黃長(zhǎng)勝,趙紅洲,張立志,沙啟新,撒玉虎
(山東鐵雄新沙能源有限公司,山東巨野 274900)
焦化企業(yè)的初冷器是煤氣凈化的首要環(huán)節(jié),初冷器運(yùn)行質(zhì)量直接影響到煤氣和運(yùn)行質(zhì)量。通過借鑒學(xué)習(xí)兄弟廠家初冷器的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),結(jié)合自身?xiàng)l件進(jìn)行了改造,通過改造后的運(yùn)行情況看,較好地解決了初冷器阻力頻繁升高,必須退出沖洗的難題,初冷器阻力保持相對(duì)穩(wěn)定,減少了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,增強(qiáng)了系統(tǒng)運(yùn)行可靠性。
山東鐵雄新沙能源有限公司地處省級(jí)巨野化工園區(qū)北區(qū),是焦炭、焦?fàn)t煤氣制甲醇和LNG綜合能源化工企業(yè),同時(shí)承擔(dān)了周邊企業(yè)的煤氣、熱力、氫氣等公用工程供應(yīng),還承擔(dān)了地方的供暖等功能。
該公司有兩條焦炭生產(chǎn)線,采用的5.5m搗固焦?fàn)t,雙集氣管,配套建設(shè)了相應(yīng)的化產(chǎn)回收系統(tǒng),一期化產(chǎn)初冷器設(shè)置了5臺(tái),設(shè)計(jì)四開一備,但實(shí)際運(yùn)行中有時(shí)五臺(tái)全開,每天至少退出一臺(tái)初冷器進(jìn)行氨水噴灑消除阻力,每次退出的時(shí)候系統(tǒng)吸力變化較大,直接影響煉焦裝煤,也有不少的技術(shù)提供方來公司進(jìn)行洽談,給出一些改造的方案,由于投資等原因一直沒有實(shí)施。通過對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)兄弟單位的初冷器運(yùn)行情況,大多企業(yè)初冷器長(zhǎng)期正常運(yùn)行,無需退出沖洗,阻力穩(wěn)定可控,操作人員勞動(dòng)量低,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,查看工藝流程有較大差距,噴灑循環(huán)量大,取用輕質(zhì)焦油作為噴灑洗萘效果好,通過綜合評(píng)估進(jìn)行改造。
初冷器參數(shù)長(zhǎng)×寬×高=3986×3300×28090(mm),面積4500m2,上段3100m2、換熱管Φ57×3×4000(mm),n=4408;下段1400m2,換熱管Φ38×3×4000(mm),n=3059;機(jī)械化澄清槽長(zhǎng)×寬×高=24616×4590×5686(mm)容積340m3;循環(huán)泵型號(hào)MCZ80I-200A,流量146m2/h、揚(yáng)程46m,循環(huán)槽容積55.5m3,上中下噴管8根,每根噴灑孔徑為56個(gè)Φ8的孔。
