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      某型飛機(jī)副油箱不輸油及輸油慢故障分析及對(duì)策

      2020-04-10 05:47:46闞德臣李興泉孫建華吉林航空維修有限責(zé)任公司空軍裝備部駐沈陽地區(qū)軍事代表局駐吉林地區(qū)軍事代表室
      航空維修與工程 2020年1期
      關(guān)鍵詞:油面活門浮子

      ■ 闞德臣 李興泉 孫建華/吉林航空維修有限責(zé)任公司 空軍裝備部駐沈陽地區(qū)軍事代表局駐吉林地區(qū)軍事代表室

      1 故障基本情況

      一架某型飛機(jī)在掛副油箱試飛過程中發(fā)現(xiàn)總油量為3600kg,其中主油箱1040kg,副油箱1800kg,機(jī)翼副油箱油盡信號(hào)燈卻未亮,機(jī)翼副油箱輸油異常。檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)翼副油箱增壓壓力低至65kPa,更換安全活門后,再次進(jìn)行地面試車檢查,增壓、輸油系統(tǒng)工作正常。轉(zhuǎn)場(chǎng)出航過程中總油量變?yōu)?300kg,其中主油箱1000kg,副油箱2000kg,機(jī)翼副油箱油盡信號(hào)燈仍未亮,機(jī)翼副油箱輸油依然緩慢,飛機(jī)返航。著陸后進(jìn)行地面試車檢查,故障現(xiàn)象不復(fù)現(xiàn)。通過飛參判讀并分析空中與地面間不同因素的影響,結(jié)合轉(zhuǎn)場(chǎng)情況,發(fā)現(xiàn)左機(jī)翼副油箱加輸油控制活門流量小,右側(cè)加輸油控制活門有卡滯現(xiàn)象,將兩組機(jī)翼副油箱加輸油控制活門和電容信號(hào)器更換為新品后進(jìn)行地面試車檢查,故障不復(fù)現(xiàn)。

      一周后再次試飛驗(yàn)證副油箱輸油,發(fā)現(xiàn)總油量指示為3600kg,主油箱1040kg,副油箱1800kg,試飛員報(bào)告機(jī)翼副油箱仍然輸油慢,前組油泵燈亮,故障再現(xiàn)??涨谕ㄔ捰涗浐惋w參判讀情況如表1所示。

      2 輸油控制系統(tǒng)工作原理

      輸油控制系統(tǒng)控制飛機(jī)上的全部燃油,按照給定的輸油順序,輸送至主油箱再供給發(fā)動(dòng)機(jī),確保在燃油消耗過程中飛機(jī)的重心維持在規(guī)定的范圍內(nèi)。輸油控制系統(tǒng)原理見圖1。

      安裝在4號(hào)油箱上部不同高度的4個(gè)浮子活門感受4號(hào)油箱油面位置的變化,接通或斷開控制燃油管路,從而控制相關(guān)附件的打開或關(guān)閉。

      燃油消耗按照阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、3、4、5、6、7A、7B、8、9、10的順序進(jìn)行,如圖2所示。

      2.1 機(jī)翼副油箱輸油控制

      輸油控制壓力來自輸油管本身的油壓。增壓輸油時(shí),燃油進(jìn)入RHF-43加輸油控制活門,該活門通電打開,隨著發(fā)動(dòng)機(jī)耗油,油面下降到4號(hào)油箱中最高位置的浮子活門(1號(hào))控制油面時(shí),浮子活門泄壓,裝在5號(hào)油箱內(nèi)的RXF-27薄膜控制活門膜腔內(nèi)的油壓,在輸油管中油壓的推動(dòng)下薄膜活門打開,機(jī)翼副油箱在增壓氣體的壓力下將燃油輸送到5號(hào)下油箱。當(dāng)主油箱油面上升超過浮子活門(1號(hào))控制油面時(shí),浮子活門關(guān)閉泄壓口,薄膜控制活門關(guān)閉,停止輸油。當(dāng)機(jī)翼副油箱油盡時(shí),RHF-43加輸油控制活門入口電容信號(hào)器發(fā)出信號(hào),使相應(yīng)的加輸油控制活門關(guān)閉。

