蔣冬生
(霍州煤電集團(tuán)呂臨能化公司龐龐塔煤礦,山西 霍州 031400)
高水材料沿空留巷具有材料用量少、強(qiáng)度增長(zhǎng)快、設(shè)備簡(jiǎn)單、施工速度快等技術(shù)優(yōu)勢(shì),在我國(guó)已經(jīng)取得較為廣泛的應(yīng)用。此種方式主要是通過(guò)單體柱、木板等支設(shè)剛性模板,采用抗靜電、阻燃的風(fēng)筒布縫制充填柔模袋,用于澆筑墻體。充填墻體除了支撐頂板,另外一個(gè)關(guān)鍵作用是隔離留巷和采空區(qū),防止采空區(qū)瓦斯泄露,防止留巷內(nèi)新鮮風(fēng)流進(jìn)入采空區(qū)引起煤層自燃。但是高水材料在灌注過(guò)程中具有一定的流動(dòng)性,以及其它因素,導(dǎo)致充填墻體與墻體之間、充填墻體與頂板之間,并不能緊密貼合,尤其是在頂部位置存在漏風(fēng)通道,威脅留巷安全。本文以成莊礦高水材料柔模袋沿空留巷為工程背景,研究防漏風(fēng)技術(shù)。
山西省晉煤集團(tuán)成莊礦4311工作面回采3#煤層,采用走向長(zhǎng)壁后退式放頂煤采煤法,機(jī)采高度3m,放煤高度3.3m,工作面布置3條順槽,43111巷為軌道巷,43113巷為運(yùn)輸巷,43112巷為回風(fēng)巷,均沿煤層底板掘進(jìn),如圖1所示。
計(jì)劃進(jìn)行沿空留巷的是43113巷,采用高水充填材料,遠(yuǎn)距離管路輸送沿空留巷,高水充填材料為河南理工大學(xué)研發(fā)雙液充填材料,使用水灰比1.5:1,8min 左右失去流動(dòng)性,20min~30min 終凝,2h 強(qiáng)度2.8MPa,1d 強(qiáng)度 4.8MPa,7d 強(qiáng)度 8.2MPa,通過(guò)兩趟單液管路輸送至充填點(diǎn),接混合管將兩種漿液混合進(jìn)行澆筑充填。模板支設(shè)采用木點(diǎn)柱、單體柱、木板、鋼筋網(wǎng)形成剛性模板,中部吊掛風(fēng)筒布制作的充填柔模袋,將柔模袋頂部吊環(huán)吊掛在頂板鋼筋網(wǎng)上,柔模袋長(zhǎng)度3m,寬度2m,高度3.2m,并預(yù)埋對(duì)穿鋼筋,模板支設(shè)如圖2所示。模板構(gòu)筑完畢,將混合輸漿管插入柔模袋頂部預(yù)留的袖口內(nèi),開(kāi)始充填作業(yè),柔模袋充滿后,將混合管拔出,封閉頂部袖口,柔模袋充填結(jié)束。
圖1 4311工作面巷道布置示意圖
圖2 柔模袋模板支設(shè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)景
沿空留巷進(jìn)行一段時(shí)間后,在留巷內(nèi)進(jìn)行瓦斯含量測(cè)試,發(fā)現(xiàn)工作面后方200m瓦斯?jié)舛燃锤哌_(dá)2%~5%,后方有逐步增大趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)排查,發(fā)現(xiàn)主要的漏風(fēng)通道是充填體頂部與頂板貼合不嚴(yán)密,以及充填體與充填體之間肩部有大的縫隙,為主要的漏風(fēng)通道。
進(jìn)一步的分析表明,漏風(fēng)原因包括:
1)頂部錨索影響。由于充填柔模袋上方錨索外漏部分沒(méi)有剪斷,柔模袋吊掛時(shí)不能貼合頂板,形成較大的錐形孔隙。
2)頂部變形。頂板發(fā)生變形下沉后,頂部不平整,柔模袋吊掛時(shí)不能貼合頂板,形成縫隙。
3)充填過(guò)程中柔模袋下墜。充填過(guò)程中,漿液具備8min流動(dòng)性,由于剛性模板強(qiáng)度不足,中下部發(fā)生橫向變形,柔模袋產(chǎn)生自然下墜,導(dǎo)致與頂板之間產(chǎn)生縫隙,如圖3所示。
