張偉海,劉順東
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司熱軋部,河北唐山 063210)
首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司2250 熱軋產(chǎn)線層流冷卻系統(tǒng)的電氣部分采用日本TMEIC 控制系統(tǒng)。層流冷卻系統(tǒng)安裝在精軋機輸出輥道區(qū)域,通過層冷噴淋的方式將帶鋼從終軋溫度冷卻到卷取溫度。由于工藝上的需求,層冷設備與輸出輥道上的高溫帶鋼近距離接觸,造成設備處于高溫烘烤、高溫水汽侵蝕以及機械振動沖擊等惡劣環(huán)境當中;且由于工藝設定不同鋼種所需水量不同,造成部分層冷設備長時間不進行噴水動作,導致水梁內(nèi)水溫過高,對冷卻效率產(chǎn)生較大的影響,并且加劇了氣動閥的故障及噴水嘴的銹蝕。
2250 生產(chǎn)線層流冷卻系統(tǒng)由15 組粗調(diào)區(qū)和2 組微調(diào)區(qū)兩部分組成,現(xiàn)場設備包括上集水裝置、下集水裝置、側(cè)噴裝置、輸出輥道裝置。其中每個粗調(diào)區(qū)單元由4 個上集水和4 個下集水組成,每個集水管由1 個電磁閥控制1 個氣動開閉閥實現(xiàn)冷卻水的開關。每個微調(diào)區(qū)單元由8 個上集水和8 個下集水組成,同樣每個電磁閥控制1 個開閉閥。2250 層冷區(qū)域輸出輥道共有9組386 根輥,每根輥長度約2.3 m。
層流冷卻水由輔助部門對水質(zhì)進行處理后,通過加壓泵站輸送到層冷高位水箱中。當帶鋼通過層流冷卻系統(tǒng)時,電氣控制按照二級設定指令開閉部分氣動碟閥,將冷卻水噴淋到帶鋼表面,對帶鋼進行降溫。冷卻帶鋼的水進入地溝,返回到水處理部門,完成一次循環(huán)。但是當帶鋼跟蹤移開輸出輥道后,二級設定消失,層流冷卻閥發(fā)出關閉指令(圖1),層冷設備在軋鋼間隙無法得到有效的降溫處理。
圖1 原層冷水控制時序
通過長期對生產(chǎn)線中層流冷卻系統(tǒng)的觀察統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)層冷設備在運行過程中出現(xiàn)以下3 種問題:
層冷輥道長期直接與700 ℃左右?guī)т摻佑|(正常的生產(chǎn)狀態(tài)過鋼時間約為110 s,過鋼間隙約為15 s)。在過鋼間隙期間,輸出輥道得不到有效的冷卻,致使輸出輥道輥面平均溫度高達140 ℃。輥面耐磨性、抗腐蝕性受高溫影響很大,造成輥面老化和磨損情況加劇。同時在輸送帶鋼過程中容易造成帶鋼表面劃傷,使帶鋼合格品率降低。
由于軋鋼工藝上要求不同種的鋼所需冷卻水量不同,導致部分層冷開閉閥長時間不進行開閉及噴水動作,長期經(jīng)受帶鋼的高溫烘烤使層冷開閉閥本體溫度高達95 ℃,而且外部環(huán)境有大量高溫水蒸氣對設備進行侵蝕,導致開閉閥閥體、閥塊、電磁線圈等設備故障率升高。若開閉閥出現(xiàn)故障時,導致開閉閥出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,在輸送帶鋼時由于開閉閥關不嚴滴到帶鋼表面容易造成帶鋼質(zhì)量問題。
