(洛陽(yáng)煉化宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司,河南 洛陽(yáng) 471012)
螺桿式壓縮機(jī)是一種較為常見(jiàn)的化工機(jī)械,相比于其他類(lèi)型的壓縮機(jī),它具有如下特點(diǎn):①可靠性高。螺桿壓縮機(jī)零部件少,沒(méi)有易損件,因而它運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,壽命長(zhǎng)。②力平衡好。螺桿壓縮機(jī)沒(méi)有不平衡慣性力,機(jī)器可平穩(wěn)地高速工作,可實(shí)現(xiàn)無(wú)基礎(chǔ)運(yùn)轉(zhuǎn),特別適合作移動(dòng)式壓縮機(jī),體積小、質(zhì)量輕、占地面積少。③適應(yīng)性強(qiáng)。螺桿壓縮機(jī)具有強(qiáng)制輸氣的特點(diǎn),容積流量幾乎不受排氣壓力的影響,在寬闊的范圍內(nèi)能保持較高效率,在壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)不作任何改變的情況下,適用于多種工況。④排出氣體無(wú)氣流脈動(dòng)。螺桿壓縮機(jī)輸出氣流比較穩(wěn)定,無(wú)需緩沖罐,對(duì)管網(wǎng)及其他附屬設(shè)施不產(chǎn)生交變應(yīng)力,延長(zhǎng)使用壽命。
某公司空分裝置有噴油螺桿、無(wú)油螺桿式空壓機(jī)共計(jì)四臺(tái),其中無(wú)油螺桿型號(hào)為:LGW450,廠(chǎng)家為無(wú)錫壓縮機(jī)股份有限公司;三臺(tái)噴油螺桿分別為L(zhǎng)U110W-8、GA110-10、GA110-10,廠(chǎng)家分別為柳州富達(dá)和阿特拉斯。機(jī)組在使用過(guò)程中,LGW450及GA110-10相繼出現(xiàn)盤(pán)不動(dòng)車(chē)和排氣溫度高保護(hù)停機(jī)故障,在廠(chǎng)家技術(shù)封鎖的條件下,維保單位通過(guò)查閱大量資料以及同類(lèi)型設(shè)備檢修的經(jīng)驗(yàn),逐步排除故障可能出現(xiàn)的各種原因,最終找到根本原因,自主完成兩臺(tái)機(jī)組的檢修。
螺桿式壓縮機(jī)汽缸內(nèi)裝有一對(duì)互相嚙合的螺旋形陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子,兩轉(zhuǎn)子都有幾個(gè)凹形齒,兩者互相反向旋轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)子之間和機(jī)殼與轉(zhuǎn)子之間的間隙僅為5~10絲[1]。主轉(zhuǎn)子(又稱(chēng)陽(yáng)轉(zhuǎn)子或凸轉(zhuǎn)子)通過(guò)由發(fā)動(dòng)機(jī)或電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)(多數(shù)為電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)),另一轉(zhuǎn)子(又稱(chēng)陰轉(zhuǎn)子或凹轉(zhuǎn)子)是由主轉(zhuǎn)子通過(guò)噴油形成的油膜進(jìn)行驅(qū)動(dòng),或由主轉(zhuǎn)子端和凹轉(zhuǎn)子端的同步齒輪驅(qū)動(dòng),所以驅(qū)動(dòng)中沒(méi)有金屬接觸。螺桿機(jī)工作中間過(guò)程分為:吸氣過(guò)程、壓縮過(guò)程、排氣過(guò)程。
