馮美榮,馮凱翔
(中電神頭發(fā)電有限責任公司,山西朔州 036800)
火電廠空壓機系統(tǒng)是電廠機組穩(wěn)定運行的重要組成系統(tǒng),其主要作用如下:一是為氣動自動化控制設(shè)備提供氣源,二是為鍋爐燃燒后灰分氣力輸送提供氣源,三是為布袋除塵器清灰提供氣源,四是提供壓縮空氣給檢修、吹灰等用[1]。某電廠空壓機站配置9臺40.2 m3/min康普艾L250螺桿式空壓機及對應(yīng)的9臺50 m3/min組合式干燥機,分4臺儀用,5臺輸灰用,采用母管制。空壓機共配置6個壓縮空氣儲氣罐,其中2個輸灰氣用儲氣罐、2個儀用氣儲氣罐、1個布袋噴吹用氣儲氣罐、1個雜用氣儲氣罐。
原有螺桿機屬于容積式空壓機,原理及設(shè)計水平落后,效率低,能耗高,而后處理設(shè)備組合式干燥機技術(shù)較為落后,再生耗氣量大,達處理氣量的5%,導(dǎo)致能耗額外增加,造成了能源損失。
原系統(tǒng)不能實現(xiàn)壓力帶控制、順序控制,多臺空壓機負載無法分配,雖給下游供氣量較為充足,但加卸載頻繁;無監(jiān)控裝置,需人工了解設(shè)備運轉(zhuǎn)情況;無故障預(yù)警功能,增加了運行風險;用氣端各參數(shù)監(jiān)測儀表不完善,現(xiàn)有操作箱儀表存在一定的誤差。
原系統(tǒng)無法對用氣成本進行分析,也沒有報表數(shù)據(jù)展示,缺失了各參數(shù)的實時曲線,不能及時掌握空壓站的運行狀態(tài)。
為了解決空壓機系統(tǒng)高能耗問題,必須對現(xiàn)有系統(tǒng)進行升級改造。在1號螺桿式儀用空壓機及1號儀用組合式干燥機原有基礎(chǔ)上進行升級改造,安裝1臺韓國進口離心式高效空壓機及壓縮熱再生吸附式干燥機,并對動力電源、控制電源相應(yīng)升級改造。
經(jīng)過升級改造后的空壓機系統(tǒng)主要實現(xiàn)了以下功能:一是新增智能控制與監(jiān)測系統(tǒng),可視頻監(jiān)控,實現(xiàn)無人值守;二是新增壓縮空氣能耗評估系統(tǒng),實時評估監(jiān)測現(xiàn)場空壓站空氣成本,并定期生成空氣成本數(shù)據(jù)報表;三是實現(xiàn)Web、移動端App實時查看數(shù)據(jù)分析;四是優(yōu)化連通管道,包括管道布局及直徑;五是安裝并完善各儀表,包括流量計、電量表、壓力傳感器、露點儀等。
新增的自控與監(jiān)測系統(tǒng)如圖1所示,主要包含空壓機集中控制、視頻監(jiān)控裝置,實現(xiàn)了空壓站現(xiàn)場真正的無人值守,提高了空壓機控制智能化程度,并完善了現(xiàn)場各參數(shù)監(jiān)測、采集,提供對外輸出數(shù)據(jù)接口及通信??諌簷C控制智能是通過智能控制及能耗分析系統(tǒng)將離心式與螺桿式空壓機系統(tǒng)實現(xiàn)智能切換控制。
圖1 空壓機智能控制系統(tǒng)組成圖
通過讀取智能控制與監(jiān)測系統(tǒng)所采集的工況數(shù)據(jù),包括管路壓力、管路流量、運行電流、排氣溫度、含塵量、運行時間等,根據(jù)設(shè)定的算法進行分析,得出壓縮空氣成本及各參數(shù)實時曲線,從而直觀反映空壓機的運行狀態(tài),實現(xiàn)對空壓站運行數(shù)據(jù)、統(tǒng)計記錄的有效管理。
未改造的原有8臺螺桿式空壓機、8臺組合式干燥機(包括干燥機電動入口門)控制及監(jiān)測回路接入空壓機集中控制系統(tǒng),作為系統(tǒng)備用空壓機,在用氣量大(或?。⑾到y(tǒng)壓力低(或高)時,通過對控制系統(tǒng)升級,實現(xiàn)自動啟停。
新安裝的離心式空壓機及干燥機單體調(diào)試。當所有設(shè)備安裝完畢后,啟動1號離心式空壓機并入系統(tǒng),為了保證全廠壓縮空氣系統(tǒng)穩(wěn)定運行,利用8臺螺桿式空壓機出口壓力進行聯(lián)鎖,即設(shè)置好8臺螺桿式空壓機加、卸載壓力,啟動后利用卸載壓力比1號儀用空壓機出口壓力低進行卸載并停運,1號儀用空壓機有故障時其他空壓機能及時加載,確保全廠壓縮空氣系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
