陳建華,陽 勇
(1.湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機電工程系,湖北 武漢 430079; 2.北京三一工程設(shè)備有限公司,北京 102200)
泵送系統(tǒng)是混凝土泵車的重要組成部分,S管閥的準(zhǔn)確擺動配合著混凝土活塞的往返運動,完成泵送系統(tǒng)正向泵送混凝土和反向清潔管道等工作。S管閥有時會出現(xiàn)擺動異常的現(xiàn)象,其主要原因是恒壓泵為擺動缸提供的壓力不足。這種故障會導(dǎo)致泵送系統(tǒng)輸送混凝土的壓力不夠,降低其工作效率,同時也會加劇運動件的磨損。
對于工程機械液壓系統(tǒng)故障的檢測與診斷,王世明分析了診斷技術(shù)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢[1];屈波給出了故障診斷的方法與對策[2];張作良引入故障樹技術(shù),對液壓系統(tǒng)的可靠性、安全性進行定性和定量的分析[3];陸全龍等運用小波函數(shù)方法對泵的壓力脈動信號進行解調(diào),檢測出泵的泄漏故障[4];高明等分析了基于多模式液壓故障診斷方法的自診斷功能的診斷準(zhǔn)確率[5];羅滿香、朱則剛、丁紅春等以分類的方式簡要介紹了泵車故障產(chǎn)生的原因及緊急處理的措施[6-8];厲秀珍等對S管閥的材料、形狀、受力及優(yōu)化進行了分析[9]。目前,關(guān)于S管閥擺動不正常的故障診斷分析的文章較少,其診斷思路通常比較單一,缺乏系統(tǒng)性,對故障的排除方法也未總結(jié)成診斷經(jīng)驗。本文結(jié)合多次實踐,系統(tǒng)總結(jié)了S管閥擺動不正常的故障診斷思路,并形成部分診斷經(jīng)驗,有利于快速排除故障。
泵送系統(tǒng)的作用是將水泥混凝土沿輸送管道連續(xù)輸送到澆筑現(xiàn)場,主要由主油缸、混凝土輸送缸、擺閥油缸、攪拌系統(tǒng)、S管閥、混凝土活塞、水箱及料斗等組成,如圖1所示。S管閥是泵送系統(tǒng)的重要組成部件,位于料斗內(nèi),連接輸送缸和輸送管,是協(xié)調(diào)各部件動作的機構(gòu),因而直接影響泵車的使用性能。
圖1 泵送系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
泵送系統(tǒng)采用雙列液壓活塞式混凝土泵,2個主油缸交替工作,主油缸活塞與混凝土活塞相連,混凝土活塞推動混凝土,經(jīng)S管閥連續(xù)穩(wěn)定地輸送到輸送管。泵送系統(tǒng)中的主閥組和連通閥組控制著主油缸交替運行,擺閥組控制擺閥油缸交替運行,也控制著S管閥的擺動。
混凝土泵送系統(tǒng)的正常工作狀態(tài)應(yīng)該是:正泵時推送混凝土活塞推料到位時,S管閥與推送混凝土輸送缸接通。但是在工作中有時會出現(xiàn)S管閥與推送混凝土輸送缸軸心線偏離的現(xiàn)象,如圖2所示,這種現(xiàn)象即S管閥擺動不到位。
圖2 S管閥擺動不到位
S管閥擺動不到位的主要原因是恒壓泵系統(tǒng)壓力下降,致使擺缸行程不足,S管閥不能準(zhǔn)確地達到設(shè)計位置;而恒壓系統(tǒng)壓力下降則可能是泵送系統(tǒng)中某個液壓元件或管路泄壓所致[10]。根據(jù)此思路分析,造成該故障的原因可能有以下幾個。