2018年8月份,操作工對(duì)所轄區(qū)域設(shè)備進(jìn)行開(kāi)機(jī)前盤(pán)車(chē)時(shí)發(fā)現(xiàn)無(wú)錫壓縮機(jī)廠(chǎng)的LGW450無(wú)油螺桿壓縮機(jī)盤(pán)不動(dòng)車(chē),該機(jī)型為固定水冷全罩型二級(jí)干螺桿,排氣壓力為0.7 MPa,該機(jī)型通過(guò)同步齒輪使得兩轉(zhuǎn)子之間既不接觸又保持了極小的間隙,工作腔不需要注入潤(rùn)滑油。因原因不明,車(chē)間第一時(shí)間與廠(chǎng)家咨詢(xún)處理意見(jiàn),廠(chǎng)家售后工程師到現(xiàn)場(chǎng)后,拆開(kāi)進(jìn)出口管線(xiàn)發(fā)現(xiàn):二級(jí)機(jī)頭內(nèi)部陰陽(yáng)螺桿銹蝕嚴(yán)重且與殼體之間無(wú)間隙,已經(jīng)卡死。初步分析螺桿機(jī)轉(zhuǎn)子與殼體無(wú)間隙卡死的原因有:①電機(jī)故障,電機(jī)故障盤(pán)不動(dòng)車(chē)造成機(jī)組盤(pán)不動(dòng)車(chē);②減速箱故障,減速箱內(nèi)部卡死造成機(jī)組盤(pán)不動(dòng)車(chē);③轉(zhuǎn)子或殼體內(nèi)壁銹蝕,陰陽(yáng)螺桿及殼體內(nèi)壁噴涂的耐溫塑料失效,并且未做保護(hù)措施,螺桿機(jī)長(zhǎng)期停運(yùn)狀態(tài)下,陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子及殼體銹蝕嚴(yán)重,造成轉(zhuǎn)子與殼體間無(wú)間隙卡死;④軸承磨損,螺桿機(jī)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)徑向軸承磨損超標(biāo),導(dǎo)致轉(zhuǎn)子下沉,造成轉(zhuǎn)子與殼體卡死;⑤軸承損壞,因?yàn)閮赊D(zhuǎn)子之間、轉(zhuǎn)子與殼體之間既不接觸又保持了極小的間隙,軸承抱死或者因軸承損壞導(dǎo)致的陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子之間、轉(zhuǎn)子與殼體內(nèi)壁之間卡死;⑥轉(zhuǎn)子變形,螺桿機(jī)在長(zhǎng)期停運(yùn)狀態(tài)下未按照要求進(jìn)行定期盤(pán)車(chē)造成轉(zhuǎn)子變形。
在各方面條件具備下,安排維保班組首先對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行斷開(kāi),對(duì)電機(jī)盤(pán)車(chē)正常,排除電機(jī)故障。隨后安排對(duì)機(jī)組附件、儀表信號(hào)線(xiàn)、潤(rùn)滑油管路進(jìn)行了標(biāo)記拆除,分別斷開(kāi)一、二級(jí)機(jī)頭,對(duì)電機(jī)、減速箱一起進(jìn)行盤(pán)車(chē),盤(pán)車(chē)狀態(tài)良好,排除減速箱故障的因素,最后分別對(duì)一、二級(jí)機(jī)頭手動(dòng)盤(pán)車(chē)時(shí)發(fā)現(xiàn)一級(jí)機(jī)頭盤(pán)車(chē)狀態(tài)良好,二級(jí)盤(pán)不動(dòng),因此判斷二級(jí)機(jī)頭轉(zhuǎn)子卡死是機(jī)組盤(pán)不動(dòng)車(chē)的直接原因。
在拆檢前,檢修人員首先對(duì)各部位軸向定位尺寸、陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子墻板間隙、陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子間的嚙合間隙做好記錄,故障排除結(jié)合拆檢具體順序?yàn)椋孩俜謩e拆掉陽(yáng)螺桿驅(qū)動(dòng)端的軸端鎖片、齒輪、QJ310軸承內(nèi)圈(外側(cè))、軸承座、軸承座調(diào)整墊圈、QJ310軸承內(nèi)圈(內(nèi)側(cè))、徑向軸承與止推軸承定位軸套,拆卸過(guò)程檢查零配件各部位無(wú)明顯異?,F(xiàn)象。②分別拆掉陰螺桿驅(qū)動(dòng)端的軸端鎖片、QJ310軸承內(nèi)圈(外側(cè))、軸承座、QJ310軸承內(nèi)圈(內(nèi)側(cè))、徑向軸承與止推軸承定位套,拆卸過(guò)程檢查零配件各部位無(wú)明顯異?,F(xiàn)象。