吳金燈
摘 要:本文分析了MG400/930-WD電牽引采煤機在使用過程中存在的問題,對其進行梳理歸納,深入剖析事故原因,提出了有針對性的技術改造措施,經現場實施使用后,事故率大大降低,可靠性有所提高,保證了安全生產,效果比較理想。
關鍵詞:采煤機;問題解決;技術;改進;應用
概述:徐礦集團使用太礦公司生產的MG400/930-WD采煤機交流電牽引采煤機,該采煤機具有功率大、強度高、穩(wěn)定性好等特點,但在使用過程中也發(fā)現該采煤機在設計、結構等方面存在一些不足,本文以上針對存在的問題,進行綜合分析、研究、技改,取得較好效果。
1、問題的提出
MG400/930-WD電牽引采煤機在徐礦集團使用過程中,所暴露的問題歸結為以下幾個方面:
1.1采煤機搖臂問題
(1)煤機搖臂行星減速器加油潤滑不方便;
(2)搖臂電機受震動不穩(wěn)定;
1.2機身結合部松動問題
(1)煤機上、下外牽引部行走箱和機身的鏈接螺栓松動,增加設備檢修時間,勞動力增大;
(2)主機架接口處緊固容易松動,增加設備檢修時間,勞動力增大;
(3)搖臂滾筒座緊固螺栓容易松動。
1.3漏煤塊矸石問題
采煤過程中,尤其是在仰采過程中,會發(fā)生煤塊和矸石掉落到主機架頂部,嚴重時會掉落到采空側,極易發(fā)生安全事故。
1.4液壓系統問題
(1)液壓系統工作效率偏低;
(2)液壓系統穩(wěn)定性、可靠性偏低,生產事故多。
1.5制動系統、電控系統問題
(1)采煤機在使用過程中出現停車下滑和啟動下滑現象,制動力不足,存在安全隱患;
(2)變頻器故障率高,影響生產。
2、問題的解決
采煤機在使用過程中出現的各種問題,既有產品質量問題,又有設計缺陷問題,還有加工工藝和現場使用問題。為進一步的將該采煤機使用好,發(fā)揮其最大的生產效能,經與太重技術人員研究、討論對采煤機進行技術改造,在通過現場使用,逐一解決上訴問題。
2.1采煤機搖臂問題解決
2.1.1煤機搖臂行星減速器加油潤滑不方便
解決方法:
(1)采煤機搖臂采用分腔潤滑結構(半分腔),在大傾角時保證搖臂行星減速部分的潤滑;
(2) 在搖臂行星減速器外殼處重新打注油孔,方便給搖臂加油。
2.1.2搖臂電機受震動不穩(wěn)定
解決方法:搖臂電機法蘭處增加兩個鍵固定電機,保證電機法蘭處固定螺栓不受剪力,從而能有效降低電機受震動的影響。
2.2機身結合部松動問題解決
2.2.1外牽引與主機架防松問題
解決方法:由原來沉絲連接改為高強度螺栓與液壓螺母連接,提高緊固性能,且在螺栓斷裂后方便更換。所有螺栓連接處配碟簧預緊墊片。
2.2.2主機架間的放松措施
提高對接表面強度,防止接觸面發(fā)生塑性變形而導致連接松動,在采煤機對口處增加法蘭連接,便于緊固,增加主機架接口處的可靠性。
2.2.3搖臂及滾筒、截割電機各螺栓緊固措施
解決方法:搖臂固定滾筒螺栓、固定滾筒座壓蓋螺栓、截割電機固定螺栓上等位置使用艾志墊片,保證螺栓不松動。
2.3漏煤塊矸石問題解決
采煤機在采煤過程中,尤其是在仰采過程中,會發(fā)生煤塊和矸石掉落到主機架頂部,嚴重時會掉落到采空側,極易發(fā)生安全事故。所以需在大采高時采煤機頂部一般裝有擋矸裝置,但在采煤機機面較低時,一方面增加檔桿裝置安裝復雜,成本較高,拆卸不方便,另一方面增加采煤機機面高度較多,造成采煤機的最低采高增加較多。
解決方案:在主機架頂上首先焊上20mm厚螺母塊,再安裝180mm高的擋煤板,如下圖所示。該方法安裝拆卸方便,并且安全可靠,如下圖。
2.4液壓系統問題解決
解決方法:將采煤機閥組改為負載敏感比例多路換向閥。
采煤機液壓系統的穩(wěn)定性及可靠性有待提高。經過對采煤機液壓系統的理論分析和實踐檢驗,對采煤機液壓系統進行了改進。改進設計采用了將采煤機閥組改為負載敏感比例多路換向閥,改進后的液壓系統具有多執(zhí)行原件組合同時工作、提高液壓系統的工作效率、對液壓系統有減震作用、高可靠性等優(yōu)點。
2.5制動系統、電控系統問題解決
解決方法:牽引傳動箱增加雙制動,泵站增加壓力開關,電氣系統改進。
采煤機在使用過程中出現停車下滑和啟動下滑現象,通過分析在大傾角工作面上運行的電牽引采煤機下滑原因,提出對采煤機制動系統采取改進措施。分析了變頻調速系統的工作原理,設計了四象限變頻調速采煤機電氣控制系統,保證了采煤機下行時能按給定速度安全勻速地運行。并通過在制動系統中增加壓力開關來檢測制動器的狀態(tài),并將開關信號接入控制系統,使控制系統可根據開關信號對電氣系統進行控制,解決電氣控制系統和制動系統時序配合問題,實現機械、電氣、液壓系統的有效配合,有效解決了采煤機停車下滑和啟動下滑現象。并通過在牽引傳動箱增加雙制動,保證采煤機有足夠的制動力。
3、結論
MG400/930-WD采煤機經過上述綜合改造,提高了整機強度,提高了各部件的穩(wěn)定性及可靠性,進一步適應了徐礦集團各礦井工作面地質條件,生產事故大幅度降低,備件消耗量降低,提高了開機率,改造獲得成功,取得了良好的安全、經濟效益。