付海軍,劉明高,李傳義,黃傳國,向紫薇,黃翔翔
(宜都興發(fā)化工有限公司,湖北 宜都 443311)
在濕法磷酸生產(chǎn)中,反應(yīng)料漿過濾時有少量細(xì)小的結(jié)晶穿過濾布進入到過濾酸中,這些結(jié)晶主要成分是硫酸鈣,會隨著稀磷酸進入到儲槽中,同時由于雜質(zhì)的存在,磷酸在儲槽冷卻沉降的過程中,不可避免地會析出沉淀[1],同時由于稀磷酸后續(xù)濃縮,隨著磷酸濃度的不斷升高,包括Fe、Mg、Al、Na、K、Ca、F、Si等雜質(zhì)離子的復(fù)雜沉淀物進一步析出,這些沉淀物也就是淤渣,淤渣隨磷礦雜質(zhì)含量的不同,所形成的沉淀也有所不同,隨著磷酸濃度的不一樣,在各階段的主要成分也不一樣[2]。
我廠原設(shè)計濃磷酸澄清槽底流淤渣根據(jù)轉(zhuǎn)耙扭矩間歇性排放至渣酸槽,可供MAP裝置生產(chǎn)或返回反應(yīng)槽重新過濾。原設(shè)計稀磷酸澄清槽底流淤渣根據(jù)轉(zhuǎn)耙扭矩間歇性排放至反應(yīng)槽重新過濾。在實際生產(chǎn)中,淤渣的排放量不容易控制,如果排放過多,對磷酸產(chǎn)量有很大影響;如果排放過少,時常出現(xiàn)轉(zhuǎn)耙跳停埋槽需人工清理的情況,因此在正常生產(chǎn)中很難找到平衡點并落實到位,經(jīng)常出現(xiàn)以下幾種情況:①員工巡檢不及時,未及時排放淤渣,導(dǎo)致澄清槽轉(zhuǎn)耙跳停埋槽;②淤渣排放后未按時關(guān)閉,導(dǎo)致大量磷酸排出,影響產(chǎn)量及成本;③淤渣排放流量較小,在排放過程中慢慢堵塞,影響正常生產(chǎn)。
因此,我廠對淤渣排放擬定了兩條思路,一是要保證連續(xù)排放,避免因為人的因素影響正常生產(chǎn);二是要大流量排放,避免因流量較小引起管道堵塞,同時要確保淤渣排放時若排出大量磷酸,不至于大幅度影響產(chǎn)量及成本。結(jié)合磷酸生產(chǎn)工藝,我廠對淤酸排放系統(tǒng)作出了如下技改:
1)將濃酸澄清槽淤渣連續(xù)計量排放至稀酸澄清槽,稀酸澄清槽淤渣再排放至反應(yīng)槽重新過濾或直接通過渣酸槽輸送至一銨裝置生產(chǎn)MAP。
相比原淤渣排放工藝,現(xiàn)濃酸淤渣進入稀酸槽后能提高稀磷酸濃度,提高濃磷酸產(chǎn)能。
2)取消過濾酸下液管至返酸下液管的連通管,提高稀酸澄清槽至反應(yīng)槽的淤渣排放量。
圖1 原淤渣排放設(shè)計工藝
原設(shè)計必須嚴(yán)格控制過濾酸量,多余的磷酸通過過濾酸下液管溢流至返酸下液管,以此來穩(wěn)定返酸量,該設(shè)計在磷礦品位較高,雜質(zhì)含量較少的情況下能夠穩(wěn)定運行,但我廠使用磷礦以中低品位為主,過濾酸下液管及連通管結(jié)垢嚴(yán)重,影響整個過濾系統(tǒng)的正常生產(chǎn),經(jīng)常因此被迫停車。原設(shè)計如圖1。
將此連通管取消后,進入稀酸槽的過濾酸量增大,勢必會影響反應(yīng)槽內(nèi)液固比指標(biāo)穩(wěn)定,現(xiàn)將稀酸澄清槽淤渣連續(xù)大流量排放至反應(yīng)槽,正好符合既定淤渣排放思路,同時又解決了過濾酸下液管結(jié)垢問題?,F(xiàn)工藝如圖2。
圖2 現(xiàn)淤渣排放設(shè)計工藝
濃磷酸淤渣連續(xù)排放至稀磷酸儲槽的模式徹底打破了排多排少的成本問題,真正做到了操作性強,運行穩(wěn)定,便于管理,為轉(zhuǎn)耙的穩(wěn)定運行奠定了基礎(chǔ)。
目前濕法磷酸生產(chǎn)中以“反應(yīng)-過濾-儲槽-反應(yīng)”這種磷酸大循環(huán)模式來控制液固比的工藝基本沒有,這種運行模式能夠有效提高磷酸儲槽淤渣排放量,保障磷酸儲槽轉(zhuǎn)耙的穩(wěn)定運行,節(jié)約故障清槽的費用,同時對磷酸進行二次過濾,提高了過濾酸的品質(zhì),為后續(xù)生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ),在行業(yè)內(nèi)有很好的推廣前景。同時因湖北地區(qū)膠磷礦在濕法磷酸體系中非常容易引起設(shè)備、管道結(jié)垢,仿照云貴地區(qū)通過過濾機完成返酸的工藝,在湖北地區(qū)生產(chǎn)實際中很難實現(xiàn),因此將稀磷酸澄清槽淤渣排放與反應(yīng)料漿液固比控制工藝相結(jié)合,對易結(jié)垢膠磷礦有很強的適用性。