③拆除陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子非驅(qū)動(dòng)端軸端鎖片,同時(shí)拆除同步齒輪。④分別拆除陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子非驅(qū)動(dòng)端QJ310軸承內(nèi)圈(外側(cè))、軸承座、碟簧、QJ310軸承內(nèi)圈(內(nèi)側(cè))、徑向軸承與止推軸承定位套,拆卸過(guò)程檢查零配件各部位無(wú)明顯異?,F(xiàn)象。通過(guò)拆除檢查同步齒輪及止推軸承,檢查徑向后發(fā)現(xiàn)各部件外觀無(wú)明顯異常,排除了軸承損壞導(dǎo)致的轉(zhuǎn)子盤(pán)不動(dòng)車(chē)現(xiàn)象。⑤拆除驅(qū)動(dòng)端隔板,檢查浮環(huán)與反螺旋密封以及配合部位軸的磨損情況,均正常。⑥同時(shí)拆掉陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子,測(cè)量陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子軸頸徑向圓跳動(dòng),跳動(dòng)量為0.01 mm,符合規(guī)范要求(≤0.01 mm),排除了轉(zhuǎn)子因長(zhǎng)期不盤(pán)車(chē)造成轉(zhuǎn)子變形導(dǎo)致的盤(pán)不動(dòng)車(chē)。⑦對(duì)拆掉的各部件進(jìn)行清洗,對(duì)陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子、殼體內(nèi)壁進(jìn)行除銹清洗處理,回裝陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子、驅(qū)動(dòng)端隔板徑向軸承,一方面用抬軸法測(cè)量徑向軸承游隙,驅(qū)動(dòng)端陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子徑向軸承游隙分別為:0.02、0.03 mm,非驅(qū)動(dòng)端陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子徑向軸承游隙分別為0.03、0.02 mm(最大允許游隙為0.04 mm),符合要求。另一方面用塞尺測(cè)量陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子與殼體之間的間隙,陰轉(zhuǎn)子與殼體間的平均間隙為0.8 mm,陽(yáng)轉(zhuǎn)子與殼體間的平均間隙為0.09 mm,符合規(guī)范(0.05~0.10 mm)。并且此時(shí)盤(pán)車(chē)可以盤(pán)動(dòng)車(chē),排除了徑向軸承磨損超差導(dǎo)致轉(zhuǎn)子下沉繼而導(dǎo)致盤(pán)不動(dòng)車(chē),同時(shí)也確定了此次螺桿機(jī)盤(pán)不動(dòng)車(chē)的根本原因?yàn)椋憾?jí)機(jī)頭陰陽(yáng)螺桿及殼體內(nèi)壁耐溫塑料層遭到破壞,失去防腐作用,在未采取防護(hù)措施的情況下,長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)導(dǎo)致陰陽(yáng)螺桿及殼體內(nèi)壁銹蝕,轉(zhuǎn)子之間、轉(zhuǎn)子與殼體內(nèi)壁之間卡死。
