銀建華
(廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司,廣西南寧 545001)
某卷煙廠片煙高架庫(kù)建成于2003 年,總面積約7800 m2,現(xiàn)存放煙葉13 萬(wàn)擔(dān),每天都有煙葉進(jìn)出庫(kù)作業(yè),層高20 m。原設(shè)計(jì)空調(diào)系統(tǒng)為3 臺(tái)相對(duì)獨(dú)立的全空氣空調(diào)系統(tǒng),利用組合式空調(diào)箱對(duì)空氣集中處理,負(fù)荷情況見(jiàn)表1。經(jīng)多年運(yùn)行普遍反映夏季庫(kù)內(nèi)溫、濕度較高,特別是靠近貨架底部,根本無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)的高架庫(kù)內(nèi)溫濕度指標(biāo)要求(全年24±2 ℃,55%~65%)。為了使工房溫濕度滿足工藝生產(chǎn)需求,本次設(shè)計(jì)需要對(duì)3 臺(tái)空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,具體措施需設(shè)計(jì)院進(jìn)行明確。
表1 空調(diào)系統(tǒng)負(fù)荷情況
一般的,最好將煙葉存儲(chǔ)環(huán)境溫度控制在20~22 ℃,不高于34 ℃,濕度應(yīng)控制在55~65%RH,不應(yīng)高于70%RH。但由于氣候原因以及倉(cāng)庫(kù)條件,理想的醇化條件總是達(dá)不到,只能靠設(shè)備控制溫濕度。由于空調(diào)系統(tǒng)原設(shè)計(jì)和使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)等導(dǎo)致性能下降。
庫(kù)房共3 臺(tái)組合式空調(diào)機(jī)組,盤(pán)管及翅片均為不銹鋼制。為避免殺蟲(chóng)劑磷化氫的腐蝕(磷化氫腐蝕銅管),表冷器采用不銹鋼管外套不銹鋼翅片(圖1),幾年下來(lái),翅片大多已經(jīng)完全脫落,起不到增加換熱面積的作用??諝馓幚頇C(jī)組表冷器內(nèi)只有不銹鋼管起到換熱作用,可想而知,換熱面積過(guò)小導(dǎo)致?lián)Q熱效率極度下降,保守估計(jì),現(xiàn)有空調(diào)機(jī)組的表冷器制冷量只有設(shè)計(jì)符合的35%~40%。
圖1 盤(pán)管及翅片均為不銹鋼制方式
風(fēng)機(jī)效率不高且風(fēng)機(jī)全壓偏小,導(dǎo)致空調(diào)機(jī)組機(jī)外余壓偏小,送、回風(fēng)機(jī)效率下降,且均不在高效區(qū)工作。原庫(kù)區(qū)風(fēng)管系統(tǒng)布置不合理,下送風(fēng)支管離地面太高,經(jīng)過(guò)空調(diào)機(jī)組處理后的風(fēng)無(wú)法送到貨架底層,造成貨架底層的濕度偏高。其次是回風(fēng)管布置不合理,一個(gè)防火分區(qū)只布置一條回風(fēng)管路,并且回風(fēng)管下方即是貨架,破壞了氣流組織運(yùn)行線路,導(dǎo)致庫(kù)區(qū)有很多送回風(fēng)死角,不能滿足庫(kù)區(qū)存儲(chǔ)煙葉的溫濕度要求。煙葉醇化高架庫(kù)層高較高,送風(fēng)形式為沿墻兩側(cè)分層送風(fēng)(1.9 m,7 m,12 m 處),回風(fēng)采用頂部回風(fēng)。因送風(fēng)口采用百葉送風(fēng),且相對(duì)送風(fēng)口距離23 m,折合一側(cè)送風(fēng)口吹送距離為11.5 m,已大大超出百葉風(fēng)口的有效吹送距離,導(dǎo)致風(fēng)送到一半就飄散了,無(wú)法實(shí)現(xiàn)穩(wěn)態(tài)的溫濕度環(huán)境。