所有空壓機及干燥機接入集中控制系統(tǒng)后的遠程控制試驗合格,啟停及狀態(tài)顯示正常,干燥機入口電動門開關(guān)正常,行程到位,各種數(shù)據(jù)傳輸試驗正常。
a)運行專業(yè)制定空壓機集中控制聯(lián)動調(diào)試預(yù)控措施,防止發(fā)生壓縮空氣系統(tǒng)拉垮事件。
b)1號儀用空壓機(離心式)及1號儀用干燥機保持長期運行狀態(tài),不參與聯(lián)動,8臺螺桿式空壓機可分別任意設(shè)置主機、備1~7、退出狀態(tài)。聯(lián)動投入或退出運行時,按照主機、備1~7優(yōu)先順序執(zhí)行,退出狀態(tài)不參與聯(lián)動。
c)設(shè)置好系統(tǒng)上限壓力、下限壓力后,備用螺桿式空壓機根據(jù)上限壓力、下限壓力聯(lián)動啟停,即空壓機出口總管壓力低于下限壓力按聯(lián)動次序啟動1臺空壓機,超過加裝延時后壓力仍低于設(shè)定壓力啟動第二臺空壓機,依此類推??諌簷C出口總管壓力高于上限壓力按聯(lián)動相反次序停止1臺空壓機,超過卸裝延時后壓力仍高于設(shè)定壓力停止第2臺空壓機,依此類推。
d)設(shè)置好系統(tǒng)最小壓力后,空壓機出口總管壓力低于最小壓力,聯(lián)動啟動所有備用空壓機。
調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)空壓機及干燥機聯(lián)動系統(tǒng)投入運行后,備用的干燥機電動入口門關(guān)閉,在空壓機出口總管(干燥機出口門后)壓力下降時,由于干燥機入口電動門關(guān)閉,螺桿式空壓機出口壓力維持原來壓力并沒有下降,導(dǎo)致備用空壓機背壓太高,不能正常啟動。
為避免備用空壓機啟動背壓過高,在投入空壓機、干燥機聯(lián)動前,開啟2臺干燥機電動入口門并啟動對應(yīng)干燥機,把這2臺干燥機設(shè)置為聯(lián)動退出狀態(tài),保持常運行狀態(tài)。
空壓機系統(tǒng)于2019年4月1日開始改造,4月15日完成,系統(tǒng)投入運行,改造前在滿負荷工況時系統(tǒng)需運行8~9臺空壓機,前3年又4個月平均耗電率0.268 7%(2016年—2019年4月空壓機用電4 633.866萬kW·h,發(fā)電1 724 309萬kW·h);改造后系統(tǒng)實現(xiàn)智能控制和監(jiān)控,實時進行空氣能耗分析,成功完成了節(jié)能降耗的目標。
通過跟蹤和統(tǒng)計2019年全年用電情況(如表1所示),發(fā)現(xiàn)2019年1—4月空壓機未改造前用電380.686萬kW·h,發(fā)電121 236.72萬kW·h,平均耗電率0.314%;改造后5—12月用電640.213 3萬kW·h,發(fā)電390 914.88萬kW·h,平均耗電率0.163 77%,比改造前下降0.150 23%耗電率,比前3年又4個月平均耗電率0.268 7%下降0.104 93%,可節(jié)約廠用電410.19萬kW·h,按0.332元/(kW·h)計算,可節(jié)約費用136.18萬元,平均每月可節(jié)約電量51.274萬kW·h,可節(jié)約費用17.02萬元。
表1 2019年空壓機用電情況表
機組新空壓機系統(tǒng)可實現(xiàn)空壓機的智能監(jiān)控,減少運行維護成本,并完成對系統(tǒng)運行過程中工況數(shù)據(jù)的監(jiān)控,進行在線能耗分析和數(shù)據(jù)呈現(xiàn),大大降低了系統(tǒng)運行的廠用電率,達到月平均17.02萬元的節(jié)能效益,具有推廣應(yīng)用價值。