層冷上集水管長期處于高溫帶鋼的烘烤、高溫水汽侵蝕以及機械震動沖擊的惡劣環(huán)境當中;且由于二級設定部分層冷設備長時間不進行噴水動作,導致水梁內(nèi)水溫過高,對冷卻效率產(chǎn)生很大的影響,并且加快了噴水嘴的銹蝕情況。
以上各種失效形式都是由于設備長期處于高溫狀態(tài)下造成的,因此采用層流水對輸出輥道及閥體等設備進行冷卻,以達到對層冷設備降溫的目的。在2 塊帶鋼間隙打開所有的層冷水閥,使層冷輥道設備得到充分冷卻,防止設備長期處于高溫狀態(tài)而加速損壞,并能保證層冷輥道溫度,降低輥道變形、輥面磨損老化及閥體、集水管的損壞率。
在程序設計中,當帶鋼進入層冷區(qū)域時,要嚴格按照二級設定進行開關水閥,不能影響正常的噴水時序控制,以免造成帶鋼性能不合格甚至軋廢。只有在卷取機卸載、精軋無咬鋼信號且層冷軌道上無帶鋼跟蹤信號時,將層流冷卻水閥全部打開,當下一塊板坯進入精軋機且產(chǎn)生咬鋼信號時,水閥全部關閉,然后按照正常的二級設定對水閥進行控制。
綜合以上問題,在原有閥體控制的基礎上,對原程序進行優(yōu)化。
根據(jù)軋鋼工藝要求制定輥道冷卻措施:當在急停、快停等情況下層冷集水梁進行抬起時,層冷水閥嚴禁執(zhí)行打開命令;在軋鋼間隙進行噴水時,相應的側(cè)噴水及下集水不執(zhí)行打開動作,因為側(cè)噴水的開啟,容易使電機的運行環(huán)境變的非常惡劣,對降低設備故障率十分不利。
按照要求對功能的投入連鎖條件進行設定。此條件中包含精軋機組無咬鋼信號,層冷1~9 組輥道無帶鋼跟蹤信號,層流冷卻水處于自動控制模式下,且考慮到輥道停車狀態(tài)下不需要噴水的情況,將輥道速度不等于零加入到此連鎖條件當中。結合生產(chǎn)實際,考慮到存在2 塊帶鋼進入輸出輥道時間間隔較長的情況,在程序中加一個開水10 s 的時間限制,在能夠徹底降溫的前提下盡可能節(jié)省用水成本。
考慮到用水成本及達到降溫效果,多次試驗得出間隙3 塊帶鋼進行1 次噴水即可達到有效的降溫作用,因此在運行條件中增加了3 塊軋鋼間隙觸發(fā)1 次開水命令。為了方便投入此功能,且在特殊條件要求下及時屏蔽此功能,特意在操作畫面上增加了功能選擇按鈕及軋鋼間隙數(shù)量,用于操作人員根據(jù)生產(chǎn)需要對軋鋼間隙噴水功能進行調(diào)整。具體軋鋼間隙噴水控制時序如圖2 所示。
圖2 軋鋼間隙噴水控制時序
自軋鋼間隙層冷自動噴水降溫功能開發(fā)投入以來,層冷輸出輥道溫度普遍降為80 ℃左右,層冷區(qū)域未再出現(xiàn)因輥道高溫造成的輥子彎曲及軸承卡阻等問題,同時因輥道問題造成的帶鋼表面劃傷隱患的停機事故也有效降低。不經(jīng)常開啟的層冷集水管內(nèi)部的水也能在軋鋼間隙進行排除,達到對集水管進行降溫以及提高換熱效率的作用。同時軋鋼間隙自動噴水降溫功能投入以來,帶鋼的表面劃傷率大大降低,連續(xù)幾個月未出現(xiàn)劃傷缺陷的鋼卷,使帶鋼的成材率有所提升。
通過對熱軋層冷區(qū)域易出現(xiàn)的故障原因進行分析,并通過優(yōu)化層冷控制時序,利用軋鋼間隙進行噴水達到對層冷設備進行降溫的作用。實際應用效果顯著,對程序進行改進后,避免了因?qū)永湓O備溫度高造成的非計劃停機,保障了設備穩(wěn)定運行,提高了生產(chǎn)效率。