鄭宏旭
(霍州煤電集團辛置煤礦,山西 霍州 031412)
山西焦煤集團公司辛置煤礦的10-425綜采工作面位于東四左翼采區(qū),東面為10-427設計工作面,南面為H=40m斷層,西面為南土壁保安煤柱,北面為東四左翼軌道巷、皮帶巷。10-425工作面布置詳情如圖1所示。地面位置南面距離橋溝村230m,東面距離閆家莊780m,東北面距離王村370m,西面距離南杜壁村320m。地表多為荒地,黃土覆蓋平均厚度280m,基巖平均厚度72m,無建筑物,無積水體。10-425工作面直接頂為泥巖及9#煤層,厚度2.9m;老頂為K2灰?guī)r,平均厚度7m,深灰色,厚層塊狀,含燧石條帶,下部含較多化石,且裂隙溶洞發(fā)育;直接底為中-細砂巖,較堅硬。10-425工作面煤層厚度為2.11~3.3m,平均2.63m,工作面整體為單斜構造,北高南低,煤層傾角2°~4°,為近水平煤層。10-425工作面為帶壓開采,工作面底板帶壓1.50~2.50MPa,工作面底板距下覆奧灰頂面平均間距為32m,工作面突水系數0.088~0.110MPa/m,大于0.06MPa/m,存在較大底板突水的危險。為了保證工作面的安全高效開采,需對其底板承壓水的防治進行研究。
圖1 10-425工作面布置示意圖
辛置煤礦10-425工作面的安全回采受到底板奧灰富含水層的威脅,其回采巷道掘進過程和工作面形成后,為詳細了解底板壓力水的賦存情況,在10-4251軌道順槽和10-4252運輸順槽分別對底板進行瞬變電磁勘探。根據工作面現(xiàn)場探測環(huán)境選用YCS40(A)型瞬變電磁儀,測點位于兩個順槽內,發(fā)射線框采用1.5m×1.5m矩形回線,探測底板向下傾斜30°方向,主要考察底板內含水構造的分布情況。根據瞬變電磁勘探結果,10-425工作面底板存在富水性較強的低阻異常區(qū)(A級)共6個,富水性較弱的低阻異常區(qū)(B級)6個。整體來說,10-425工作面底板富水異常區(qū)域分布范圍廣,工作面安全開采受到底板奧灰承壓水的威脅。
若采用傳統(tǒng)的全部垮落法進行10-425工作面的開采,根據突水系數法確定工作面突水系數為0.095MPa/m,大于0.06MPa/m,底板存在很大的突水可能,采用全部垮落法管理采空區(qū)頂板時,工作面回采后,底板隔水層失去上覆巖層的垂直應力作用,但是仍受到下方富含水層內承壓水的垂直應力作用,隔水巖層的應力平衡狀態(tài)被破壞,隔水層逐漸底鼓變形,最終破斷失穩(wěn)引起采空區(qū)工作面突水事故的發(fā)生。因此通過查閱相關的研究成果和實踐經驗[1-2],該工作面可試用采空區(qū)膏體充填開采技術,該方法通過在工作面后方充填適當強度的材料,工作面后方形成“頂板-充填體-底板”相互作用的結構體系(如圖2所示),充填體的強度逐漸提高,將來自頂板的壓力傳遞到底板,并起到及時支護底板作用,隔水層受到下部水壓和上覆巖層的共同作用,最終受力達到平衡(接近原始地應力狀態(tài)),隔水層保持穩(wěn)定不會發(fā)生破斷失效,起到很好的隔水作用,最終避免底板承壓水涌入采空區(qū)或工作面。
圖2 工作面后方膏體充填開采示意圖
