胡克佳,史文庫,孫 亮,朱建國
(1.寧波市生力科技服務(wù)中心,浙江寧波 315000;2.吉林大學(xué)汽車仿真與控制國家重點實驗室汽車工程學(xué)院,吉林長春 130022;3.寧波宏都電器有限公司,浙江寧波 315202)
隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和國民生活水平的提高,房車空調(diào)系統(tǒng)的NVH特性受到越來越多的關(guān)注。壓縮機作為空調(diào)系統(tǒng)的主要激勵源,其懸置系統(tǒng)隔振性能優(yōu)劣將直接決定空調(diào)整機的振動與噪聲水平。為了降低空調(diào)系統(tǒng)的振動與噪聲,提高房車的乘坐舒適性,就需要保證壓縮機懸置系統(tǒng)具有良好的隔振性能。
對于懸置系統(tǒng)隔振性能的優(yōu)化,國內(nèi)外已進行大量的研究,擁有許多較為成熟的設(shè)計理論與研究方法。在優(yōu)化目標(biāo)方面,Stephen R.Johnson[1]以系統(tǒng)各自由度間的振動解耦和合理分配懸置系統(tǒng)的固有頻率為目標(biāo)函數(shù);M.Demic[2]以懸置點力和力矩為目標(biāo)函數(shù);Bretl J[3]以頻率范圍內(nèi)響應(yīng)的最大值最小化作為優(yōu)化目標(biāo);徐安石等[4]以懸置支反力最小化,固有頻率適當(dāng)控制,進行懸置系統(tǒng)優(yōu)化;裘新[5]以振動傳遞率為主要目標(biāo)函數(shù),側(cè)傾方向固有頻率最優(yōu)為次要目標(biāo)函數(shù);史文庫[6]以懸置處動反力、振動傳遞率、固有頻率合理配置為目標(biāo)函數(shù),采用不同加權(quán)因子對懸置系統(tǒng)進行優(yōu)化。在優(yōu)化算法方面,大多采用廣義簡約梯度法、序列二次規(guī)劃法、復(fù)合形法和懲罰函數(shù)法等[7]傳統(tǒng)優(yōu)化算法,對懸置系統(tǒng)的隔振性能進行優(yōu)化。以上對懸置系統(tǒng)的研究大多針對穩(wěn)態(tài)工況,而對啟停工況的研究較少。Bang等[8]使動力總成在俯仰和縱向充分解耦,從而減小發(fā)動機啟停時引起的振動;Rao等[9]利用小波分析的方法,通過改變懸置與防扭拉桿的剛度減小汽車啟停時的振動;Sugimura等[10]通過分析汽車啟動振動的傳遞路徑,發(fā)現(xiàn)啟動時的沖擊主要來自動力總成懸置系統(tǒng)。
綜述國內(nèi)外研究,懸置系統(tǒng)隔振性能的優(yōu)化大多針對穩(wěn)態(tài)工況,且對啟停工況的優(yōu)化措施也多通過調(diào)整懸置系統(tǒng)剛度。本文在懸置系統(tǒng)剛度不變的情況下,通過調(diào)整懸置位置來改變彈性軸和扭矩軸間的距離,總結(jié)出二者間距離對壓縮機懸置系統(tǒng)啟停工況振動的影響規(guī)律,結(jié)果表明隨二者間距離的減小,懸置系統(tǒng)啟停工況下振動也隨之減小。
通過進行整車及壓縮機本體振動測試,利用頻譜分析的方法,得到空調(diào)啟停時整車振動較大的原因。結(jié)合壓縮機模態(tài)測試結(jié)果,分析相應(yīng)頻率下振動產(chǎn)生的原因。
在車內(nèi)表面對應(yīng)壓縮機處布置三向振動加速度傳感器,利用LMSTest.Lab軟件進行振動測試,獲得空調(diào)啟停及平穩(wěn)運行中整車振動結(jié)果。
從圖1~3 的頻譜圖中可以看出,測點在48.5 Hz、98 Hz、100 Hz和300 Hz處始終存在振動。本文所研究的壓縮機工作轉(zhuǎn)速為約2850 r/min,其旋轉(zhuǎn)基頻為47.5 Hz,因此,48.5 Hz處振動考慮是由于壓縮機工作時轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)質(zhì)量不平衡所引起,并激起97 Hz諧波處的振動。壓縮機內(nèi)含電機部分且采用的電源頻率為50 Hz,根據(jù)電機氣隙磁場中電磁力的分布特點,分析可知100 Hz(即兩倍電源頻率) 處的振動主要是由于電磁力引起,并激起3次諧波處(300 Hz) 的振動。
