張祖哲 朱鋒杰
摘? 要:目前我國(guó)的燃煤機(jī)組越發(fā)向大容量超臨界方向發(fā)展,超臨界火力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中各個(gè)參數(shù)的變化相對(duì)于負(fù)荷指令存在一定延遲,燃料、給水變化時(shí)呈現(xiàn)不同的時(shí)間特性,某公司國(guó)產(chǎn)350MW超臨界機(jī)組,在NOx含量調(diào)整過(guò)程中,觸發(fā)風(fēng)煤交叉限制功能,燃料指令快速下降,同時(shí)電負(fù)荷快速下降,小機(jī)汽源供應(yīng)不足,最終引起主給水流量波動(dòng)。該文分析事件發(fā)生原因,針對(duì)故障中發(fā)生的問(wèn)題,提出了處理及防范措施。
關(guān)鍵詞:NOx含量調(diào)整? 風(fēng)煤交叉限制? 小機(jī)汽源? 主給水流量
1? 設(shè)備概況
某公司3號(hào)機(jī)組為350MW超臨界機(jī)組。鍋爐由上海鍋爐廠有限公司設(shè)計(jì),型號(hào)為SG-1193/25.4-M4419。汽輪機(jī)采用上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的CZK350-24.2/0.4/566/566型超臨界、一次中間再熱、抽汽凝汽式汽輪機(jī)。給水系統(tǒng)采用單元制,配置2臺(tái)50%容量汽動(dòng)給水泵。DCS由南京國(guó)電南自美卓控制系統(tǒng)有限公司生產(chǎn)的maxDNA分散控制系統(tǒng)。
2? 給水流量波動(dòng)檢查情況
2.1 邏輯檢查
(1)給水流量低低保護(hù)觸發(fā)條件為給水流量低于336.4 t/h,延時(shí)15s。事件時(shí)熱工保護(hù)動(dòng)作正確。
(2)燃料指令邏輯由總風(fēng)量-燃料函數(shù)輸出值和鍋爐主控指令低選后形成最終的燃料指令,具體見(jiàn)表1。
(3)DEH中調(diào)門(mén)函數(shù)。檢查DEH流量總指令與中壓調(diào)門(mén)指令相關(guān)邏輯,確認(rèn)DEH流量總指令先按照1∶0.255進(jìn)行折算,然后減去并網(wǎng)時(shí)刻中調(diào)門(mén)流量指令記憶值,形成FDEM流量指令,F(xiàn)DEM流量指令先按照1∶3進(jìn)行折算,再減去汽機(jī)轉(zhuǎn)速2850r/min時(shí)中調(diào)門(mén)流量指令記憶值,經(jīng)過(guò)表2函數(shù)轉(zhuǎn)換后得到最終的中調(diào)門(mén)開(kāi)度指令。中調(diào)門(mén)關(guān)閉到最小值時(shí)的DEH流量總指令為147.76MW,折算后流量指令為37.67%,事件前汽機(jī)轉(zhuǎn)速2850r/min和并網(wǎng)時(shí)刻中調(diào)門(mén)流量記憶值之和為9.37%,因此推算出當(dāng)時(shí)的FDEM指令為28.3%,中調(diào)門(mén)指令約為25%。
(4)汽泵再循環(huán)門(mén)作為保障汽泵最小流量的設(shè)備,當(dāng)汽泵入口流量低于150t/h時(shí),超馳開(kāi)到100%。
2.2 事件前送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉操作記錄
事件發(fā)生前,在22:44:22~23:00:42期間,操作人員連續(xù)降低A/B送風(fēng)機(jī)的動(dòng)葉指令。
2.3 事件前燃料指令變化趨勢(shì)
事件前操作人員連續(xù)降低A/B送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉指令,雙側(cè)動(dòng)葉指令由18%下降到0%,導(dǎo)致總風(fēng)量由845t/h降低到625t/h,在風(fēng)/煤交叉限制作用下,燃料指令由155t/h降低到95t/h,主汽壓力由20.05MPa降低到16.6MPa。
2.4 事件前給水流量變化趨勢(shì)
22:59:43,A、B汽泵由自動(dòng)控制方式相繼切換為手動(dòng)控制方式,此時(shí)負(fù)荷216MW,給水流量754t/h,過(guò)熱度8.5℃,隨著負(fù)荷及過(guò)熱度持續(xù)降低的變化趨勢(shì),給水流量也持續(xù)降低。
23:02:26,給水流量降至低點(diǎn),隨后上升,此時(shí)負(fù)荷176 MW,給水流量405t/h,過(guò)熱度8.5℃。
23:03:18,給水流量在上升過(guò)程中,突然出現(xiàn)劇烈擺動(dòng),瞬時(shí)最小值為426t/h,瞬時(shí)最大值為632t/h,之后急劇下降。
23:03:49,主給水流量從181t/h瞬間掉至0t/h。
2.5 事件前汽泵主要參數(shù)變化趨勢(shì)
事件前,小機(jī)進(jìn)汽流量在17~18t/h持續(xù)穩(wěn)定,23:03:15 小機(jī)進(jìn)汽流量突然在0~15t/h之間發(fā)生急劇波動(dòng),隨后A、B小機(jī)轉(zhuǎn)速、主給水壓力等參數(shù)也發(fā)生了變化,具體如下。