(1)蓄能器氣囊損壞,氮氣壓力不夠,導(dǎo)致系統(tǒng)不能供油或保壓。
(2)主閥組上閥芯密封不嚴(yán),導(dǎo)致恒壓泵與主系統(tǒng)竄流,引起恒壓系統(tǒng)壓力下降。
(3)恒壓泵內(nèi)部磨損太大,導(dǎo)致系統(tǒng)泄壓;或泵的進出油口不暢,使得系統(tǒng)壓力降低。
(4)卸壓手柄關(guān)閉不能到位或受其他機械部件的影響,導(dǎo)致系統(tǒng)壓力不足。
蓄能器氮氣囊損壞會導(dǎo)致氮氣壓力不夠,擺缸換向時流量不足,因而使得S管閥擺動不到位。
案例1:一臺SY5290THB-37泵車(帶恒壓泵系統(tǒng))擺缸無力,S管無法擺動到位,造成泵送系統(tǒng)無法正常泵送。
檢查方法:發(fā)動機怠速時,換向壓力能達到16 MPa(圖3),證明恒壓泵和換向溢流閥無故障;泵送時,換向壓力正常值為16~10 MPa,如果偏差值較大(圖4),壓力值在16~4 MPa之間擺動,則判定為蓄能器氮氣囊損壞[11]。
圖3 怠速時換向壓力達16 MPa
圖4 泵送時換向壓力最低為4 MPa
蓄能器氮氣囊損壞,只能更換蓄能器總成。更換后,系統(tǒng)正常工作,故障排除。
判斷此類故障,可從簡單的步驟做起,在發(fā)動機怠速時,傾聽主閥塊上的恒壓泵溢流閥是否有溢流聲音,如果沒有,就表明沒有竄流現(xiàn)象。檢查蓄能器氣囊內(nèi)的氣壓,可使用慢慢卸壓的方法判斷,如果在慢慢卸壓的過程中,壓力沒有突變,而是慢慢到0,說明氮氣囊損壞;如果有突變,即在突變位置時的壓力大約為氮氣壓力[12]。氮氣囊損壞時,一般壓力在16~0 MPa之間擺動。
主閥組是恒壓系統(tǒng)正常工作的關(guān)鍵控制閥組件,控制元件多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,因此故障點也會較多。
案例2:一臺 SY5291THB-37(帶恒壓泵)泵車在工地施工時,恒壓泵壓力突然從16 MPa下降到8 MPa,然后隨擺缸擺動時壓力在8~2 MPa之間波動。擺缸擺動無力,泵送速度明顯變慢。
采用同樣的方法先檢查蓄能器氣囊內(nèi)的氣壓,如果蓄能器工作正常,則檢查主閥組恒壓系統(tǒng)控制閥的工作狀況。主閥組中引起恒壓系統(tǒng)壓力降低的主要原因為:恒壓系統(tǒng)溢流閥調(diào)壓較低或溢流閥故障;DT4、DT9電磁換向閥內(nèi)泄;與DT5相連的梭閥或主油泵梭閥密封不嚴(yán),導(dǎo)致恒壓泵壓力(16 MPa)向主泵系統(tǒng)竄流,使恒壓系統(tǒng)壓力降低[13];卸壓手柄關(guān)閉不到位,導(dǎo)致卸壓。
檢查方法如下。
(1)將恒壓泵溢流閥取消并封閉油口,在圖5所示位置,測試泵送換向壓力,如果故障依舊,則說明溢流閥正常。
圖5 疊加式溢流閥
(2)拆卸與DT5相連的梭閥,如圖6所示,發(fā)現(xiàn)梭閥密封正常,不會泄漏。
圖6 梭閥與泄壓球閥的位置
(3)仔細聽卸壓手柄處,沒有發(fā)現(xiàn)卸壓的聲音,可排除卸壓球閥(圖6)的問題。
(4)檢查DT4、DT9 電磁換向閥是否有內(nèi)泄;將DT9退混凝土活塞電磁換向閥的泄油閥口堵住,如果故障依舊,說明DT9內(nèi)部無內(nèi)泄;再將DT9和DT4交換進行判斷,如圖7、8所示,如果2個閥內(nèi)部無泄漏,繼續(xù)檢查。
