吳建明
(上海梅山鋼鐵股份有限公司煉鐵廠 江蘇南京 210039)
上海梅山鋼鐵股份有限公司3號(hào)燒結(jié)機(jī)為198平方米帶式燒結(jié)機(jī)[1],采用環(huán)冷機(jī)冷卻熱燒結(jié)礦的方式,日產(chǎn)燒結(jié)礦6060t。為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排升級(jí)改造,實(shí)現(xiàn)帶燒熱燒結(jié)礦的余熱回收,公司決定對(duì)3號(hào)燒結(jié)機(jī)進(jìn)行改造,使用豎冷爐冷卻熱燒結(jié)礦及余熱回收工藝[2],該工藝是一項(xiàng)新型工藝技術(shù)。豎冷爐冷卻熱燒結(jié)礦及余熱回收工藝技術(shù)的核心是在完成燒結(jié)礦冷卻的同時(shí),實(shí)現(xiàn)對(duì)燒結(jié)礦顯熱的高效極限回收。作為一種燒結(jié)礦新型冷卻工藝,避免了機(jī)上冷卻、環(huán)冷、帶冷等傳統(tǒng)冷卻工藝密封困難、揚(yáng)塵散熱嚴(yán)重等缺點(diǎn),并具有熱回收效果顯著、占地面積較小、設(shè)備維護(hù)量小的優(yōu)點(diǎn),是實(shí)現(xiàn)燒結(jié)礦冷卻和高效回收的先進(jìn)技術(shù)。梅鋼3號(hào)燒結(jié)廠區(qū)位置較為緊湊,采用豎冷爐工藝技術(shù)平面布置更為合理。采用豎冷爐冷卻熱燒結(jié)礦新工藝,通過收集冷卻熱燒結(jié)礦所產(chǎn)生的高溫廢氣,經(jīng)余熱鍋爐生產(chǎn)中壓和低壓蒸汽,使燒結(jié)礦顯熱得到最大限度的回收。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備布置情況,采用單料車卷?yè)P(yáng)機(jī)上料系統(tǒng)[3],實(shí)現(xiàn)熱破碎燒結(jié)礦的裝爐工藝過程。為消除尖峰負(fù)荷并降低運(yùn)行電耗,配置了料車配重系統(tǒng)設(shè)備,配重小車及斜橋。
卷?yè)P(yáng)裝置的設(shè)備組成如圖1所示。包括了卷筒、電機(jī)、減速機(jī)、制動(dòng)器、底座等,布置于豎冷爐和皮帶通廊之間的地坪上。卷?yè)P(yáng)機(jī)控制與燒結(jié)機(jī)下料管閘門、豎冷爐頂部料倉(cāng)料位等連鎖控制,由PLC按設(shè)定程序控制作業(yè),可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)自動(dòng)控制。在卷筒上帶測(cè)速裝置,安裝兩臺(tái)安全制動(dòng)器。安全制動(dòng)器配套專用液壓站、PLC;在傳動(dòng)或工作制動(dòng)器失效時(shí),就能將料車安全停住,起到安全保護(hù)作用。
圖1 卷?yè)P(yáng)系統(tǒng)設(shè)備組成示意圖
料車通過鋼絲繩牽引實(shí)現(xiàn)沿固定軌道的運(yùn)行。料車運(yùn)行過程具有自動(dòng)上料、自動(dòng)卸料、自動(dòng)返回的功能;根據(jù)燒結(jié)臺(tái)車的容積確定基本的料車容積和循環(huán)周期。料車卷?yè)P(yáng)機(jī)控制方式包括手動(dòng)控制和自動(dòng)控制,上料小車控制包括上行控制和下行控制,光電編碼器采集料車的位置信號(hào),料車通過變頻電機(jī)控制,包括上行低速,上行加速,上行高速,上行減速,頂部倒料位停止;下行低速,下行加速,下行高速,下行減速,受料位停止完成一次循環(huán)過程;料車到達(dá)底部后,卸料斗閘門打開小車受料,裝料完成后閘門關(guān)閉料車起動(dòng)上升,開始下一個(gè)循環(huán)過程。
系統(tǒng)原設(shè)計(jì)使用兩個(gè)主令控制器來(lái)進(jìn)行料車的上行和下行的行程控制,使用增量式編碼器來(lái)實(shí)現(xiàn)料車實(shí)際位置的檢測(cè),并將檢測(cè)到的料車實(shí)時(shí)位置信息接入PLC系統(tǒng),在HMI畫面上顯示,然而并未用編碼器數(shù)據(jù)做控制。筆者在調(diào)試過程中對(duì)幾個(gè)地方做了優(yōu)化和改進(jìn)。首先是原設(shè)計(jì)西面主令控制器負(fù)責(zé)料車上行控制,東面主令控制器負(fù)責(zé)料車下行控制,不是很合理,所以進(jìn)行了改進(jìn),改為東西面主令控制器均控制料車的上下行過程,這樣的話,系統(tǒng)的可靠性更高,如果其中一個(gè)主令控制器發(fā)生故障,另外一個(gè)還起作用,不會(huì)造成料車的失控,系統(tǒng)安全性提升一個(gè)檔次。但是在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),因?yàn)樵撝髁羁刂破鳛閲?guó)產(chǎn),而且非主流品牌,產(chǎn)品質(zhì)量存在缺陷,出現(xiàn)了斷軸等嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題。由此引發(fā)了筆者對(duì)該產(chǎn)品后期長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí)穩(wěn)定性的擔(dān)憂,于是筆者提出了一個(gè)改進(jìn)優(yōu)化方案。
