焦傳寶
(大唐陽城發(fā)電有限責任公司,山西 陽城 048102)
動葉可調(diào)軸流式風機因其徑向尺寸小、質(zhì)量輕、流量大且調(diào)節(jié)范圍廣、高效率工作區(qū)寬、啟動力矩小、變工況運行經(jīng)濟性好、適應性強、調(diào)節(jié)性能好等諸多優(yōu)點,逐漸成為大型火電機組送、引、一次風機的主流風機形式,特別是近幾十年來得到了廣泛的應用。但由于軸流式風機具有駝峰型性能曲線,加上機組調(diào)峰運行、工況變化頻繁、運行條件惡劣等因素,時常發(fā)生失速現(xiàn)象,特別是一次風機。這對機組運行的安全性和經(jīng)濟性都產(chǎn)生了較大的影響[1-2]。
某電廠裝機容量為2×600 MW燃煤機組,采用雙進雙出鋼球磨煤機、一次風正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置2臺雙級動葉可調(diào)、軸流式一次風機,2臺一次風機分別命名為7A、7B。風機技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 某電廠一次風機設備技術(shù)規(guī)范
2017年,2臺機組進行了大修,在大修結(jié)束 投入運行的7—8月份,出現(xiàn)了2次7B一次風機失速現(xiàn)象,而失速均發(fā)生在機組降負荷至65%額定負荷時。通過分析失速時相關(guān)參數(shù)、歷史數(shù)據(jù)曲線和相關(guān)設備運行方式,找到了風機失速的原因,并制定了相應的措施,徹底解決了風機失速的問題。本文對一次風機失速原因的分析和處置,將對同類型機組防止一次風機失速提供參考。
軸流風機的葉片通常是機翼型的,葉片前后壓力差的大小決定于動葉沖角(α)的大小,在臨界值以內(nèi),上述壓力差大致與葉片的沖角成正比,不同的葉片葉型有不同的臨界沖角值。當動葉片的沖角超過臨界值時,氣流會離開葉片凸面發(fā)生邊界層分離現(xiàn)象,產(chǎn)生大面積的渦流,此時風機的全壓下降,這種情況稱為“失速現(xiàn)象”。軸流式風機正常及失速時氣體的流動如圖1所示
圖1 軸流式風機正常及失速時氣體的流動
當沖角繼續(xù)增大時,氣流離開葉片背部的區(qū)域變大,氣流渦流區(qū)進一步增大,甚至會堵塞葉片之間的氣流通道,造成軸流風機壓升大幅下降,流量突然減少。
軸流風機的失速特性和葉片的形式有關(guān),同時受到風道阻力特性的影響,對于動葉可調(diào)軸流一次風機而言,同一動葉開度時,風道阻力特性越陡(相同流量下壓力較高),越容易失速,相同的風道阻力特性,動葉開度越大,風機越容易失速。因此,分析和處理風機失速應該從風道阻力和動葉開度兩方面入手[3-5]。
根據(jù)運行經(jīng)驗,一般來說,風機失速乃至喘振時常常伴隨出現(xiàn)以下現(xiàn)象:失速風機流量大幅下降甚至降到0;失速風機電流下降,振動增加,噪聲增大;失速風機動葉自動開大(機組投入全自動狀態(tài)時);并聯(lián)運行的另1臺風機動葉開度增大,出力增大;并聯(lián)運行的2臺一次風機壓力偏差增大;機組負荷下滑。
風機失速后,如果不及時處理,可能造成機組負荷大幅波動,鍋爐燃燒不穩(wěn),甚至引發(fā)風機發(fā)生喘振,進而導致葉片斷裂及軸承損壞事故。
2017年7月31日,某電廠7B一次風機發(fā)生失速。當時機組正在進行降負荷操作,當機組負荷由550 MW降至390 MW時7B一次風機發(fā)生失速。風機失速前后參數(shù)對比如表2所示。
從表2可以看出,7B一次風機失速前和并列運行的7A一次風機出現(xiàn)較大偏差,出口壓力、風機流量和電機電流均有較大的差值。17點53分,風機失速后,7B一次風機流量銳減至0.56 m3/s,出口壓力降至7.0 kPa,同時動葉開度自動開大至80%。由于7B一次風機出力銳減,7A一次風機動葉開度自動開大至60.7%,流量增至78.46 m3/s,但總風量仍低于失速前一次風流量,導致機組負荷快速下滑。17點58分,操作人員通過解除7B一次風機動葉自動,迅速關(guān)小7B一次風機動葉至56.09%,同時相應關(guān)小7A一次風機動葉至48.24%,7B一次風機失速現(xiàn)象消失,出力恢復正常。至此,因一次風量波動,導致機組負荷下滑超過30 MW。
表2 某電廠7B一次風機失速時與7A一次風機參數(shù)對比
a)并列運行的2臺一次風機出力偏差大,導致出力較小的7B一次風機受到7A一次風機的影響,其出口風道阻力增加,葉片氣流沖角增大至臨界值而發(fā)生“脫流”,致使風機出力減小。機組為了滿足一次風量需求,自動開大其動葉角度,進而葉片氣流沖角繼續(xù)增大,風機失速加劇,直至出力減小至0。
