李 翠 吳月龍 朱坤亮 劉現(xiàn)彬
(山東泰山鋼鐵集團有限公司,山東271100)
06Cr13不銹鋼屬于節(jié)鎳型鐵素體不銹鋼,其價格低廉,已在很大程度上替代奧氏體不銹鋼,廣泛應用于廚房用具、家用電器、汽車工業(yè)等領(lǐng)域。某不銹鋼廠近期軋制06Cr13時帶尾出現(xiàn)嚴重的M形裂紋缺陷,為查明原因,取樣進行分析。
送檢試樣共兩組,分別標記為樣品1、樣品2。樣品1取自厚度為3.7 mm的熱軋鋼帶,經(jīng)酸洗后,發(fā)現(xiàn)表面存在M形裂紋缺陷;樣品2取自粗軋軋制3道次的中間坯,厚度約90 mm,表面存在橫向裂紋缺陷。截取試樣進行如下檢測分析:
對所送檢的缺陷樣進行圖片采集和宏觀檢測。
對樣品2制取橫向低倍試樣一組,進行低倍檢測。
在試樣缺陷部位截取金相試樣,磨制、拋光,在GX51金相顯微鏡上進行金相檢測。
對樣品1進行宏觀檢測,結(jié)果見圖1,樣品1表面存在多處M形裂紋缺陷,裂紋沿軋制方向分布,裂紋處有輕微氧化現(xiàn)象。
(a)整體形貌(b)裂紋處局部形貌
圖1 樣品1宏觀形貌
Figure 1 Appearance of the sample 1
對樣品2進行宏觀檢測,結(jié)果見圖2,樣品2單一裂紋為橫向裂紋,長度一般不超過30 mm,整體沿軋制方向排列分布,裂紋距中間坯邊部約50 mm。沿垂直于裂紋方向鋸開試樣,發(fā)現(xiàn)裂紋形狀為楔形,外寬內(nèi)窄,深度約1.4 mm。
將兩組試樣缺陷相對位置進行對比,結(jié)果見圖3,兩試樣裂紋缺陷距離邊部位置非常接近。
在樣品2上截取低倍試樣在20%鹽酸水溶液中進行電解侵蝕,電解參數(shù)為:電流450 A、電壓20 V、時間15 min。電解侵蝕后進行低倍組織評定,結(jié)果見表1和圖4,低倍組織基本正常,無明顯中間裂紋缺陷存在,試樣上下表面也未發(fā)現(xiàn)表面裂紋和皮下裂紋缺陷。
在樣品1缺陷位置處取樣,磨制、拋光后進行金相檢測,結(jié)果見圖5,裂紋缺陷向基體凹陷,深度約為70 μm,裂紋一側(cè)向皮下延伸,延伸處存在輕微氧化痕跡。經(jīng)三氯化鐵溶液腐蝕后進行組織觀察發(fā)現(xiàn),基體部位與缺陷部位組織為鐵素體+碳化物。
(a)樣品2整體形貌
(b)裂紋處局部形貌
(c)裂紋縱截面
圖2 樣品2宏觀形貌
Figure 2 Appearance of the sample 2
圖3 兩試樣缺陷位置對比結(jié)果
圖4 低倍檢測結(jié)果
(c)腐蝕后
圖5 樣品1金相檢測結(jié)果
Figure 5 Metallographic detection results of the sample 1
表1 低倍組織評定結(jié)果
圖6 樣品2金相檢測結(jié)果
Figure 6 Metallographic detection results of the sample 2
在樣品2缺陷位置處取樣,磨制、拋光后進行金相檢測,結(jié)果見圖6,裂紋深度約為1 mm,裂紋處有氧化現(xiàn)象,沒有進一步向基體延伸現(xiàn)象,裂紋開口處兩側(cè)形狀比較吻合,經(jīng)三氯化鐵溶液腐蝕后進行檢測,基體部位與缺陷部位組織為鐵素體+碳化物。
樣品1表面M形裂紋沿軋制方向排列分布,深度約為70 μm,裂紋處有輕微氧化現(xiàn)象,金相觀察發(fā)現(xiàn)裂紋皮下延伸處也存在輕微氧化痕跡,缺陷部位與基體部位組織均為鐵素體+碳化物,組織無異常。由此可知,裂紋沒有長時間停留在高溫環(huán)境中,即裂紋不是連鑄坯原始缺陷造成的,而是軋制初期鋼帶存在表面缺陷,表面缺陷在后續(xù)軋制過程中反復變形形成M形裂紋。
樣品2裂紋處金相檢測知,裂紋未向基體進一步延伸,說明裂紋不是由鑄坯中間裂紋、皮下裂紋或表面裂紋形成的,這與低倍檢測中未發(fā)現(xiàn)中間裂紋、皮下裂紋和表面裂紋結(jié)果一致。裂紋開口處兩側(cè)形狀比較吻合,裂紋缺陷部位組織與基體部位組織均為鐵素體+碳化物,組織無異常,由此可知,裂紋為粗軋過程中因局部塑性過低所致。
樣品2厚度為90 mm,裂紋深度為1.4 mm,當樣品2軋制厚度為3.7 mm時,裂紋深度理論值為57 μm,與樣品1裂紋深度70 μm相差不大,此外,兩試樣缺陷位置在原始鋼板或中間坯表面位置相差不大,由此可知,熱軋板M形裂紋為中間坯表面裂紋軋制演變而成。
綜上所述,06Cr13鑄坯尾部局部位置因塑性差,在熱軋初期形成表面裂紋,表面裂紋在后續(xù)軋制過程中反復變形形成M形裂紋。
06Cr13熱軋鋼帶帶尾M形裂紋是由于因鑄坯尾部局部位置因塑性差,在熱軋初期形成的表面裂紋,在后續(xù)軋制過程中反復變形形成的。
防范措施可從以下兩個方面進行控制:
(1)適當降低粗軋軋制壓下量,第一道次由21%→19%,第二道次由25%→24%,第三道次由27%→26%,相應適當提高精軋壓下量。
(2)適當提高爐膛溫度和駐爐時間,暫時將爐膛溫度由1170℃±10℃提高到1180℃±10℃,駐爐時間由170 min提高到180 min。