吳 晗,代余發(fā)
(四川中電福溪電力開(kāi)發(fā)有限公司,四川宜賓 645152)
當(dāng)前,電力體制改革正步入深水區(qū),全國(guó)清潔能源消納受到了前所未有的重視,福溪電力公司周邊區(qū)域煤礦受政策去產(chǎn)能影響,宜賓市區(qū)域筠連礦區(qū)煤炭產(chǎn)量大幅下滑,身處水電大省的福溪電力公司不僅要面臨電力市場(chǎng)改革影響,同時(shí)還要面臨煤炭市場(chǎng)的急劇變化帶來(lái)的影響。福溪電力公司積極創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,在電力市場(chǎng)上主動(dòng)作為,2017年率先對(duì)運(yùn)行的2臺(tái)600 WM機(jī)組進(jìn)行超低排放改造,改造后的機(jī)組排放量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于政府要求值,排放量標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)于燃?xì)鈾C(jī)組排放量,大大提高了福溪電力公司電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)公司也于2014年新增入廠煤燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng),全面提升入廠燃煤驗(yàn)收管理水平,優(yōu)化入廠燃煤驗(yàn)收流程,智能管控汽車煤計(jì)量、采樣、制樣、化驗(yàn)等環(huán)節(jié),有力控制了燃料驗(yàn)收質(zhì)量關(guān),大幅度控制發(fā)電成本。入廠煤驗(yàn)收管控系統(tǒng)項(xiàng)目技改受限于當(dāng)時(shí)入廠火車煤門式采樣機(jī)設(shè)備老化及其技術(shù)限制。福溪電力公司火車煤采樣環(huán)節(jié)未進(jìn)行入廠煤驗(yàn)收智能管控升級(jí),福溪電力公司現(xiàn)于2019年末新增2臺(tái)火車煤皮帶中部采樣機(jī),目前已完成了火車煤皮帶中部采樣機(jī)的安裝、調(diào)試、運(yùn)行及與燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)對(duì)接的應(yīng)用實(shí)踐,很好地解決了火車煤礦點(diǎn)繁多、煤質(zhì)復(fù)雜的問(wèn)題,且堵塞了火車煤燃料管理漏洞,規(guī)范了火車煤煤質(zhì)驗(yàn)收流程[3],提高了火車煤樣品的準(zhǔn)確性。
福溪電力公司鐵路專用線來(lái)車后,由專門的接票人員到福溪車站貨運(yùn)室領(lǐng)取來(lái)煤貨運(yùn)單,并根據(jù)貨運(yùn)單上信息核對(duì)來(lái)煤批次車號(hào)、順序及發(fā)貨時(shí)間,在確定相關(guān)信息后由人將相關(guān)來(lái)煤車號(hào)、單位及發(fā)貨時(shí)間等基本信息錄入燃料管理系統(tǒng)。
接票人員在完成火車煤入廠環(huán)節(jié)后,在燃料驗(yàn)收管控的貨票信息導(dǎo)入界面將來(lái)煤批次的信息自動(dòng)導(dǎo)入,然后在采樣批次生成界面生成火車機(jī)采樣批次,最后打印出火車煤機(jī)械采樣單,然后采樣人員根據(jù)火車煤機(jī)械采樣單進(jìn)行采樣。整個(gè)采樣批次車號(hào)的錄入、采樣批次生成、采樣單生成都有人的參與,無(wú)法規(guī)避從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
福溪電力公司火車煤計(jì)量采用是靜態(tài)軌道衡來(lái)實(shí)現(xiàn)的,軌道衡稱重系統(tǒng)與燃料管控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,軌道衡稱重?cái)?shù)據(jù)由自帶程序?qū)崿F(xiàn)記錄,待該批次火車煤翻卸完后由人手動(dòng)保存后再上傳至燃料管理系統(tǒng),稱重?cái)?shù)據(jù)未實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)上傳至燃料管理系統(tǒng)。
2012年福溪電力公司在翻車機(jī)室前端安裝了一臺(tái)由杭州杭鉆設(shè)備有限公司制造的火車門式采樣機(jī)。該火車煤門式采樣機(jī)型號(hào)為MMC-SⅡ,為機(jī)械螺桿,全螺旋,可對(duì)靜止煤進(jìn)行全深度螺旋采樣,可隨機(jī)布點(diǎn)。該火車煤門式采樣機(jī)配套布置了一條長(zhǎng)約40 m的軌道,可連續(xù)對(duì)廠專用線一側(cè)停放的火車煤3車車廂進(jìn)行采樣。該設(shè)備主要存在以下幾個(gè)問(wèn)題:
