向雄,陳緣博,張立權(quán),肖偉偉,楊洪烈,劉喜亮
(1.中海油服油田化學(xué)事業(yè)部,廣東湛江 524057;2.北京石大胡楊石油科技發(fā)展有限公司,北京 102200)
隨著油氣田開(kāi)發(fā)程度越來(lái)越高,儲(chǔ)層壓力衰竭現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重,如我國(guó)南海北部海域、川渝地區(qū)部分淺層油氣藏壓力系數(shù)已經(jīng)降至0.5 以下。衰竭低壓油氣層鉆井施工時(shí),井壁內(nèi)外易形成高壓差,井漏及壓差卡鉆等風(fēng)險(xiǎn)明顯提升,危及鉆井施工安全,對(duì)于高滲儲(chǔ)層更是如此;與此同時(shí),孔隙壓力降低會(huì)引起巖石特性參數(shù)及地應(yīng)力變化,導(dǎo)致漏失壓力、破裂壓力下降,從而加劇井漏等風(fēng)險(xiǎn)[1-7]。此外,高壓差下鉆井液濾失以及漏失鉆井液易對(duì)低壓氣層造成較大損害,提高鉆井液封堵性,強(qiáng)化“以防為先、防漏結(jié)合、氣層保護(hù)”對(duì)于衰竭低壓氣層至關(guān)重要。
近年來(lái),國(guó)內(nèi)外有關(guān)防漏堵漏技術(shù)研究的重點(diǎn)在于新型防漏堵漏材料的研制,以及防漏堵漏鉆井液開(kāi)發(fā)[8-13],對(duì)于機(jī)理研究重視不夠,現(xiàn)場(chǎng)堵漏作業(yè)多停留在逐法嘗試階段,導(dǎo)致盡管新型高效防漏堵漏材料不斷涌現(xiàn),但是堵漏作業(yè)一次成功率總體仍不算高。綜合理論和實(shí)鉆資料分析以及模擬計(jì)算等多種手段,開(kāi)展了漏失力學(xué)機(jī)理分析、衰竭油氣藏現(xiàn)今四壓力剖面分析等工作,結(jié)合大位移水平井?dāng)y巖分析,形成了衰竭(低壓)油氣藏井漏診斷及防控配套技術(shù),解決了南海北部D 衰竭疏松砂巖淺氣藏大位移水平井井漏難題,相關(guān)成果對(duì)于類似低壓衰竭疏松砂巖淺氣層防漏工作具有指導(dǎo)意義。
基于力學(xué)機(jī)理分析,漏失可分為壓裂漏失、滲透性漏失、裂縫和溶洞性漏失3 類。
壓裂漏失是由于井筒動(dòng)壓力高于地層破裂壓力、導(dǎo)致地層壓裂所致,此種漏失在徑向上一般不會(huì)漏失很深,但在縱向上卻可能造成穿層達(dá)幾十米裂縫。滲透性漏失多為低壓、高滲地層漏失,其漏失壓力等于孔隙壓力與漏失通道沿程摩阻之和,地層滲透率越高、沿程摩阻越小,井筒內(nèi)外壓差越大,漏失越為嚴(yán)重,一般而言,此種漏失縱向范圍一般不大,局限于滲透層厚度,但在徑向卻可能延伸較遠(yuǎn)。裂縫和溶洞性漏失基本原理與滲透性漏失相似,只是漏失通道多為原生裂縫、溶洞,沿程摩阻很低,漏失壓力基本稍高于孔隙壓力,漏失范圍與裂縫和溶洞規(guī)模有關(guān)。
基于巖石力學(xué)基本原理,隨著孔隙壓力減小,儲(chǔ)層段有發(fā)生體積收縮的趨勢(shì),但側(cè)向變形受非滲透圍巖限制,體積收縮趨勢(shì)轉(zhuǎn)化為應(yīng)力減小,表現(xiàn)為水平應(yīng)力隨孔隙壓力衰減而降低,進(jìn)而導(dǎo)致坍塌壓力、漏失壓力、破裂壓力不同程度地下降,滲透性漏失以及壓裂漏失等漏失風(fēng)險(xiǎn)明顯提升。
以南海北部D氣田為例,該氣田為常壓氣藏(原始?jí)毫ο禂?shù)為1.03~1.14),但隨著開(kāi)采程度提高,目前儲(chǔ)層段壓力系數(shù)普遍在0.4~0.7 之間。坍塌壓力、漏失壓力和破裂壓力隨孔隙壓力衰竭而減小,以已完井大位移水平井A9H3 井(水平段3130 m往下)為例,其四壓力典型特征如圖1 所示??梢钥闯觯踩@井液密度窗口也隨著氣藏衰竭程度而動(dòng)態(tài)變化,鉆井液密度優(yōu)化設(shè)計(jì)需充分考慮,特別是應(yīng)做好氣藏衰竭后的安全鉆井液密度窗口設(shè)計(jì),從源頭上做好低壓油氣層的防塌、防漏、油氣層保護(hù)工作。