      表1 飛機(jī)輸油情況

      圖1 輸油控制系統(tǒng)原理圖

      圖2 燃油消耗順序示意圖

      2.2 機(jī)身副油箱輸油控制

      機(jī)身副油箱輸油除了受浮子活門(1號(hào))和RXF-27薄膜控制活門的控制外,還受增壓管路上的QDK-3氣壓電磁開關(guān)、機(jī)翼副油箱油盡信號(hào)器和RHF-43加輸油控制活門的控制。

      當(dāng)左右機(jī)翼副油箱內(nèi)任一個(gè)油盡信號(hào)器發(fā)出油盡信號(hào)時(shí),機(jī)身副油箱增壓管上的QDK-3氣壓電磁開關(guān)即為斷電打開狀態(tài),機(jī)身副油箱開始增壓輸油,機(jī)身副油箱RHF-43加輸油控制活門通電打開,燃油經(jīng)RXF-27薄膜控制活門輸入5號(hào)下油箱。當(dāng)機(jī)身副油箱油盡時(shí),RHF-43加輸油控制活門入口電容信號(hào)器發(fā)出信號(hào),使加輸油控制活門關(guān)閉。

      2.3 前組油箱輸油控制

      燃油經(jīng)過3號(hào)油箱底部RXF-28輸油控制活門φ1.2的限流孔進(jìn)入膜腔,同時(shí)進(jìn)入4號(hào)油箱中的浮子活門(2號(hào))。當(dāng)主油箱油面下降到浮子活門控制油面時(shí),浮子活門泄壓,RXF-28輸油控制活門在彈簧作用下打開,前組油箱輸油;當(dāng)主油箱油面上升超過浮子活門(2號(hào))控制油面時(shí),活門關(guān)閉,前組油箱停止輸油。

      2.4 機(jī)翼油箱輸油控制

      燃油經(jīng)φ0.8的限流孔后,進(jìn)入5號(hào)上油箱左側(cè)燃油附件艙中機(jī)翼油箱加油通氣活門的膜腔內(nèi)。當(dāng)燃油總管內(nèi)無壓力時(shí),機(jī)翼油箱加油通氣活門打開,此時(shí)機(jī)翼前油箱與通氣系統(tǒng)總管聯(lián)通;當(dāng)燃油總管內(nèi)有壓力時(shí),機(jī)翼油箱加油通氣活門關(guān)閉,此時(shí)機(jī)翼前油箱與通氣系統(tǒng)總管不聯(lián)通。燃油分別進(jìn)入機(jī)翼油箱增壓通氣活門的膜腔和4號(hào)油箱中的浮子活門(3號(hào)),該浮子活門為倒置安裝。當(dāng)主油箱油面下降到浮子活門控制油面時(shí),浮子活門關(guān)閉泄壓口,機(jī)翼油箱增壓通氣活門關(guān)閉,機(jī)翼油箱增壓輸油,燃油通過RXF-27薄膜控制活門進(jìn)入主油箱;當(dāng)油面上升超過浮子活門(3號(hào))控制油面時(shí),浮子活門打開泄壓口,機(jī)翼油箱增壓通氣活門打開,機(jī)翼油箱增壓值與機(jī)身油箱相同,則不輸油。

      2.5 后組油箱輸油控制

      當(dāng)主油箱內(nèi)油面下降至浮子活門(4號(hào))而打開泄壓時(shí),5號(hào)RXF-28輸油控制活門在彈簧力的作用下打開,后組油箱內(nèi)的燃油輸至5號(hào)下油箱;當(dāng)主油箱油面上升超過浮子活門(4號(hào))控制油面時(shí),浮子活門(4號(hào))關(guān)閉泄壓口,RXF-28輸油控制活門關(guān)閉,后組油箱停止輸油。

      3 故障樹分析

      由于多次地面開車未復(fù)現(xiàn)故障現(xiàn)象,而飛機(jī)升空后故障復(fù)現(xiàn),分析認(rèn)為當(dāng)輸油系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、增壓系統(tǒng)和燃油系統(tǒng)相關(guān)線路等發(fā)生異常時(shí)會(huì)導(dǎo)致該故障現(xiàn)象,因此建立如圖3所示的故障樹。

      4 故障排查情況

      對(duì)分析得出的故障可能原因進(jìn)行逐項(xiàng)排查,具體過程如下。

      圖3 故障樹圖

      4.1 輸油系統(tǒng)