初冷器改造前運(yùn)行情況是上段氨水平時(shí)不開,中段冷凝液通過中段循環(huán)泵循環(huán)噴灑到斷塔盤引出去循環(huán)槽,下段冷凝液通過下段循環(huán)泵循環(huán)噴灑,下段冷凝液主要來自電捕和鼓風(fēng)機(jī)等負(fù)壓系統(tǒng)沖洗液,實(shí)際運(yùn)行過程中,初冷器阻力會(huì)因煤塵和萘的積累而增加,為了防止系統(tǒng)阻力增加到一定程度影響集氣管吸力,需要每天對(duì)運(yùn)行的四臺(tái)初冷器中的兩臺(tái)退出利用煤氣加熱,通過上部的氨水進(jìn)行噴淋,消除單臺(tái)初冷器的阻力再投入運(yùn)行,噴淋的過程中需要關(guān)閉上下冷卻水、煤氣進(jìn)口閥門,現(xiàn)場(chǎng)閥門大多是人工操作,操作人員工作量特別大,并且存在一定的操作隱患(煤氣閥門的開關(guān)快慢對(duì)含氧有影響,閥門開關(guān)不正確,也要求操作異常靜心,同時(shí)冷卻水每次開停操作對(duì)設(shè)備也存在一定的傷害。
通過技改實(shí)現(xiàn)初冷器上中下連續(xù)噴淋,維持初冷器阻力穩(wěn)定,減少操作工作量的同時(shí)也減少因初冷器退出向后帶過去的焦油等雜質(zhì)。把中段冷凝液噴灑改為機(jī)械化澄清槽中部的焦油和氨水混合物進(jìn)行噴灑,通過輕質(zhì)焦油溶解和帶走附著在初冷器冷卻管上的萘等附著物,從而實(shí)現(xiàn)降低阻力的目的。
單臺(tái)初冷器中間斷塔盤回液母管恰好有帶法蘭的盲端,改造只需要單臺(tái)退出沖洗時(shí)進(jìn)行,在初冷器停運(yùn)時(shí)把退液管南側(cè)封頭盲板拆除換上閥門,為防止吸入空氣,需要確定煤氣進(jìn)出口閥門關(guān)閉的同時(shí)通入蒸汽或者氮?dú)?,保持初冷器?nèi)部正壓即可,改造前的工藝流程如圖1所示。
圖1 改造前初冷器噴灑流程
五臺(tái)初冷器的斷塔盤退液管集中到一條母管回到機(jī)械化澄清槽,由于進(jìn)入機(jī)械化澄清槽的管道是插入到液面以下的,不再使用原來的水封槽,機(jī)械化澄清槽碰口時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)閃爆的可能,動(dòng)火前一定進(jìn)行全面檢測(cè)分析,做好火花的收集工作,動(dòng)火點(diǎn)四周用防火布圍上,做好隔離。
上中部噴灑的氨水和輕質(zhì)焦油在中部的斷塔盤混合,通過退液管回到機(jī)械化澄清槽,為增加回液的停留時(shí)間,采用了進(jìn)入四個(gè)澄清槽其中兩個(gè),中部噴灑液取自機(jī)械化澄清槽中部氨水和焦油界面開孔,取用焦油和氨水的混合物。如圖2所示,為了補(bǔ)充下部沖洗液也加入下部循環(huán)槽一部分輕質(zhì)焦油,下部循環(huán)噴灑的循環(huán)液少部分通過外部沖洗液和輕質(zhì)焦油的補(bǔ)充置換,多余的循環(huán)液通過原來管道進(jìn)入澄清槽。至此,整個(gè)循環(huán)閉合通過三個(gè)層次不同類型的循環(huán)溶液沖洗,達(dá)到降低初冷器阻力的目的,改造后如圖3所示。
圖2 1#,2#澄清槽開孔后的四個(gè)閥門位置
圖3 改造完成后的初冷器噴灑流程
3.2.1 單臺(tái)初冷器退液管碰頭關(guān)閉要碰頭的初冷器進(jìn)出口煤氣閥門,退液管內(nèi)微通蒸汽,拆除管線南側(cè)法蘭盲板,加閥門并在閥門南側(cè)加盲板以便隨后接管。
3.2.2 斷塔盤退液回機(jī)械化澄清槽
斷塔盤回液選擇選擇回到距離最近的3#,4#機(jī)械化澄清槽。關(guān)閉澄清槽進(jìn)液閥門,拆除末端法蘭盲板并改加閥門,在閥門外側(cè)加盲板以便對(duì)接回液管線。
3.2.3 機(jī)械化澄清槽取液管
在1#、2#大船西側(cè)距離底板1.3m、1.6m、1.9m、2.2m處分別帶壓開四個(gè)DN100的口,并在開孔閥門后加盲板連接管道。