圖1 D 氣田A9H3 井三壓力隨孔隙壓力衰竭規(guī)律
如前所述,衰竭(低壓)油氣藏儲(chǔ)層保護(hù)較常規(guī)油氣藏要求相對(duì)更高,但由于施工壓差大、漏失多發(fā),壓裂漏失、滲透性漏失、裂縫和溶洞性漏失均有可能發(fā)生。但現(xiàn)場(chǎng)對(duì)漏失機(jī)理及性質(zhì)分析不夠,防漏堵漏針對(duì)性仍存在一些問(wèn)題。
筆者根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,提出了一套結(jié)合理論研究、模擬分析的衰竭(低壓)油氣藏井漏診斷及處理技術(shù)思路,以衰竭(低壓)油氣藏動(dòng)態(tài)四壓力剖面、考慮巖屑床影響的大位移水平井水力學(xué)分析為基礎(chǔ),分析漏失機(jī)理,判斷漏失性質(zhì),并針對(duì)溶洞、裂縫不發(fā)育的衰竭(低壓)油氣藏,給出常見(jiàn)滲透性漏失、壓裂性漏失的技術(shù)對(duì)策,該技術(shù)思路圖示見(jiàn)圖2。
圖2 衰竭油氣藏大位移水平井井漏診斷及處理技術(shù)思路
D 氣田位于南海北部,目前在生產(chǎn)鶯二段埋深1300~1400 m,屬于中高孔(平均為24%)、中高滲氣藏。各組氣層巖石類型以石英砂巖為主,主要巖性為極細(xì)砂巖和粉砂巖,巖石的成分成熟度較高,砂巖分選中等~好。巖石礦物組分以石英為主,其次是菱鐵礦,泥質(zhì)含量較低。氣層黏土礦物伊利石占31%,伊蒙無(wú)序混層、綠泥石、高嶺石均存在,所占比例相接近。氣層物性具有中高孔、高中低滲的特點(diǎn),不均質(zhì)性強(qiáng)。儲(chǔ)層段巖心孔隙度分布范圍為15%~34%,平均為24%,巖心滲透率分布范圍為0.3~640 mD,平均為33 mD??缀斫Y(jié)構(gòu)圖像分析資料表明:孔喉配位數(shù)一般為1.04~4.06,平均為2.69;連通系數(shù)一般為1.80~7.11,平均為4.39,表明孔隙連通性較好,裂縫不發(fā)育。壓汞毛管壓力曲線表現(xiàn)為排驅(qū)壓力中偏高,平臺(tái)段較短;孔喉半徑分布較分散,從0.07~37.5 μm,峰值低,一般為20%左右。
壓力系統(tǒng):鶯歌海組二段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ氣組原始地層壓力系數(shù)為1.03~1.14。地溫梯度偏高,為4.6℃/100 m,氣層溫度為77~90 ℃。
該氣田目前已投產(chǎn)17 年,地層壓力系數(shù)由初始的1.03~1.14 降為0.7~0.4。產(chǎn)量較投產(chǎn)初期下落明顯,大位移調(diào)整井成為該氣田穩(wěn)產(chǎn)的重要手段,按照規(guī)劃分2 個(gè)階段實(shí)施。第一階段共實(shí)施4 口大位移水平井,水平段采用密度為1.08~1.12 g/cm3破膠解堵弱凝膠鉆井液(PRD),但4 口井均發(fā)生井漏,見(jiàn)表1,鉆井過(guò)程所使用鉆井液性能與最高ECD見(jiàn)表2。
表2 D 氣田鶯二段第一階段大位移水平井鉆井液性能
由于現(xiàn)場(chǎng)對(duì)漏失性質(zhì)認(rèn)識(shí)不足,針對(duì)性防漏措施缺乏,采用的泵堵漏漿、水泥漿堵漏方法針對(duì)性不足,防漏堵漏總體效率較低,并且水泥漿堵漏等方法也不利于儲(chǔ)層保護(hù),導(dǎo)致投產(chǎn)后表皮系數(shù)普遍高達(dá)32~185,嚴(yán)重制約著該氣田開(kāi)發(fā)調(diào)整效果。為此,采用該研究提出的衰竭油氣藏大位移水平井井漏診斷及處理技術(shù)思路,選取典型井AH9-3 井進(jìn)行解剖分析,研究形成針對(duì)性技術(shù)對(duì)策,指導(dǎo)后續(xù)鉆井施工。
