李恒達(dá) 魏純江 韓鵬 川威釩鈦科技有限公司
四川省川威集團(tuán)釩鈦科技煉鐵廠新區(qū)噴煤系統(tǒng)由中冶賽迪設(shè)計(jì)施工,磨煤機(jī)臺時(shí)產(chǎn)能為35t/h,在高爐實(shí)現(xiàn)多次提產(chǎn)攻關(guān)后,高爐鐵水產(chǎn)量由4200t/d提升至5000t/d,高爐需求煤粉量同步增加。1750m3高爐連續(xù)穩(wěn)定順行1800余天,對于噴煤系統(tǒng)的保供矛盾也逐漸增大,為保證高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行,對新區(qū)噴煤系統(tǒng)生產(chǎn)能力進(jìn)行調(diào)整,因此,本文基于川威1750m3高爐的冶煉現(xiàn)況,對噴煤系統(tǒng)能力提升的可行性進(jìn)行研究與實(shí)踐。
改造前系統(tǒng)的氣體流量波動(dòng)較大,以分配器端的壓力為主要矛盾,波動(dòng)值在650-450kpa之間,間接的對噴吹煤粉流量造成脈沖現(xiàn)象,導(dǎo)致煤粉時(shí)大時(shí)小,影響噴吹穩(wěn)定率和高爐爐溫,制約煤比提升。針對我廠遠(yuǎn)距離直接噴吹、兩罐并列、單總管加分配器工藝,噴吹煤粉設(shè)計(jì)、施工、工藝、操作遵循國家“高爐噴煤系統(tǒng)防爆安全規(guī)程”要求,經(jīng)過設(shè)備升級和工藝優(yōu)化后,壓力趨于穩(wěn)定,保持在480±40kpa之間,減小了對高爐瞬時(shí)噴吹量的影響。如表1所示。
表1 噴煤系統(tǒng)改造前后壓力對比
1.為應(yīng)對噴吹倒罐前后波動(dòng),煤粉倒罐引起噴吹波動(dòng)的情況,投用噴吹罐均壓系統(tǒng),使噴吹壓力在倒罐前后一致,減少噴吹波動(dòng)。
2.為解決倒罐斷煤情況,智能噴吹系統(tǒng)啟用倒罐無縫鏈接技術(shù),成功解決倒罐斷煤的技術(shù)難題。
3.智能一鍵噴吹的投用,全過程實(shí)現(xiàn)一鍵式自動(dòng)化控制,解決了噴吹時(shí)因人工操作而引起的噴吹波動(dòng)及倒罐斷噴問題,提高了噴吹的安全性、連續(xù)性、穩(wěn)定性、均勻性。
原煤在運(yùn)輸過程中,有矸石、大塊煤、編織袋、稻草等雜物摻雜其中,如果不將雜物清理干凈,會隨原煤進(jìn)入磨煤機(jī),軟性雜物形成絮狀,在噴吹過程中,極易堵塞爐前噴槍,影響高爐噴吹穩(wěn)定,同時(shí)因著火點(diǎn)低存在安全隱患。原煤雜物治理屬于行業(yè)難題,為切實(shí)提高保供高爐能力,我廠積極開展長期性的原煤雜物治理工作,設(shè)立了原煤場、配料倉格蘭、狼牙棒、滾軸篩、振動(dòng)篩、管道過濾器六道原煤雜物治理防線,建立評價(jià)和激勵(lì)機(jī)制,取得良好效果。
1.通過在原煤運(yùn)輸皮帶多個(gè)下料口自制狼牙棒,并不斷進(jìn)行改造和優(yōu)化,控制源頭未清理干凈的雜物進(jìn)入煤粉生產(chǎn)區(qū)域。
2.人員定點(diǎn)、定時(shí)對配料倉格蘭、狼牙棒進(jìn)行清理,確保設(shè)備長周期保持清潔。
3.廠部、班組不定時(shí)對現(xiàn)場清理情況進(jìn)行檢查復(fù)盤,提高崗位執(zhí)行能力。
4.增加噴吹管道過濾器,減少雜物噴入高爐,降低爐溫波動(dòng)率。如圖1所示。
圖1 噴吹管道過濾器
現(xiàn)在對濃相輸送和濃相噴吹沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),目前我國噴吹煤粉的濃度在5-30kg/m3,屬于稀相輸送,濃度大于40-60kg/m3的輸送稱為濃相輸送。
