張杰良,鄧 淵
(中石油蘭州石化公司合成橡膠廠,甘肅蘭州 730060)
蘭州石化橡膠廠MTBE 裝置采用屏蔽泵作為脫異丁烷回流泵,脫輕單元在循環(huán)降溫過程中,回流泵P-303A 頻繁跳閘。此時(shí)V-302 回流罐液面正常,未出現(xiàn)空罐現(xiàn)象。重新啟動(dòng)機(jī)泵,發(fā)現(xiàn)機(jī)泵運(yùn)行振動(dòng)大并有噪聲、溫度升高,直至機(jī)泵損壞。解體機(jī)泵發(fā)現(xiàn)機(jī)泵葉輪、泵腔包覆鐵銹粉末層,后軸承爆裂,軸套、推力盤磨損;前軸承破裂,軸套、推力盤損壞。測(cè)試定子三相正常,定子、轉(zhuǎn)子表面輕度磨損,打開機(jī)泵過濾器,濾芯濾網(wǎng)被鐵銹粉末包覆。
如圖1 所示,屏蔽泵是電機(jī)與泵構(gòu)成一體,定子內(nèi)表面和轉(zhuǎn)子外表面裝有非磁性的耐腐蝕金屬薄板做成的屏蔽套,電機(jī)的轉(zhuǎn)子和泵的葉輪固定在一個(gè)轉(zhuǎn)子上,由一個(gè)電線繞組提供旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)并驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)子。
圖1 屏蔽泵結(jié)構(gòu)
MTBE 裝置原料為碳四和甲醇,經(jīng)一定比例混合后通過醚化反應(yīng)器與催化劑反應(yīng)產(chǎn)出成品,由于裝置所用的催化劑是強(qiáng)酸性陽(yáng)離子催化樹脂,在使用過程中會(huì)因其活性的降低而造成催化劑磺酸基的脫落,從而造成系統(tǒng)酸性腐蝕。這些酸性物質(zhì)在水中溶解后會(huì)產(chǎn)生電解質(zhì)溶液,電解質(zhì)溶液在塔、罐、管線內(nèi)發(fā)生電化學(xué)腐蝕,內(nèi)表面會(huì)吸附水而形成一層薄薄的水膜,隨著水里的氫離子增多,構(gòu)成無(wú)數(shù)個(gè)以酸性水膜為電解質(zhì)溶液的微小原電池,屬于電化學(xué)腐蝕[1]。
負(fù)極:鐵被氧化 Fe-3e=Fe3+;
正極:溶液中的H+被還原2H+2e=H2↑
聯(lián)系研究院對(duì)腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行取樣分析,分析結(jié)果見表1。由表1 可知,腐蝕產(chǎn)物的化學(xué)成分為C、O、Fe,主要成分以Fe2O3為主。
表1 腐蝕產(chǎn)物的化學(xué)成分
對(duì)T-204 塔加料萃取水pH 值和Fe 離子濃度(mg/L)進(jìn)行取樣分析,分析結(jié)果見表2,由表2 可知,T-204 塔萃取水基本呈弱酸性,同時(shí)通過分析萃取水中Fe 離子含量,說明已經(jīng)存在腐蝕。
表2 甲醇萃取水pH 值及鐵離子含量
2019年檢修時(shí),T-204 甲醇回收塔降液板、凹受液盤腐蝕嚴(yán)重,見圖2。
因MTBE 裝置系統(tǒng)腐蝕,造成大量鐵銹在V-302 罐及管道內(nèi)聚集(圖3)。系統(tǒng)腐蝕造成機(jī)泵進(jìn)出口閥門閥板密封口呈現(xiàn)孔狀腐蝕(圖4),密封面的破壞及鐵銹在閥口的卡澀造成閥門無(wú)法關(guān)閉,導(dǎo)致泵無(wú)法單臺(tái)交出,腐蝕物越積越多。
圖2 塔內(nèi)件腐蝕穿孔情況
