董寶良 韓寶東 胡曉軍
(黑龍江龍煤七臺河礦業(yè)有限責任公司新建煤礦,黑龍江 七臺河 154600)
黑龍江龍煤七臺河礦業(yè)有限責任公司新建煤礦為高產、高效、現(xiàn)代化礦井,目前回采標高已達到-600m,煤層瓦斯壓力、含量隨著采深增加而升高,嚴重影響礦井安全生產,因此探索可靠的瓦斯治理模式,防止瓦斯超限是新建煤礦一項緊迫而重要的任務。隨著近年來全巖底抽巷的探索應用,“一面三巷”瓦斯治理技術已成為新建煤礦科學有效的瓦斯防治手段。
新建煤礦始建于1958年,井田面積49.2km2,2011年由沈陽煤科院鑒定為煤與瓦斯突出礦井[1]。礦井設計能力為120萬t/a,核定能力為190萬t/a,開拓方式為斜、立井多水平開拓,現(xiàn)主要回采85、90、91、93、95、98層,埋深 400~800m,煤厚0.6m~1.2m。全礦共分三個水平進行開采,其中一水平標高為-100m,已經回采完畢;二水平標高為-250m,設計為上下山開采,為生產水平;三水平標高為-550m,為建設水平,主體工程已接近尾聲,三水平終止標高為-800m。
新建煤礦突出煤層為87、90、91、93號煤層。礦井2018年測定絕對瓦斯涌出量為61.43m3/min,相對瓦斯涌出量為27.01m3/t。目前生產的三水平三采區(qū)區(qū)域煤層瓦斯含量及壓力最大如表1所示。三水平三采區(qū)區(qū)域回采的90層、91層劃定為煤與瓦斯突出危險區(qū)域,存在煤與瓦斯突出危險[2]。
表1 區(qū)域煤層參數(shù)測定表
煤與瓦斯突出是一種煤體動力現(xiàn)象,一般是在工作面放炮或采掘等誘導因素出現(xiàn)后隨即發(fā)生的,在極短時間內由煤體向巷道或采場突然噴出巨量瓦斯和粉碎的煤,并在煤體中形成某種特殊形狀的空洞,噴出的粉煤被瓦斯流所攜帶運動,并造成一定動力效應。
原生煤層內部有許多微裂隙、多空隙結構,瓦斯在煤體內以游離態(tài)或吸附態(tài)兩種狀態(tài)存在,其中高壓游離瓦斯是導致煤與瓦斯突出的主要因素。通過施工底板巖抽巷穿層鉆孔,利用高負壓抽采,消除游離態(tài)瓦斯,并使部分吸附態(tài)瓦斯轉變?yōu)橛坞x態(tài),進一步降低煤體內殘余瓦斯含量。
新建煤礦三水平三采區(qū)40031采煤面設計回采三水平三采區(qū)90層右一片,塊段儲量15.2萬t,采煤方法為走向長壁后退式,采用綜合機械化采煤工藝。本區(qū)域內90與91煤層間距為3~5m,兩層煤聯(lián)合治理,采用“一面三巷”瓦斯治理技術?!耙幻嫒铩奔疵恳换夭蓧K段施工一入、一回兩條半煤巖巷道及一條全巖底抽巷,全巖底抽巷施工在距91煤層底板法向距離15m處,距90煤層底板法向距離18~20m,如圖1所示。
圖1 三水平90層右一片及巖抽巷布置圖
全巖底抽巷首先對煤巷掘進條帶施工穿層鉆孔進行條帶區(qū)域治理,再對采煤回采區(qū)域進行區(qū)域治理,鉆孔覆蓋整個回采區(qū)域,如圖2所示。針對三水平三采90層右一片,施工三水平三采右一巖抽巷對三水平三采90、91層右一片下巷進行條帶瓦斯預抽,鉆孔控制巷道上幫20m區(qū)域、巷道下幫10m區(qū)域,如圖3所示;同時對90、91層右一片施工區(qū)域措施鉆孔進行區(qū)域預抽,控制整個回采區(qū)域(如圖4所示),達到預抽、卸壓效果。
圖2 三水平三采右一片巖抽巷鉆孔布置平面圖
根據(jù)本區(qū)域實際試驗數(shù)據(jù),90、91層煤2個月抽采半徑為5m。布置預抽條帶瓦斯鉆孔終孔間距為6m。
回采區(qū)域措施鉆孔終孔間距為10m,控制整個回采工作面。
三水平三采右一片巖抽巷內施工穿層鉆孔采用4200SY型鉆機,鉆孔孔徑94mm,孔深30~130m,共施工20對鉆場,1520個鉆孔,鉆孔量總計77200m。穿層鉆孔全程下篩管,采用“兩堵一注”囊袋式封孔技術。全巖底抽巷內鋪設直徑377mm抽采管路,每5個鉆場劃定為一個計量單元進行抽采。地面利用南風井固定瓦斯抽放泵站進行抽采,瓦斯抽放泵型號選用CBF530-2BV3,額定流量 260m3/min。
圖3 預抽條帶瓦斯鉆孔布置剖面圖
圖4 預抽區(qū)域瓦斯鉆孔布置剖面圖
預抽區(qū)域煤體瓦斯原始儲量124.3萬m3。全巖底抽巷預抽期間抽采管路流量為30m3/min,管路瓦斯?jié)舛?%,回采前已抽采瓦斯63.4萬m3,抽采率為51%。經3個月預抽后測得90、91煤層殘余瓦斯含量及煤層殘余瓦斯壓力達到瓦斯預抽預期效果,如表2所示。
表2 治理后區(qū)域煤層參數(shù)測定表
根據(jù)防治煤與瓦斯突出規(guī)定要求,三水平三采90層右一片工作面回采期間每25m進行一次指標驗證,測試孔沿工作面布置,間距15m,孔深8m,測得K1最大值為0.2,S最大值為3.5kg/m,如表3所示。
表3 40031區(qū)域驗證表
生產期間配風量800m3/min,實測回風流瓦斯0.3%,上隅角瓦斯0.4%,瓦斯情況穩(wěn)定,波動較小。40031工作面瓦斯?jié)舛惹€如圖5所示。
圖5 40031工作面回采期間瓦斯?jié)舛惹€圖
回采工作面瓦斯超限的因素主要有煤層瓦斯含量、瓦斯壓力、煤層開采深度等。結合新建煤礦40031工作面瓦斯賦存條件,使用“一面三巷”瓦斯治理技術,在底抽巷掘進時采用炮掘掘進工藝,由于震動作用,增加巖層透氣性,有利于瓦斯涌向巖抽巷。采用大負壓抽采有效降低了回采區(qū)域內煤層瓦斯含量及壓力,使工作面回采期間瓦斯情況得到有效控制,在回采期間未發(fā)生瓦斯超限,取得了預期效果,為礦井瓦斯治理和防治煤與瓦斯突出提供可靠的治理手段。