此外,從圖1和圖3的切片圖中可以看出,測點在7.1 Hz和22.5 Hz附近處同樣存在振動峰值。結(jié)合colomap圖發(fā)現(xiàn),這2個頻率下的振動峰值僅在空調(diào)啟停時刻短暫出現(xiàn)。
圖1 啟動工況
圖2 穩(wěn)態(tài)工況頻譜圖
圖3 停機工況
本文所研究的空調(diào)系統(tǒng)振源有3個:壓縮機、室內(nèi)風(fēng)機和室外風(fēng)機,如圖4。為探討整車測點處短暫振動峰值是由何種振源引起,進行了壓縮機本體振動測試。在壓縮機前軸承處布置三向振動加速度傳感器,利用Test.Lab軟件進行振動測試,獲得壓縮機本體啟停工況下的振動結(jié)果,如圖5和圖6。
從圖5和圖6中可以看出,壓縮機本體在7.1 Hz和22.5 Hz附近處同樣出現(xiàn)短暫振動,結(jié)合整車測試結(jié)果可知,整車測點處的短暫振動是由壓縮機引起。
為分析壓縮機本體在7.1 Hz和22.5 Hz附近處出現(xiàn)短暫振動的原因,利用錘擊法獲得壓縮機的各階模態(tài),下面給出壓縮機沿Z向平動與繞X向轉(zhuǎn)動的模態(tài)測試結(jié)果,如表1所示。
從模態(tài)測試結(jié)果看出,壓縮機沿Z向平動的固有頻率(7.18 Hz)和繞X向轉(zhuǎn)動的固有頻率(22.44 Hz)與整車及壓縮機本體測點出現(xiàn)短暫振動的頻率基本相同。因此,短暫振動峰值出現(xiàn)的原因是由于壓縮機開啟(關(guān)閉) 過程中,內(nèi)部轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速升高(降低),使其旋轉(zhuǎn)工作頻率與壓縮機的Z向及RXX向模態(tài)頻率重合,導(dǎo)致共振所引起。
圖4 空調(diào)系統(tǒng)
圖5 啟動工況colormap圖
圖6 停機工況colormap圖
表1 壓縮機模態(tài)
壓縮機啟停過程中,在瞬時扭矩的作用下,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速必然越過壓縮機的模態(tài)共振區(qū)。若共振頻帶過寬,則容易引起振動耦合,而耦合現(xiàn)象的存在對懸置系統(tǒng)的隔振性能極為不利。因此,本文借鑒汽車動力總成彈性軸與扭矩軸理論,對壓縮機懸置系統(tǒng)進行解耦優(yōu)化。
無剛度約束下,僅考慮動力總成固有參數(shù)的影響時,由于啟動扭矩的作用,動力總成會繞某一由其質(zhì)量及慣性參數(shù)所決定的固定軸轉(zhuǎn)動,該軸稱為扭矩軸(Torque Roll Axis,TRA)。動力總成關(guān)于TRA的位移響應(yīng)可用式(1) 表示
式中 HTRA(ω)——動力總成相對于TRA的位移響應(yīng),mm
ω——激勵頻率,Hz
M——質(zhì)量矩陣
fTA——動力總成在曲軸方向的單位扭矩激勵向量,N·mm
無質(zhì)量條件下,僅考慮懸置支撐約束的影響時,由于啟動扭矩的作用,動力總成會繞彈性軸(Elastic Axis,EA) 轉(zhuǎn)動。該軸的位置與懸置的剛度及安裝布置方式有關(guān),動力總成關(guān)于EA的位移響應(yīng)可用式(2) 表示
式中 HEA——關(guān)于EA的位移響應(yīng),mm
K——剛度矩陣
在實際工況中,懸置支撐約束下的動力總成的位移響應(yīng)是由扭矩軸和彈性軸共同作用,其表達式如式(3)
式中 H——實際工況下的位移響應(yīng),mm
