包 喆,胡慶陽,孫琪偉
(山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司三山島金礦,山東 萊州 261442)
膠東某黃金礦山選礦廠始建于20世紀(jì)80年代,設(shè)計處理能力1500t/d,隨著資源整合及生產(chǎn)布局調(diào)整,期間經(jīng)歷數(shù)次擴產(chǎn)改造,處理能力增加至6000t/d。2018年7月,由于礦區(qū)淺部資源減少,根據(jù)生產(chǎn)需要再次對該選礦流程進(jìn)行改造。改造歷時兩個月,拆除原浮選設(shè)備,在原磨浮工藝基礎(chǔ)上,將浮選工藝改為重選工藝,增加跳汰機、搖床、尼爾森等設(shè)備,主要處理地表氧化礦,用以回收粗顆粒金和單體金。
由于改擴建項目空間限制,設(shè)計之初在每段磨礦系列球磨機溢流端增設(shè)一臺JT2-2型鋸齒波跳汰機。經(jīng)過跳汰后的精礦給入搖床精選,搖床選用4臺6-S雙層搖床。
其中,JT2-2型鋸齒波跳汰機屬于單列雙室下動式跳汰機,由篩板、水流均分裝置、橡膠隔膜、彈簧以及傳動裝置組成,該設(shè)備利用水作為選礦介質(zhì),根據(jù)有用礦物與礦石的密度差進(jìn)行分選。理論小時處理量5噸~10噸。在經(jīng)過幾個月的生產(chǎn)過程中,隨著處理量的不斷增加,該設(shè)備已無法滿足生產(chǎn)需要。加上地表礦副產(chǎn)礦石性質(zhì)復(fù)雜,設(shè)備跳汰效果并不理想,篩網(wǎng)板結(jié)嚴(yán)重,造成一段時間金屬回收率低于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),部分金屬流失,造成資源浪費,同時嚴(yán)重影響生產(chǎn)任務(wù)的完成。
為解決上述問題,經(jīng)作者充分考察論證,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,決定對選礦車間一段磨礦中的跳汰工藝進(jìn)行升級改造,放棄現(xiàn)用鋸齒波跳汰機,在1#分級機的溢流端增加一臺新型的隔膜跳汰機,以確保金屬回收率,避免金屬流失。
(1)經(jīng)改造后的重選工藝,待磨礦石給入格子型球磨機進(jìn)行一段磨礦,該磨機排礦流入跳汰機重選,跳汰機精礦流入搖床精選,搖床精礦泵入原有的精礦脫水工序,跳汰機尾礦流入分級機。分級機返砂返回一段磨機再磨,分級機溢流自流入旋流器給礦泵池后再泵入旋流器分級,旋流器溢流進(jìn)入浮選工序。旋流器沉砂給入用于第二段磨礦的溢流型球磨機再磨礦,溢流型磨機排礦流入尼爾森選礦機重選,尼爾森選礦機尾礦也自流入旋流器給礦泵池分級,尼爾森選礦機精礦作為產(chǎn)品一種單獨產(chǎn)品銷售。工藝流程圖如圖1所示。
圖1 選礦車間工藝流程圖
(2)正弦波跳汰周期原理:
由圖2所示的偏心連桿機構(gòu)推動跳汰機隔膜,從而推動水流運動時即可形成正弦跳汰周期曲線,如圖3所示。正弦跳汰周期具有相同的上升和下降水速度及作用時間。
圖2 偏心連桿機構(gòu)運動示意圖
圖3 正弦跳汰周期曲線示意圖
