費(fèi)中明 高飛 蔣世偉 孔哲 楊增民 田寶振
中國石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司第一固井分公司
冷探1井是青海油田部署在柴達(dá)木盆地冷湖構(gòu)造帶的一口風(fēng)險(xiǎn)深探井。鉆探目的是探索冷湖五號(hào)深層基巖和侏羅系含油氣性。通過冷探1井鉆探可提升盆地腹部背斜構(gòu)造帶基巖和侏羅系勘探認(rèn)識(shí),帶動(dòng)該領(lǐng)域勘探整體突破,形成天然氣儲(chǔ)量接替區(qū),為柴北坳陷侏羅系含油氣系統(tǒng)下步研究和勘探部署提供依據(jù)。因此,冷探1井鉆探的成功與否具有重要的意義。
該井五開?190.5 mm鉆頭鉆至井深5 708.5 m,設(shè)計(jì)下入?139.7 mm套管進(jìn)行尾管懸掛固井。作業(yè)時(shí)?273.05 mm×?139.7 mm懸掛器送入?139.7 mm尾管,期間管串下入、懸掛器坐掛均正常,丟手驗(yàn)證過程中,上提中和點(diǎn)懸重1 150 kN,上提0.24 m自由段后,懸重逐漸增加,最大過提200 kN,鉆具上行1.21 m,未實(shí)現(xiàn)丟手,下步固井注水泥漿作業(yè)無法進(jìn)行。需要順利拔出中心管,保證固井施工安全,同時(shí)對(duì)高壓氣層進(jìn)行有效封隔[1]。如果強(qiáng)行起出套管則存在裸眼段砂卡遇阻的風(fēng)險(xiǎn),如將尾管懸掛器配套工具起至上層套管內(nèi)則存在套管脫離送入工具致使尾管落井的風(fēng)險(xiǎn)。另外,即便順利起出了尾管,在拆卸時(shí)也可能損壞尾管扣,必須更換懸掛器,同時(shí)再次入井需先通井,增加鉆井周期和施工成本。針對(duì)以上問題,開展了丟手異常處理研究與實(shí)踐。
鉆井工程設(shè)計(jì)明確該井屬于一級(jí)井控風(fēng)險(xiǎn)井,固井施工面臨高溫高壓、上層重合段頂替效率低、水泥漿失重、難壓穩(wěn)等一系列難題,對(duì)水泥漿綜合性能要求高,固井難點(diǎn)如下。
(1)水泥漿性能要求高。電測(cè)井底溫度148 ℃,井底壓力101 MPa,要保證水泥石在高溫下的強(qiáng)度不衰減,一次封固段2 506 m,頂部與底部溫度差65 ℃,易出現(xiàn)頂部水泥石強(qiáng)度發(fā)展緩慢的現(xiàn)象,產(chǎn)層5 143.0~5 146.5 m存在高壓氣層,油氣上竄速度高,難壓穩(wěn),對(duì)水泥漿綜合性能要求高[2]。
(2)鉆井液與水泥漿污染嚴(yán)重。有機(jī)鹽鉆井液與水泥漿接觸后稠化時(shí)間由407 min縮短至15 min,上部?273.05 mm套管與?139.7 mm套管環(huán)容31.94 L/m,受整體施工排量限制,水泥漿在此井段極易發(fā)生竄槽,導(dǎo)致水泥漿與鉆井液直接接觸,影響固井質(zhì)量的同時(shí)給固井施工帶來風(fēng)險(xiǎn)[3]。
(3)井控風(fēng)險(xiǎn)大。儲(chǔ)層發(fā)育高壓氣層,下套管和固井作業(yè)時(shí)井筒鉆井液靜止時(shí)間長(zhǎng),氣體滑脫上升、地層氣侵污染鉆井液和固井液會(huì)導(dǎo)致溢流、井涌,造成較高的井控風(fēng)險(xiǎn)[4]。
針對(duì)以上難點(diǎn),提出以下應(yīng)對(duì)思路。