(1)該設(shè)備為靜止煤機(jī)械采樣裝置,采樣方式存在不足,采樣代表性沒(méi)有煤流采樣好;(2)該設(shè)備由于設(shè)計(jì)原因,無(wú)法采集到大塊煤,易導(dǎo)致出現(xiàn)采樣偏倚;(3)該設(shè)備配套設(shè)施不足以支撐其進(jìn)行燃料驗(yàn)收管控智能化升級(jí)改造;(4)該設(shè)備為單側(cè)采樣,無(wú)法對(duì)廠專用線2線火車煤同時(shí)進(jìn)行采樣,無(wú)法配合輸煤系統(tǒng)進(jìn)行雙線翻車,翻卸效率較低;(5)該火車煤門式采樣機(jī)為靜止煤機(jī)械采樣,當(dāng)來(lái)煤批次車數(shù)小于5節(jié)且批煤量很小時(shí),為滿足總樣質(zhì)量、子樣質(zhì)量及子樣數(shù)要求,不得對(duì)少數(shù)車廂進(jìn)行高密度采樣,這樣既浪費(fèi)時(shí)間又嚴(yán)重影響煤車翻卸。
福溪電力公司火車煤門式采樣機(jī)配置為6個(gè)不銹鋼樣桶,采集的煤樣經(jīng)過(guò)破碎、縮分最后到樣桶,每個(gè)子樣的縮分間隔都是固定的,且沒(méi)有原煤樣稱重裝置,無(wú)法對(duì)采集煤樣進(jìn)行稱重,無(wú)法將原煤樣重量實(shí)時(shí)上傳至燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)。煤樣采集完畢后將制備好的樣品卡用鉛封栓于樣桶上,燃料再對(duì)樣品進(jìn)行稱重。煤樣的收集、封存、稱重等環(huán)節(jié)都需要人來(lái)參與,最后由接樣人員在監(jiān)督人員陪同下完成煤樣的交接工作。
受地域大型水電廠機(jī)組陸續(xù)投產(chǎn)與清潔能源大力發(fā)展等影響,福溪電力公司的發(fā)電量由初期的50億年發(fā)電量逐步下降到20億~30億年發(fā)電量。同時(shí)由于近年政府在煤炭去產(chǎn)能相關(guān)政策實(shí)施,宜賓筠連礦區(qū)眾多小煤礦悉數(shù)關(guān)停,宜賓本地區(qū)域煤礦產(chǎn)量下滑嚴(yán)重,福溪電力公司不得外購(gòu)省外煤,福溪電力公司未來(lái)面對(duì)的煤炭市場(chǎng)將復(fù)雜多變,煤源也變化多端。
火車煤驗(yàn)收與網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的主要軟硬件有:軌道衡、火車煤門式采樣機(jī)、翻車機(jī)、視頻監(jiān)控、燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)等。但這些軟硬件目前都存在一個(gè)共性問(wèn)題,網(wǎng)絡(luò)為公司共用SIS網(wǎng)絡(luò),數(shù)據(jù)傳輸不穩(wěn)定且與部分軟硬件不能直接對(duì)接,導(dǎo)致火車入廠煤驗(yàn)收環(huán)節(jié)采樣記錄、設(shè)備操作記錄等無(wú)法實(shí)時(shí)上傳至燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)。
為了防止設(shè)備本身技術(shù)限制及煤炭市場(chǎng)的變化等方面帶來(lái)的問(wèn)題,福溪電力公司采取人工采樣與機(jī)械采樣雙重采樣、打深坑檢查車廂底部等手段嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān),這些手段實(shí)施后起到了一定的效果,同時(shí)也帶來(lái)其他問(wèn)題。例如:增加了火車煤采樣人員作業(yè)強(qiáng)度、降低入廠火車煤翻卸效率,同時(shí)人工采樣過(guò)程中也帶了不少風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),例如:高空墜落、雨天滑跌及霧天撞傷等安全風(fēng)險(xiǎn)。由于人工采樣操作所帶來(lái)的從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)論采取何種方式都不能完全規(guī)避,所以該驗(yàn)收流程始終存在廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
福溪電力公司新增火車煤皮帶中部采樣裝置應(yīng)具有遠(yuǎn)程自動(dòng)控制(可與主皮帶聯(lián)鎖)、就地啟動(dòng)(主要用于單機(jī)調(diào)試、設(shè)備維護(hù))兩種方式。同時(shí)與福溪電力公司現(xiàn)有燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接,火車煤皮帶中部采樣機(jī)能實(shí)時(shí)接收燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)下發(fā)的采樣方案并按照采樣方案進(jìn)行采樣,樣品采集完成后實(shí)現(xiàn)自動(dòng)寫卡、封包、自動(dòng)稱重,并將相關(guān)采樣記錄、設(shè)備操作記錄、物料流信息傳給燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng),并能將攜有樣品卡的煤樣桶存入現(xiàn)有原煤樣存樣柜系統(tǒng)。改造前流程:火車煤入廠→貨運(yùn)單核對(duì)→貨票信息錄入→采樣批次生成→采樣單生成→火車煤門式采樣機(jī)采樣→軌道衡計(jì)量→煤樣卡制備→原煤樣收集、封存及轉(zhuǎn)運(yùn)。改造后流程:火車煤入廠→貨票信息錄入→采樣方案生成→軌道衡計(jì)量→火車煤皮帶中部采樣機(jī)采樣→原煤樣寫碼、稱重及封存→原煤樣的轉(zhuǎn)運(yùn)及存儲(chǔ)。