在交變水流跳汰機中為了習(xí)慣礦石性質(zhì)和設(shè)備條件,跳汰機周期曲線可有水流上升、相對停止和水流降低三個特征段。不一樣的周期曲線體現(xiàn)了不一樣的連續(xù)時刻份額。慢速上升的周期曲線。但因床層較長時刻處于流體動力效果下,故合適分選窄粒級礦石。疾速上升的周期曲線。水流疾速上升可將床層全體抬起,然后水流緩慢降低,然后減小與床層的相對速度。有利于按礦藏密度差分層,近年的液壓傳動跳汰機及凸輪傳動跳汰機較多選用。帶停止期的周期曲線,又稱邁耶曲線。床層可在急速上升的水流中被全體抬起,然后水流停止,相對水速:減小,松懈期長,設(shè)備處置量大,選煤用無活塞跳汰機選用相似這種周期。上升水流應(yīng)具有較大的正加速度和較小的負(fù)加速度;降低水流則應(yīng)具有較小的正加速度和較大的負(fù)加速度。降低水流的吸入效果是跳汰分層的一個方面,它可以改進(jìn)窄等級及不分級礦粒的跳汰效果,可是吸入效果的強度及連續(xù)時刻應(yīng)根據(jù)質(zhì)料的性質(zhì)來挑選。
在上圖一段分級機的溢流端,作者根據(jù)現(xiàn)場尺寸,在分級機下選擇了合適的位置,與廠家充分溝通,根據(jù)現(xiàn)場尺寸定制了一臺新型正弦波隔膜梯形跳汰機。分級機溢流礦漿通過管路自流至跳汰機進(jìn)料端,跳汰機篩面孔目為0.75mm,富集后物料通過管路自流至搖床進(jìn)行選別;跳汰機篩上尾礦進(jìn)入集料箱,尾礦管路安裝至現(xiàn)有的墻面上,通過管路按一定比例自流至原礦泵池,進(jìn)入水力旋流器進(jìn)行二次分級。
該系列跳汰機屬于新型產(chǎn)品,是一種大型的跳汰設(shè)備,梯形跳汰機共有8個跳汰機,分為兩列,毎列4室,跳汰面呈梯形,并列的兩室共用一個傳動箱傳動,傳動箱的往復(fù)桿與前鼓動盤連接,并借連接管與后鼓動盤連成一體。當(dāng)往復(fù)桿做往復(fù)運動時,分別安裝在機器側(cè)壁的前后隔膜,則沿水平方向做此進(jìn)彼退的往復(fù)運動,從而迫使跳汰室內(nèi)的水做上升下降運動。隔膜和連接管都裝在機器外面,維修和更換隔膜都很方便。
各并列室的沖程、沖次可單獨調(diào)節(jié),組成不同的跳汰制度,以充分發(fā)揮每個室的作用。第一并列室礦漿流速快,礦層厚,應(yīng)配以大沖程,小沖次,以回收粗粒重礦物。第四并列室礦漿流速慢、床層薄,應(yīng)配以小沖程、大沖次,以回收細(xì)粒重礦物。第二、三并列室介于第一、四并列室之間。從第一并列室到第四并列室,沖程依次減小,沖次相應(yīng)增大。
該設(shè)備適應(yīng)性強,適用于中、細(xì)顆粒的選礦,可有效回收下限為53微米的金屬,廣泛適用于赤鐵礦,褐鐵礦,砂金礦,錳礦等,理論處理量可達(dá)到20噸/小時~30噸/小時,由變頻器分別控制4臺1.5KW電機,做到頻率可調(diào)。
經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場測定,跳汰機安裝不需要提前進(jìn)行土建基礎(chǔ)制作,僅需在原有平臺新增鋼結(jié)構(gòu)平臺即可,大大縮短了施工周期。
整個安裝過程可在選礦車間設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的前提下進(jìn)行,安裝完畢后僅需停車8小時~24小時進(jìn)行管路對接與試車。整個項目從立項到完成,僅用15天,最大限度確保了金屬品位,減少金屬流失。
通過正弦波隔膜梯形跳汰機改造和加強現(xiàn)場管理穩(wěn)定跳汰機工作狀態(tài),選礦車間跳汰+搖床選礦效果有明顯提高,一段重選回收率增加明顯,重選回收率提高3%~5%,一段重選尾礦較改造前降低0.125g/t。
同時,減輕浮選壓力,提高選礦總回收率。通過本技術(shù)改造和應(yīng)用實踐,根據(jù)作者取樣分析,年創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益500余萬元。