劉 陽,盧 綱
(1.西安交通大學(xué),陜西西安 710049;2.渤海裝備蘭州石油化工裝備分公司,甘肅蘭州 730060;3.甘肅省煉化特種裝備工程技術(shù)研究中心,甘肅蘭州 730060)
煙氣輪機是煉油廠催化裂化裝置能量回收的關(guān)鍵設(shè)備,其運行情況直接關(guān)系到裝置的運行周期和能耗水平。煙氣輪機作為主風(fēng)機組的驅(qū)動設(shè)備,對其健康狀態(tài)的依賴程度越來越高。煙氣輪機不但應(yīng)用工況惡劣,如介質(zhì)溫度高、沖蝕性強,而且自身具有功率大、轉(zhuǎn)速高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、監(jiān)控儀表繁多,運行及檢修要求高等特點,因此在設(shè)計、制造、安裝、運行、工藝操作等環(huán)節(jié)稍有不當(dāng),都會造成設(shè)備在運行時發(fā)生種種故障。本項目利用狀態(tài)監(jiān)測和分析系統(tǒng),及時分析了煙機振動超標(biāo)原因,且提出了消振措施,為該煙氣輪機的日常運行管理和檢維修等提供了決策依據(jù)。
某煉廠重催完成大檢修之后,YL12000kW 煙氣輪機組于2017 年7 月2 日開機。機組啟動之初,聯(lián)軸器端的兩個通道后軸西南X、后軸西北Y 振動數(shù)值就偏大,在低轉(zhuǎn)速94 r/min 時,振動就達到35 μm,當(dāng)達到工作轉(zhuǎn)速5840 r/min 時,隨著煙氣輪機介質(zhì)流量的增加,后軸西北通道的振動達到了約93 μm(圖1)。煙氣輪機運行不足4 h,用戶為了安全起見,機組被迫停機。
機組在低轉(zhuǎn)速94 r/min 時,后軸Y 通道波形頻譜圖如圖2所示。
煙氣輪機在低轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn)時,后軸Y 通道的時域波形中含有明顯的瞬時尖峰,瞬時尖峰形成的振幅約為30 μm。機組在工作轉(zhuǎn)速5848 r/min 時,聯(lián)軸器端后軸軸心軌跡如圖3 所示。
從工作轉(zhuǎn)速下的后軸軸心軌跡圖中可以看出,合成的軸心軌跡圖中含有負向電壓的尖峰,且右邊的時域波形Y 方向信號比X 方向滯后90°,與兩個探頭安裝的物理相位完全吻合,尖峰是由測振帶表面處有劃痕缺陷迅速通過X/Y 向電渦流位移傳感器響應(yīng)造成的。
圖1 振動趨勢
圖2 94 r/min 時波形頻譜圖
圖3 5840 r/min 時后軸軸心軌跡
煙氣輪機采用的本特利3300 XL 8 mm 系列電渦流位移傳感器。該傳感器在使用時,其靈敏度與被測物體表面的形狀有關(guān),測量靈敏度高,線性好,其間隙電壓與間隙的線性特性為0.007 87 V/μm。其工作原理的本質(zhì)就是:利用改變其探頭頭部線圈的高頻電流的幅度和相位,及改變線圈的有效阻抗Z(圖4)。探頭線圈的有限阻抗與被測金屬導(dǎo)體的磁導(dǎo)率μ、電導(dǎo)率σ、尺寸因子r,線圈與金屬導(dǎo)體的距離d,線圈激勵電流強度I和頻率ω 等參數(shù)有關(guān),可以用函數(shù)Z=F(μ,σ,d,r,I,ω)來表示。當(dāng)μ、σ、r、δ、I、ω 等參數(shù)恒定不變時,那么阻抗Z 就成為探頭端面與金屬表面之間距離d 的單值函數(shù),Z=F(d)。
圖4 電渦流作用原理
在軸振動機探頭安裝相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定:探頭監(jiān)測的表面(正對探頭中心線的兩邊1.5 倍探頭直徑寬度的軸的整個圓周面)應(yīng)無劃痕跡或其他任何不連續(xù)的表面,且在這個范圍內(nèi)不能有噴鍍金屬或電鍍,表面粗糙度應(yīng)在0.4~0.8 μm。所以,轉(zhuǎn)子上用來測量振動的表面是基準(zhǔn)面,必須保證此表面緊密、完好無損才能正確地監(jiān)測轉(zhuǎn)子的實際振動。如果測量表面有缺陷,必然會影響測量的結(jié)果。通過對圖譜的分析以及對聯(lián)軸器端附近軸承箱體振動烈度的測量,診斷出該煙氣輪機的振動測量部位的軸表面應(yīng)該存在缺陷,缺陷引起的幅值突變?yōu)?0 μm 左右,因此總振幅值中含有部分虛假信息,實際振動應(yīng)該在63 μm 左右,低于煙氣輪機的報警門限(80 μm)。機組的振動此時應(yīng)該在安全運行范圍之內(nèi),機組完全可以繼續(xù)平穩(wěn)運行。
圖5 表面劃痕分布情況
機組停機之后,將該煙氣輪機轉(zhuǎn)子抽出,發(fā)現(xiàn)在距離轉(zhuǎn)子副推力面64~78 mm 處存在多處劃痕的表面缺陷(圖5)。而探頭的安裝位置在距離副推力面67.5 mm 處。
(1)轉(zhuǎn)子后軸頸處,從副推力面起沿軸向至80 mm 處以最小量車削以消除表面劃痕缺陷。加工后表面進行光整處理,保證粗糙度達到0.4 μm 以下。
(2)對轉(zhuǎn)子重新做動平衡。該消振措施的優(yōu)點就是不影響軸承安裝及支撐軸瓦間隙。
YL12000KW 煙氣輪機轉(zhuǎn)子修復(fù)后,機組于7 月8 日再次啟機。煙氣輪機在工作轉(zhuǎn)速下,聯(lián)軸器端的振幅比修復(fù)前大幅下降,最大振幅小于35 μm,機組運行情況比較理想,診斷結(jié)論和消振措施都得到了準(zhǔn)確的驗證。
利用狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷技術(shù)在設(shè)備發(fā)生故障時能夠?qū)ΠY下藥,做到預(yù)知維修,縮短維修周期,為設(shè)備的安穩(wěn)運行保駕護航。