田 甜, 楊 菁, 程建華, 王 璞
(1. 江蘇利電能源集團, 江蘇無錫 214400; 2. 上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究院有限責(zé)任公司, 上海 200240)
我國煤炭資源分布極其不平衡,煤質(zhì)特性也存在很大差異[1]。燃煤電廠對煤炭需求量大,往往會考慮運輸能力、成本、政策等因素,所以很難燃燒單一煤種。某些爐型的鍋爐對煤種適應(yīng)性不佳,易結(jié)焦,給實際運行帶來很大的困難。
筆者針對某電廠二期鍋爐運行中因煤質(zhì)原因?qū)е逻^熱器超溫、再熱器擋板無調(diào)節(jié)余地存在超溫隱患問題,探討了采用減少低溫再熱器的部分受熱面,從而優(yōu)化受熱面結(jié)構(gòu)的改造方案,為國內(nèi)同類型機組的改造提供參考。
該電廠二期4號鍋爐為亞臨界自然循環(huán)、一次中間再熱擋板調(diào)溫汽包爐,1998年投產(chǎn)。鍋爐受熱面布置見圖1。
圖1 鍋爐受熱面布置圖
鍋爐采用全鋼懸掛結(jié)構(gòu)、單爐膛、П形布置, 燃燒采用平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣方式,燃燒器采用旋流燃燒器集中前墻布置方式。爐膛水冷壁采用內(nèi)螺紋管垂直膜式布置的結(jié)構(gòu),爐膛上部分別布置20片屏式過熱器和28片高溫過熱器管屏,爐膛出口水平煙道折煙角區(qū)域布置71排高溫再熱器管;尾部煙道分前、后兩個通道,其中前煙道水平布置蛇形管式再熱器和19個回路的蛇形管式省煤器,后煙道布置蛇形管式低溫過熱器和9個回路的蛇形管式省煤器,前、后煙道的省煤器為并聯(lián)式連接,有分開的進、出口集箱供輸工質(zhì)。過熱汽溫采用二級噴水減溫控制,再熱汽溫采用煙道擋板調(diào)節(jié)并輔以事故噴水控制。為減少傳熱偏差的累積,在屏式過熱器的進、出口各進行一次蒸汽交叉,高溫過熱器出口蒸汽從爐兩側(cè)主蒸汽管道引出并在爐前匯集為一根主蒸汽管后送至汽輪機側(cè)。
該鍋爐的爐膛設(shè)計尺寸和容積均偏小,其爐膛截面熱負荷為144 kW/m3、容積熱負荷為4 861 kW/m3,導(dǎo)致蒸發(fā)受熱面不足;另外,鍋爐爐膛上部布置大量高溫過熱器和高溫再熱器受熱面,一旦煤質(zhì)變化極易導(dǎo)致過熱受熱面、再熱受熱面與蒸發(fā)受熱面之間的比例失調(diào),易導(dǎo)致過熱器、再熱器出現(xiàn)超溫問題,特別是燃燒易結(jié)焦的煤種時,爐膛水冷壁結(jié)焦將惡化蒸發(fā)受熱面?zhèn)鳠釥顩r。
根據(jù)該鍋爐的特點,采用減少低溫再熱器的受熱面來達到優(yōu)化設(shè)計的目的。改造方案示意圖見圖2。
圖2 改造方案示意圖
優(yōu)化低溫再熱器受熱面參數(shù),將鍋爐前煙道低溫再熱器中間一組受熱面整體割除,并將該受熱面的上部割管管口與下部割管管口處于同一豎直線上,新增直管段與兩側(cè)割管管口進行對焊。減少低溫再熱器截面3 501 m2,即低溫再熱器總面積的38%。
減少部分低溫再熱器的受熱面,可以減少再熱器吸熱,降低再熱汽溫,從而使再熱器擋板開度增大,恢復(fù)可調(diào)節(jié)性。由于尾部煙道是雙煙道布置,過熱器擋板開度隨之減小,過熱器吸熱減少,過熱汽溫降低,從而使過熱器減溫水量減小,過熱器減溫水恢復(fù)一定的調(diào)節(jié)裕度。
以各級受熱面的進、出口煙氣溫度,進、出口蒸汽溫度作為計算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),同時考慮爐膛的幾何形狀對爐膛內(nèi)傳熱產(chǎn)生的影響,以此為依據(jù)進行定量計算。
鍋爐進行熱力計算,須要進行鍋爐燃煤的元素分析,校核過熱蒸汽和給水參數(shù)、再熱器進、出口蒸汽參數(shù),其他相關(guān)機組參數(shù)以電廠提供為準(zhǔn)。
3.2.1 蒸汽參數(shù)
機組蒸汽參數(shù)見表1。
表1 蒸汽參數(shù)
3.2.2 煤質(zhì)參數(shù)