(1)針對(duì)水泥石高溫強(qiáng)度衰減、頂部水泥石抗壓強(qiáng)度發(fā)展緩慢及產(chǎn)層難壓穩(wěn)等問題,需要優(yōu)選抗高溫衰減劑、緩凝劑及增強(qiáng)材料,采用抗高溫防氣竄水泥漿。
(2)針對(duì)鉆井液與水泥漿污染嚴(yán)重問題,采用先導(dǎo)鉆井液和高效抗污染沖洗隔離液雙重隔離解決相容性差的難題。
(3)針對(duì)井控風(fēng)險(xiǎn)大的問題,以往通常采用“三壓穩(wěn)”的方式,即固井前、固井過程中、固井候凝3個(gè)階段對(duì)地層都處于壓穩(wěn)狀態(tài)。冷探1井由于井下情況不具備壓穩(wěn)條件,采用水泥漿內(nèi)加入防氣竄劑和“三壓穩(wěn)”設(shè)計(jì)。
施工準(zhǔn)備完成后,開鉆井泵,循環(huán)排量14 L/s,循環(huán)并注入封閉漿,循環(huán)壓力8.2~8.6 MPa。停泵后,下壓至1 100 kN后上提至1 150 kN懸重不變,標(biāo)注上提自由段下限,繼續(xù)上提至1 150 kN懸重上漲位置,標(biāo)注上提自由段上限??刂七^提50 kN、200 kN、300 kN、350 kN、400 kN,上提靜停 2~3 min,然后下放至原懸重1 150 kN,每次動(dòng)作重復(fù)操作3~4次,進(jìn)行丟手驗(yàn)證。上提至懸重1 550 kN,即過提400 kN,靜停3 min,隨后下放至1 150 kN,再重復(fù)上述操作3次,第4次操作時(shí),懸重突降至1 150 kN,丟手成功。
注入先導(dǎo)鉆井液25 m3、高效抗污染沖洗隔離液14 m3、抗高溫防氣竄水泥漿領(lǐng)漿28.5 m3、尾漿14 m3,替完鉆井液后,起鉆6柱,正循環(huán)1.5周,再起鉆2柱,關(guān)井憋壓2 MPa候凝。施工過程中未發(fā)生漏失、憋堵等復(fù)雜事故,順利拔出送入工具,施工連續(xù)正常。72 h后測(cè)聲幅,固井質(zhì)量合格,該井?139.7 mm尾管固井實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)層封固目的,順利交井。
通過控制上提載荷,反復(fù)上提靜停下放,觀察懸重,反復(fù)驗(yàn)證,確認(rèn)懸掛器是否丟手成功。?127 mm鉆桿抗拉強(qiáng)度3 230 kN,尾管浮重770 kN,有2 460 kN余量。懸掛器載荷支撐盤承載能力為600 kN,同時(shí)考慮摩阻,控制最大上提載荷在500 kN以內(nèi),使鉆桿、套管和懸掛器不被拉斷,可充分保證鉆桿、套管和懸掛器結(jié)構(gòu)的安全。
檢查起出后的送入工具,發(fā)現(xiàn)密封芯子帶出了3小片帶有類似螺紋的鐵片,觀察發(fā)現(xiàn)除了防砂罩扶正壓環(huán)的扶正肋有磨損和類似螺紋貼片的擠壓痕跡外,送入工具其他部分完好無異常。判斷該擠壓痕跡為密封芯子帶出的金屬片上的類似螺紋擠壓造成。結(jié)合丟手過程現(xiàn)象,判斷此次丟手異常主要是井下金屬異物卡住防砂罩扶正壓環(huán)造成,過提噸位靜停下放措施成功脫手也驗(yàn)證了這種分析的合理性。
懸掛器丟手及中心管驗(yàn)封情況判斷:開泵,排量14 L/s,循環(huán)壓力8.6 MPa。進(jìn)行反復(fù)丟手驗(yàn)證,自14.20 m下放至12.29 m,放回原丟手位,在此位置反復(fù)上提下放5次,高度1.5 m,上提下放過程無阻卡現(xiàn)象。開泵,排量14 L/s,循環(huán)壓力8.8 MPa,循環(huán)1.5 min。反向憋壓2 MPa驗(yàn)封,井口無回流,壓力1.7 MPa,懸掛器丟手成功,密封有效。