時(shí)間:23:03:36~23:03:59(23:04:00停機(jī))。
發(fā)電機(jī)功率:從147~150MW,變化不大。
中調(diào)1開(kāi)度:從24.9%~24.9%,無(wú)變化。
小機(jī)進(jìn)汽流量:從0~15t/h,頻繁劇烈變化。
A汽泵轉(zhuǎn)速:從4102~3293r/min,之后迅速下降。
A小機(jī)調(diào)閥開(kāi)度:從53.45%~83.29%,迅速上升。
B汽泵轉(zhuǎn)速:從4107~2158r/min,之后迅速下降。
B小機(jī)調(diào)閥開(kāi)度:從50.89%~70.4%,迅速上升。
主給水壓力:從19.2~18.1MPa,迅速下降。
3? 給水流量波動(dòng)分析
(1)操作人員為了降低脫硫出口的NOx濃度,連續(xù)減少A/B動(dòng)葉的開(kāi)度,由18%降到0%,導(dǎo)致總風(fēng)量連續(xù)降低。
(2)機(jī)組負(fù)荷波動(dòng),燃燒調(diào)整較為頻繁,導(dǎo)致入口NOx濃度波動(dòng)比較大,脫硝噴氨控制及反應(yīng)存在滯后性,調(diào)整不及時(shí);SCR反應(yīng)器入口煙溫偏低,較低的煙溫一方面會(huì)限制催化劑活性的發(fā)揮,另一方面會(huì)加劇硫酸氫氨的形成與析出,加快催化劑的活性衰減速率;結(jié)合之前的應(yīng)急支撐報(bào)告,脫硝催化劑使用時(shí)間接近設(shè)計(jì)使用壽命,催化劑活性可能較低,難以保證脫硝裝置的安全、穩(wěn)定、環(huán)保運(yùn)行;催化劑性能可能部分失效,導(dǎo)致目前無(wú)法通過(guò)調(diào)整噴氨流量來(lái)控制SCR反應(yīng)器出口NOx濃度,只能通過(guò)燃燒調(diào)整,降低SCR反應(yīng)器入口NOx濃度,進(jìn)而保證SCR反應(yīng)器出口NOx濃度達(dá)標(biāo);事發(fā)前1hTF方式運(yùn)行,機(jī)組處于降負(fù)荷階段,噴氨量已處于最大開(kāi)度,煤量波動(dòng)較大,導(dǎo)致各參數(shù)波動(dòng)較大、脫硝出口NOx濃度出現(xiàn)超標(biāo)情況。
4? 暴露的主要問(wèn)題
(1)操作人員不了解風(fēng)/煤交叉限制功能,在連續(xù)降低總風(fēng)量的時(shí)候,不熟悉燃料指令的聯(lián)動(dòng)結(jié)果。
(2)操作人員未及時(shí)有效地進(jìn)行脫硝系統(tǒng)調(diào)整,對(duì)事件的預(yù)判性不夠。
(3)操作人員減風(fēng)操作速度過(guò)快、不嚴(yán)謹(jǐn)、幅度過(guò)大,對(duì)可能觸發(fā)的相關(guān)協(xié)調(diào)和保護(hù)邏輯缺乏預(yù)見(jiàn)性。
(4)事件預(yù)想工作不佳,事件處理可適當(dāng)調(diào)整偏置的方式、盡量不要切除自動(dòng)調(diào)整,手動(dòng)控制方式更不利于維持機(jī)組穩(wěn)定。
(5)在控制方式、方法方面,當(dāng)機(jī)組發(fā)生異常情況時(shí),調(diào)整方式、處置方法不恰當(dāng)。在手動(dòng)調(diào)節(jié)給水流量方面,應(yīng)根據(jù)汽泵的供水特性摸索出相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
5? 處理及防范措施
(1)根據(jù)事件的整個(gè)過(guò)程,應(yīng)對(duì)催化劑性能進(jìn)行檢測(cè),全面掌握脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行狀況;同時(shí)加強(qiáng)操作人員對(duì)事故的預(yù)判性,減少NOx超標(biāo)排放;提高低氮燃燒器NOx指標(biāo)的控制方法以及脫硝噴氨優(yōu)化調(diào)整的方法,保證脫硝系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行。
(2)事件工況下,當(dāng)DEH總流量指令低于180MW時(shí),建議切除DEH遙控方式,維持汽機(jī)高壓調(diào)門(mén)和中壓調(diào)門(mén)開(kāi)度不變,防止中調(diào)門(mén)關(guān)小影響小機(jī)供汽壓力的穩(wěn)定。待工況穩(wěn)定后,且DEH總流量指令大于200MW時(shí)再投入DEH遙控方式。
(3)在機(jī)組負(fù)荷升、降過(guò)程中,可根據(jù)負(fù)荷的實(shí)際情況及時(shí)對(duì)主蒸汽壓力進(jìn)行調(diào)整,使主汽參數(shù)與實(shí)際負(fù)荷量相匹配。
(4)加強(qiáng)操作人員對(duì)異常情況的操作培訓(xùn),運(yùn)行調(diào)整要早調(diào)整、及時(shí)調(diào)整、多次小幅度調(diào)整,不宜大幅快速調(diào)整。
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