此次無(wú)錫壓縮機(jī)廠(chǎng)的這臺(tái)干螺桿檢修最大的困難就在于廠(chǎng)家技術(shù)封鎖,未提供任何關(guān)于檢修的有效數(shù)據(jù),在回裝過(guò)程中,我們只能通過(guò)計(jì)算和以前的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行逐步攻關(guān),確定了一系列參數(shù),并為下次同類(lèi)型設(shè)備的檢修提供參考。具體步驟如下:①分別依次回裝驅(qū)動(dòng)端陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子的徑向軸承與止推軸承定位套、QJ310軸承內(nèi)圈(內(nèi)側(cè))、墊圈、軸承座、QJ310軸承內(nèi)圈(外側(cè))、軸端鎖片。②分別用塞尺測(cè)量陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)端與非驅(qū)動(dòng)端的墻板間隙,陽(yáng)螺桿為0.02、0.9 mm,陰螺桿為0.02、1.4 mm。③陰陽(yáng)螺桿間隙分配,這臺(tái)螺桿機(jī)的軸向力方向?yàn)轵?qū)動(dòng)端到非驅(qū)動(dòng)端,因此我們將陰陽(yáng)螺桿的墻板間隙分配為:陽(yáng)螺桿0.32、0.6 mm,陰螺桿0.32、1.1 mm。④間隙調(diào)整,在陰陽(yáng)螺桿的QJ310軸承內(nèi)圈(內(nèi)側(cè))處分別墊入0.3 mm的銅墊,使得轉(zhuǎn)子與墻板間的間隙增大到0.3 mm。此時(shí)從驅(qū)動(dòng)端到非驅(qū)動(dòng)端陰陽(yáng)螺桿的墻板間隙達(dá)到預(yù)想值:陽(yáng)螺桿0.32、0.6 mm,陰螺桿0.32、1.1 mm。⑤分別回裝陰陽(yáng)螺桿非驅(qū)動(dòng)端的徑向軸承與止推軸承定位套、QJ310軸承內(nèi)圈(內(nèi)側(cè))、墊圈、軸承座、QJ310軸承內(nèi)圈(外側(cè))、同步齒輪、軸端鎖片,值得注意的是回裝同步齒輪時(shí),用0.1 mm厚的塞尺或銅皮塞入陰陽(yáng)螺桿嚙合線(xiàn)處,保證陰陽(yáng)螺桿嚙合線(xiàn)處的間隙為0.1 mm。⑥分別在陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子的非驅(qū)動(dòng)端軸上用百分表測(cè)量軸向躥量,也就是碟簧的剩余預(yù)緊間隙,測(cè)量值均為0.32 mm。陰陽(yáng)螺桿非驅(qū)動(dòng)端增加碟簧的目的主要在于保證兩端止推軸承的游隙,查規(guī)范得知止推軸承游隙應(yīng)控制在0.02~0.03 mm,同時(shí)也是陰陽(yáng)螺桿的軸向竄動(dòng)。⑦在陰陽(yáng)螺桿的碟簧處分別增加0.3 mm的銅墊,按步驟⑤回裝后測(cè)得陰陽(yáng)螺桿的軸向竄動(dòng)量為0.02 mm,滿(mǎn)足規(guī)范要求,與此同時(shí)盤(pán)車(chē)正常。⑧復(fù)測(cè)各項(xiàng)數(shù)據(jù),均正常機(jī)頭檢修結(jié)束。
空分裝置一臺(tái)噴油螺桿排氣溫度高于100 ℃報(bào)警,嚴(yán)重時(shí)超過(guò)110 ℃聯(lián)鎖停機(jī),該螺桿機(jī)型號(hào)為GA110-10,生產(chǎn)廠(chǎng)家為阿特拉斯,此壓縮機(jī)為噴油單級(jí)雙螺桿機(jī)型。
從噴油螺桿機(jī)的系統(tǒng)原理入手分析,機(jī)組出現(xiàn)排氣溫度過(guò)高的原因有:①測(cè)量?jī)x表誤報(bào)。如果測(cè)量空壓機(jī)機(jī)頭出口處的熱電阻故障會(huì)導(dǎo)致傳動(dòng)機(jī)組PLC信號(hào)不正確,有可能是假值。②冷卻系統(tǒng)。位于機(jī)組上方的排氣風(fēng)扇故障、冷卻器堵塞、冷卻水量不足均會(huì)導(dǎo)致空壓機(jī)排氣溫度過(guò)高。③潤(rùn)滑系統(tǒng)。潤(rùn)滑油老化、潤(rùn)滑油量減少、溫控閥動(dòng)作不良、油過(guò)濾器堵塞、高壓回油管和二次回油管堵塞均會(huì)造成排氣溫度過(guò)高。④主機(jī)再壓縮及過(guò)負(fù)荷。隨著主機(jī)軸承的磨損和轉(zhuǎn)子的磨損,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子內(nèi)漏逐漸嚴(yán)重,如果前一個(gè)壓縮腔的高壓油氣混合物泄漏到下一級(jí)工作壓縮腔內(nèi)繼續(xù)被壓縮,導(dǎo)致主機(jī)排氣溫度過(guò)高,此外壓縮機(jī)如果超負(fù)荷運(yùn)行,也會(huì)造成排氣溫度過(guò)高[2]。
