姚榮坤,范本華,舒文筑
(貴州中煙遵義卷煙廠,貴州 遵義 563000)
當(dāng)前,某卷煙工廠卷煙生產(chǎn)葉片線加料工序?qū)砹蠠熑~的工藝要求是充分篩分出直徑為1~6 mm的煙葉碎片,對(duì)此碎片的處理方式有兩種:(1)篩分后在加料機(jī)出口在線摻配;(2)篩分后人工接出,降級(jí)摻配到低等級(jí)品牌煙葉中。在生產(chǎn)過程中,由于接碎片裝置出口為固定方式安裝,人工接碎片時(shí),既存在安全風(fēng)險(xiǎn),又影響工作效率。
接碎片裝置主要由“篩分振槽、輸送皮帶、落料裝置及電控設(shè)備”4部分組成,篩分裝置能有效篩分出工藝要求為1~6 mm的煙葉碎片,碎片經(jīng)輸送皮帶傳輸至落料裝置處。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,碎片在加料機(jī)出口處落出,設(shè)備廠家設(shè)計(jì)、安裝的設(shè)備情況為碎片落料出口搭接在加料機(jī)出口皮帶上方,僅能滿足在線摻配這一功能,若不進(jìn)行在線摻配時(shí),需要人工接出。同時(shí),由于落料裝置出口無法移動(dòng),人工接碎片時(shí)既不方便,又存在一定的安全隱患。
通過對(duì)接碎片裝置的工作原理、機(jī)械結(jié)構(gòu)及使用需求進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),更改接碎片裝置中的落料裝置,就能滿足制絲葉片線生產(chǎn)針對(duì)不同工藝要求對(duì)碎片不同情況的處理。
原有的碎片落料裝置是安裝在輸送皮帶端部一體化的結(jié)構(gòu)裝置,僅能滿足生產(chǎn)過程中在線摻配篩分出碎片的功能。由于該裝置的出口方向、位置不能改變,不能滿足接出碎片的功能,在生產(chǎn)過程中,存在很大的不便利性。
經(jīng)分析討論,該廠相關(guān)技術(shù)人員將一體化的碎片落料裝置結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,更改為由3個(gè)部件連接組成的落料裝置(見圖2),使之可以滿足更改碎片出口方向、位置的功能。
優(yōu)化后的落料裝置由3部分組成,分別是組合件1、組合件2及組合件3。其中組合件1為料斗,組合件2為直圓管,組合件3為斜圓管。
通過優(yōu)化落料裝置的結(jié)構(gòu),將落料裝置更改為3個(gè)部件組成的裝置后,為更好的滿足生產(chǎn)使用功能需求,對(duì)于3個(gè)組合件的連接方式通過綜合分析進(jìn)行了相應(yīng)確定。組合件1與組合件2之間選用方法蘭連接(見圖3)。
為滿足改造后的碎片落料裝置能滿足在不同位置、不同朝向接出碎片的功能需求,經(jīng)綜合分析后在組合件二與組合件三處選用圓法蘭進(jìn)行連接,圓法蘭連接處部件包括活動(dòng)圓法蘭、法蘭間隔環(huán)、彎管圓法蘭及承重定位圓環(huán)(見圖4~7)。
通過對(duì)接碎片落料裝置進(jìn)行優(yōu)化改造,將原來一體化的碎片落料裝置改造成由3個(gè)部件組成,其中上部分采用方法蘭連接固定,下部分采用圓法蘭連接,使之可向任意方向旋轉(zhuǎn),可以滿足卷煙制絲生產(chǎn)過程中對(duì)碎片不同工藝要求的處理。經(jīng)過驗(yàn)證,改造具備科學(xué)性、合理性、可行性及實(shí)用性。