基于測(cè)壓、測(cè)試資料分析,AH9-3 井目前壓力系數(shù)約為0.5,該井三開(kāi)大位移水平段采用φ215.9 mm鉆頭從井深3130 m鉆至3815 m,發(fā)生井漏3次,漏速15~85 m3/h,漏速較大,且對(duì)壓力甚為敏感。利用測(cè)井資料及實(shí)鉆資料,分析得到儲(chǔ)層段現(xiàn)今鶯二段氣層三壓力剖面(壓力衰竭后)如圖3 所示。
圖3 AH9-3 井現(xiàn)今鶯二段氣層三壓力剖面(壓力衰竭后)
第1 次井漏發(fā)生于井深3200 m 處,排量1900 L/min,基于大位移水平井水力學(xué)模型分析此時(shí)井底壓力當(dāng)量密度ECD為1.41 g/cm3,對(duì)應(yīng)井底壓力與孔隙壓力差達(dá)到28 MPa(當(dāng)量密度為0.9 g/cm3),現(xiàn)場(chǎng)降排量處理井漏,漏速明顯減小;當(dāng)排量降至500 L/min 時(shí),止漏并達(dá)到臨界平衡,分析該排量對(duì)應(yīng)ECD為1.38 g/cm3,即為該井深漏失壓力。結(jié)合現(xiàn)今三壓力剖面(圖3)來(lái)看,該井深地層破裂壓力當(dāng)量密度不低于1.60 g/cm3,漏失非地層壓漏所致,由此判斷漏失性質(zhì)為中高滲砂巖滲透性漏失,且由于施工壓差大、鉆井液封堵性不足,漏速較高。
第2 次井漏發(fā)生于井深3265 m 處,采用排量1813 L/min 鉆進(jìn)時(shí)未發(fā)生漏失,基于大位移水平井水力學(xué)模型分析得到此時(shí)ECD為1.42 g/cm3,但由于井眼清潔不佳等原因發(fā)生憋泵,泵壓上漲了0.7 MPa、引發(fā)井漏,分析憋泵后ECD增至1.44 g/cm3。結(jié)合現(xiàn)今三壓力剖面分析(圖3),未達(dá)到地層破裂壓力,判斷漏失仍為中高滲砂巖滲透性漏失,只是此次漏失因憋泵附加壓力導(dǎo)致壓差增加、克服漏失通道摩阻所致。
第3 次井漏發(fā)生于井深3815 m 處,所用排量1850 L/min,計(jì)算此時(shí)ECD接近1.49 g/cm3,結(jié)合現(xiàn)今三壓力剖面綜合分析(圖3),未達(dá)到地層破裂壓力,綜合認(rèn)定漏失性質(zhì)為滲透性漏失。
3.3.1 衰竭油氣藏大位移井井漏處理技術(shù)
基于上述分析,D 氣田井漏主要因氣層壓力衰竭、鉆井過(guò)程中,壓差較高,ECD高達(dá)1.47~1.53 g/cm3,引發(fā)的滲透性漏失,漏速較大且對(duì)壓差敏感,漏失及鉆井液濾失對(duì)低壓儲(chǔ)層污染較大,堵漏劑的使用易對(duì)完井篩管造成堵塞、進(jìn)而影響投產(chǎn)產(chǎn)量。為此,D 氣田井漏處理應(yīng)堅(jiān)持“以防為先、防漏結(jié)合”基本原則,針對(duì)滲透性漏失及其對(duì)壓差甚為敏感的特點(diǎn),從多途徑降低鉆井過(guò)程中ECD、全方面改善鉆井液性能入手,兼顧大位移水平井安全鉆井需要以及儲(chǔ)層保護(hù),摸索形成了D 氣田衰竭油氣藏大位移水平井井漏防控配套技術(shù),關(guān)鍵技術(shù)包括以下幾點(diǎn)。
1)衰竭油氣藏大位移水平井現(xiàn)今四壓力剖面及安全密度窗口分析技術(shù)?;谒⒌乃ソ哂蜌獠卮笪灰扑骄F(xiàn)今四壓力剖面(儲(chǔ)層衰竭后)分析模型,形成安全鉆井液密度窗口分析技術(shù),結(jié)合儲(chǔ)層壓力衰竭動(dòng)態(tài)指導(dǎo)鉆井液密度設(shè)計(jì),從源頭上保障儲(chǔ)層不被壓漏、井壁不會(huì)垮塌。