固井前中心管再次密封驗(yàn)證:正常循環(huán)排量為14 L/s,壓力為8.8 MPa,如果中心管密封失效,循環(huán)排量為14 L/s時(shí),經(jīng)計(jì)算壓力約為3.8 MPa,同時(shí)鉆井液循環(huán)標(biāo)記遲到時(shí)間為180 min。通過循環(huán)觀察壓力排量與中心管解卡前后變化及遲到時(shí)間進(jìn)行推斷,中心管部位密封正常。循環(huán)正常后固井施工前,再次上提下放中心管,當(dāng)下壓超過150 kN,反復(fù)3次,上提時(shí)均有30~50 kN關(guān)卡現(xiàn)象,根據(jù)此情況判斷固井后拔出中心管沒有問題,并加壓8 MPa完成固井作業(yè)。
為防止水泥石在高溫下發(fā)生強(qiáng)度衰減[5],加入高溫增強(qiáng)材料DRB-2S和高溫強(qiáng)度抗衰退劑DRB-3S[6];為保證高溫下漿體的沉降穩(wěn)定性,加入高溫穩(wěn)定劑DRK-4S和高溫懸浮劑DRY-S2;采用鐵礦粉和微錳雙重加重,改善漿體流變性;優(yōu)選降濾失劑DRF-4S、減阻劑DRS-1S和緩凝劑DRH-3L調(diào)節(jié)水泥漿體的整體綜合性能。
采用雙凝抗高溫防氣竄水泥漿,密度均為2.00 g/cm3,通過實(shí)驗(yàn)優(yōu)化調(diào)整,確定最終水泥漿配方。領(lǐng)漿為嘉華G級(jí)水泥+60%鐵礦粉+30%高溫增強(qiáng)材料DRB-2S+15%石英砂+10%微錳+5%高溫強(qiáng)度抗衰退劑DRB-3S+5%微硅+3%高溫穩(wěn)定劑DRK-4S+3%防氣竄劑DRT-1S+1%高溫懸浮劑DRYS2+2.5%降濾失劑DRF-4S+1.2%減阻劑DRS-1S+3.6%緩凝劑DRH-3L+37%水;尾漿除緩凝劑DRH-3L加量為2.3%,其他材料及加量和領(lǐng)漿一致。
水泥漿漿體流動(dòng)度均為22 cm,領(lǐng)漿稠化時(shí)間407 min,尾漿稠化時(shí)間218 min,濾失量均為45 mL,游離液均為0,沉降穩(wěn)定性均為0(≤0.02 g/cm3),領(lǐng)漿48 h 頂部抗壓強(qiáng)度16.7 MPa,尾漿48 h 底部抗壓強(qiáng)度25.2 MPa,滿足高溫探井油層尾管固井技術(shù)要求。目前現(xiàn)場(chǎng)主要以環(huán)空不出現(xiàn)帶壓為主,室內(nèi)則以滲透率為依據(jù)或者以流量為依據(jù)。
因該井懸掛器丟手出現(xiàn)異常,為防止后續(xù)再出現(xiàn)丟手復(fù)雜,充分保證處理時(shí)間,將封固段水泥漿量設(shè)計(jì)由下塞100 m+裸眼+重合段+上塞100 m變更為下塞250 m+裸眼+重合段,懸掛器上100 m水泥塞量去掉,同時(shí)裸眼段長(zhǎng)593 m,增加下水泥塞高度150 m,減小環(huán)空水泥漿與隔離液、鉆井液的混竄,保證環(huán)空高壓地層裸眼段的封固質(zhì)量。為避免懸掛器內(nèi)部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)異常,施工變更為不投鉆桿膠塞,不碰壓,設(shè)計(jì)下塞250 m,以防替空。
