王敬光, 馬智勇, 韓 爽
(1.廣東省粵電集團有限公司沙角C 電廠,廣東 東莞 52300;2.陜煤集團府谷能源開發(fā)有限公司沙梁川電廠,陜西 榆林 719400;3.西安熱工研究院有限公司,陜西 西安 710032)
對于國產(chǎn)引進型600 MW 等級機組通流改造,目前國內(nèi)已經(jīng)了有較為成熟的改造業(yè)績,而GEC ALSTHOM TURBINE GENERATORS LIMITED(簡稱ALSTOM 公司) 生產(chǎn)的660 MW 汽輪機尚未有過進行通流改造的經(jīng)驗。沙角C 電廠3×660 MW機組為ALSTOM 公司生產(chǎn)的T2A-650-30-4-46 型亞臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、凝汽式汽輪機,3 臺機組于1996 年6 月相繼投入商業(yè)運行[1]。該機型為20 世紀90 年代設(shè)計生產(chǎn)的汽輪機,受當時汽輪機機組設(shè)計水平及制造工藝的限制,存在著葉片型線設(shè)計技術(shù)相對落后、各級焓降分配不合理、余速損失較大、高中壓間汽封圈數(shù)偏少等問題,同時由于長期運行及老化的原因造成高中壓轉(zhuǎn)子動葉被固體顆粒沖蝕、高中壓隔板靜葉出汽邊損傷和低壓轉(zhuǎn)子末級葉片水蝕嚴重等問題,導致缸效率偏低、機組經(jīng)濟性較差。
為了解決機組存在的問題,提高機組運行的可靠性、經(jīng)濟性,由通用電氣(上海) 電力技術(shù)有限公司(原阿爾斯通技術(shù)服務(wù)上海有限公司) 對2號汽輪機通流部分進行了現(xiàn)代化技術(shù)改造。
根據(jù)該機組目前存在的問題及機組適應目前電網(wǎng)的需要,該機組的改造目標如下。
a) 消除機組原有缺陷及安全隱患,提高設(shè)備可靠性,確保機組能安全穩(wěn)定運行,減少運行維修成本[2]。
b) 提高汽輪機缸效率,節(jié)能降耗。改造后三閥全開工況下缸效率和熱耗率達到如下水平:高壓缸的效率(閥點) ≥88.10%,中壓缸的效率≥93.28%,熱耗率≤7 628.2 kJ/(kW·h)。
c) 適應節(jié)能調(diào)度政策。通過節(jié)能改造、降低消耗來增強競爭能力,不斷擴大市場份額,在激烈的市場競爭中實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
通用電氣(上海) 電力技術(shù)有限公司于2017年11 月至2018 年4 月期間,對該廠2 號汽輪機通流部分進行現(xiàn)代化技術(shù)改造,主要工作如下[3]。
a) 除高中壓外缸保持不變外,高中壓內(nèi)缸、隔板、汽封(包括隔板汽封、軸封、通流汽封)、高中壓轉(zhuǎn)子等全部更換。
b) 高、中壓通流部分采用沖動式設(shè)計,高壓缸部分通流級數(shù)增加1 級至10 級(包括1 個調(diào)節(jié)級),中壓缸部分通流級數(shù)增加1 級至10 級。
c) 高壓內(nèi)缸與高壓進汽環(huán)室鑄為一體,避免由于分離蒸汽室的變形導致漏汽現(xiàn)象。
d) 動葉采用整體圍帶可防止鉚接圍帶可能發(fā)生的固態(tài)顆粒沖蝕,并采用內(nèi)缸/持葉環(huán)結(jié)構(gòu),提高運行的安全性。
e) 高、中壓缸軸封和動葉頂部圍帶處均采用交替的嵌入迷宮式汽封。
a) 除低壓外缸及連通管保持不變外,低壓內(nèi)缸、低壓轉(zhuǎn)子、隔板、汽封(包括隔板汽封、軸封、通流汽封) 等全部更換。
b) 低壓缸部分通流級數(shù)由2×5 級改為2×6級,增加2 級,葉片采用反動式。末級葉片為阿爾斯通RS37T 新型高性能葉片。
c) 低壓轉(zhuǎn)子采用鼓型結(jié)構(gòu)的焊接轉(zhuǎn)子。
d) 隔板及葉頂汽封采用迷宮式汽封,末級不需要特殊的密封措施。
e) 對排汽導流環(huán)進行優(yōu)化,將部分排汽損失動能轉(zhuǎn)化成壓力。
