(焦作煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司,河南 焦作 454003)
氯壓機是氯堿企業(yè)最關(guān)鍵的設(shè)備之一,是離子膜燒堿生產(chǎn)裝置的心臟,由于氯壓機和電解槽聯(lián)鎖,如果氯壓機出現(xiàn)故障停機,電解槽也會聯(lián)鎖停槽,故氯壓機組中的各個子系統(tǒng)的任何故障都會影響整個機組甚至整個離子膜燒堿裝置的安全運行,氯壓機能否正常運行也直接關(guān)系到氯堿企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)和經(jīng)濟效益。焦煤集團下屬某化工企業(yè)20萬t/a離子膜燒堿裝置僅有一臺德國西門子KKK離心式氯氣透平壓縮機(以下簡稱氯壓機),該設(shè)備一直是裝置平穩(wěn)運行的瓶頸設(shè)備,一旦出現(xiàn)故障或跳停,整個公司都將停產(chǎn),因此,其平穩(wěn)運行意義重大。該企業(yè)于2019年6月系統(tǒng)停車檢修期間,對氯壓機關(guān)鍵部件進行了更換安裝,試運行期間連續(xù)發(fā)生設(shè)備聯(lián)鎖跳停故障,本文主要針對故障展開分析討論,并給出了相應(yīng)的防范措施。
該企業(yè)離子膜燒堿項目采用德國KKK氯氣壓縮機,2019年6月,該企業(yè)系統(tǒng)停車檢修期間,對氯氣壓縮機進行更換、安裝。依照廠家設(shè)備試運行有關(guān)要求:新更換的氯壓機需要進行氮氣負載連續(xù)72 h穩(wěn)定運行,或氯氣負載24 h穩(wěn)定運行。該企業(yè)采用氯氣負載的方式進行檢維修驗收工作,但試運行期間發(fā)生了兩次故障跳停,具體如下:
6月17日01:33分,氯壓機第一次啟動運行,14:10分,電解槽開始送電,期間氯壓機氮氣連續(xù)穩(wěn)定運行12小時37分鐘。16:45分,氯壓機第一次因喘振跳停,期間氯壓機帶氯氣穩(wěn)定運行2小時35分鐘。21:05分,氯壓機第二次啟動運行,22:09分,電解槽送電,期間氯壓機氮氣穩(wěn)定運行1小時4分鐘。6月18日15:30分,氯壓機因軸承溫度超限跳停,期間氯壓機帶氯氣連續(xù)運行17小時21分鐘,綜上運行統(tǒng)計,氯壓機帶負荷運行時間共計19小時56分鐘。
2019年6月19日18:18分再次試運行氯壓機運行正常,20日18:42分開始電槽送電運行,2019年6月23日10:00氯壓機前軸向軸承溫度(TT-5488)開始由80 ℃上升,并且無下降趨勢,6月25日凌晨TT-5488溫度一直上升到103.6 ℃(聯(lián)鎖值105 ℃),凌晨0:20分開始按照停車程序降負荷停車。
氯壓機跳停后,技術(shù)人員到中控查看氯壓機聯(lián)鎖為氯壓機軸向溫度TT-5488超高限聯(lián)鎖跳停,查看TT-5488趨勢,15:32分溫度顯示112.39 ℃(聯(lián)鎖值105 ℃),停車后TT-5488溫度又恢復(fù)正常。初步判定為儀表溫度傳感器軟故障,隨后更換溫度儀表備用端子,于20時52分啟動氯壓機,溫度TT-5488顯示206 ℃,溫度超高限聯(lián)鎖跳停(聯(lián)鎖值105 ℃),停車后TT-5488溫度又恢復(fù)正常。鑒于以上原因,技術(shù)人員先對試運行期間的歷史趨勢查看分析,初步判定為溫度傳感器故障,之后對氯氣壓縮機非驅(qū)動端開蓋檢查,發(fā)現(xiàn)止推軸承良好,最終判定溫度傳感器探頭發(fā)生故障,便更換了軸向軸承溫度傳感器探頭(TT-5488)。
排除儀器儀表故障問題后,技術(shù)人員再次對機頭前后軸承進行開蓋檢查,打開非驅(qū)動端端蓋檢查發(fā)現(xiàn)止推軸承主推力塊巴氏合金面(TT-5488位置)有磨損,局部有麻坑,副推力塊巴氏合金面(TT-5489位置)有輕微磨損,徑向軸承(TT-5487位置)良好;檢查泵軸推力盤端面與止推軸承塊巴氏合金面,發(fā)現(xiàn)有深度磨損。鑒于無法進行修復(fù)處理,遂對設(shè)備軸承進行了更換。
技術(shù)人員通過對油箱進行檢查,發(fā)現(xiàn)油箱底部積存大量凝膠狀顆粒物。遂對設(shè)備潤滑油系統(tǒng)進行徹底清洗,并重新更換潤滑油。
潤滑油中雜質(zhì)磨損止推軸承塊上的巴氏合金面,使得軸位移數(shù)值往正方向移動增大,且磨損產(chǎn)生的金屬微?;烊胗椭屑铀倭擞唾|(zhì)劣化并對止推軸承塊造成磨損。由于金屬摩擦,導(dǎo)致軸承溫度逐步升高。這是氯壓機停運的根本原因。
檢修人員在第一次系統(tǒng)試車更換新油之前,雖然對油箱進行了清理,但是未用新油對設(shè)備整個油路管道系統(tǒng)進行清洗,造成油路管道中殘留的舊油雜質(zhì)混入新油中,加劇了油的劣化進程,產(chǎn)生更多的機械雜質(zhì)。這是造成設(shè)備故障停運的重要原因。
該企業(yè)檢維修人員在清洗油路系統(tǒng)、更換潤滑油后,未進行質(zhì)量驗收,在未確認油路系統(tǒng)是否清洗干凈的情況下就開始試運行。這是造成設(shè)備停運的又一重要原因。
①氯壓機系統(tǒng)更換新油之前,必須將整個潤滑油系統(tǒng)進行清洗,尤其要清除殘留的瀝青質(zhì)、膠質(zhì)類的油渣,將剩余的“舊油”全部清洗干凈,并用濾紙式濾油機對潤滑油過濾,直到濾紙干凈無雜質(zhì)。②定期潤滑油的油質(zhì)進行化驗分析,發(fā)現(xiàn)指標異常要及時處理。
加強員工對設(shè)備操作維護規(guī)程及相關(guān)技術(shù)標準的培訓(xùn),嚴格操作標準,規(guī)范作業(yè)行為。
設(shè)備運行中,DCS及現(xiàn)場操作工要加強對油壓、壓差、溫度、位移、流速等指標的管控,發(fā)現(xiàn)異常及時上報相關(guān)技術(shù)管理部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。
KKK透平壓縮機為開元化工引進國外技術(shù)先進的設(shè)備,該設(shè)備技術(shù)先進,加工制造精度高,價格昂貴,在整個離子膜燒堿裝置平穩(wěn)運行過程中具有重要作用,這也要求我們在平時的使用過程中要嚴精心操作、認真維護、嚴格管理及高度重視。
此次故障聯(lián)鎖停機檢修后,通過對故障原因進行深入的討論分析,制定了防范措施,補充完善了開元化工運行及檢維護管理標準,對企業(yè)今后的安穩(wěn)運行有著十分重要的意義。