圖7 DT4電磁換向閥位置
圖8 DT9電磁換向閥位置
(5)將主油泵梭閥拆開,如圖9所示,發(fā)現(xiàn)梭閥錐芯歪斜,有劃傷痕跡,并有小鐵屑卡住,這會導(dǎo)致恒壓泵通過梭閥與主系統(tǒng)竄流,當(dāng)恒壓系統(tǒng)壓力與主系統(tǒng)泵送壓力(8 MPa)平衡時,隨著擺缸擺動,恒壓泵壓力便在2~8 MPa之間波動,導(dǎo)致擺缸擺動無力[14]。
(6)將梭閥更換后,系統(tǒng)工作正常,故障排除。
處理此故障時,在發(fā)動機熄火以后聽到了蓄能器壓力向主油泵釋放的聲音,說明恒壓系統(tǒng)與主系統(tǒng)竄流,最直接的檢修辦法就是在系統(tǒng)壓力降低后將三通拆開,然后將拆開的管接頭用堵頭堵死,切斷換向系統(tǒng)向主油泵的供油[15],在圖9所示位置將恒壓系統(tǒng)與主系統(tǒng)隔斷。
圖9 主油泵梭閥
如果故障現(xiàn)象相同,在檢查蓄能器和主閥組后仍然無法排除故障,這時可以檢查恒壓泵。
恒壓泵無法正常工作的原因有:恒壓泵出油口單向閥損壞;恒壓泵進油口進油不暢;恒壓泵損壞。
檢查方法如下。
(1)檢查恒壓泵出口的單向閥,如果因閥芯磨損導(dǎo)致關(guān)閉不嚴(yán),將會降低泵的出口壓力。
(2)檢查恒壓泵進油口,有時候恒壓泵進油口閥門處于半開狀態(tài),會使得恒壓泵進油不足,造成恒壓泵系統(tǒng)輸出流量減少,使S管擺動緩慢。如果存在閥門半開現(xiàn)象,需要將閥門完全打開。
(3)如果排除了以上原因,確認(rèn)了恒壓泵損壞,就需要拆卸、分解恒壓泵,檢查恒壓泵配油盤是否正常以及是否存在內(nèi)泄現(xiàn)象。
由于長時間機械振動等原因,有些關(guān)鍵部件的位置會發(fā)生變化,從而導(dǎo)致恒壓系統(tǒng)不能正常工作,因此,在排除故障時需要細心觀察和檢查。
案例3:一臺SY5291THB-37泵車,恒壓泵壓力突然隨擺缸擺動在0~16 MPa之間波動,換向完成后,恒壓泵壓力能夠迅速升到16 MPa,擺缸擺動無力,泵送速度明顯變慢,油溫上升快,達到80 ℃。
根據(jù)故障現(xiàn)象判斷,故障的原因應(yīng)與前述原因相似,但仔細檢查蓄能器和主閥組后,仍無法排除故障,并且恒壓泵是新的。因此推斷有另外的原因?qū)е麓斯收稀?/p>
在檢查過程中,工作人員不停地關(guān)閉蓄能器手動球閥,發(fā)現(xiàn)泄壓的時間很短,并且充壓的時間也很短,說明蓄能器保存和釋放壓力的范圍很窄,導(dǎo)致工作不正常。拆開蓄能器下面的單向閥,發(fā)現(xiàn)菌閥的螺栓松動,卡住蓄能器的出口。在緊固菌閥的螺栓后,系統(tǒng)工作正常。
S管閥擺動不到位,主要表現(xiàn)形式是恒壓泵換向壓力偏離正常值,首先根據(jù)壓力值的變化特點判斷蓄能器是否損壞;其次,檢查恒壓系統(tǒng)與主系統(tǒng)是否存在竄流,主閥組閥芯密封不嚴(yán)導(dǎo)致恒壓泵與主系統(tǒng)竄流,是引起恒壓系統(tǒng)壓力下降的主要原因。
在排除故障的過程中,要細心觀察故障現(xiàn)象,善于總結(jié)經(jīng)驗,這樣既可以提高故障診斷的準(zhǔn)確度,又可以提高檢修效率。