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      加氫裝置往復(fù)壓縮機(jī)氣閥故障分析及解決措施

      2020-02-06 01:16:46涂家華
      壓縮機(jī)技術(shù) 2020年6期
      關(guān)鍵詞:升程閥片閥座

      涂家華

      (中國石化長(zhǎng)嶺分公司設(shè)備工程部,湖南岳陽 414012)

      1 引言

      隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展,技術(shù)進(jìn)步,煉化企業(yè)往往會(huì)對(duì)大型耗能設(shè)備進(jìn)行節(jié)能改造,提高經(jīng)濟(jì)效益。往復(fù)壓縮機(jī)是煉油化工行業(yè)不可或缺的重要設(shè)備,特別在加氫裝置中,同時(shí)往復(fù)壓縮機(jī)也是裝置中的耗能大戶,增加無級(jí)氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)是目前比較成熟且有效的一種節(jié)能改造方式。但節(jié)能改造同時(shí)也伴隨著風(fēng)險(xiǎn),如氣閥故障頻繁,使用壽命短,既影響往復(fù)壓縮機(jī)流量,又造成效率下降,能耗增加。同時(shí),機(jī)組頻繁停機(jī)維修,增加了檢維修成本,也影響了設(shè)備安全運(yùn)行。因此,準(zhǔn)確判斷氣閥失效原因,采取有效措施解決故障問題,保障機(jī)組長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行,才能達(dá)到節(jié)能改造最佳效果。

      2 故障概況

      某煉油廠100萬t/a加氫裂化裝置新氫壓縮機(jī)組,沈陽鼓風(fēng)機(jī)廠制造,型號(hào)4M125-48/24-117.5-Ⅰ-BX,兩級(jí)四列對(duì)稱平衡型,吸氣壓力2.4 MPa,排氣壓力為11.75 MPa,吸氣溫度40 ℃,排氣溫度121 ℃。2018年新氫壓縮機(jī)組節(jié)能改造,增設(shè)無級(jí)氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng),氣閥為網(wǎng)狀氣閥,PEEK材質(zhì)閥片。機(jī)組節(jié)能改造完成后開機(jī)運(yùn)行3~7天,同一級(jí)的兩列排氣溫差增大明顯,機(jī)組打氣量降低,氣閥失效頻繁,機(jī)組多次檢修更換氣閥。氣閥故障現(xiàn)象:每次閥片邊沿均有破損,偶爾氣閥彈簧有斷裂情況。

      3 氣閥工作原理及結(jié)構(gòu)

      3.1 氣閥工作原理

      以排氣閥為例說明,機(jī)組活塞壓縮氣體過程中,當(dāng)缸內(nèi)氣體力大于排氣側(cè)的氣體力與氣閥全閉時(shí)的彈簧力之和時(shí),氣閥開啟,閥片離開閥座;隨著排氣過程結(jié)束,氣閥全開時(shí)的彈簧力大于缸內(nèi)壓力與排氣側(cè)壓力差產(chǎn)生的氣體力時(shí),閥片回到閥座,氣閥關(guān)閉,一個(gè)排氣過程完成。閥片的運(yùn)動(dòng)方程為

      2m(dh2/dt2)=Fg-Fs

      式中 m——閥片與1/3彈簧的質(zhì)量和

      Fg、Fs——?dú)怏w力和彈簧力

      3.2 氣閥結(jié)構(gòu)

      氣閥作為往復(fù)壓縮機(jī)核心部件之一,工作強(qiáng)度大,工作環(huán)境惡劣,被稱為“三大易損件”之首;同時(shí),又因其重要的作用和地位,也被稱為“壓縮機(jī)的心臟”。往復(fù)壓縮機(jī)的氣閥主要由下列部件組成:

      (1)閥座:擁有被啟閉元件覆蓋的氣體通道,并承受工作腔內(nèi)外的壓力差。

      (2)啟閉元件:交替的開啟和關(guān)閉閥座通道,控制氣體進(jìn)出工作腔,通常制成片狀,故也叫閥片。

      (3)升程限制器:也叫閥蓋,控制閥片的開啟高度,并通常作為彈性元件的支承座。

      (4)彈性元件:在氣閥關(guān)閉時(shí),推動(dòng)閥片落向閥座;并在開啟時(shí)抑制閥片對(duì)升程限制器的撞擊,通常為彈簧或彈簧片。

      4 失效原因分析及處理

      4.1 失效原因分析

      根據(jù)氣閥使用和解體情況推斷,氣閥失效原因主要有以下幾種:

      4.1.1 工藝介質(zhì)較臟

      介質(zhì)中含有固體雜質(zhì)和粉塵,堵塞槽道或進(jìn)入閥片與閥座密封面,閥片在運(yùn)動(dòng)過程中側(cè)傾,與閥座、閥蓋不平行接觸、沖撞,導(dǎo)致閥片受力不均,邊沿局部受到較大應(yīng)力損壞,氣閥失效。

      4.1.2 閥片質(zhì)量問題

      PEEK閥片在注塑成形時(shí),存在疏松、氣孔等質(zhì)量問題,導(dǎo)致閥片應(yīng)力集中,在高強(qiáng)度快速運(yùn)動(dòng)過程中閥片容易出現(xiàn)破損斷裂,使用壽命較短。