在福溪電廠鐵路專線入口前端安裝火車車廂號(hào)識(shí)別系統(tǒng),來(lái)煤批次進(jìn)入福溪電力公司鐵路廠專用線后由該系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別入廠車號(hào)并記錄順序。該設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)有:(1)火車車廂號(hào)識(shí)別系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單、便捷,避免出現(xiàn)人為錯(cuò)差;(2)火車車廂號(hào)識(shí)別系統(tǒng)采用圖像識(shí)別技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)火車車廂號(hào)收集、錄入,安全等級(jí)高;(3)火車車廂號(hào)識(shí)別系統(tǒng)可以與翻車機(jī)軌道衡的車號(hào)識(shí)別系統(tǒng)進(jìn)行前后驗(yàn)證,避免出現(xiàn)來(lái)煤批次基礎(chǔ)數(shù)據(jù)丟失,例如:車號(hào)、車型、車序及單位不易丟失,容錯(cuò)率高;(4)火車車廂號(hào)識(shí)別系統(tǒng)環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)、穩(wěn)定性高、可靠性高,維修量小且維護(hù)方便;(5)該火車車廂號(hào)識(shí)別系統(tǒng)可以與燃料管理等軟件系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)對(duì)接,相關(guān)信息實(shí)時(shí)上傳至燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng),無(wú)人為從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
現(xiàn)火車來(lái)煤到達(dá)福溪電力公司鐵路廠專用線后,來(lái)煤批次等基本信息已由火車車廂號(hào)識(shí)別系統(tǒng)上傳至燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng),接票人員只需在燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)錄入該批次煤礦信息,系統(tǒng)里面自動(dòng)進(jìn)行匹配。該設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn):(1)接票人員只需在燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)錄入煤礦信息,工作量大大減少。(2)來(lái)煤批次車號(hào)、車序、發(fā)貨時(shí)間、始發(fā)站及煤礦單位等基本信息實(shí)時(shí)自動(dòng)上傳至燃料驗(yàn)收系統(tǒng),安全等級(jí)高,無(wú)須人為操作。
貨票煤礦單位信息錄入燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)后自動(dòng)與車廂號(hào)識(shí)別系統(tǒng)上傳的車號(hào)數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配。燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)信息維護(hù)中早設(shè)定的規(guī)則生成采樣方案,并將采樣方案發(fā)送給火車煤皮帶中部采樣機(jī)。該設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn):(1)采樣方案由燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)實(shí)時(shí)生成,樣品編碼自動(dòng)在燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)傳遞,數(shù)據(jù)保密等級(jí)高;(2)采樣方案在燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)中權(quán)限管理,可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際實(shí)時(shí)進(jìn)行后臺(tái)維護(hù),管理智能化;(3)采樣方案由燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)自動(dòng)生成,并直接下發(fā)給皮帶中部采樣機(jī),皮帶中部采樣機(jī)只執(zhí)行,確保了采樣的代表性,堵塞了人為操作的漏洞。
