張 超
(江西銅業(yè)集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
江西銅業(yè)集團貴溪冶煉廠(簡稱“貴冶”)經(jīng)過30多年的發(fā)展,經(jīng)過四個階段的擴建及電解產(chǎn)能挖潛后,至今已經(jīng)發(fā)展為擁有年產(chǎn)陰極銅102萬t、硫酸190萬t產(chǎn)能的大型綜合性銅冶煉工廠[1]。為了應對工廠擴建及電解產(chǎn)能挖潛[2]造成的陽極短缺的情況,貴冶從2012年開始使用外購陽極[3],外購陽極逐年增加。從2017年開始,公司貿(mào)易事業(yè)部大幅增加了外購陽極板的采購數(shù)量,由2016年的14.25萬t增加到2017年的27.75萬t。2017年有2.60萬t陽極板因不合格被判為粗銅,不合格率達9.37%,因判為粗銅導致公司預計損失1000多萬元,外購陽極銅不合格率居高不下成為亟待解決的難題。
為了減少外購陽極銅不合格率,公司貿(mào)易事業(yè)部、貴冶及物流公司聯(lián)合調(diào)查組調(diào)查了寧波、上海兩港及貴冶三地,各環(huán)節(jié)作業(yè)可能對陽極板耳彎產(chǎn)生的影響,調(diào)查結(jié)果為不合格率為9.5%,與全年陽極板被判為粗銅比例基本吻合。
據(jù)聯(lián)合調(diào)查組的調(diào)查結(jié)論,2017年因進口陽極板耳彎等原因被判為粗銅,導致公司貿(mào)易事業(yè)部預計損失1000多萬元。由于進口陽極銅不合格的主要原因是耳彎,占90%以上,并且,導致進口陽極銅耳彎的主要原因是到廠卸貨和中間倒運過程中產(chǎn)生的不合格。為此,通過加強管理,增加必要的設(shè)施投入,可以降低進口陽極板不合格率。
2017年共有智利超達、智利英美、AA、贊比亞第一量子四家進口商及國內(nèi)葫蘆島北方銅業(yè),均采用集裝箱運輸進廠,陽極板裝箱方式不一,耳部朝向、墊木頭,標識、每捆塊數(shù),每箱捆數(shù),陽極板澆鑄面朝向等均不相同,導致掏箱和卸車方式不統(tǒng)一、造成倒運過程中陽極銅耳彎大幅度增加,根據(jù)聯(lián)運保賠協(xié)會(TT Club)數(shù)據(jù),集裝箱內(nèi)貨物裝箱差劣是造成65%貨物損壞的原因[4],從現(xiàn)場調(diào)查情況也印證了這一現(xiàn)象。
由于2017年進廠陽極板成倍增加,貴冶陽極板堆場堆存能力和龍門吊堆場卸貨能力明顯不足,導致經(jīng)常等場地卸箱的問題,若陽極板集中到廠,有時需要堆存在馬路上,增加了倒運次數(shù);同時,陽極板堆場因年久失修,坑坑洼洼、破損嚴重,給卸車、拆解鋼帶、堆放帶來不便,在作業(yè)過程中叉車叉刀有時斜的叉到陽極板,易造成耳彎。
龍門吊集裝箱堆場通常情況下每天卸40箱,連班作業(yè)每天卸60箱,由于外購陽極銅量較大,基本上都是連班作業(yè),每天需卸60個陽極板集裝箱,作業(yè)人員存在搶進度現(xiàn)象,在掏箱、裝車、卸車、拆鋼帶及堆碼過程中存在操作不精細的現(xiàn)象,甚至野蠻作業(yè)的情形,易造成陽極板機械損壞。
外購陽極銅現(xiàn)有驗收作業(yè)模式:原料部根據(jù)預告信息和龍門吊到貨情況,安排卸車計劃,通常情況下每天卸40箱,連班作業(yè)每天卸60箱,冶化工程公司負責掏箱、裝車工作,物流公司負責將陽極銅倒運至生產(chǎn)管理部指定堆場,由冶化工程公司和物流公司共同卸貨、碼堆,最后由物流公司拆鋼帶、倒運至電解車間,質(zhì)量計量部對外觀進行判定。因陽極銅轉(zhuǎn)運過程環(huán)節(jié)多,流程長,涉及作業(yè)人員眾多,且在轉(zhuǎn)運過程中很難界定在何環(huán)節(jié)造成的陽極板不合格率升高,容易扯皮,考核困難。
2018年1至3月份外購陽極銅不合格統(tǒng)計顯示,其中耳彎10476塊,占不合格陽極板比例98.09%,陽極銅耳彎問題是造成陽極銅不合率的主要因素。
表1 外購陽極銅不合格情況統(tǒng)計表
