趙穎 劉現(xiàn)生 張峰
[摘? ? 要] 安鋼3#高爐采用雙矩形出鐵場,出鐵場平坦化。高爐共設(shè)有4個鐵口,每個鐵口設(shè)有各自獨(dú)立的泥炮、開口機(jī)、移蓋機(jī)、擺動溜槽。設(shè)置了2系列出鐵場通風(fēng)除塵塵系統(tǒng)為負(fù)壓式,凈化設(shè)備采用低壓脈沖袋式除塵器。
[關(guān)鍵詞]除塵;優(yōu)化;探討
[中圖分類號]TF321 [文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A [文章編號]2095–6487(2020)06–0–02
Discussion on Dust Removal Optimization of Blast Furnace Casting Yard
Zhao Ying, Liu Xian-sheng, Zhang Feng
[Abstract]Angang No. 3 blast furnace adopts double rectangular tapping yard, which is flattened. The blast furnace is equipped with 4 tapholes, and each taphole is equipped with its own independent mud gun, opening machine, cover moving machine, and swing chute. The 2 series of cast house ventilation and dust removal system is set up as a negative pressure type, and the purification equipment uses a low-pressure pulse bag filter.
[Keywords]dust removal; optimization; discussion
1 出鐵場除塵設(shè)計的背景
除塵系統(tǒng)為負(fù)壓式,凈化設(shè)備采用低壓脈沖袋式除塵器,除塵風(fēng)機(jī)采用離心式風(fēng)機(jī),含塵氣體經(jīng)過吸風(fēng)罩、抽風(fēng)管道、進(jìn)入除塵器凈化處理,然后通過風(fēng)機(jī)送入消音器,再經(jīng)過排氣煙囪排入大氣,除塵器收集的粉塵經(jīng)輸灰設(shè)施進(jìn)入灰倉儲存定期用汽車外運(yùn)集中處理。
高爐設(shè)有2個出鐵場,每個出鐵場設(shè)有2個鐵口,共4個鐵口。出鐵制度采取對角出鐵制或三鐵口輪流出鐵制。除塵系統(tǒng)設(shè)置2套并聯(lián)運(yùn)行的除塵器,兩套并聯(lián)運(yùn)行的除塵器進(jìn)口設(shè)置連通管,除塵器可以互為備用(圖1)。
鐵口除塵采用多點(diǎn)聯(lián)合抽風(fēng)的方式,在風(fēng)口平臺端部主溝上方設(shè)頂吸罩,并在鐵口兩側(cè)設(shè)側(cè)吸罩,增強(qiáng)對鐵口處煙氣的控制。擺動溜槽采取兩點(diǎn)并聯(lián)的抽風(fēng)方式,在出鐵場平臺下擺動溜槽圍裙處設(shè)有兩個側(cè)吸罩。抽風(fēng)直接作用于鐵流傾注點(diǎn)。及時有效地捕集作業(yè)時產(chǎn)生的煙塵(表1)。
2 出鐵場除塵系統(tǒng)的改進(jìn)
開爐初期除塵效果不理想,出鐵過程中出鐵場各部除塵點(diǎn)均有煙塵外溢現(xiàn)象,嚴(yán)重時出鐵過程中發(fā)生出鐵場頂棚外冒黃煙的情況。為了杜絕出鐵過程中產(chǎn)生的粉塵污染,改變爐前崗位人員的作業(yè)環(huán)境,根據(jù)爐前除塵系統(tǒng)的實際運(yùn)行情況,通過現(xiàn)場觀察和反復(fù)研究,制定了以下幾方面的措施:(1)渣溝除塵改造;(2)主溝除塵改造;(3)擺動溜槽除塵改造;(4)各部位風(fēng)量的調(diào)整;(5)標(biāo)準(zhǔn)化操作。
2.1 渣溝除塵改進(jìn)
渣蓋除塵存在的問題。
(1)沒有吸塵點(diǎn),總長30m的渣溝沒有設(shè)計吸塵點(diǎn),高溫液態(tài)渣流動產(chǎn)生的煙塵通過溝蓋縫隙逸出。(2)設(shè)計的渣溝尾部沒有蓋板封閉,外部環(huán)境中冷空氣進(jìn)入敞開式的渣溝尾部,加重渣溝溝蓋縫隙冒煙情況。(3)增加渣溝除塵吸風(fēng)點(diǎn),1號、4號渣溝除塵管道接在擺動除塵管道上,2#和3#渣溝除塵管道接在撇渣器管道上(就近原則)。(4)裸露的渣溝增加蓋板,渣溝尾部用鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行封閉,實現(xiàn)渣溝全覆蓋。渣溝除塵設(shè)施改造后渣溝區(qū)域內(nèi)煙塵收集充分,除塵效果理想,徹底整治了渣溝冒煙的現(xiàn)象。