為更加準確地分析辛置煤礦10-425工作面采用膏體充填開采的可行性,采用FLAC3D數值模擬軟件建立固-液耦合本構模型[3-4],將流體計算與力學計算進行耦合。根據10-425工作面詳細的地質條件,建立數值模型(如圖3所示),模型尺寸:長×寬×高=200×20×100m。10#煤層厚度為2.60m,工作面底板與奧灰含水層間隔水層厚度根據底板水文鉆孔資料,取最小值為30m,與太灰水間隔水層厚度為65m。根據工作面埋深的實際情況在上部施加7.5MPa的均布載荷,奧灰水對隔水層垂直向上的作用力為2.0MPa,太灰水水壓取1.5MPa,工作面后方6m范圍內對頂底板施加應力0.7MPa,模擬液壓支架的支護作用。模型上邊界為自由邊界,下部邊界為固定邊界,垂直方向上位移為0,兩側的邊界x方向為固定鉸支座,y方向無位移約束。通過參考類似地質條件下的生產實例設計模擬過程:工作面共開挖100m,開挖時充填步距為3.6m,充填體28d強度取2.5MPa,分別觀察不同工作面推進距離條件下底板隔水層的破壞情況。
圖3 數值模擬計算模型
由圖4可知,工作面回采60m后,其上覆巖層破壞高度為10m,隨著工作面推進距離的增大,上覆巖層的破壞高度不變;工作面回采60m時,底板塑性破壞深度為11m,隨著工作面推進長度的增加,底板塑性破壞的范圍逐漸增大,但是其破壞深度基本不變;推進長度為80~90m時,奧灰含水層頂部的隔水層出現(xiàn)高度約為2.0m的塑性破壞,但是并沒有將隔水層貫穿,仍保有厚度約為在15m左右的完整隔水層。綜上可知,10-425工作面采用膏體充填底板塑性區(qū)范圍未貫通奧灰含水層,不會發(fā)生突水事故。
根據前述的研究結果可知,辛置煤礦10-425工作面底板富水異常區(qū)分布較廣,工作面回采前,根據瞬變電磁勘探結果配合鉆探法對底板水文地質條件進行探測,在電磁探測富水異常區(qū)或揭露的底板承壓水水壓高于2.0MPa的區(qū)域,增加水文鉆孔進行疏水降壓,將隔水層底板附近奧灰水的壓力降到1.5MPa以下,疏水降壓的范圍為采煤工作面前方和后方100m及兩側50m范圍內。工作面回采期間,采取采空區(qū)膏體充填開采技術,通過試驗確定的配合材料及比例為:膏體質量濃度84%,粉煤灰283kg/m3,膠結料95.4kg/m3,外加劑6.8kg/m3,充填體28d后強度能夠達到2.5MPa,可平衡頂板壓力與承壓水壓力,充填步距為3.6m(6刀/天),充填體高度為2.6m。由于10-425工作面傾斜長度較長,要求充填漿液的坍落度控制在260mm左右,成漿兩個小時后應仍可正常泵送。充填管路干線選用內徑300mm、壁厚15mm的高強度結構鋼無縫鋼管,泵送壓力10MPa,膏體充填過程中,加強對于堵管事故的監(jiān)測和預防。采用上述疏水降壓和采空區(qū)膏體充填等措施,10-425工作面回采過程中,采場頂底板無明顯的礦壓顯現(xiàn),工作面正常涌水量為35m3/h,最大涌水量為120m3/h,成功地保證了工作面的安全高效開采。10-425工作面疏水減壓及膏體充填開采示意圖如圖5所示。
圖4 工作面回采過程中圍巖塑性破壞情況
圖5 10-425工作面疏水減壓及膏體充填開采示意圖
通過對辛置煤礦10-425工作面水文地質條件和底板綜合物探結果的分析表明,底板富水異常區(qū)分布較廣,若采用全部垮落法進行開采,出現(xiàn)底板突水事故的危險性很大。通過數值模擬及理論分析研究表明,可采用采空區(qū)膏體充填開采技術進行底板承壓水的防治。研究設計了采空區(qū)膏體充填工藝的詳細參數,并對底板富水異常區(qū)采取疏水降壓措施,工作面實際生產過程中,正常涌水量為35m3/h,最大涌水量為120m3/h,成功地實現(xiàn)了工作面的安全高效開采。