(滄州市金巖建材集團有限公司,河北 滄州 061000)
近幾年環(huán)保力度加大,各種膠凝材料價格飛漲,很多不良企業(yè)的產(chǎn)品開始“偷工減料”,加大了混凝土質(zhì)量控制的風(fēng)險。膠凝材料在混凝土中起到膠結(jié)和產(chǎn)生強度的作用,還有增加混凝土流動性和填充的作用,所以膠凝材料質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到混凝土的產(chǎn)品質(zhì)量。使用不合格的水泥、礦粉和粉煤灰可能會造成嚴重的混凝土質(zhì)量事故,在混凝土的質(zhì)量控制中必須嚴格把控膠凝材料進場質(zhì)量,若混凝土在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常,更要及時分析產(chǎn)生的原因并及時處理,避免不合格的混凝土出廠和澆筑到施工部位。下面對水泥、礦粉和粉煤灰目前存在的問題和控制措施進行分析。
攪拌站使用的水泥基本上都是 P·O42.5 水泥,近年來水泥廠主要看中的是水泥的強度,為了提高水泥的強度增加了水泥的比表面積,把水泥磨得更細,國家標(biāo)準(zhǔn)要求水泥比表面積大于 300m2/kg,實際上大多數(shù)水泥比表面積都超過了 350m2/kg,甚至有的水泥的比表面積都超過了 370m2/kg。使用比表面積大的水泥,水泥的強度是提高了,但是會造成水泥的需水量增加、混凝土的收縮增加,增大了混凝土開裂的幾率,降低了混凝土的耐久性,同時混凝土的早期強度增加,水化熱增加,容易產(chǎn)生溫度裂縫。
國家規(guī)定普通硅酸鹽水泥中水泥熟料加石膏的量不少于 80%,混合材的摻量不超過 20%,一般石膏摻量占水泥質(zhì)量的 5% 左右,所以熟料用量應(yīng)不少于 75%,但是據(jù)筆者了解到國內(nèi)大多數(shù)水泥廠家的熟料只有68%,甚至更低,水泥中摻入大量的磨細礦粉,水泥的強度不會下降,甚至 28 天強度還會提高,但是在混凝土的生產(chǎn)中再大量摻入礦粉和粉煤灰后會造成混凝土強度增長緩慢,甚至出現(xiàn)起粉、起砂現(xiàn)象。
為了有助于水泥的粉磨,增加粉磨效率和降低能耗,現(xiàn)在所有的水泥企業(yè)全部在粉磨水泥時添加助磨劑。助磨劑的成分主要分為醇胺類、醇類、工業(yè)鹽和木質(zhì)素類,現(xiàn)在最常用的水泥助磨劑就是三乙醇胺,但是好多水泥廠的助磨劑都是復(fù)合的助磨劑,除三乙醇胺外還摻有工業(yè)鹽(NaCl、Na2SO4)、片堿(NaOH)等激發(fā)劑,堿、氯等有害成分增加,使水泥的需水量增加,水泥與外加劑的適應(yīng)性差,混凝土的坍落度損失大,一些助磨劑還會造成混凝土中的氣泡增加,影響混凝土的表面質(zhì)量和強度。水泥中除了助磨劑之外,有的水泥廠為了降低成本,少摻熟料多摻混合材還向水泥中加入早強劑、增強劑和堿激發(fā)劑等,也會對混凝土產(chǎn)生不利影響,導(dǎo)致與外加劑相容性差等問題,造成混凝土早期強度增加,后期強度增長緩慢甚至倒縮。
水泥廠生產(chǎn)旺季時,水泥來不及陳化就都被運輸至各混凝土企業(yè),造成攪拌站進場的水泥溫度較高。我們控制進場水泥溫度小于 60℃,但經(jīng)常會出現(xiàn)水泥溫度高于 60℃,甚至在 70℃ 以上,使用這種水泥會造成混凝土外加劑摻量提高,混凝土坍落度損失加大,從而收縮加大,尤其是到了氣溫高的夏天,砂石料的溫度也高,對混凝土的影響更大。
由于環(huán)保影響,鋼鐵行業(yè)的減產(chǎn)限產(chǎn),造成水淬礦渣的量減少,礦粉的價格也越來越高,礦粉廠水淬礦渣來源就不充足、不穩(wěn)定,摻了部分活性低的礦渣粉磨,造成礦粉的活性變低;還有的礦粉廠家為了降低成本,在粉磨礦粉時摻石粉和粉煤灰一起粉磨,造成礦粉的活性降低。
現(xiàn)在有的礦粉試驗的活性合格,但是在混凝土中與外加劑的適應(yīng)性變差,真正的水淬礦渣磨出來的礦粉磨出來是白色的,這種礦粉的顏色發(fā)灰或者發(fā)紅,做礦粉試塊成型時漂浮著黑色物質(zhì),是因為在礦粉粉磨的過程中摻了粉煤灰和石粉,為了增加礦粉的“活性”在粉磨的時候摻加了堿激發(fā)劑和氯鹽早強劑,造成混凝土的和易性差,28 天活性雖然合格,但 28 天以后活性可能倒縮。