2)考慮巖屑床影響的大位移水平井水力學(xué)及井眼清潔分析技術(shù)。針對(duì)D 氣田直井未發(fā)生井漏、而第1 階段4 口大位移水平井均發(fā)生井漏的情況,分析大位移水平井與直井水力學(xué)特征差異,在此基礎(chǔ)上,充分考慮巖屑床的影響,形成大位移水平井水力學(xué)計(jì)算及井眼清潔程度分析技術(shù),為鉆井液密度、流變性能、排量、優(yōu)化、降低循環(huán)壓耗進(jìn)而降低ECD提供依據(jù)。
3)研發(fā)形成返排解堵無(wú)固相弱凝膠鉆井液(EZFLOW-Ⅱ)。D 氣田第一階段所使用的PRD 弱凝膠鉆井液對(duì)低壓儲(chǔ)層適應(yīng)性不好,儲(chǔ)層保護(hù)能力不足等缺陷,而有固相弱凝膠鉆井液EZFLOW 鉆井液雖可實(shí)現(xiàn)返排解堵,但由于使用氯化鉀、氯化鈉、細(xì)目碳酸鈣等處理劑,所配制的鉆井液密度不低于1.08 g/cm3,鉆井液黏度、切力、低剪切速率黏度較高,不能滿足衰竭氣層大位移水平井防漏需要。由此,在EZFLOW 鉆井液基礎(chǔ)上,研發(fā)出返排解堵無(wú)固相弱凝膠鉆井液(EZFLOW-Ⅱ),配方如下。
淡水+0.3%燒堿+2%PF-EZFLO+0.3%PF-EZVIS+5%PF-JLX+3%PF-LUBE+1%PF-UHIB
該鉆井液可將鉆井液密度降低至1.03 g/cm3,采用淡水配漿,用聚胺取代氯化鉀作為抑制劑,不使用固相封堵劑,充分發(fā)揮弱凝膠鉆井液的封堵作用;兼顧大位移水平井?dāng)y巖需要,優(yōu)選使用了新型生物聚合類增黏劑(PF-EZVIS)與改性淀粉類降濾失劑(PF-EZFLO)以及潤(rùn)滑劑,優(yōu)化了鉆井液流變性,降低了循環(huán)壓耗、ECD等,提高了鉆井液潤(rùn)滑性,可降低衰竭低壓油氣層鉆進(jìn)時(shí)壓差卡鉆風(fēng)險(xiǎn)。該鉆井液具有低的返排壓力,返排解堵滲透率恢復(fù)值高達(dá)90%以上。
4)鉆井工程措施。鉆進(jìn)水平段時(shí),為了防止井漏,鉆井工程需控制機(jī)械鉆速;加強(qiáng)固控;堅(jiān)持倒劃短程起下鉆與起鉆,清除巖屑床;隨鉆監(jiān)測(cè)ECD,及時(shí)調(diào)整排量等措施。
3.3.2 第二階段大位移水平井水平段防漏與保護(hù)氣層措施
此階段大位移水平井井身結(jié)構(gòu):φ444.5 mm鉆頭開(kāi)鉆,該井段為造斜段,φ339.7 mm 套管下至鶯一段。采用φ311.2 mm 鉆頭二開(kāi),該井段為穩(wěn)斜段,鉆至鶯歌海組二段頂部,下入φ244.5 mm 套管至窗口。采用φ215.9 mm 鉆頭,使用EZFLOW-Ⅱ鉆水平段(氣層),篩管完井。第二階段所鉆8 口大位移水平井井深4000~4700 m,水平段水平位移3200~4500 m,孔隙壓力系數(shù)降至0.35~0.71。各構(gòu)造、各層組有所差別。
1)控制ECD。以A3H2 井為例,采用建立的模型,計(jì)算鉆進(jìn)水平段時(shí)不同孔隙壓力下的坍塌壓力、漏失壓力與破裂壓力。該井井身結(jié)構(gòu)見(jiàn)表3,水平段為3896~4456 m,垂深為1370.96~1391.14 m,井斜為85.32°~92°,方位為174.79°~169.09°。A3H1井三壓力系數(shù)計(jì)算結(jié)果見(jiàn)圖4 與表4。
表3 A3H1 井井身結(jié)構(gòu)
圖4 A3H1 井孔隙壓力對(duì)坍塌壓力、漏失壓力、破裂壓力的影響縱向變化
