寧波,姜建
(廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司,廣東惠州516005)
廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司一期3 臺390MW 的三菱M710F3 型機組投產(chǎn)12 年來,天然氣管道法蘭破裂泄漏事件4 次;天然氣安全閥誤動或內(nèi)漏30 次;天然氣排空閥泄漏21次;天然氣閥門儀表接口微小泄漏156 次。針對燃機電廠的天然氣泄漏的特點和方式,該廠對天然氣泄漏的檢測技術(shù)進行了優(yōu)化研究,增加了實時監(jiān)測的準確性,提高了檢測的可靠性,為安全生產(chǎn)提供了保障措施。
燃機本體、天然氣流量控制閥以及天然氣壓力控制閥等相關(guān)閥門統(tǒng)一設(shè)置在一個封閉的燃機罩殼中,在燃機罩殼頂部的前、中、后3 個位置各設(shè)置1 個通風管,在每個通風管尾端設(shè)置罩殼風機給罩殼通風,在每個罩殼風機出口管道設(shè)置可燃氣體檢測裝置,以實時檢測泄漏的天然氣含量。當燃機罩殼風機的可燃氣體含量檢測儀發(fā)現(xiàn)可燃氣體含量超過天然氣爆炸極限最低值的5%時,發(fā)出報警;可燃氣體含量檢測儀發(fā)現(xiàn)可燃氣體含量超過天然氣爆炸下限的25%時(3 選2),燃機自動跳機。
三菱原設(shè)計只在燃機排氣段設(shè)置1 個可燃氣體含量檢測裝置,當出現(xiàn)排氣段可燃氣體含量檢測儀發(fā)現(xiàn)可燃氣體含量超過天然氣爆炸極限最低值的5%時,發(fā)出報警,并強制燃機下次啟動時吹掃事件超過550s,并且排氣段可燃氣體含量檢測儀報警復位后才能點火。經(jīng)過多年經(jīng)驗總結(jié),發(fā)現(xiàn)1 個可燃氣體檢測裝置可靠性不足,導致三菱在每次燃機啟動后為了防止出現(xiàn)泄漏天然氣積存燃燒爆炸風險,強制吹掃550s,造成大量的能源和時間浪費。經(jīng)優(yōu)化,在燃機排氣段增加了3 個可燃氣體泄露檢測裝置數(shù)量,分布在燃機排氣段不同位置,提高了燃氣排期段天然氣泄漏泄露檢測裝置報警的準確性和可靠性。如果有天然氣泄漏報警,燃機吹掃時間設(shè)置為550s,避免泄漏天然氣燃燒爆炸;如果沒有報警,則將燃機每次啟動的吹掃時間由550s 減少到300s,降低了燃機吹掃階段的電能消耗和余熱鍋爐的余熱損失,聯(lián)合循環(huán)機組啟動時間減少約4min,每次啟動增加利潤約5000 元。
因燃機排氣段和余熱鍋爐聯(lián)通,泄漏的天然氣必須經(jīng)過燃氣排氣段后才能進入余熱鍋爐,所以,余熱鍋爐內(nèi)不用設(shè)置天然氣泄漏檢測裝置。
在每臺機組主廠房的可燃氣體管道附近,均勻布置了26個可燃氣體報警裝置,當可燃氣體檢測到含量超限時,發(fā)出報警。為了節(jié)省投資,天然氣和氫氣等可燃氣體檢測裝置合并檢測。當可燃氣體檢測儀發(fā)現(xiàn)可燃氣體含量超標后,立刻通知消防系統(tǒng),并指示相關(guān)報警位置。
因燃機電廠生產(chǎn)和檢修需要,在天然氣管道上安裝了大量的安全閥和排空閥,從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,天然氣安全閥誤動或內(nèi)漏和天然氣排空閥內(nèi)漏經(jīng)常出現(xiàn)。但原始設(shè)計人員未考慮相關(guān)檢測,經(jīng)過多年經(jīng)驗總結(jié),將天然氣安全閥和天然氣排空閥的排空管匯集在一起,在排空管的末端加裝天然氣含量檢測裝置,當排空管的末端檢測到天氣含量超過爆炸下限的5%時,發(fā)出天然氣輕微泄漏報警至電廠DCS 系統(tǒng),當排空管的末端檢測到天氣含量超過爆炸下限的20%時,發(fā)出天然氣大量泄漏報警至電廠DCS 系統(tǒng),提醒運行人員及時到現(xiàn)場檢查。