空調(diào)過(guò)濾器采用無(wú)紡布折疊成W 形的板式過(guò)濾器,過(guò)濾面積小、容塵量低,不經(jīng)常更換,導(dǎo)致過(guò)濾器終阻力偏大,影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。
煙葉醇化高架庫(kù)因送、排風(fēng)要求,側(cè)墻和屋面上均布置了敞口的屋頂送、排風(fēng)機(jī)(雖有電動(dòng)關(guān)閉風(fēng)閥,但縫隙較大),造成空調(diào)風(fēng)的飄散,使房間內(nèi)很難保持溫濕度穩(wěn)態(tài)環(huán)境。必須經(jīng)專(zhuān)業(yè)通風(fēng)管道設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)較遠(yuǎn)距離的冷量傳輸,從而滿足各區(qū)域的送風(fēng)特性需求,彌補(bǔ)空氣中因風(fēng)機(jī)造成的散失熱量。
本次改造的庫(kù)房用于存儲(chǔ)原煙,夏季冷負(fù)荷主要取決于以下因素:圍護(hù)結(jié)構(gòu)(墻體、屋面、門(mén)和窗等)、照明(平時(shí)很少)、人體(基本沒(méi)有)、物料散熱(取決于原煙從室外運(yùn)進(jìn)時(shí)的表面和內(nèi)部溫度)、叉車(chē)及設(shè)備散熱。
本次空調(diào)制冷能力只能采用概算方法,以滿足今后環(huán)境溫濕度為主要出發(fā)點(diǎn),經(jīng)改造后再結(jié)合甲方實(shí)際運(yùn)行維護(hù)經(jīng)驗(yàn)調(diào)節(jié)風(fēng)、水系統(tǒng)。
(1)夏季。(新風(fēng)+回風(fēng))→新回風(fēng)混合→過(guò)濾→表冷→送風(fēng)。
(2)高架庫(kù)內(nèi)設(shè)計(jì)溫濕度。T=26 ℃,RH=60%。
(3)冷負(fù)荷計(jì)算(表2)。表2 中每臺(tái)空調(diào)機(jī)組的新風(fēng)比均按照20%計(jì)算,得出數(shù)據(jù)。主要是考慮到庫(kù)房的密閉性不是很好,要保持一定的正壓,即按照換氣次數(shù)0.5 次/h 進(jìn)行估算新風(fēng)量。
(1)空調(diào)(K-1~3)回風(fēng)機(jī)風(fēng)量適當(dāng)減少,保證庫(kù)房一定正壓要求;
(2)空調(diào)(K-1~3)送風(fēng)機(jī)全壓增大,空調(diào)(K-2)回風(fēng)機(jī)全壓增大,確保庫(kù)房送、回風(fēng)系統(tǒng)能夠達(dá)到效果;
(3)空調(diào)(K-1~3)送、回風(fēng)機(jī)均考慮變頻控制,便于改造后送回風(fēng)初調(diào)節(jié);
(4)復(fù)合過(guò)濾段由無(wú)紡布折疊成W 形的板式過(guò)濾器改造為袋式無(wú)紡布過(guò)濾器空調(diào)(K-1~3)的表冷器,制冷量不變,基本為初步估算值的1.2 倍,符合設(shè)計(jì)范圍,故不做改動(dòng)。
表2 冷負(fù)荷計(jì)算
表3 組合式空調(diào)機(jī)組配置參數(shù)
煙葉醇化高架庫(kù)層高較高,側(cè)送百葉風(fēng)口送風(fēng)距離短,無(wú)法達(dá)到送風(fēng)要求;側(cè)送氣流遇到貨架箱體遮擋,無(wú)法實(shí)現(xiàn)貨架內(nèi)送風(fēng)氣流均勻。本次改造方案改變現(xiàn)有氣流組織方式,采用旋流風(fēng)口(或球形噴口)上送風(fēng)、單層百葉風(fēng)口側(cè)下部回風(fēng)方案。
本次改造方案分析了造成庫(kù)房冷量不夠的主要因素,針對(duì)每個(gè)制約因素提出了合理解決方案。按照該方案將庫(kù)房空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行改造后,使得整個(gè)庫(kù)房有一個(gè)良好的溫濕度環(huán)境,滿足使用要求。