改進(jìn)方案第一步,使用原有的增量式編碼器檢測(cè)的料車位置數(shù)據(jù)做料車的行程控制;第二步,在西面小齒箱的出軸上再增加一個(gè)絕對(duì)值編碼器,同樣作為料車行程控制的備用手段;第三步,第二步完成后,料車行程控制就有2個(gè)主令控制器和2個(gè)編碼器,共4種方式,為了在主令控制器失效的情況下,不影響生產(chǎn),在控制程序了采取了對(duì)4種控制方式采取了分別使能的控制方法,一旦主令控制器出現(xiàn)問題,可以在程序里面快速將其禁用,不對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生影響。在后來(lái)的實(shí)際生產(chǎn)過程中,確實(shí)出現(xiàn)了主令控制器故障,上述方法產(chǎn)生了作用,沒有影響生產(chǎn)。
卷?yè)P(yáng)系統(tǒng)使用交流變頻電動(dòng)機(jī),采用ABB ACS880全數(shù)字交流變頻調(diào)速裝置進(jìn)行調(diào)速控制[4,5]。采用兩套變頻器控制,兩套變頻器一用一備,配套制動(dòng)器和制動(dòng)電阻。料車運(yùn)行的基本參數(shù)見表1,豎冷爐的料車循環(huán)周期根據(jù)設(shè)計(jì)要求為112.5s/車,才能夠滿足燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)的要求,并留出事故狀態(tài)下單臺(tái)臺(tái)車的容量,防止熱礦溢料影響安全和生產(chǎn)。燒結(jié)臺(tái)車翻料節(jié)奏37.5s,正常生產(chǎn)時(shí)3臺(tái)燒結(jié)臺(tái)車的翻料量裝入1個(gè)料車(對(duì)應(yīng)一個(gè)料車運(yùn)行周期);特殊情況下允許4臺(tái)燒結(jié)臺(tái)車的翻料量裝入1個(gè)料車(最大量);此時(shí)屬于事故狀態(tài),料車降頻率減速運(yùn)行。
表1 料車基本參數(shù)
為了滿足生產(chǎn)的需要,在滿足安全的前提下,盡可能縮短料車運(yùn)行時(shí)間。為了滿足料車112.5s的大循環(huán)周期,刨去料車在底部等待放料時(shí)間和頂部倒料時(shí)間,料車時(shí)間運(yùn)行時(shí)間必須控制在80s以內(nèi)。則料車單次上行或下行運(yùn)行時(shí)間要控制在40s以內(nèi),根據(jù)表1參數(shù)可以計(jì)算出高速段速度須大于1.4m/s,低速段速度須大于0.45m/s,折算成電機(jī)轉(zhuǎn)速為高速大于992r/min,低速大于250r/min。
根據(jù)計(jì)算結(jié)果,ACS880變頻器的速度控制參數(shù)按照表2所示數(shù)值進(jìn)行設(shè)置,實(shí)際運(yùn)行時(shí)間與期望值基本相符,料車實(shí)際運(yùn)行時(shí)間可以控制在80s以內(nèi)。
表2 變頻器速度控制主要參數(shù)
在提升類設(shè)備的電氣控制中,常常使用安全接觸器和工作接觸器共同配合來(lái)實(shí)現(xiàn)抱閘的安全控制[6],以達(dá)到提高安全性目的。圖2中,K1為安全接觸器,K2為工作接觸器。安全接觸器接收來(lái)自PLC的指令,正常情況下K1吸合,當(dāng)PLC檢測(cè)到如超速,超限,以及變頻器故障等一系列故障時(shí),分開K1,抱閘失電抱住,達(dá)到安全控制的要求;還有一種情況便是,制動(dòng)器打開指令發(fā)出去以后,在指定的時(shí)間內(nèi),PLC未收到制動(dòng)器打開到位信號(hào),PLC同樣發(fā)出指令,指揮抱閘動(dòng)作,確保安全。工作接觸器接收來(lái)自變頻器的控制信號(hào),同時(shí)K2上一副接點(diǎn)引入變頻器作為應(yīng)答信號(hào)。采用此雙重保護(hù)以后,系統(tǒng)安全性又一次得到提升。
光電編碼器從原來(lái)的備用手段變成了后期控制料車運(yùn)行的關(guān)鍵設(shè)備,發(fā)揮了重要作用,主要體現(xiàn)在編碼器的高精度,高可靠性以及數(shù)據(jù)調(diào)整的便捷性。但是在調(diào)試初期也在編碼器上遇到了不少難題。