因原設(shè)計人員未考慮相關(guān)檢測,所以,早期出現(xiàn)天然氣長距離管道泄漏時,無法通過在線系統(tǒng)檢測。經(jīng)過多年運行經(jīng)驗總結(jié),使用天然氣供氣系統(tǒng)的已安裝流量計作為天然氣長距離管道的泄漏實時檢測檢測方法,同時,該閥門還能發(fā)現(xiàn)天然氣安全閥誤動等較大的天然氣泄漏,而且沒有增加任何硬件成本。具體邏輯如圖1 所示。
圖1 天然氣長距離管道的泄漏檢測邏輯圖
根據(jù)歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù),總結(jié)出每臺燃機各負荷段對應的機組天然氣流量,在電廠DCS 根據(jù)機組流量計信號設(shè)置天然氣泄漏檢測程序。但機組停運后,機組天然氣流量超過500m3/h(標準狀態(tài)),則認為出現(xiàn)該段長管道天然氣泄漏;但機組運行時,機組天然氣流量超過經(jīng)驗數(shù)據(jù)3000m3/h(標準狀態(tài)),則認為該段長管道天然氣泄漏;出現(xiàn)以上2 種情況,立刻報警通知運行人員現(xiàn)場檢查。通過該方法檢測到天然氣長距離管道泄漏2 次,預防了重大安全隱患,挽回經(jīng)濟損失20 萬元以上。
調(diào)壓站管道的天然氣泄漏檢測技術(shù)也利用天然氣流量計數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析作為天然氣泄漏檢測的主要手段。利用管道體積平衡法進行實時檢測,其公式為:
式中,L總為調(diào)壓站進口天然氣流量計讀數(shù);L1為1#機組天然氣流量計讀數(shù);L2為2#機組天然氣流量計讀數(shù);L3為3#機組天然氣流量計讀數(shù)。
根據(jù)多年經(jīng)驗數(shù)據(jù)和流量計誤差考慮,當L大于2000m3/h(標準狀態(tài)),且持續(xù)時間超過5min,則可以認為調(diào)壓站管道出現(xiàn)大量天然氣泄漏,電廠DCS 會立刻發(fā)出相關(guān)報警,通知運行人員到現(xiàn)場檢查。同時,天然氣調(diào)壓站還裝設(shè)了16 組可燃氣體報警器作為補充檢測手動,在排空管末端裝設(shè)可燃氣體含量檢測裝置檢測安全閥誤動內(nèi)漏和排空管內(nèi)漏。
天然氣管道發(fā)生泄漏時,泄漏點周圍空氣或土壤的溫度場會發(fā)生變化。通過紅外線遙感攝像裝置可以記錄輸氣管道周圍的地熱輻射效應,再利用光譜分析可以檢測出泄漏位置。這種方法可以較精確地定位泄漏點,靈敏度也較高,但不適用埋設(shè)較深的管道檢漏。運行人員利用手持式的紅外線成像儀,可以方便迅速檢測出微小的泄漏點。
用洗潔精少許,稍加些水稀釋,使起泡效果更好。用毛刷均勻涂于需要檢測的管道接頭處及周邊,觀察管道表面與接頭處是否有新氣泡形成,并不斷破裂,則說明有天然氣逃逸,是漏氣的;如果沒有變化,則表明不漏氣。
運行人員利用手持式可燃氣體探測儀在現(xiàn)場檢查泄漏點,該方法準確性不高,對輕微泄漏無法有效檢測。
由于廠內(nèi)是兩班制調(diào)閥機組,存在大量停機檢修時間,可以定期分段開展天然氣管道嚴密性試驗。嚴密性試驗穩(wěn)壓的持續(xù)時間應為24h,每小時記錄不應少于1 次,當修正壓力降小于133Pa 時為合格。
泄漏是燃機電廠天然氣管道安全輸送的主要隱患,廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司針對電廠天然氣泄漏的檢測技術(shù)開展了深入的優(yōu)化改進,提高了燃機電廠使用天然氣過程中的可靠性,降低了潛在天然氣爆炸燃燒的風險。同時,能夠及時發(fā)現(xiàn)天然氣的泄漏,幫助電廠避免不必要的損失,帶來明顯的經(jīng)濟效益。