馬紹華
(甘肅酒鋼集團西部重工股份有限公司,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)
電解鋁工業(yè)由于生產(chǎn)能耗、污染過高,成為國家重點調(diào)控的產(chǎn)業(yè)之一。2010年酒鋼東興鋁業(yè)與沈陽鋁鎂設(shè)計研究院有限公司(SAMI)進行合作,推廣鋁電解槽磁流體穩(wěn)定技術(shù)和新式陰極扁鋼結(jié)構(gòu),其關(guān)鍵點之一在陰極扁鋼上開一個貫穿的槽(通透縫),可以使陰極扁鋼與炭塊接觸面積變大,電阻變小,顯著降低工作電壓,提高電解槽的穩(wěn)定性[1]。
目前,陰極扁鋼在酒鋼東興鋁業(yè)全面推廣使用中節(jié)能效果顯著,但不足之處是通透縫質(zhì)量合格率偏低(在80%~85%之間)。如何提高通透縫的切割質(zhì)量及產(chǎn)品的合格率,成為我們首要解決的問題。
工程上把厚度超過100 mm的鋼板,歸納到超厚板范疇。鋁業(yè)用的陰極扁鋼一般厚度在100~130 mm之間的范圍 。切割中存在能耗高、切割不透陷、溫度高、變形大等諸多問題。導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下,廢品率高。酒鋼東興鋁業(yè)用的陰極扁鋼如圖1 所示。
一般資料的介紹是整體切斷的比較多,技術(shù)成熟。但在切割內(nèi)封閉通透縫上,從現(xiàn)有資料查詢是空白的。從實際的切割中效果上看,有相當(dāng)大的難度。厚度大于100 mm陰極扁鋼存在:縫隙直線度差、收尾處豁口過大、下口寬度過窄等問題,如圖2所示。
圖1 陰極扁鋼生產(chǎn)圖紙
圖2 缺陷產(chǎn)品
其次,在切割壓力出現(xiàn)不穩(wěn)定時,整體切割質(zhì)量嚴(yán)重下降。正反兩面都出現(xiàn)大小不一的豁口及成片的焊渣粘連,甚至出現(xiàn)廢品。如圖3所示。
圖3 廢品
根據(jù)相關(guān)資料介紹,厚度大于100 mm的扁鋼通透縫切割都存在一些缺陷,如收尾豁口/小尾巴,下口窄等等。一般在20%~30%左右,我們在切割東鋁120 mm的扁鋼,達到40%~60%左右,個別情況下在80%左右,不得不進行補焊打磨.切割質(zhì)量和效率制約我們產(chǎn)能的提高。
分析原因主要問題在切割的壓力不夠穩(wěn)定,隨著切割厚度的增加,壓力逐步降低,氣體的燃燒效率隨之下降,底面容易掛渣,切割面不平。其次,切割速度是影響通透縫質(zhì)量的另一個因素,切割速度過快會使切割面出現(xiàn)凹陷和掛渣等質(zhì)量缺陷,嚴(yán)重的有可能造成切割不透;切割速度過慢會使切口上邊緣熔化塌邊、局部出現(xiàn)凹坑、豁口等。在其次,割嘴合理的選用。直徑過大過小會產(chǎn)生豁口、掛渣、切不透等現(xiàn)象。
為提高切割通透縫的質(zhì)量,我們從扁鋼表面處理、切割氣體、切割割嘴的選擇、切割壓力、速度等方面來選擇參數(shù),實驗步驟如下:
(1) 扁鋼表面處理:扁鋼在軋制完成后的冷卻、吊運等過程中,發(fā)生變形,影響下料、切割后的尺寸精度,必需要進行專項矯直。其次,軋制的扁鋼表面有氧化皮或銹斑。氧化皮熔點高,不容易熔化,影響切割速度;加熱時,氧化皮飛濺后易堵塞割嘴,降低割嘴的壽命[2]。工作前務(wù)必要清掃干凈。
(2) 通透孔加工。按圖紙要求劃線,加工出φ6和φ8通透孔兩組各4件。
(3) 切割設(shè)備選擇:超厚板切切割一般選用:數(shù)控火焰切割機(最大可切割250 mm),該設(shè)備投資成本最低,切割下料效果也較好。作為扁鋼切割,綜合考慮現(xiàn)場的各方面因素,我們選用經(jīng)濟實用型:半自動火焰切割機。
(4) 切割氣體選擇:切割超厚板時,氣體選擇兩種:乙炔和丙烷。根據(jù)相關(guān)資料推薦選擇總熱值高的。丙烷總熱值(104 457 kJ/ m3)大于乙炔總熱值 (55 245 kJ/ m3)[3],且丙烷氣體安全性和環(huán)保方面優(yōu)于乙炔氣體。我們選用丙烷氣體。
(5) 切割割嘴選擇:根據(jù)相關(guān)資料,選用6號或7號割嘴。
我們以120 mm厚的扁鋼為例,割嘴型號按6#和7#各切割4件。整個實驗的參數(shù)控制及效果,如表1所列。
表1 分組實驗參數(shù)數(shù)據(jù)表
(1) 從實驗結(jié)果可以得知,割嘴選用7#效果不如6#,表現(xiàn)為通透縫縫隙忽大忽小,局部有粘連現(xiàn)象。原因是氣體切割過程中氣體壓力因各種因素影響存在一定波動范圍,大直徑割嘴壓力相應(yīng)需要大一些,壓力在低點位時,切割通透縫有縫隙小、割不透的現(xiàn)象,所以選擇小規(guī)格的割嘴為宜。
(2) 切割氣體選擇丙烷,考慮是總熱值高。但缺點是預(yù)熱時間長、切割速度慢。為提高丙烷的氣割性能, 使用時加入少量的添加劑,但添加劑的使用影響丙烷的純度,氣體的純度會影響切割邊緣的光滑度。切割時氣體不穩(wěn),會產(chǎn)生豁口等質(zhì)量缺陷,綜合因素切割速度宜選擇慢一些。
圖4、5為7#陰極扁鋼正反面切割效果圖。
圖4 合格品正面
圖5 合格品背面
通過前期的試驗及后期大量切割加工,重點總結(jié)出以下四點關(guān)鍵措施:
(1) 切割前預(yù)先進行矯直及清理氧化皮必不可少,是確保通透縫切割直線度符合要求的前提。
(2)φ8的通透孔底面切割效果最理想,同時因鉆頭直徑增大,使用壽命延長。
(3) 切割使用6#割嘴,氧氣、丙烷壓力保持在2~1.8 MPa和1.4~1.2 MPa之間。切割速度控制在100~80 mm/min。過程中氣體壓力必須保持穩(wěn)定,通透縫整體切割效果最好。
(4) 切割起步前,火焰切割機要對切割面進行4-5 s來回預(yù)熱處理。切割中速度盡量一次調(diào)整到位,切割到終點時,要停頓2 s左右,可以減少收尾中的小尾巴缺陷。
通過上述充分的準(zhǔn)備和嚴(yán)格的工藝執(zhí)行,產(chǎn)品切口質(zhì)量滿足工藝要求,合格率提升到95%。據(jù)相關(guān)材料介紹采用新結(jié)構(gòu)的陰極扁鋼,電解槽平均電壓降低 90 mV,電流效率提高 1.08% ,噸鋁直流電耗降低 420 kWh[4]。以酒鋼東興鋁業(yè)電解鋁40萬噸產(chǎn)量計算,年降低電耗:40萬噸/年×420 kWh×0.33元/每度電=5 544萬,經(jīng)濟效益十分顯著。