由式(3) 可知,在啟動過程中,動力總成的位移響應(yīng)由系統(tǒng)扭矩軸和彈性軸共同決定。只有當(dāng)兩軸重合時,動力總成僅沿一個軸轉(zhuǎn)動,才能實現(xiàn)振動解耦,尤其是俯仰方向上的解耦,從而提高隔振性能。
首先,根據(jù)壓縮機懸置系統(tǒng)的各向參數(shù),包括壓縮機慣性參數(shù)(質(zhì)量、轉(zhuǎn)動慣量及慣性積)和懸置參數(shù)(位置、安裝角度以及三向剛度),計算出原懸置系統(tǒng)彈性軸與扭矩軸位置,如圖7所示??梢园l(fā)現(xiàn),此時彈性軸與扭矩軸同在XZ平面內(nèi),但二者間存在一定角度且相距較遠(yuǎn)約為80 mm。
根據(jù)理論分析,本文在懸置剛度不變的情況下,通過調(diào)整懸置位置,減小彈性軸與扭矩軸間距離,依次選取4種改進方案,如表2所示。
在多體動力學(xué)軟件ADAMS中建立壓縮機懸置系統(tǒng)的整車動力學(xué)模型,利用Bushing模擬懸置。在壓縮機質(zhì)心處施加模擬激勵,測得各改進方案下整車模擬點的振動結(jié)果,如圖8所示。為便于觀察,表3給出模擬點在啟動時刻的振動峰值及變化情況。
從圖8和表3中可以看出,隨著彈性與扭矩軸間距離的減小,啟動過程中,模擬點振動也逐漸減小。由于壓縮機質(zhì)心處力矩及整車模型的精度偏低,本次仿真僅需觀察數(shù)值變化的整體趨勢,為臺架試驗提供參考依據(jù)。
對壓縮機懸置系統(tǒng)進行臺架試驗,通過測量各改進方案下懸置被動端振動變化趨勢,與動力學(xué)仿真結(jié)果比較,為壓縮機啟停工況下的減振問題提供參考依據(jù)。
表2 各改進方案說明
圖8 啟動工況測點振動對比
表3 改進方案測點振動對比結(jié)果
試驗儀器主要有LMS聲振信號采集系統(tǒng)、LMS Test.Lab測試系統(tǒng)和PCB振動加速度傳感器等。
在壓縮機懸置系統(tǒng)4個懸置被動端附近各布置一個振動加速度傳感器。
利用LMS Test.Lab軟件測量空壓機模塊在啟動和停機狀態(tài)下的振動特性。
(1)啟動工況:打開軟件,開始測試的同時開啟壓縮機,數(shù)據(jù)采集時間30 s。由于壓縮機在短時間內(nèi)達到穩(wěn)定轉(zhuǎn)速,所以應(yīng)對啟動工況下的振動進行多次測量,本次試驗測試3次。
(2)停機工況:待壓縮機穩(wěn)定運行后,點擊軟件開始測試,5 s后關(guān)閉壓縮機,待壓縮機完全停止后結(jié)束測試,本次測試3次。
由于安裝條件的限制,本文僅對前三種改進方案進行試驗,圖9和圖10分別為啟動和停機工況下被動端振動時域圖。
從振動時域圖曲線及表4中看出,隨著彈性軸與扭矩軸間距離的減小,各被動端振幅也呈現(xiàn)減小的趨勢,與仿真結(jié)果一致。當(dāng)彈性軸與扭矩軸間距離減小至25 mm時,啟停工況的振動峰值減小38%以上。
圖9 啟動工況被動端振動時域圖
(1)通過整車及壓縮機本體振動測試,發(fā)現(xiàn)整車啟停工況振動較大的原因是由壓縮機引起的。結(jié)合壓縮機模態(tài)測試結(jié)果,得知壓縮機啟停過程中其工作頻率與Z向(7.18 Hz) 和繞X向(22.44 Hz) 的固有頻率相重合產(chǎn)生共振,導(dǎo)致啟停振動較大。
(2)本文以改變懸置系統(tǒng)彈性軸位置為思路,在懸置系統(tǒng)剛度不變的情況下,通過調(diào)整懸置位置,依次減小彈性軸與扭矩軸間距離選取4種方案進行仿真,仿真結(jié)果表明:隨彈性軸與扭矩軸間距離的減小,啟動工況下的振動也逐漸減小。
圖10 停機工況被動段振動時域圖
表4 改進方案被動端振動對比
(3)通過分析空壓機模塊的試驗結(jié)果,發(fā)現(xiàn)與仿真趨勢一致,驗證了彈性軸和扭矩軸理論可以應(yīng)用于壓縮機懸置系統(tǒng)啟停工況的振動控制。當(dāng)彈性軸與扭矩軸間距離減小至25 mm時,啟停工況的振動峰值減小38%以上。