圖2 料車抱閘控制回路圖
增量式編碼器是原設(shè)計(jì)就提供的,作為顯示料車實(shí)際位置數(shù)據(jù)的。該設(shè)備采用SSI接口(Synchronous Serial Interface),SSI使用差分RS422模式,二進(jìn)制編碼或者Gray編碼格式,其工作原理是由從設(shè)備根據(jù)主設(shè)備所發(fā)送的時(shí)鐘信號(hào)返回相應(yīng)的數(shù)據(jù)。調(diào)試初期遇到了編碼器數(shù)據(jù)亂跳不連續(xù)和不穩(wěn)定的情況,起初以為是信號(hào)干擾引起的,進(jìn)行了干擾方面的排查,問題也沒有解決。最后發(fā)現(xiàn),編碼器與PLC模塊的設(shè)置是引發(fā)問題的關(guān)鍵所在。圖3中,PLC的SSI模塊的SSI Word Filter Control,即濾波設(shè)置最初是設(shè)置為“Max”選項(xiàng)的,正是這個(gè)設(shè)置,讓料車在高速運(yùn)行時(shí)的編碼器數(shù)值不隨著料車的移動(dòng)發(fā)生變化,原因就是因?yàn)楸粸V波了,將此選項(xiàng)設(shè)置為“Off”后,數(shù)據(jù)開始隨著料車移動(dòng)發(fā)生變化。但是,新的問題又來(lái)了,數(shù)據(jù)跳躍很大,不連續(xù),再次檢查發(fā)現(xiàn),編碼器使用的Gray碼,如圖3左上角的Code Type為“Gray”,將SSI 模塊的Gray-to-Binary Convert勾選后,編碼器數(shù)值顯示正常。原因就是將編碼器的Gray碼值轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制碼值,才能使我們最終看到的數(shù)值為正常數(shù)值。
圖3 SSI編碼器設(shè)置
圖4 絕對(duì)值編碼器數(shù)值預(yù)置
Rockwell公司的842D絕對(duì)值多圈編碼器[7]在我公司鐵前系統(tǒng)有著廣泛的應(yīng)用,使用效果很好,除了精度高,穩(wěn)定性好以外,該產(chǎn)品可檢測(cè)多圈圓周運(yùn)動(dòng),使用Devicenet總線,抗干擾能力強(qiáng),因?yàn)槭强偩€連接,所以編碼器的配置也十分方便。編碼器的預(yù)設(shè)值按照常規(guī)情況,是將料車停在一個(gè)參考位置,然后技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整編碼器數(shù)值。如圖4程序,使用842D編碼器后,可以編寫一段預(yù)置編碼器數(shù)值的程序,這樣技術(shù)人員不必每次都到現(xiàn)場(chǎng)去操作,只要確認(rèn)好料車停止位置,在HMI畫面上就可以將編碼器的數(shù)據(jù)初始化為預(yù)定的數(shù)值,非常便捷。通過MSG指令[8]可以顯式地改變842D編碼器的“Preset”值(初始值),圖4中Source Element中所存數(shù)據(jù)即為初始數(shù)據(jù),可以根據(jù)實(shí)際需要在HMI畫面進(jìn)行設(shè)置。
豎冷爐料車卷?yè)P(yáng)系統(tǒng)作為關(guān)鍵設(shè)備,在豎冷爐生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用,如果發(fā)生故障造成停機(jī),則整個(gè)豎冷爐會(huì)由此停止生產(chǎn)。所以保持卷?yè)P(yáng)系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定工作和安全工作是十分必要的。料車卷?yè)P(yáng)系統(tǒng)經(jīng)過行程控制安全性方面的改進(jìn),通過多重行程檢測(cè)手段,保證了料車在整個(gè)運(yùn)行行程中不會(huì)發(fā)生失控故障;經(jīng)過變頻器系統(tǒng)的改進(jìn)優(yōu)化,保證了料車整個(gè)行程的運(yùn)行時(shí)間控制在生產(chǎn)周期允許的范圍內(nèi),最大程度滿足生產(chǎn)要求;經(jīng)過料車抱閘系統(tǒng)的改進(jìn),繞料車在故障狀態(tài)下能夠及時(shí)停車,避免發(fā)生事故,提升了料車運(yùn)行的安全性。經(jīng)過多方面的優(yōu)化改進(jìn)之后,系統(tǒng)的可靠性,穩(wěn)定性得到了極大的提升,系統(tǒng)從2018年初投入運(yùn)行以來(lái),未出現(xiàn)任何問題,運(yùn)行情況良好。