福溪電力公司火車煤軌道衡為靜態(tài)軌道衡,軌道衡在翻車機(jī)系統(tǒng)里。現(xiàn)需要將翻車機(jī)里面的火車車廂車號(hào)識(shí)別系統(tǒng)和軌道衡計(jì)量稱重系統(tǒng)進(jìn)行有效對(duì)接,使火車煤稱重?cái)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng),無(wú)須人為操作,規(guī)避廉潔風(fēng)險(xiǎn)。該設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn):(1)軌道衡稱重?cái)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng),無(wú)人為操作風(fēng)險(xiǎn);(2)軌道衡、翻車機(jī)及火車煤皮帶中部數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)交互,可利于各環(huán)節(jié)的溝通,提升工作效率,規(guī)避工作失誤,避免出現(xiàn)錯(cuò)樣、混養(yǎng)等情況。
福溪電力公司火車煤皮帶中部采樣機(jī)經(jīng)過(guò)安裝、調(diào)試、性能試驗(yàn)后,方可與燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)、軌道衡等系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接。火車煤皮帶中部采樣機(jī)與被采煤流皮帶建立聯(lián)鎖?;疖嚸浩е胁坎蓸訖C(jī)與燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制、就地啟動(dòng)兩種方式?;疖嚸浩е胁坎蓸訖C(jī)處于“就地啟動(dòng)”,火車煤皮帶中部采樣機(jī)不受燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)控制,可以進(jìn)行性能試驗(yàn)和設(shè)備檢修、調(diào)試等工作。就地模式下原煤樣不需進(jìn)行寫卡、封裝等工作。采樣信息和設(shè)備操作記錄和樣品信息都不許上傳燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)。設(shè)備運(yùn)行及采樣操作記錄只需保存在火車煤皮帶中部采樣機(jī)本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)。當(dāng)皮帶中部采樣機(jī)處于“遠(yuǎn)程控制”時(shí),燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)可自動(dòng)控制皮帶中部采樣機(jī),由燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)對(duì)采樣批次實(shí)現(xiàn)自動(dòng)采樣、暫停采樣和切換采樣機(jī)等遠(yuǎn)程操作?;疖嚸浩е胁坎蓸訖C(jī)換桶、子樣稱重、罐滿暫停機(jī)采和堵煤清理設(shè)備等需要向燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)上傳相關(guān)信息,做到采樣環(huán)節(jié)、原煤樣環(huán)節(jié)、設(shè)備運(yùn)行及人員管理環(huán)節(jié)等能溯源?;疖嚸浩е胁坎蓸訖C(jī)按照燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)下發(fā)的采樣方案進(jìn)行采樣,并將相關(guān)采樣記錄、樣品記錄實(shí)時(shí)上傳至燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)。該設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn):(1)該設(shè)備為移動(dòng)煤流采樣,煤炭顆粒充分暴露出來(lái),采樣代表性好于靜止煤采樣;(2)該設(shè)備采樣頭入料粒度范圍≤300 mm,不存在無(wú)法采集到大塊煤情況;(3)該設(shè)備配套設(shè)施智能化程度高,滿足燃料驗(yàn)收管控智能化升級(jí)改造的技術(shù)要求;(4)該設(shè)備均為雙路布置,可實(shí)現(xiàn)輸煤系統(tǒng)雙路同時(shí)運(yùn)行,翻卸效率極高,大力壓降車輛延時(shí)費(fèi);(5)該火車煤皮帶中部采樣機(jī)為橫過(guò)煤流采樣器,可根據(jù)來(lái)煤批量的多少調(diào)整采樣間隔、皮帶煤流量和縮分間隔來(lái)實(shí)現(xiàn)總樣質(zhì)量、子樣質(zhì)量及子樣數(shù)滿足要求,幾乎不影響煤車翻卸。
新增的皮帶中部采樣機(jī)原煤樣的收集、儲(chǔ)存及轉(zhuǎn)運(yùn)需要和現(xiàn)有的燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)兼容。所以火車煤皮帶中部采樣機(jī)采集的煤樣必須要有稱重系統(tǒng)、寫碼系統(tǒng)及煤樣封裝系統(tǒng)?;疖嚸浩е胁坎蓸訖C(jī)要實(shí)時(shí)稱取煤樣的質(zhì)量,并將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至燃料驗(yàn)收管控系統(tǒng)。在煤樣桶盛滿樣后要及時(shí)封裝寫碼。寫碼系統(tǒng)需要有驗(yàn)證寫卡是否成功的功能,如不成功需增加有補(bǔ)寫卡功能,確保煤樣桶寫卡成功率100%,使原煤樣都能存入原煤樣存樣柜系統(tǒng)。