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      1.4丁二醇生產(chǎn)工藝中乙炔氣凈化新方法解析

      2020-05-19 09:15:30王利超杜道忠賈芳娟
      云南化工 2020年4期
      關(guān)鍵詞:丁二醇塔內(nèi)液位計(jì)

      王利超,杜道忠,賈芳娟

      (河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工有限公司,河南 鶴壁 458000)

      在工業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行及發(fā)展中,1.4丁二醇(BDO)作為較為重要的化工原料,主要被運(yùn)用在生產(chǎn)聚氨酯樹脂、聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯以及γ-丁丙酯等產(chǎn)品中,并滿足醫(yī)藥、化工以及汽車等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求。1.4丁二醇(BDO) 生產(chǎn)工藝中,存在著含有硫、磷的氫化物,為了保證乙炔氣符合標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)該對(duì)其進(jìn)行凈化處理,推動(dòng)行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

      1 1.4丁二醇 (BDO)生產(chǎn)工藝中乙炔氣凈化工藝的現(xiàn)狀

      通過對(duì)BDO生產(chǎn)工藝的分析,粗乙炔氣的凈化器設(shè)備一般包括水洗塔(1個(gè))、酸洗塔(1個(gè)) 以及堿洗塔(1個(gè))、硫酸配置槽(1個(gè))、堿液配制槽(1個(gè)) 循環(huán)泵(6個(gè)) 等。乙炔氣凈化的過程中,硫酸配置槽會(huì)將濃硫酸進(jìn)行處理并送入到酸洗塔之中,通過系統(tǒng)性的工藝整合,達(dá)到去除雜質(zhì)的目的[2]。但是,如硫、磷等化合物含量超標(biāo)會(huì)對(duì)銅鉍催化劑造成破壞,影響乙炔氣凈化的有效性。而且,在該種工藝中,處理成本相對(duì)較高,為了避免這種工藝對(duì)BDO生產(chǎn)工藝中乙炔氣凈化工藝造成影響,應(yīng)該創(chuàng)新新工藝方法[3]。

      2 1.4丁二醇 (BDO)生產(chǎn)工藝中乙炔氣凈化新方法

      從上述工藝生產(chǎn)中存在的問題,對(duì)乙炔氣的凈化處理方法進(jìn)行分析,改造項(xiàng)目包括:需要把原C102酸洗塔更換為C102次氯酸鈉洗塔,增加次氯酸鈉槽10m3(一個(gè)),次氯酸鈉溶液配制槽10m3(一個(gè)),C102次氯酸鈉洗塔排出廢次氯酸鈉槽10m3(一個(gè))及配套管線和附件,按照操作規(guī)程精乙炔氣需要配置指標(biāo)進(jìn)行配置[1]。

      改造后如圖1所示。

      圖1 改造后新工藝圖

      3 乙炔凈化工藝流程描述

      在乙炔精制單元中,粗乙炔氣由乙炔氣柜供入乙炔氣凈化單元中。粗乙炔氣首先經(jīng)乙炔入口壓縮機(jī)05K101A/B/C將乙炔加壓,然后進(jìn)入水洗塔 (05C101),在水洗塔 (05C101)中,粗乙炔氣體與工藝水逆流接觸。用冷凍水將冷卻器(05E101)的低溫乙二醇冷卻,以維持低溫乙二醇溫度在8±2℃。水洗后乙炔氣進(jìn)入次氯酸鈉塔(05C102),在次氯酸鈉塔中乙炔氣與次氯酸鈉塔逆流接觸,塔內(nèi)次氯酸鈉為0.08%~0.12%,低溫乙二醇再次氯酸冷卻器 (05E102)中將循環(huán)次氯酸鈉冷卻至19~22℃。乙炔氣流入堿塔(05C103),在堿塔中與NaOH溶液逆流接觸,堿溶液為6%~8%的NaOH溶液。堿洗后的乙炔氣經(jīng)乙炔壓縮機(jī)05K102A/B/C再次增壓后進(jìn)入炔化反應(yīng)單元[4]。

      利用低溫水洗,脫除乙炔氣體中的部分飽和水蒸汽,降低次氯酸鈉消耗。次氯酸鈉塔的主要作用:用次氯酸鈉脫除乙炔中磷化氫、硫化氫,脫除后的硫化氫、磷化氫從廢次氯酸鈉中排出;堿洗塔的主要作用:進(jìn)一步脫除乙炔中的硫化氫,和氣體中夾帶的酸霧,精制成99.9%乙炔氣。

      從發(fā)生器來的乙炔氣經(jīng)過洗滌塔,采用深井水進(jìn)行冷卻。從水洗塔出來的乙炔氣經(jīng)E101(水洗塔)5℃水冷卻器冷卻后,進(jìn)入C101(水洗塔)脫出灰塵雜質(zhì),C102(次氯酸鈉塔)脫出S、P含量,C103(堿塔)與酸度乙炔氣體中和處理后進(jìn)入反應(yīng)系統(tǒng)。一旦出現(xiàn)分析數(shù)據(jù)偏高情況,應(yīng)盡快更換C102和C103塔內(nèi)廢次氯酸鈉和廢液堿,排出次氯酸鈉塔和堿塔內(nèi)部分液位,補(bǔ)充新鮮次氯酸鈉和新鮮液堿,穩(wěn)定正??刂浦笜?biāo)和液位。

      C101、C102、C103作為循環(huán)液,C101塔液位補(bǔ)充為脫鹽工藝水,C102利用次氯酸鈉配制槽濃度控制在0.03%~0.06%補(bǔ)充液位,C103利用液堿配制槽濃度控制在5%~10%,每班次排出C101、C102、C103塔內(nèi)30%液位,補(bǔ)充新鮮液位35%,可以滿足塔內(nèi)損耗和工藝指標(biāo)[5]。

      4 工藝控制指標(biāo)

      1) C2H2入水洗塔溫度:<40℃;2) 配置NaCLO 有效氯:0.08%~0.12%。pH=7~8;3) 配制槽中和NaOH:6%~9%;4)C101塔液面:遠(yuǎn)傳液位計(jì)控制40%~60%;5)C102塔液面:遠(yuǎn)傳液位計(jì)控制30%~70%;6)C103塔液面:遠(yuǎn)傳液位計(jì)控制30%~70%。

      5 結(jié)果分析

      使用硫酸和次氯酸鈉制精乙炔氣經(jīng)濟(jì)對(duì)比見表1所示。

      工藝C103塔排除廢液堿可以在污水利用調(diào)節(jié)pH=7~8;3) 配制槽中和NaOH:6%~9%;4)C1H值,C102塔排除廢次氯酸鈉可以做為原輔材料添加污水系統(tǒng)去除廢水中的氨氮。

      結(jié)論得出:

      表1 硫酸和次氯酸鈉制精乙炔對(duì)比表

      在1.4丁二醇 (BDO)生產(chǎn)工藝中粗乙炔氣用次氯酸鈉凈化工藝改造后,及工藝處理方法的完善,可以有效簡化工藝,降低設(shè)備以及項(xiàng)目的成本支出,并減少工業(yè)生產(chǎn)中廢液處理費(fèi)用及設(shè)備的占地面積,滿足1.4丁二醇 (BDO)生產(chǎn)工藝中乙炔氣凈化工藝處理的創(chuàng)新需求[5],實(shí)現(xiàn)環(huán)保、安全的生產(chǎn)目的。

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