有的礦粉廠商為了提高效益,在罐車上部裝質(zhì)量合格的礦粉,底部用不合格的 S75 級礦粉或者摻有大量粉煤灰和石粉的劣質(zhì)礦粉,這種礦粉的均勻性非常差,活性嚴重不足,需水量增加,容易產(chǎn)生質(zhì)量事故。
真正電廠除塵的Ⅰ級粉煤灰和Ⅱ級粉煤灰越來越少,原來幾十元一噸的粉煤灰價格上漲到近 200 元一噸,而且攪拌站大多用的粉煤灰都不是直接從電廠購進,很多是從粉煤灰代理商也就是供應(yīng)商購進,造成了粉煤灰從源頭的質(zhì)量不可控,供貨商為了賺取更大利潤不擇手段,經(jīng)常在罐車頂部裝部分合格Ⅰ級粉煤灰進行“蓋帽”,底部摻 Ⅲ 級粉煤灰或者原狀灰、磨細粉煤灰等不合格的粉煤灰;還有的將原狀粉煤灰或爐渣磨細后當(dāng)Ⅰ級灰賣,造成混凝土的需水量大幅提高,坍落度損失巨大,同時摻假粉煤灰活性基本都低于 60%,嚴重影響混凝土質(zhì)量。
電廠為了滿足環(huán)保排放要求,對粉煤灰都會進行脫硫和脫硝處理,由于脫硫工藝的影響,有的粉煤灰在脫硫后粉煤灰中會留有 CaSO3、CaSO4,如果殘留量過多的話會延長水泥的凝結(jié)時間,造成混凝土緩凝。粉煤灰脫硝過程中粉煤灰中會存有 (NH4)2CO3,在混凝土中水泥水化產(chǎn)生熱量會使 (NH4)2CO3分解成 NH3、CO2和H2O,從而產(chǎn)生刺激性的氨氣,試驗表明少量氨氣的產(chǎn)生對混凝土的強度影響不大,但是如果氨氣量過大,使混凝土中的氣泡過多,會嚴重降低混凝土的強度甚至在頂板和路面的部位出現(xiàn)混凝土的鼓包現(xiàn)象,這都是由于混凝土含氣量過高無法排除造成。
一般來說粉煤灰的密度越大,孔隙率越小,含碳量越小,質(zhì)量越好,現(xiàn)在有的粉煤灰細度和燒失量符合Ⅱ級粉煤灰的標(biāo)準(zhǔn),但是密度小,只有普通粉煤灰的一半左右,堆積密度只有 600kg/m3(一般的粉煤灰堆積密度在 1000kg/m3以上),使用這種粉磨灰時一定要注意,尤其是做混凝土路面,由于粉煤灰太輕,混凝土易泌水或者振搗后極宜造成粉煤灰上浮,凝結(jié)表面起粉嚴重。
浮黑灰是因在煤燃燒過程中加入重油助燃,這些助燃劑沒有徹底燃燒就會在粉煤灰內(nèi)有殘留的油脂。試驗表明浮黑灰只要含量不大對混凝土的強度影響不大,主要是影響混凝土的表面質(zhì)量,使混凝土表面產(chǎn)生黑斑。本文對含量大的浮黑灰暫時沒有相關(guān)研究。
筆者認為需水量比是粉煤灰對混凝土最重要的影響因素,燒失量再低、細度再小,需水量不合格也不行,需水量比小會減少混凝土中的用水量,粉煤灰真正起到“滾珠軸承”的潤滑作用,使混凝土的水膠比減小,從而提高了混凝土的強度和耐久性,但是國家標(biāo)準(zhǔn)對需水量比規(guī)定的范圍過于寬泛,Ⅱ 級粉煤灰需水量比的標(biāo)準(zhǔn)是≤105%,現(xiàn)在大多數(shù)攪拌站使用的都是Ⅱ級粉煤灰,需水量比 98% 和需水量比 103% 的粉煤灰都屬于Ⅱ級粉煤灰,但是在混凝土中需水量比 103% 的粉煤灰會嚴重影響混凝土外加劑摻量,且混凝土的坍落度損失加大,流動性變差,所以即使是Ⅱ級粉煤灰也盡量把需水量比控制在 100% 以下。
(1)選擇大型企業(yè)、有一定規(guī)模的水泥廠家和礦粉廠家,粉煤灰盡量直接從電廠采購,避免從中間商購進粉煤灰。
(2)合同中應(yīng)注明各項技術(shù)指標(biāo),同時要求如果材料質(zhì)量不合格造成混凝土的損失由廠家承擔(dān),若進場發(fā)現(xiàn)有摻假和“蓋帽”行為,進行 10 倍以上處罰,出現(xiàn)質(zhì)量問題要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
(3)加強進場檢測,水泥進場檢測溫度和水泥凈漿性能;礦粉進場首先觀察顏色和檢測比表面積;粉煤灰進場除檢測細度外,還要檢測粉煤灰堆積密度、簡易需水量(100g 粉煤灰加入 30g 水的流動性)和用 50 倍顯微鏡觀察粉煤灰顆粒形狀。礦粉和粉煤灰的進場應(yīng)用取樣器從多個罐口進行取樣,在打灰過程中還要在打灰口加裝二次取樣裝置進行二次取樣。
由于砂石料的變化最直觀,所以我們平時較多關(guān)注的是砂石料變化對混凝土的影響。現(xiàn)在膠凝材料的變化也非常大,所以必須加大各膠凝材料進場檢測力度,當(dāng)混凝土狀態(tài)出現(xiàn)問題的時候應(yīng)用單因素變化進行混凝土試驗,分析是哪種材料變化對混凝土的影響,并及時作出處理,減少和避免膠凝材料不合格對混凝土質(zhì)量帶來的安全隱患。