3.2.4 來自澄清槽的輕質(zhì)焦油摻入中段循環(huán)液
在中段冷凝泵進(jìn)口管道上帶壓開一個(gè)DN300口,在閥門上加盲板對(duì)接管道,讓機(jī)械化澄清槽的焦油氨水混合液進(jìn)入中部噴灑循環(huán)泵入口,所有管道焊接完畢后進(jìn)行打壓試漏無問題投入使用。
檢修前準(zhǔn)備好以下檢修工具:吊車、電焊機(jī)2臺(tái)、氣割一套、倒鏈兩條、焊條若干、安全帶4條、防毒面具4套、正壓式空氣呼吸器2套、滅火器4具;施工安全技術(shù)方案,落實(shí)形成負(fù)責(zé)人、向施工人員安全技術(shù)交底
(1)整個(gè)施工過程中操作人員和檢維修人員勞保用品必須配備齊全。
(2)檢維修時(shí)人員登高作業(yè)必須系安全帶。
(3)抽堵盲板作業(yè)前,用蒸汽吹掃置換合格,施工作業(yè)過程中蒸汽吹掃保持正壓。
(4)把滅火器放到加盲板的平臺(tái)上,出現(xiàn)著火及時(shí)處理。
(5)機(jī)械化澄清槽內(nèi)是氨水和焦油的混合物,上部有空間有溢出的氨氣,此處和外界空氣沒有完全隔絕,由于溫度和液位變化,有可能進(jìn)入空氣形成爆炸性氣體混合物,因此,每次動(dòng)火前都要向空間內(nèi)加入氮?dú)獗3终龎?,同時(shí)采用防火布把動(dòng)火空間充分圍擋,在相對(duì)密閉空間內(nèi)動(dòng)火。
按照上述方案,提前做好工器具準(zhǔn)備和工藝處理,經(jīng)過近一個(gè)月的施工,完成了整個(gè)初冷器噴灑洗萘的改造工作,期間利用初冷器退出期間,檢查了各層噴灑管的堵塞情況,具體開孔情況等。
初冷器噴灑洗萘改造完成后,編制了試車方案,上中下段連續(xù)在線噴灑,上段用熱氨水噴淋,中段用來自機(jī)械化澄清槽約70℃的氨水與焦油混合物噴淋,上中段退液在斷塔盤自流至機(jī)械化澄清槽,下段用冷凝液循環(huán)噴淋,以達(dá)到上段氨水除塵、中下部除萘除粉的目的,保持系統(tǒng)阻力不快速增加,在滿負(fù)荷生產(chǎn)的情況下,由原來每天中夜班各噴淋一臺(tái)時(shí)間延長(zhǎng)至改造后的15d左右退出噴淋一臺(tái),初冷器阻力由原來最低的300Pa維持至穩(wěn)定的800Pa左右,實(shí)現(xiàn)了初冷器阻力穩(wěn)定的目標(biāo);連續(xù)噴淋無需操作,減少了員工勞動(dòng)量,更有利于凈化煤氣。初冷器阻力、器后溫度、煤氣凈化得到了很大的改善,達(dá)到預(yù)期效果。
由于下部循環(huán)泵流量受限,還沒有達(dá)到其他廠家至少三月不退出初冷器沖洗的目標(biāo),今后計(jì)劃把現(xiàn)有流量為146m3/h更換為500m3/h的泵,通過加大沖洗的循環(huán)量,初冷器運(yùn)行質(zhì)量會(huì)更高。
初冷器作為焦化生產(chǎn)的必要環(huán)節(jié),隨著焦?fàn)t的大型化,初冷器也勢(shì)必隨著變化,但初冷器噴灑的好壞直接影響到初冷器的運(yùn)行質(zhì)量。通過改造,驗(yàn)證了三段噴灑及不同性質(zhì)噴灑液組合,實(shí)現(xiàn)初冷器阻力受控的目標(biāo)。初冷器尺寸增加后還要對(duì)內(nèi)部噴灑管道和噴口直徑進(jìn)行計(jì)算,均勻的噴灑將有利于初冷器的長(zhǎng)周期運(yùn)行,進(jìn)而提高煤氣凈化質(zhì)量,有助于整個(gè)煤氣凈化。