智能噴吹改造前,高爐噴煤量在24t/h,改造后為32t/h,最高達(dá)到37t/h?;诂F(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)備89mm的管道進(jìn)行噴吹;改造前,正常噴煤量24t/h,1000kg/h的氣體量計(jì)算煤粉濃度,μ=G煤量/G氣體量,得到24000/1000=24kg/m3的煤粉濃度,屬于稀相輸送;而改造后,按正常32t/h噴吹量,600kg/h的氣體量計(jì)算噴煤濃度,μ=G煤量/G氣體量,得到32000/600=53.33kg/m3的煤粉濃度,屬于濃相輸送,濃相輸送的特點(diǎn)是耗氣量小、固氣比高、噴煤能力大。
我廠噴吹煤粉管道為φ89mm的管道,在未進(jìn)行技術(shù)調(diào)整前,噴吹管道氣體流量大,正常情況下噴煤量只有25t/h;技術(shù)調(diào)整后,在穩(wěn)定氣體壓力的基礎(chǔ)上,減小了氣體流量,提升了噴煤量達(dá)到32t/h。但高爐提升產(chǎn)能后,目前現(xiàn)狀并不能維持高爐對于煤粉的使用,根據(jù)實(shí)際情況,對噴吹管道進(jìn)行改造,由原來φ89mm的管道改為φ108mm的管道,增大了管道容積,噴煤量提升到35t/h,確保了高爐的穩(wěn)定與供應(yīng)需求。
我廠磨煤機(jī)型號為HTM1005/2600/1500,設(shè)計(jì)制粉能力為35t/h,在高爐提升產(chǎn)能后,產(chǎn)能只能基本持平產(chǎn)能,為堅(jiān)決供應(yīng)需求并保證設(shè)備有維修、維護(hù)時(shí)間,對磨煤機(jī)磨輥進(jìn)行調(diào)整改造,由原來的平面磨輥改為現(xiàn)目前的輪胎磨輥,并且更換了功率更大、轉(zhuǎn)速更高的煤粉風(fēng)機(jī),使磨煤機(jī)臺時(shí)產(chǎn)量提升到了40t/h;通過進(jìn)一步的優(yōu)化與調(diào)整,包括風(fēng)速、風(fēng)量、過濾面積的優(yōu)化平衡,現(xiàn)磨機(jī)臺時(shí)產(chǎn)能已逐步提升至45t/h,增幅達(dá)到28.57%。如圖2所示。
圖2 磨輥改造前后磨輥磨煤面積對比
噴煤系統(tǒng)一鍵智能噴吹投用前后的對比,高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、噴吹穩(wěn)定率、磨煤產(chǎn)能都取得了較為理想的效果:
1.引進(jìn)先進(jìn)技術(shù),持續(xù)提升各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),有效提高了噴吹的穩(wěn)定性,進(jìn)一步穩(wěn)定高爐冶煉的爐溫控制水平。
2.堅(jiān)持長期性原煤雜物治理工作,解決了原煤雜物導(dǎo)致爐前噴槍堵塞的行業(yè)難題。
3.通過對磨煤機(jī)的改造,提高了磨煤機(jī)產(chǎn)能,解決了高爐煤粉供應(yīng)不足的問題。
本文介紹了基于川威1750m3高爐冶煉煤比大幅提升情況下,在原有設(shè)備基礎(chǔ)上,結(jié)合我廠實(shí)際,對噴煤系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,為1750m3高爐的穩(wěn)定順行及后續(xù)釩鈦磁鐵礦冶煉噴煤系統(tǒng)的生產(chǎn)保供提供了可行性方案。