f) 高壓調(diào)門具備“2+1+1”的運行方式。
2 號機組通流改造前,對汽輪機進行了性能測試;在改造并網(wǎng)投運后一個月內(nèi),對2 號汽輪機進行了性能測試和改造效果評價。改造前[4]與改造后[5]的試驗結(jié)果對比見表1。
從表1 可以看出,2 號汽輪機高、中壓缸采用阿爾斯通的先進沖動式葉片技術(shù),低壓缸采用新型高性能反動式葉片,以及高、中、低壓內(nèi)缸結(jié)構(gòu)優(yōu)化和汽封改造,在三閥全開(3VWO) 工況下經(jīng)濟性指標有了明顯提升,詳情見表2。
表1 改造前后試驗結(jié)果對比
表2 各負荷下單閥、順序閥性能對比的主要數(shù)據(jù)匯總表
(1) 改造后的高壓缸效率達到89.05%,比設(shè)計值(88.39%) 高0.66 個百分點,比改造前(85.46%) 提高了3.59 個百分點。
(2) 改造后的中壓缸效率達到93.95%,比設(shè)計值(93.90%) 高0.65 個百分點,比改造前(90.69%) 提高了3.26 個百分點。
(3) 改造后低壓缸效率達到90.56%,比設(shè)計值(89.85%) 高0.71 個百分點。
(4) 實際測試結(jié)果表明:改造后汽輪機熱耗率為7 610.2 kJ/(kW·h),比改造前(7 954.4kJ/(kW·h)降低344.2 kJ/(kW·h),即2 號機組經(jīng)濟性比改造前提高4.3%。
(5) 由表2 可以看出,采用“2+1+1”的滑壓運行方式,100%額定負荷工況下,機組經(jīng)濟性提高0.85 個百分點;75%額定負荷工況下,機組經(jīng)濟性提高1.03 個百分點;50%額定負荷工況下,機組經(jīng)濟性提高1.13 個百分點。
表3 為主要性能試驗數(shù)據(jù)。從表3 可以看出,2 號機組通流部分改造后也存在一系列問題,后期改造需要重視這些問題,以提高改造效果[6]。
表3 主要性能試驗數(shù)據(jù)
a) 改造方案保留冷卻蒸汽,三閥全開(3VWO) 工況下,一抽至中壓缸冷卻蒸汽流量為11.990 t/h。經(jīng)計算分析,若取消一抽至中壓缸冷卻蒸汽,機組熱耗率下降9.7 kJ/(kW·h),經(jīng)濟性提升0.13%。
b) 改造后的高壓缸排汽溫度設(shè)計值為318 ℃,比改造前的設(shè)計值(328 ℃) 降低了10 ℃,造成在滿負荷時,再熱蒸汽溫度均比設(shè)計值(538 ℃)偏低約10 ℃。根據(jù)估算,再熱蒸汽溫度偏低10 ℃,影響機組經(jīng)濟性約0.2%。建議改造中,如果考慮鍋爐以及輔機設(shè)備的實際情況,可以最大限度地發(fā)揮出改造后機組運行的經(jīng)濟性水平。
c) 2 號機組負荷低于550 MW 時,由于冷再或輔汽溫度未能滿足高壓軸封的溫度要求,所以軸封系統(tǒng)均需采用主蒸汽作為備用汽源。若能采用冷再或輔汽作為備用汽源,將提高機組在低負荷時的經(jīng)濟性(50%負荷工況下影響約7 kJ/kg)。
a) 通流改造后,機組的經(jīng)濟性有了明顯的提升。汽輪機各缸效率有了顯著的提升,機組經(jīng)濟性上升約4.3%。
b) 機組運行經(jīng)濟性仍有一定的提升潛力。取消一抽至中壓缸冷卻蒸汽,提高機組的運行經(jīng)濟性;軸封系統(tǒng)的備用汽源利用低壓汽源(四段抽汽或冷再) 可以滿足機組汽封系統(tǒng)的工作需求,采用高品質(zhì)的主蒸汽,造成高能低用,影響機組低負荷時的經(jīng)濟性。
c) 汽輪機改造中,不僅需要解決汽輪機當前存在的問題,還應考慮鍋爐、機組等其他主要輔助設(shè)備以及邊界條件的匹配情況,通過整體分析研究,使改造后的各系統(tǒng)之間協(xié)調(diào)優(yōu)化,避免局部系統(tǒng)因為兼容性問題而影響其他系統(tǒng)或設(shè)備的性能,保證機組在不同負荷下的運行經(jīng)濟性均為最優(yōu)。