圖3 柔模袋橫向變形下墜示意圖
4)充填工藝限制。雖然混合管是自頂部向下灌注充填,但漿液自流后在柔模袋內(nèi)形成水平面,頂板凹凸不平,很難與漿液形成的水平面完全貼合。
根據(jù)對(duì)漏風(fēng)原因分析,根本是要解決充填體與頂板貼合問(wèn)題,即提高充填體接頂性能,為此提出針對(duì)性的解決方案:
(1)頂板處理。
將柔模袋上方頂板錨索外漏部分剪斷,對(duì)凸出矸石進(jìn)行處理,使頂板盡可能平整;
2)減小柔模袋可變形空間。
加固剛性模板,將單體柱間距由0.5m改為0.25m,將木板間距由0.5m改為0,對(duì)充填空間全封閉,加大模板強(qiáng)度防止充填過(guò)程中產(chǎn)生的橫向變形,并適當(dāng)增大柔模袋尺寸;
3)改進(jìn)柔模袋吊掛方式。
將頂部吊環(huán)改為肩部吊環(huán),吊環(huán)上部模袋富余量可以抵消充填模袋的下墜拉伸,將“S”形鉤變更為變形量更小的三角形鉤,減小掛鉤長(zhǎng)度,增大掛鉤抗拉伸能力;
4)加快充填體硬化時(shí)間。
調(diào)整高水材料凝固時(shí)間,由8min失去流動(dòng)性,20min~30min終凝提高到5min失去流動(dòng)性,15min終凝,減少材料在柔模袋內(nèi)流動(dòng)時(shí)間,加快硬化速度,使其盡早具備自承載能力;
5)頂部采用發(fā)泡材料主動(dòng)膨脹接頂。
在充填臨近結(jié)束前,在漿液中加入物理發(fā)泡劑,使最后接頂階段充填材料硬化過(guò)程中產(chǎn)生一定的膨脹,主動(dòng)與頂板緊密貼合。現(xiàn)場(chǎng)理論計(jì)算如下:
充填材料膨脹量h可按照式1計(jì)算:
式中:h為膨脹量,m;m為最后2桶材料漿液質(zhì)量,kg;ρ為充填體密度,kg/m3;α 為膨脹率;L 為充填體長(zhǎng)度,m;W為充填體寬度,m。
充填材料壓縮量s可按照式2計(jì)算:
式中:s為充填體壓縮量,m;A為最后1桶漿液所能充填高度,kg;η為充填體壓縮率,kg/m3。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),充填體與頂板之間一般有0~50mm左右空隙,膨脹量按照1.6倍富余系數(shù)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)充填體膨脹量為80mm,最后兩桶漿液充填高度350mm,在最后兩桶漿液中加入發(fā)泡劑使其膨脹,計(jì)算膨脹率為5.7%,發(fā)泡劑摻量約為0.2%即可滿足要求。
上述接頂防漏風(fēng)技術(shù)經(jīng)過(guò)實(shí)施后,充填體接頂明顯改善,頂部呈蘑菇狀,初始試驗(yàn)階段工作面后方200m瓦斯?jié)舛燃s為1.5%,到正常留巷階段,工作面后方200m瓦斯?jié)舛冉档偷郊s0.8%,如圖4所示。隨著接頂防漏風(fēng)技術(shù)逐步成熟,工作面后方瓦斯?jié)舛瓤蛇M(jìn)一步減小。
圖4 工作面后方瓦斯?jié)舛扔^測(cè)
1)高水材料柔模充填體存在較為嚴(yán)重的漏風(fēng)問(wèn)題,留巷內(nèi)瓦斯?jié)舛瘸?,?yán)重影響留巷安全。
2)從頂板條件、模板支設(shè)、柔模袋下墜、充填工藝分析了漏風(fēng)原因。
3)從頂板平整、加固模板、柔模袋吊環(huán)改進(jìn)、加快材料凝固速度、材料膨脹5個(gè)方面提出了防漏風(fēng)技術(shù),現(xiàn)場(chǎng)效果考察表明,工作面后方200m瓦斯?jié)舛扔?%以上降低到0.8%,效果顯著。