針對(duì)鉆井液與水泥漿污染問題,配置先導(dǎo)保護(hù)鉆井液40 m3,固井施工時(shí)注入足夠的隔離液(接觸時(shí)間不少于12 min)以降低水泥漿與鉆井液直接接觸發(fā)生污染的風(fēng)險(xiǎn)。
抗污染沖洗加重隔離液配方為:水+1%懸浮劑DRY-S1+1%高溫懸浮劑DRY-S3+20%加重材料DRW-2S+155%重晶石+1%緩凝劑DRH-2L+8%沖洗液DRY-1L。隔離液密度1.85 g/cm3,沖洗液DRY-1L可起到潤(rùn)濕反轉(zhuǎn)的作用,提高沖洗效果。
設(shè)計(jì)前隔離液用量14 m3,占整個(gè)裸眼段593 m和上層套管環(huán)空高度390 m,接觸時(shí)間約為17 min;設(shè)計(jì)泵替中心管保護(hù)液13 m3,占套管400 m和送入鉆桿1 000 m,減少拔出中心管后水泥漿與鉆井液的接觸污染。
加入先導(dǎo)保護(hù)鉆井液和隔離液后稠化時(shí)間由原來的15 min延長(zhǎng)至420 min未稠,相容性得到改善。采用先導(dǎo)保護(hù)鉆井液和抗污染沖洗加重隔離液設(shè)計(jì),避免了鉆井液與水泥漿的直接接觸,提高了施工安全性。
產(chǎn)層5 143.0~5 146.5 m存在高壓氣層,油氣上竄速度高難壓穩(wěn),井控風(fēng)險(xiǎn)大。因此采用“三壓穩(wěn)”設(shè)計(jì):注水泥漿前,井處于不漏不溢狀態(tài),井底壓力為100.2 MPa,井底當(dāng)量密度1.79 g/cm3;固井過程中,水泥漿和隔離液密度均大于鉆井液密度,同時(shí)存在循環(huán)摩阻,井底當(dāng)量密度大于1.79 g/cm3,井底處于壓穩(wěn)狀態(tài);固井候凝過程中,尾漿凝固過程中會(huì)失重,尾漿密度由2.0 g/cm3降低至1.07 g/cm3(鹽水密度),環(huán)空液柱壓力為98.2 MPa,失重2 MPa,不能壓穩(wěn)地層,固井結(jié)束后環(huán)空關(guān)井憋壓2 MPa候凝,待實(shí)際頂部水泥石養(yǎng)護(hù)強(qiáng)度達(dá)到14 MPa之后(此時(shí)高壓氣層已被封固完好)起鉆,再進(jìn)行下步作業(yè)。
水泥漿內(nèi)加入防氣竄劑,阻止氣體滑脫上升,避免地層氣侵污染。加入3%防氣竄劑的水泥漿濾失量 45 mL,滲透率為 0.006×10?3μm2,靜膠凝強(qiáng)度過渡時(shí)間為6 min,氣竄量為0,達(dá)到了防氣竄劑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)性能指標(biāo)的要求,有效阻止了井下高壓氣體的侵入,降低井控風(fēng)險(xiǎn)[7]。
(1)解決懸掛器丟手異常的方法是通過控制上提力,重復(fù)上提靜停下放,觀察懸重變化,最終丟手成功,可為深井尾管懸掛出現(xiàn)類似丟手復(fù)雜提供解決的思路。
(2)該技術(shù)只適用于有異物硬卡不嚴(yán)重的情況,不適用于懸掛器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理或其他復(fù)雜情況。
(3)為根本解決類似復(fù)雜異常,需從工具本身入手,使懸掛器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更加合理,并在地面試驗(yàn)?zāi)M成功后才可入井,懸掛器入井后要精心操作,防止落物,嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行施工。