表4 A3H1 井孔隙壓力對(duì)坍塌壓力、漏失壓力、破裂壓力的影響
可以看出,D 氣田第2 階段所鉆的8 口大位移水平井,目前孔隙壓力系數(shù)已降至0.7~0.5,漏失壓力系數(shù)最低已降為1.25,由于采用EZFLOW-Ⅱ鉆井液具有一定的封堵特性,可提高所鉆地層承壓能力5~7 MPa。為了防止井漏,第2 階段所鉆的大位移水平井,鉆進(jìn)水平段時(shí)安全鉆井的ECD可控制在1.30 g/cm3。A3H1 井采用密度為1.03~1.05 g/cm3EZFLOW-Ⅱ鉆井液鉆井實(shí)踐證實(shí),該井鉆進(jìn)水平段ECD最高為1.29 g/cm3,防止井漏,防止氣層損害。
2)優(yōu)選鉆井液密度與流變性能。為了控制ECD,在保證攜巖、防塌前題下,盡可能降低鉆井液密度與流變性能,通過(guò)計(jì)算,建議采用返排解堵無(wú)固相弱凝膠鉆井液。該鉆井液入井時(shí)鉆井液密度為1.02 g/cm3,鉆井過(guò)程加強(qiáng)固控,鉆井液密度可控制低于1.06 g/cm3。推薦鉆井液黏度為40~50 s,塑性黏度為8~12 mPa·s,動(dòng)切力為10~20 Pa,φ3讀數(shù)為4~10,API 濾失量小于5 mL。
3)優(yōu)選排量與機(jī)械鉆速。采用水力學(xué)與攜巖計(jì)算軟件計(jì)算結(jié)果見(jiàn)圖5 與圖6。
圖5 A3H1 井不同機(jī)械鉆速下最低排量要求
圖6 A3H1 井全井段巖屑床厚度隨排量變化
可以看出,使用無(wú)固相弱凝膠鉆井液,三開(kāi)φ215.9 mm 井段(氣層段)機(jī)械鉆速低于30 m/h,排量不低于1800 L/min 即可滿足大位移水平井?dāng)y巖基本要求,推薦排量為1800~2000 L/min。
第2 階段8 口大位移水平井采用返排解堵無(wú)固相弱凝膠鉆井液鉆進(jìn)水平段,大位移水平井水平段鉆井情況與鉆井液性能見(jiàn)表5、表6 與圖7。
表5 D 氣田鶯二段第二階段大位移水平井鉆井概況
圖7 D 氣藏5 口大位移水平井鉆進(jìn)水平段實(shí)測(cè)ECD
表6 D 氣田鶯二段第二階段大位移水平井鉆井液性能
可以看出,鉆井過(guò)程中水平段ECD全部低于1.31 g/cm3,沒(méi)有發(fā)生井漏與卡鉆。完井投產(chǎn)后表皮系數(shù)降至0.2~0.5,較第一階段(高達(dá)32~185)明顯降低,降低了對(duì)氣層的損害。
1.搞清漏失性質(zhì)是提高漏失處理效率的關(guān)鍵。基于衰竭油氣藏現(xiàn)今三壓力剖面及大位移水平井水力學(xué)分析,判定D 氣田第一階段大位移水平井漏失性質(zhì)為砂巖滲透性漏失,并且由于孔隙壓力低、施工壓差大,再加上鉆井液封堵性不足,漏速較高且對(duì)壓差敏感。
2.提出了一套衰竭油氣藏井漏診斷及防控配套技術(shù)。針對(duì)D氣田滲透性漏失特征及儲(chǔ)層保護(hù)需要,從減小循環(huán)壓耗及ECD、降低施工壓差入手,研發(fā)形成無(wú)固相弱凝膠鉆井液體系EZFLOW-Ⅱ,在此基礎(chǔ)上,依據(jù)衰竭油氣藏現(xiàn)今四壓力剖面分析,充分考慮巖屑床影響下的大位移水平井井眼清潔需要,對(duì)鉆井液密度及流變性、封堵性和潤(rùn)滑性進(jìn)一步優(yōu)化,配合控制機(jī)械鉆速、優(yōu)選排量、定期倒劃眼、短程起下鉆、強(qiáng)化固控(使用170 目振動(dòng)篩)等工程措施,可實(shí)現(xiàn)良好的防漏、防塌、防黏卡以及儲(chǔ)層保護(hù)效果。
3.該技術(shù)在D 氣田應(yīng)用效果良好,第二階段的8 口大位移水平井均未發(fā)生漏失與井塌,表皮系數(shù)僅0.2~0.5,較第一階段明顯降低,對(duì)低壓儲(chǔ)層保護(hù)效果良好。