質(zhì)就比較好,PLC要對(duì)占空比進(jìn)行掃描,項(xiàng)目的表現(xiàn)不宜居,干凈清晰 對(duì)于單片機(jī)的安全性,安全性是工程中要考慮的首要因素,PLC也完全可以勝任,相反,PLC的安全性更強(qiáng),抗干擾性更好。
最后是兩者的使用的性能符合實(shí)際,PLC完成后后期的維護(hù)比MCU更方便更合適,并且MCU的穩(wěn)定性和PLC的穩(wěn)定性根據(jù)比較和經(jīng)驗(yàn)是壟斷的,以PLC為控制器的智能攪拌機(jī)的設(shè)計(jì)非常的實(shí)用。
3 智能攪拌機(jī)的設(shè)計(jì)
控制的工具是變頻器,驅(qū)動(dòng)的方式和驅(qū)動(dòng)過(guò)程中的安全設(shè)計(jì)。以上是本章主要說(shuō)明的設(shè)計(jì)點(diǎn)。使用轉(zhuǎn)角驅(qū)動(dòng)器,性能可以滿(mǎn)足攪拌機(jī)的需求,同時(shí),其建造和維護(hù)成本低,符合實(shí)際情況就可以滿(mǎn)足平穩(wěn)安全運(yùn)行,確保攪拌機(jī)本身運(yùn)作。
國(guó)家通常在電氣自動(dòng)化工程的基本圖形符號(hào)(GB4728)上使用思想過(guò)程設(shè)計(jì),設(shè)備安裝操作和維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)來(lái)編寫(xiě)文字和其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,對(duì)于方案的編寫(xiě),我們需要著重注意安全性與可靠性,其次減少設(shè)備成本,也要考慮從手動(dòng)控制到自動(dòng)控制,從仿真到微機(jī)控制的新技術(shù)產(chǎn)品,通過(guò)一個(gè)或多個(gè)實(shí)現(xiàn)功能,使系統(tǒng)完善。
在本文中,工業(yè)控制系統(tǒng)的改善升級(jí)須盡可能的利用舊系統(tǒng)中的元器件。對(duì)于視覺(jué)感管頁(yè)面操作模式更應(yīng)與改造前相大致相同,這樣可以使用操作人員快速熟悉。故改完后的系統(tǒng)要求可靠性要高。視覺(jué)感官頁(yè)面相似,擁有將收集到的信息進(jìn)行歸納總結(jié)的天賦。
主電路的最主要的組成是控制電動(dòng)機(jī),為了控制電動(dòng)機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行我們需要工業(yè)380V用電。同時(shí)為了安全起見(jiàn)采用三相交流電。
4 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)要求
三個(gè)傳感裝置:SL1為高位傳感設(shè)備,SL2為中位傳感設(shè)備,SL3為底位傳感設(shè)備,當(dāng)液位達(dá)到某傳感設(shè)備位置時(shí),該傳感設(shè)備就會(huì)發(fā)出“是”信號(hào),如果低于傳感設(shè)備位置,傳感設(shè)備就將不運(yùn)行。
三個(gè)電磁閥門(mén)的作用:電磁們T1是為了A原料的添加,電磁閥門(mén)T2為控制B原料的添加,T3則是為了AB混合原料C的卸載而設(shè)計(jì)。電動(dòng)機(jī)M是整個(gè)設(shè)計(jì)的動(dòng)能中心,當(dāng)其運(yùn)行時(shí),開(kāi)始攪拌原料。停止后,攪拌機(jī)工作同時(shí)暫停。
沒(méi)有工作的時(shí)候:電動(dòng)機(jī)不進(jìn)行使用,容器內(nèi)沒(méi)有任何的原料,各閥門(mén)的未開(kāi),傳感的設(shè)備SL1等于SL2等于SL3為“不”狀態(tài),攪拌的電動(dòng)機(jī)M同樣是“不”狀態(tài)。
操作流程:當(dāng)M開(kāi)始的工作時(shí),第一步按下啟動(dòng)的按鈕,打開(kāi)閥門(mén)T1A原料開(kāi)始加入艙中,當(dāng)傳感的設(shè)備SL3被液面覆蓋時(shí),SL3為打開(kāi)的狀態(tài),A的原料繼續(xù)注入艙內(nèi),直到液位達(dá)到SL2,SL2同樣為打開(kāi)狀態(tài),也就是說(shuō)關(guān)閉的閥門(mén)T1停止加入A原料,打開(kāi)的閥門(mén)T2,B的原料開(kāi)始的加入的倉(cāng),液位的到達(dá)SL1時(shí),閥門(mén)T2關(guān)閉,電動(dòng)機(jī)開(kāi)始的運(yùn)行,60秒后,觀察原料是否的均勻,達(dá)到要求的攪拌停止,電動(dòng)機(jī)的關(guān)閉,閥門(mén)的T3開(kāi)啟,混合的原料C放入。等待的液體低于SL3的時(shí),五秒后,C的原料全部放出倉(cāng),閥門(mén)的T3關(guān)閉,系統(tǒng)按程序開(kāi)始下一循環(huán),如果在操作過(guò)程中,不小心按下暫停開(kāi)關(guān),工作狀態(tài)依舊不會(huì)退出,等到當(dāng)前周期程序運(yùn)行完畢后要做才能夠暫停,換言之,不管怎樣操作攪拌機(jī)都停止的在初始狀態(tài)。
5 實(shí)驗(yàn)仿真及數(shù)據(jù)分析
該系統(tǒng)采用上午網(wǎng)絡(luò)激勵(lì)函數(shù)的樣本的選擇和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)選擇,采用Sigmoid函數(shù),考慮到訓(xùn)練學(xué)習(xí)率的初值選擇的為0.1,動(dòng)量系數(shù)的選擇為0.95,最大的訓(xùn)練數(shù)設(shè)置為10000。
數(shù)據(jù)預(yù)處理的智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)被應(yīng)用于具體的配料控制的問(wèn)題,原始的數(shù)據(jù)的訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)中,不同的變量往往處于不同的計(jì)量單位,如時(shí)間,重量等,量級(jí)差也大,例如,因?yàn)闀r(shí)間通常在1.0分鐘至2.5分鐘之間,而傳感器的測(cè)量的重量變化通常在50千克至1800千克之間。
采用S型曲線(xiàn)表達(dá)法,其結(jié)果在(0,1)或(1,1),特別是在外部 該范圍的值是所需的輸出,原始數(shù)據(jù)會(huì)的導(dǎo)致神經(jīng)元飽和,因此預(yù)處理歸一化處理(Noralization)是最常用的方法,[0,1]間隔是基于線(xiàn)性變換的。
分析和比較中可以看出,混凝土攪拌機(jī)的配料控制模擬的材料質(zhì)量,訓(xùn)練的精度和收斂的速度的結(jié)果是基因的算法,在優(yōu)化的仿真中,不難看出使用優(yōu)化后的基因算法加藥和智能控制系溫床統(tǒng)的混凝土攪拌站誤差補(bǔ)償違法處罰精度在0.1%?0.8%的土壤變化中,變化的熱風(fēng)槍原因是直徑和物料尺寸均勻,而無(wú)法尺寸的補(bǔ)償 在砂處理過(guò)程中相對(duì)于其他去不均勻的高精度材料明顯。
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(作者單位:河北科技學(xué)院)