      1)拆卸左右機(jī)翼RHF-43加輸油控制活門及電容信號(hào)器返廠進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)左機(jī)翼RHF-43加輸油控制活門有膠粒卡滯,右機(jī)翼加輸油控制活門和電容信號(hào)器試驗(yàn)臺(tái)測(cè)試合格。清洗左機(jī)翼RHF-43加輸油控制活門后連接電容信號(hào)器試驗(yàn)臺(tái),測(cè)試合格。

      2)拆卸檢查左右機(jī)翼副油箱輸油嘴油濾,發(fā)現(xiàn)左副油箱輸油嘴油濾有少量膠粒,清洗后裝機(jī)。

      3)分解左右機(jī)翼副油箱,檢查副油箱吸油盤間隙及暢通性,合格。

      4)拆卸左右機(jī)翼前油箱內(nèi)輸油單向活門(2個(gè)),返廠檢查密封性,合格。

      5)拆卸機(jī)翼油箱輸油管油濾(2個(gè))檢查,無多余物。

      6)分解RXF-27輸油薄膜控制活門,返廠檢查,工作正常。

      7)檢查發(fā)現(xiàn)RXF-27輸油薄膜活門上部通往1號(hào)浮子活門的輸油導(dǎo)管根部彎曲變形,變形導(dǎo)管流量為1720ml/min,而新導(dǎo)管的檢查結(jié)果為1800ml/min。更換該導(dǎo)管,并對(duì)RXF-27薄膜活門與1號(hào)浮子活門之間的控制管路進(jìn)行氮?dú)獯迪?,暢通性合格?/p>

      8)拆卸浮子活門,返廠分解檢查,發(fā)現(xiàn)1號(hào)浮子活門鐘罩拉桿彎曲變形,更換1號(hào)浮子活門鐘罩,4個(gè)浮子活門的連接試驗(yàn)工作正常。

      9)打開左右機(jī)翼前油箱和左側(cè)機(jī)翼后油箱上部蒙皮口蓋,對(duì)油箱內(nèi)部進(jìn)行清潔,清潔后涂膠并蓋上口蓋。檢查機(jī)翼整體油箱的密封性,對(duì)機(jī)翼結(jié)構(gòu)油箱進(jìn)行清洗,在機(jī)翼前后油箱下翼面放油嘴放油,檢查燃油污染度為6級(jí)。對(duì)全機(jī)燃油系統(tǒng)進(jìn)行清洗,檢查燃油污染度為6級(jí)。

      10)分解左右機(jī)翼副油箱,檢查副油箱內(nèi)輸油管,密封性合格。

      4.2 輸油控制系統(tǒng)

      1)拆卸RHF-28H前組輸油控制活門返廠進(jìn)行檢查,測(cè)試合格。

      2)拆卸壓力加油管路與副油箱管之間的單向活門返廠進(jìn)行檢查,測(cè)試合格。

      3)拆卸前組油箱FR306壓力加油控制活門返廠檢查,測(cè)試合格。

      4)拆卸前組油箱FR307燃油油面控制活門返廠檢查,測(cè)試合格。

      5)分解檢查主燃油液動(dòng)泵、主燃油電動(dòng)泵控制管路的單向活門,安裝正確,返廠檢查密封性合格。

      4.3 增壓系統(tǒng)

      1)分解檢查發(fā)動(dòng)機(jī)單向活門、氣濾,檢查氣濾內(nèi)部,無多余物。單向活門返廠檢查,密封性合格,清洗后裝機(jī)。

      2)用孔探儀從速壓口檢查單向活門,安裝正確,無卡滯現(xiàn)象。

      3)分解QDK-17切斷電磁活門返廠檢查,通大氣孔有大量漏氣現(xiàn)象,因此更換了該活門。

      4)拆卸(φ3.8mm)限流活門,檢查限流直徑為3.8mm,無多余物,清洗后裝機(jī)。

      5)拆卸(φ4.2mm)限流活門及單向活門,檢查限流直徑為4.2mm,無多余物,清洗后裝機(jī)。

      6)拆卸QYE-41E機(jī)翼副油箱安全活門,返廠檢查,活門打開壓力為100kPa,密封性合格。

      7)拆卸浮子安全活門J8ⅡA-6110-460,返廠檢查合格,清洗后裝機(jī)。

      8)拆卸左右機(jī)翼FZ205副油箱加油通氣活門,返廠檢查合格。

      9)拆卸(φ8mm)限流活門(2個(gè)),檢查內(nèi)部無多余物,限流直徑為8mm,清洗后裝機(jī)。

      4.4 燃油系統(tǒng)相關(guān)導(dǎo)線

      1)檢查RDK-4C活門連接導(dǎo)線,絕緣導(dǎo)通正常。

      2)檢查QDK-17活門連接導(dǎo)線,絕緣導(dǎo)通正常;但由于插頭不便于測(cè)量,無法確認(rèn)其情況。

      3)檢查RHF-43活門連接導(dǎo)線,絕緣導(dǎo)通正常。

      4)檢查加輸油控制盒內(nèi)各繼電器,開關(guān)轉(zhuǎn)換、信號(hào)燈指示情況正常,測(cè)量加輸油控制盒連接導(dǎo)線,絕緣導(dǎo)通正常。