圖3 系統(tǒng)腐蝕V-302 罐及管道內(nèi)鐵銹堆積情況
圖4 閥門閘板密封面腐蝕情況
機(jī)泵進(jìn)出口閥門關(guān)閉不嚴(yán),機(jī)泵無(wú)法徹底切出系統(tǒng),導(dǎo)致過濾器無(wú)法及時(shí)打開定期清理。腐蝕物鐵屑物質(zhì)等堆積在濾芯處,導(dǎo)致濾芯通過性極差,造成泵吸入量不足(圖5)。此時(shí)泵內(nèi)循環(huán)不足,軸承摩擦升溫,軸承開始損壞。
圖5 過濾器腐蝕物聚集及濾網(wǎng)腐蝕情況
過濾器過濾網(wǎng)不嚴(yán)或過濾網(wǎng)目數(shù)不夠,不能有效阻止鐵屑雜質(zhì)進(jìn)入泵內(nèi),同時(shí)因裝置腐蝕物鐵銹(通過40 目濾網(wǎng)后呈粉末狀)進(jìn)入泵內(nèi),因屏蔽泵定子與轉(zhuǎn)子運(yùn)行時(shí)的磁場(chǎng)效應(yīng)使得鐵繡(含鐵質(zhì))磁化并吸附在轉(zhuǎn)子和定子之間,影響磁力線切割,從而影響泵功率[2],使泵隨著時(shí)間的推移而電流增高,最終導(dǎo)致跳閘。
醚化系統(tǒng)盡量控制溫度在60~65 ℃,避免因反應(yīng)溫度過高導(dǎo)致磺酸根脫落加速。加強(qiáng)對(duì)原料碳四的脫水,控制外購(gòu)原料甲醇質(zhì)量,定期更換催化劑,降低原料中夾帶的金屬陽(yáng)離子(Na+、Fe3+)、堿性物質(zhì)等。將甲醇萃取水作為日常監(jiān)控措施,定期定量添加NaOH,中和系統(tǒng)酸性,控制pH 值在6~8。
2016年,對(duì)部分T-204 塔盤材料升級(jí)為0Cr18Ni9,經(jīng)過3年運(yùn)行情況良好,未發(fā)生明顯腐蝕。2019年將第1-15 層降液板、凹受液盤進(jìn)行更換,材料升級(jí)為0Cr18Ni9。更換P-303泵進(jìn)出口閥門,升級(jí)閥門材料,增強(qiáng)腐蝕防護(hù),避免因閥門關(guān)閉不嚴(yán)導(dǎo)致的機(jī)泵無(wú)法交出。進(jìn)而保證機(jī)泵及時(shí)切出,定期清理過濾器與機(jī)泵。
通過調(diào)整過濾器濾芯密封尺寸,減少間隙,并且將過濾器上鋼絲網(wǎng)目數(shù)由原來的40 目提高至60目,進(jìn)一步提高過濾器過濾能力。
在過濾器中安裝磁棒(Φ32,400 mm,3根),吸附隨物料進(jìn)入過濾器內(nèi)的鐵繡(圖7)。P-303 泵3 根磁棒焊接于過濾器尾端法蘭蓋上和過濾網(wǎng)內(nèi)側(cè)緊貼過濾網(wǎng),提高吸附能力。
圖6 腐蝕物粘附葉輪表面情況
圖7 過濾器壓蓋磁棒腐蝕物聚集情況
經(jīng)聯(lián)系機(jī)泵制造商海密梯克公司,研究磁力線切割及雜質(zhì)影響對(duì)電流升高影響。解體機(jī)泵,檢查內(nèi)部情況,在返廠機(jī)泵維修時(shí)進(jìn)行條件模擬試驗(yàn),觀察機(jī)泵軸承、葉輪等運(yùn)行情況。
通過對(duì)MTBE 裝置進(jìn)行腐蝕攻關(guān),采取降低裝置腐蝕速率,定期清理P-303A 泵過濾器,改換過濾器濾網(wǎng)目數(shù)、增加磁棒,加強(qiáng)計(jì)劃?rùn)z修頻次等措施,解決了因系統(tǒng)腐蝕造成P-303A屏蔽泵跳閘問題。改進(jìn)后,P-303A 屏蔽泵運(yùn)行良好。