計算時采用了與目前實際運行接近的煤質(zhì)數(shù)據(jù),是鍋爐檢修后鍋爐熱效率試驗時煤質(zhì)化驗元素分析數(shù)據(jù)的平均值,低位發(fā)熱值是按門得雷夫公式由元素分析數(shù)據(jù)計算得到。該煤質(zhì)參數(shù)見表2(表中煤質(zhì)數(shù)據(jù)并非為某單一煤種的數(shù)據(jù),而是根據(jù)鍋爐近期實際燃用的一些煤種的分析數(shù)據(jù),經(jīng)處理擬合而成的)。
表2 煤質(zhì)參數(shù)
熱力校核計算結(jié)果見表3。
表3 熱力校核計算結(jié)果匯總
表3為機組現(xiàn)在運行的熱力校核計算匯總,鍋爐在該工況下主蒸汽質(zhì)量流量為1 130 t/h,A、C、D 3臺磨煤機運行。過熱器減溫水質(zhì)量流量為192 t/h,占主蒸汽質(zhì)量流量的17%,遠大于設(shè)計值99 t/h。低溫再熱器側(cè)煙道煙氣份額為21%,理論上勉強在擋板的調(diào)節(jié)能力范圍。由于爐膛結(jié)焦的原因,蒸發(fā)受熱面吸熱減少,過熱器受熱面吸熱增多,導(dǎo)致過熱器、再熱器出口汽溫過高。過熱器通過增加減溫水量來調(diào)節(jié),再熱器通過調(diào)整控制擋板開度來調(diào)節(jié)。通過調(diào)低再熱器擋板開度的方法,控制了再熱器的出口汽溫。但是過熱器擋板開度增大,增加了過熱器的吸熱,進一步增加了過熱器的減溫水量。實際運行中的過熱器減溫水量已經(jīng)達到最大值,失去了繼續(xù)調(diào)節(jié)過熱汽溫的能力,一旦機組運行工況惡化,會產(chǎn)生很大的安全隱患。
表4為改造方案熱力計算結(jié)果。
表4 改造方案熱力計算結(jié)果
表4為機組改造方案的熱力計算匯總,鍋爐在該工況下主蒸汽流量為1 130 t/h,A、C、D 3臺磨煤機運行。過熱器減溫水質(zhì)量流量為165 t/h,占主蒸汽質(zhì)量流量的14.6%,比改造前降低了27 t/h,增加了過熱器減溫水的調(diào)節(jié)裕度。低溫再熱器側(cè)煙道煙氣份額為32%,再熱器煙氣擋板有了一定的調(diào)節(jié)裕度。主蒸汽溫度、再熱汽溫均達到設(shè)計值。爐膛出口煙溫降低1.8 K,排煙溫度、鍋爐效率基本不變[2]。
改造后,主蒸汽溫度和再熱汽溫不變,可以忽略對汽輪機安全性的影響。
對于鍋爐側(cè),在校核和計算方案工況下,前煙道省煤器出口汽溫由307.7 ℃變?yōu)?17 ℃,增加了9.3 K,低溫過熱器出口溫度由437 ℃變?yōu)?43.7 ℃,增加了6.6 K。
根據(jù)評估結(jié)果,再熱器改造后,即使考慮高溫再熱器管子壁厚負偏差,鍋爐按照計算工況參數(shù)運行時,高溫再熱器爐內(nèi)所有管排的管子許用壁溫裕度均大于13 K,滿足強度校核計算要求。
綜上所述,改造后鍋爐各個受熱面滿足鍋爐運行的安全性要求[3]。
表5為改造后機組運行參數(shù)。
表5 改造后機組運行參數(shù)
改造后機組實際運行取得了以下效果:
(1) 主蒸汽參數(shù)和再熱蒸汽參數(shù)都達到設(shè)計值,爐膛出口排煙溫度、鍋爐效率基本不變。
(2) 過熱器減溫水量減少30~40 t/h,過熱器煙氣擋板開度維持在55%~70%。
(3) 再熱器煙氣擋板開度維持在30%~45%。
主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度的調(diào)節(jié)方式都有了一定的裕度,改造取得了預(yù)期的效果。
該機組為供熱機組,通過改造有效解決了高負荷過熱器、再熱器的超溫隱患,低負荷也能使再熱汽溫達到設(shè)計值。該改造方案是解決爐膛結(jié)焦情況下。假如爐膛未結(jié)焦,蒸發(fā)受熱面吸熱增加,在低負荷不抽汽工況時,該方案也最大限度地兼顧了在低負荷時的再熱蒸汽溫度偏低問題,盡量避免在低負荷時可能出現(xiàn)的欠溫現(xiàn)象[4]。
通過改造方案的理論計算與實際應(yīng)用,可以得出如下結(jié)論:
(1) 熱力計算結(jié)果顯示,過熱器減溫水質(zhì)量流量減少了27 t/h,再熱器煙氣擋板開度恢復(fù)至32%。改造后的實際運行中,過熱器減溫水質(zhì)量流量減少了30~40 t/h,再熱器擋板開度穩(wěn)定在30%~45%,改造效果與理論計算結(jié)果相吻合。
(2) 假如解決了爐膛的結(jié)焦問題,蒸發(fā)受熱面吸熱增加,在不抽汽的工況下,低于180 MW負荷運行,再熱器會出現(xiàn)明顯欠溫現(xiàn)象。