b)7B一次風機動葉調(diào)節(jié)性能不良,動葉開度和風機流量及出口壓力不匹配,導致降負荷過程中出現(xiàn)失速現(xiàn)象。從失速前風機動葉開度及流量可以看出,在機組降負荷過程中,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)通過持續(xù)減小一次風機動葉開度來減小一次風量,從而減小磨煤機的制粉出力,以達到減小鍋爐燃燒、降低機組負荷的目的。在這一過程中,因調(diào)節(jié)機構(gòu)功能異常,2臺一次風機實際出力變化并不完全同步,導致2臺風機出力出現(xiàn)較大偏差,從而引發(fā)出力小的7B一次風機失速。
c)由于制粉系統(tǒng)本身運行方式的原故,導致2臺一次風機產(chǎn)生互相干擾工況。通過分析一次風系統(tǒng)流程圖(如圖2所示)可知,正常運行時,2臺一次風機出口聯(lián)絡擋板關(guān)閉,分別通過帶隔離擋板的冷風母管供應制粉系統(tǒng)所需的冷一次風和密封風。只要冷一次風和密封風保持一定用量,2臺一次風機均能通過冷風母管供風,運行中就不會出現(xiàn)互相干擾的工況。但是,當一次冷風及磨煤機密封風用量較小時,圖2中壓力測點CP503壓力就會升高。當CP503的壓力值接近2臺一次風機出口壓力CP501和CP502的任一點時,該一次風機不能再供應制粉系統(tǒng)的冷一次風和密封風了。此時,另1臺出力較大的一次風機通過冷風母管影響該一次風機的出力,當工況變動時就有可能產(chǎn)生失速現(xiàn)象。表3為該風機失速前各負荷工況下制粉系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)。
圖2 某電廠一次風設備工藝流程圖
表3 某電廠不同負荷下制粉系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)對比表
通過表3可以看出,高負荷時,7B一次風機出口壓力均高于冷風母管壓力,說明風機能夠正常供應冷一次風。當風機失速時,7B一次風機出口壓力甚至低于冷風母管壓力,說明7A一次風機已經(jīng)通過冷風母管向7B一次風機出口風道方向供風,導致7B一次風機出力減小,進而發(fā)生失速。失速臨時處理完畢后,及時調(diào)整了密封風擋板和冷一次風擋板開度,維持了一次風機對磨煤機冷風和密封風的正常供風。
由于風機失速時,風量迅速降低,所以自動控制系統(tǒng)調(diào)大其動葉開度,反而導致失速加劇。正確的做法是,解除對失速風機動葉的自動控制,切換為手動控制,然后通過手動迅速關(guān)小動葉,以減小氣流沖角,促使葉片脫離失速區(qū)。
適當關(guān)小并列運行的另1臺風機動葉,避免其出力過大電機電流超限,并降低系統(tǒng)壓力。但必須持續(xù)監(jiān)視一次風母管壓力,保證其大于6 kPa,防止觸發(fā)一次風壓力低保護,導致磨煤機跳閘。
失速風機恢復正常后,逐漸開大其動葉開度,同時減小另1臺風機動葉開度,直至2臺風機出力平衡,并達到負荷要求為止。
調(diào)整制粉系統(tǒng)磨煤機密封風擋板、冷風擋板開度,增加其用風量。
根據(jù)以上風機失速過程及其原因分析,防止風機失速的關(guān)鍵在于保證并聯(lián)運行的2臺風機在各種工況下出力平衡,其次是保持低負荷工況下的一次冷風及密封風的用量,以防進入不穩(wěn)定的小流量喘振區(qū),為此我們采取了以下措施。
a)修改熱工邏輯,保持7B一次風機動葉開度大于7A一次風機5%,以保證各種工況下2臺一次風機實際出力平衡。
通過2臺一次風機各工況運行參數(shù)曲線分析發(fā)現(xiàn),儀表顯示動葉開度相同時,實測的7B一次風機出口壓力和流量始終小于7A一次風機。分析其主要原因為風機動葉片初始角度調(diào)整不一樣,并與風道、磨煤機阻力特性之和有偏差有關(guān)。
b)調(diào)整磨煤機旁路風開度,在低負荷下最小不得低于15%,以保證磨煤機筒體壓力在4 kPa以上,從而確保磨煤機密封風開度在80%以上。
c)低負荷時及時調(diào)整磨煤機出口溫度,確保一次冷風擋板在20%開度以上。
d)機組降負荷時持續(xù)監(jiān)視2臺一次風機出力情況,出力偏差過大時立即進行人為干預,確保出力平衡,以避免失速現(xiàn)象發(fā)生。
e)利用停機機會,檢查調(diào)整一次風機動葉初始角度,確保2臺一次風機調(diào)節(jié)過程中所有葉片角度相一致,還要保證動葉實際角度和儀表顯示角度相一致。
f)每次機組啟動前進行風機動葉調(diào)整試驗,驗證動葉的動作靈活性、可靠性及遠傳與就地指示的一致性。
軸流式風機特別是軸流式電站一次風機的失速問題,在電力工業(yè)的生產(chǎn)實踐中是比較常見的問題,盡管導致風機失速的原因千差萬別,但風機失速的機理是一致的[6]。從風機失速的機理入手,不難分析出失速的原因,然后根據(jù)具體的原因,采取相應的措施,就能較好地解決風機失速的問題。某電廠通過采取上述運行調(diào)整及改造措施后,徹底解決了一次風機低負荷運行時的失速問題,可供同類機組借鑒。