      5)檢查11框繼電器盒內(nèi)滿油繼電器1、2常閉觸點(diǎn)的吸合和釋放,工作正常;檢查11框繼電器盒X47插頭34號(hào)、37號(hào)孔連接導(dǎo)線,絕緣導(dǎo)通正常。

      6)檢查座艙內(nèi)控制加油開關(guān)線路,空中加油開關(guān)接觸電阻正常,連接導(dǎo)線的絕緣導(dǎo)通正常。

      7)儀器校驗(yàn)PIU軍械掛架接口裝置正常,檢查PIU軍械接口裝置X656插頭11號(hào)針機(jī)上導(dǎo)線,絕緣、接地均正常。

      8)檢查KZH-60壓力加油控制盒,工作正常。

      5 故障原因分析

      經(jīng)過上述大量排查工作,發(fā)現(xiàn)如下疑點(diǎn):

      1)QDK-17切斷氣源電磁活門工作不正常,有漏氣現(xiàn)象,尤其在空中由于空氣稀薄、左右機(jī)翼副油箱增壓壓力小于規(guī)定值,可能導(dǎo)致機(jī)翼副油箱輸油緩慢。

      2)RXF-27輸油薄膜控制活門外表檢查和試驗(yàn)均正常,但是薄膜活門上部通往1號(hào)浮子活門的輸油導(dǎo)管根部彎曲變形,造成1號(hào)浮子活門泄壓緩慢,薄膜活門上腔壓力大于下腔壓力,薄膜活門不能完全打開。機(jī)翼副油箱輸油流量無法滿足發(fā)動(dòng)機(jī)的需油量,可能導(dǎo)致前組油箱提前輸油,使總油量表指示下降較快。待前組油箱輸盡后由于飛行高度降低和時(shí)間增加,機(jī)翼副油箱增壓恢復(fù)正常,副油箱重新開始輸油。

      3)1號(hào)浮子活門鐘罩拉桿變形,造成浮子工作時(shí)卡滯,薄膜活門不能完全打開,使機(jī)翼副油箱可能不輸油或輸油慢。

      4)左機(jī)翼RHF-43加輸油控制活門有膠???,造成左機(jī)翼RHF-43加輸油控制活門輸油時(shí)打開角度小,可能使左機(jī)翼副油箱輸油慢。

      5)QDK-17切斷氣源電磁活門的插頭不便于測(cè)量,無法確認(rèn)其是否可能因接觸不良而造成機(jī)翼副油箱不輸油。

      通過清洗全機(jī)燃油系統(tǒng)、更換薄膜控制活門上部通往1號(hào)浮子活門的輸油導(dǎo)管、更換鐘罩活門、更換QDK-17切斷氣源電磁活門、更換QDK-17切斷氣源電磁活門連接電纜端的插頭,與RXF-27輸油薄膜控制活門、RXF-28H前組輸油活門、KZH-60壓力加油控制盒一起進(jìn)行試車驗(yàn)證。

      6 飛行驗(yàn)證

      總計(jì)進(jìn)行了兩次試飛驗(yàn)證,每次都是機(jī)身加油4250kg,機(jī)翼副油箱、機(jī)身副油箱共加油2250kg,第一次機(jī)翼副油箱耗盡油時(shí)間約為14min,第二次機(jī)翼副油箱耗盡油時(shí)間約為15min,均符合要求,表明故障已徹底消除。

      7 結(jié)論

      綜上所述,本次故障的主要原因是薄膜活門上部通往1號(hào)浮子活門的輸油導(dǎo)管根部彎曲變形、1號(hào)浮子活門鐘罩拉桿彎曲變形、QDK-17切斷氣源電磁活門漏氣以及與QDK-17切斷氣源電磁活門相連接的電纜插頭松動(dòng)。

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