      4.1.3 氣閥設(shè)計(jì)選型問題

      在設(shè)計(jì)選型時(shí),閥片和彈簧尺寸、厚度、數(shù)量等選擇不合理,閥片在工作中,在彈簧力和介質(zhì)氣流沖擊力下,相對(duì)于閥座和閥蓋,以非水平狀態(tài)做往復(fù)垂直運(yùn)動(dòng),即閥片在運(yùn)動(dòng)中發(fā)生側(cè)傾(圖1),導(dǎo)致閥片受力不均,邊沿受力超過許用應(yīng)力,閥片外沿破裂失效。

      4.2 氣閥故障處理

      壓縮機(jī)組氣閥失效后,進(jìn)行多次解體檢修。通過對(duì)氣閥解體和氣缸開蓋檢查,確定工藝介質(zhì)干凈,不含顆粒狀雜質(zhì),閥片、閥座無腐蝕現(xiàn)象,可以排除工藝介質(zhì)原因?qū)е麻y片損壞失效。

      同時(shí)使用TA Q100 差示量熱掃描儀、TA Q500熱失重分析儀、基恩士VHX-5000數(shù)碼顯微鏡等設(shè)備對(duì)故障閥片進(jìn)行分析檢測(cè)。

      檢測(cè)結(jié)果表明:閥片內(nèi)部沒有發(fā)現(xiàn)縮孔,玻璃纖維排布正常;密度測(cè)試結(jié)果1.54 g/cm3,高于450GL30的標(biāo)準(zhǔn)值;樣品結(jié)晶度良好(31%);從DSC曲線(圖2) 來看,在氣閥正常工作溫度區(qū)間(105~130 ℃),熱力學(xué)性能穩(wěn)定,從而可以判定閥片本身不存在質(zhì)量問題。

      圖1 氣閥運(yùn)動(dòng)過程中閥片側(cè)傾

      綜合上述,通過機(jī)組多次解體檢修和氣閥閥片質(zhì)量檢測(cè)情況可以確定:此次往復(fù)機(jī)組氣閥失效排除工藝條件和閥片質(zhì)量因素,主要失效原因?yàn)闅忾y設(shè)計(jì)選型不合理。氣閥彈簧力選型設(shè)計(jì)合理時(shí),閥片在介質(zhì)壓力和彈簧力作用下,氣閥緩慢開啟和閉合(如圖3所示)。如若氣閥彈簧力選型設(shè)計(jì)不合理,氣閥運(yùn)動(dòng)過程中,在彈簧力和介質(zhì)氣流沖擊力共同作用下,閥片兩端的壓力差無法使閥片保持一段時(shí)間的完全開啟,閥片頻繁做往復(fù)開、閉動(dòng)作,導(dǎo)致受力不均,在氣閥內(nèi)部發(fā)生震顫(如圖4所示)。同時(shí)閥片由于受力不均,在運(yùn)動(dòng)中產(chǎn)生側(cè)傾,閥片邊沿在閥座與升程限制器之間頻繁撞擊,最后導(dǎo)致氣閥閥片外沿破損,碎片進(jìn)入氣閥致使個(gè)別彈簧斷裂,氣閥泄漏失效。

      5 改進(jìn)措施

      5.1 提高閥片耐沖擊性能

      圖2 閥片DSC升溫曲線

      圖3 閥片理想運(yùn)動(dòng)時(shí)彈簧力

      圖4 閥片顫振運(yùn)動(dòng)時(shí)彈簧力

      適當(dāng)增加閥片厚度,提高閥片強(qiáng)度。同時(shí),在保證氣閥通流面積足夠的前提下,適當(dāng)降低升程距離,減小閥片與閥座及限制器之間的沖擊速度,增加閥片耐沖擊性能,提高閥片使用壽命。

      5.2 調(diào)整閥片受力分布

      氣閥彈簧的作用是保證閥片有合理的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,使閥片運(yùn)動(dòng)時(shí)快速開啟和及時(shí)關(guān)閉,且能控制閥片與閥座和升程限制器的撞擊速度不會(huì)過高。彈簧偏少和總彈簧力偏大會(huì)導(dǎo)致氣閥顫振運(yùn)動(dòng)。重新核算,選擇恰當(dāng)氣閥總彈簧力,同時(shí)適當(dāng)增加彈簧數(shù)量,使彈簧力更加均勻分配到閥片上。選擇單個(gè)較小彈簧力的彈簧,自身應(yīng)力幅也相應(yīng)降低,提高了彈簧安全系數(shù)。通過對(duì)閥片受力重新調(diào)整,使氣閥閥片在運(yùn)行中更加穩(wěn)定,降低產(chǎn)生側(cè)傾的可能,保障氣閥正常運(yùn)行。

      通過從以上兩方面對(duì)氣閥結(jié)構(gòu)進(jìn)行有針對(duì)性的改造,氣閥的使用壽命相比改造前有了明顯提高,保障了機(jī)組長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。

      6 結(jié)語

      本文從生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計(jì)選型三方面綜合分析氣閥失效原因。根據(jù)閥片破損的故障現(xiàn)象,分析總結(jié)了氣閥閥片厚度、彈簧數(shù)量、升程大小等因素對(duì)氣閥閥片運(yùn)動(dòng)的影響,為壓縮機(jī)氣閥失效判斷提供了一個(gè)分析方向,且對(duì)往復(fù)壓縮機(jī)氣閥的設(shè)計(jì)選型提供了較好的借鑒,有效地降的低了機(jī)組故障率,提高了運(yùn)行穩(wěn)定性。

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