王家杰
(皖能合肥發(fā)電有限公司,安徽 合肥230041)
600MW 汽輪機軸瓦振動問題多年來一直困擾著汽輪機組的維護人員,600MW 汽輪機組是一項高精度的設備,且振動直接影響著汽輪機組運行的安全性與可靠性. 現代大型汽輪機組的運行中,都會配備相應的監(jiān)視設備,加強對汽輪機軸瓦振動的運行監(jiān)控用以保證設備的穩(wěn)定和安全,由于汽輪機在運行的過程中是不能中止的,這就要求為保障汽輪機組的安全運行需要根據600MW 汽輪機組的振動情況進行現場實際分析,確定產生振動的原因,從而采用針對性的方法予以解決。
600MW 汽輪機組的機械結構原理圖如下圖1 所示。
圖1 600MW 汽輪機組的機械結構原理圖
(1)機組順閥運行#1 軸承振動增大時振動測試結果(測試數據由電科院提供):高中壓轉子一階臨界轉速1540r/min,但600MW 負荷振動波動時為標準同相振動,同時#2、#3 軸承也為標準同相振動,表明高中壓轉子受到跨外影響嚴重。
(2)600MW 負荷各瓦瓦溫(DCS 數據):#2 軸承瓦溫明顯比#1、#3 高近20℃,表明#2 軸承載荷較重。同時,#1、#3 瓦1 點溫度高于2 點但#2 瓦溫卻是2 點溫度高于1 點,表明#2 瓦油膜偏于3 象限而#1、#3 瓦油膜偏于4 象限。600MW 汽輪機組帶負荷過程#1 號軸承振動及GV 閥開度趨勢圖如下圖2 所示。
圖2 帶負荷過程#1 號軸承振動及GV 閥開度趨勢圖(DCS 數據)
單閥工況#1 軸承振動平衡正常,順閥工況1Y 明顯隨GV2閥位波動而波動,但當GV1 開始開啟后1Y 振動波動消失,而GV1 關閉后隨GV2 閥波動1Y 幅值再次明顯波動。甚至波動次數、峰值都與GV2 閥位波動完全對應。
(1)高中壓轉子與低壓I 轉子經由#1、#2、#3 軸承形成蹺蹺板,支點為#2 軸承:機組軸封系統(tǒng)在進入自密封后,因#1 軸承側高排端出汽壓力高于#2 軸承側中排端出汽壓力,常導致中壓端軸封出汽不暢,除沿徑向出汽至軸封母管外,還沿軸向部分出汽,致使#2 軸承座上抬(現場實測可上抬400m 至1mm);此外,#3 軸承為掛缸軸承,隨機組背壓變化,其相對于冷態(tài)有下沉趨勢。兩方面加重了#2 軸承的載荷,導致#2 軸承瓦溫高(有的可達95℃以上)及左右瓦溫偏差大(可達20℃以上)。
(2)基于動壓滑動軸承的工作原理,通常油膜應形成在3 象限(順時針旋轉),所以現場往往觀察到X 方向的振動會大于Y方向的振動(由于油膜剛度的作用,Y 方向的支撐剛度往往大于X 方向)。由于#1、#2 軸承為可傾瓦而#3 軸承為橢圓瓦結構,即#3 軸承側隙比#2 軸承大很多,因旋轉而形成油膜時,低壓轉子會帶著高中壓轉子往3 象限跑,但由于#2 軸承的側隙小,這種運動會受到#2 軸承的限制,使得#3 軸承的載荷部分轉移至#2軸承,加重#2 軸承的熱態(tài)負載;另一方面,低壓轉子向3 象限的運動,通過#2 軸承這個支點,使#1 軸承處軸頸向4 象限運動,這同時也減輕了#1 軸承的負載,這也就是#1 軸承Y 方向振動比X 方向大的原因,同時也是#1、#3 軸承1 點溫度比2 點溫度高的原因。
(3)由于高中壓轉子平衡狀態(tài)良好,單閥運行時,在#1、#2、#3 軸承形成蹺蹺板效應下,各軸承振動還處于正常水平,但明顯#1 軸承在負載減輕的同時卻由于軸頸向4 象限運動量過多,使得其油膜形成在4 象限對應的瓦塊上,而且是斜向受力,其瓦塊的自就位能力幾乎已經喪失,所以表現出#1 軸承振動還在正常范圍內,但瓦振卻已超標(1Y 為85μm 時1 瓦振動已達56μm),對比同為落地軸承的#2 振動情況,2X 振動79μm,但#2 瓦振只為38μm。
機組#1 軸承順閥工況下的振動問題,本質上是#1、#2、#3軸承形成以#2 軸承為支點的蹺蹺板效應,導致#1 軸承油膜形成不良和位置不好,以及順閥工況時受不均勻汽流力作用,所以才導致:#1 軸承回油溫度正常但瓦油偏低;1Y 振動會明顯大于1X;#2 軸承瓦溫高(有的可達95℃以上)及左右瓦溫偏差大(可達20℃以上)。
#1 瓦振明顯(即便是在#1 軸振優(yōu)秀時也如此);在GV3、GV4 同時開啟的條件下,不存在只開GV2 或只開GV1 振動減小的可能,但先開GV2 振動增大的情況下,再開GV1 振動必然減小,反之亦然。因為此時從蒸汽流量上看實質上已等同于單閥;#2 瓦溫偏高(實際瓦溫比測量值還高,因為發(fā)熱點比正常形成油膜狀態(tài)下離測溫點更遠);高中壓轉子至少表現為強同相振動。
600MW 汽輪機組軸瓦振動消除措施如下:(1)#2 軸承下調5 絲,左調8 絲,即向瓦溫高的2 點側水平調整8 絲。(2)當前振動水平不建議對#1 軸承進行調整(可能影響主油泵小軸與主轉子的聯接)。(3)啟機帶負荷后重調順閥閥序(希望能遵循對角同開,增加穩(wěn)定的原則),建議的閥序:1-4,3,2 或2-3,4,1。
通過對600MW 汽輪機組軸瓦振動原因進行分析確定了汽輪機組軸瓦振動本質上是#1、#2、#3 軸承形成以#2 軸承為支點的蹺蹺板效應,導致#1 軸承油膜形成不良(邊緣受力),形成位置不好(4 象限形成油膜),并在順閥工況時受不均勻汽流力作用的結果。因此,為了解決該問題,必須對機組的安裝與檢修過程嚴格控制,不但安裝振動保護設備,還需進一步檢測剛度,以保證最大限度地減少汽輪機組軸瓦發(fā)生異常振動問題,從而確保熱電廠平穩(wěn)安全有效運行。[1]韓燦鵬.汽輪機軸瓦振動大原因及處理措施[J].山東工業(yè)技術,2018(8):28-29.