針對(duì)上述可能存在的故障原因,我們制定了詳細(xì)的處置方案,并安排班組實(shí)施,最終找到問(wèn)題所在,具體情況如下:①空壓機(jī)面板顯示排氣溫度過(guò)高,首先確認(rèn)測(cè)量排氣溫度的熱電阻有故障,用紅外線(xiàn)測(cè)溫儀測(cè)量排氣測(cè)溫點(diǎn)附近管線(xiàn)溫度,測(cè)溫儀顯示102 ℃,與遠(yuǎn)傳溫度基本一致,排除是測(cè)量?jī)x表故障引起的報(bào)警和聯(lián)鎖。②機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中觀察隔音罩頂排氣風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)情況,正常;觀察空壓機(jī)面板上環(huán)境溫度顯示為38 ℃,顯示正常,排除排氣風(fēng)扇故障引起的機(jī)組排氣溫度高。③觀察油冷卻器循環(huán)水排水壓力,顯示為0.3 MPa,測(cè)量潤(rùn)滑油冷卻器前后溫差,溫差為23 ℃,溫差正常,排除冷卻器臟堵或循環(huán)水堵塞造成的冷卻器冷卻效果不佳,從而導(dǎo)致機(jī)組排氣溫度高[3]。④運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中觀察油氣分離器潤(rùn)滑油液位計(jì),液位計(jì)正常,排除了由于潤(rùn)滑油量引起的排氣溫度高。⑤換上備用潤(rùn)滑油過(guò)濾器,排氣溫度依舊沒(méi)有降低,排除了因油濾堵塞引起的排氣溫度高。⑥因出現(xiàn)了排氣溫度過(guò)高的現(xiàn)象,懷疑會(huì)導(dǎo)致潤(rùn)滑油變質(zhì)造成惡性循環(huán),將潤(rùn)滑油進(jìn)行取樣送檢化驗(yàn),其中黏度、酸值、閃點(diǎn)均在10%范圍內(nèi),機(jī)械雜質(zhì)和水含量均高于0.1%,符合規(guī)范,排除了因潤(rùn)滑油變質(zhì)引起的排氣溫度升高。⑦用紅外線(xiàn)測(cè)溫儀測(cè)量機(jī)頭各部位溫度,無(wú)異常高溫,排除轉(zhuǎn)子內(nèi)漏嚴(yán)重的原因。⑧查看面板上加、卸載壓力,正常,排除由壓縮機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)致的排氣溫度高。⑨打開(kāi)油氣分離器,檢查二次回油管是否堵塞,正常。拆掉高壓回油管檢查正常,排除高壓回油管和二次回油管堵塞造成排氣溫度過(guò)高的故障原因。⑩拆掉溫控閥,將溫控閥放入70 ℃溫水中,觀察閥芯動(dòng)作情況,發(fā)現(xiàn)閥芯動(dòng)作幅度小且不順暢。研究后,我們將溫控閥閥芯反裝到腔體,試車(chē)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題消除。
所以通過(guò)確定此臺(tái)設(shè)備排氣溫度高的根本原因在于溫控閥失效,導(dǎo)致進(jìn)入油冷卻器的油量減少,繼而導(dǎo)致機(jī)組排氣溫度長(zhǎng)時(shí)間偏高,嚴(yán)重時(shí)因高溫聯(lián)鎖停機(jī)。待甲方備件到后,維保班組更換機(jī)組溫控閥,排氣溫度恢復(fù)到了83 ℃,故障消除。
兩臺(tái)螺桿式壓縮機(jī)檢修后,目前運(yùn)行穩(wěn)定,通過(guò)對(duì)上述故障的攻關(guān)處理,從而解決了存在的一系列問(wèn)題,一方面替業(yè)主節(jié)約了成本,另一方面設(shè)備檢修后的各項(xiàng)指標(biāo)均在規(guī)定的范圍內(nèi),設(shè)備性能達(dá)到了業(yè)主要求,提高了客戶(hù)滿(mǎn)意度,此外通過(guò)兩種故障的摸索處理,維保人員對(duì)螺桿機(jī)的檢維修技術(shù)也獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。