2.2 主溝除塵改造
主溝除塵改造前,爐前進(jìn)行開鐵口和堵鐵口作業(yè)時,主溝溝頭區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生大量的煙塵,主溝上方頂吸罩有煙塵溢出現(xiàn)象。為了解決主溝頂吸除塵罩煙塵溢出問題,先是在頂吸罩與主溝蓋之間增加了擋煙垂壁,目的是將出鐵過程中產(chǎn)生的煙塵擋在頂吸罩下方,以改善頂吸罩對煙塵的捕集效果。改造后,頂吸罩的除塵效果有所改善,但仍未達(dá)到預(yù)期效果。在后續(xù)的改造中,將頂吸罩由原設(shè)計的方形改為圓形,并擴(kuò)大頂吸罩的直徑,配合前期改造的擋煙垂壁,形成全封閉“蒙古包”式除塵罩,將主溝前半段及鐵口全面覆蓋,最終有效的解決了頂吸罩煙塵外溢的現(xiàn)象(圖2)。
2.3 擺動溜槽除塵改造
原設(shè)計鐵水罐與擺動溜槽圍裙之間的間隙為550 mm,由于出鐵場下方風(fēng)力較強(qiáng),嚴(yán)重影響擺動溜槽除塵系統(tǒng)收集鐵水罐受鐵時產(chǎn)生的煙塵,造成煙塵四處飄逸,為此將出鐵場下部影響擺動溜槽的區(qū)域用彩鋼瓦進(jìn)行封閉,消除季風(fēng)對擺動溜槽除塵系統(tǒng)的影響,使鐵水罐受鐵時煙塵外溢的情況得到改善。
2.4 各部位風(fēng)量的調(diào)整
在對渣溝、主溝、擺動溜槽除塵系統(tǒng)進(jìn)行改造之后,爐前的整體除塵效果得到很大改善。后期通過對爐前出鐵過程中各部位除塵情況的長時間觀察,發(fā)現(xiàn)撇渣器及擺動溜槽的除塵效果較為理想,而擴(kuò)大之后的頂吸罩雖然較改造前基本杜絕了煙塵外溢的情況,但仍有改善空間。為進(jìn)一步優(yōu)化各部位的除塵效果,計劃調(diào)整各除塵部位的風(fēng)量以適應(yīng)改造后的除塵系統(tǒng)。經(jīng)過反復(fù)調(diào)整各部位除塵系統(tǒng)閥門的開度,最終確定最佳除塵效果下各吸塵點(diǎn)的風(fēng)量分配如表2所示:
2.5 制定操作標(biāo)準(zhǔn)形成標(biāo)準(zhǔn)化操作
3#高爐的出鐵制度采用三鐵口輪流出鐵制,且鐵口采取先開后堵的開口方式。同系列除塵器工作下的2個鐵口存在同時出鐵的情況,使得單系列風(fēng)量120萬m?/h,分配到各個鐵口的風(fēng)量60萬m?/h,就造成出鐵過程產(chǎn)生的煙塵不能被完全快速吸入除塵器,產(chǎn)生煙塵外溢等想象。根據(jù)這一現(xiàn)象將2套并聯(lián)且互為備用運(yùn)行的除塵器進(jìn)口處連通管上的連通閥打開,制訂了除塵閥門開閥制度,保證出鐵的2個鐵口對應(yīng)的閥門開位或者一個出鐵鐵口和另一個鐵前準(zhǔn)備的鐵口除塵閥門是開位,確保將風(fēng)量用到需要的地方。因為除塵器特性防止除塵管道在負(fù)壓的作用下抽扁變形的要求,每系列除塵運(yùn)行必須保證一組閥門是開啟狀態(tài),做到先開后關(guān),瞬時會有第三個鐵口的閥門打開,這種情況安排在只有一個鐵口出鐵時進(jìn)行操作。從而確保了每個鐵口的風(fēng)量為120萬m3/h。
3 優(yōu)化前后灰量收集比對
經(jīng)過爐前一年的生產(chǎn)實踐,對灰量進(jìn)行了統(tǒng)計,結(jié)果表明有效的制度可以達(dá)到預(yù)期效果。
綜上所述,從灰量收集可以看出效果明顯,經(jīng)過除塵系統(tǒng)的優(yōu)化、吸塵罩的改造、渣鐵溝的全封閉、風(fēng)量的重新分配等措施的運(yùn)用以及標(biāo)準(zhǔn)化制作,提高了煙塵捕集效果,2019年比2018年灰量多收集720t,體現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化操作的效果,也可以充分證明揚(yáng)塵受到有效抑制。
除塵器收集的煙塵灰量對照表3。
4 結(jié)束語
在當(dāng)前的環(huán)保形勢下,各區(qū)域的環(huán)境治理標(biāo)準(zhǔn)日漸提高。安鋼3#高爐通過對爐前主溝除塵系統(tǒng)、渣溝除塵系統(tǒng)、擺動溜槽除塵系統(tǒng)的改造,并配合各除塵系統(tǒng)風(fēng)量的調(diào)整,有效解決出鐵過程中各除塵系統(tǒng)的煙塵外溢問題,使?fàn)t前崗位的作業(yè)環(huán)境達(dá)到一個新的水平。爐前煙塵抑制提高了1個百分點(diǎn),今后還可以通過精益求精地挖潛,創(chuàng)造性的改造,達(dá)到更新的目標(biāo)。
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