因陽極板裝箱方式不一,耳部朝向、墊木頭,標識、每捆塊數(shù),每箱捆數(shù),陽極板澆鑄面朝向等均不同,導致卸箱和卸車方式不統(tǒng)一、造成倒運過程中耳彎大幅度增加,經(jīng)過梳理和現(xiàn)場實際情況,對陽極銅裝箱耳部朝向、墊木擺放、每捆塊數(shù)、每箱捆數(shù)及澆注面朝向等均做了統(tǒng)一標準,規(guī)范裝車,明確要求具體擺放方式為2捆耳部同向為一排,每排之間耳部反向擺放,每箱共計4排8捆,每捆8塊,每箱64塊;墊木要求固定在陽極板脫模面,拆解鋼帶后直接叉起上電解槽,減少二次翻板造成的陽極板損傷。
貴冶將裝箱標準反饋至公司貿(mào)易事業(yè)部,由公司貿(mào)易事業(yè)部按貴冶制定的陽極板裝箱標準對供貨商提出要求。
圖1 陽極板裝箱擺放示意圖
針對陽極銅轉(zhuǎn)運涉及單位廣、人員多,考核困難方面,為了掌握各個作業(yè)環(huán)節(jié)造成的陽極銅不合格情況,貴冶開展了不同環(huán)節(jié)造成陽極銅不合格率調(diào)查,分別對贊比亞第一量子2個批次、智利科泰克1個批次和智利英美公司3個批次陽極銅進行了抽查,共計抽查了15240塊,分別統(tǒng)計了到廠開箱、掏箱轉(zhuǎn)運、拆解鋼帶三個環(huán)節(jié),各個環(huán)節(jié)陽極銅外觀不合格率,詳細情況見表2。
表2 不同作業(yè)環(huán)節(jié)造成陽極銅不合格率統(tǒng)計表 %
根據(jù)上表調(diào)查數(shù)據(jù),贊比亞第一量子本身不合格率較高,其它幾批次不合格率相對較低,基本上是在掏箱倒運、拆解鋼帶過程中造成的陽極板不合格。根據(jù)調(diào)查情況,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,制定了相應的防范措施,加強過程控制,嚴格管理。
(1)冶化工程公司重新修訂了陽極銅掏箱、裝車作業(yè)指導書,規(guī)范了技術(shù)動作標準;安排技術(shù)嫻熟,責任心強的人員到龍門吊負責卸車作業(yè);并在掏箱、卸車作業(yè)過程中安排專人進行監(jiān)督,規(guī)范作業(yè),減少碰撞,對于未按照要求作業(yè)人員嚴格管理考核,2018年檢查到7起違反標準化掏箱卸車作業(yè)人員,對責任人進行了考核,減少了因人為因素造成的陽極銅不合格率。
(2) 物流運輸公司規(guī)范了對倒運、碼堆、拆解鋼帶過程控制和管理;同時,抽調(diào)5名技術(shù)骨干,配備5臺車輛,定人定車負責陽極銅的卸車、拆鋼帶、倒運等工作,精細操作。
(3)現(xiàn)場巡查,攻關(guān)小組成員加強對作業(yè)現(xiàn)場巡查、抽查工作,對于發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理。
(1)陽極銅入槽前外形質(zhì)量挑揀[5],對不合格的陽極銅進行標示,并開展人工修復工作。為進一步降低陽極銅不合格率,減少轉(zhuǎn)運過程中的機械損壞,對于拆解完鋼帶,碼放整齊之后的陽極板出現(xiàn)耳彎問題,安排人員開展陽極板耳彎修復工作,根據(jù)修復效果,制定了相應的技術(shù)標準,耳彎修正后達到耳部歪斜小于8mm[6],耳部不能有裂紋。
(2)對陽極板兩耳間距超寬陽極板進行人工切割處理。葫蘆島北方銅業(yè)因陽極板兩耳超寬不滿足生產(chǎn),為了減少判廢量,對每塊葫蘆島北方銅業(yè)陽極板兩耳間距進行測量,對兩耳超寬的陽極板挑出單獨擺放,安排人員采用氬弧焊槍進行切割,以滿足生產(chǎn)需要。
(3)對于少部分的內(nèi)耳下飛邊、毛刺進行人工修復。對于內(nèi)耳下飛邊、毛刺大于5mm,超過了陽極銅標準[7]控制要求的,實施人工修復。同時,分析得出產(chǎn)生內(nèi)耳下飛邊原因為陽極板模具引起,為此,通過貿(mào)易事業(yè)部將飛邊、毛刺問題通報給供應商,要求供應商從源頭改進工藝,減少類似不合格。
2018年3月至12月,人工修復陽極銅27173塊,其中25580塊(約10181 t)符合生產(chǎn)要求。
針對堆地場面坑坑洼洼、破損嚴重、叉車作業(yè)過程中易碰撞,導致耳彎問題,貴冶向公司提交了陽極銅堆場修復、龍門吊向西延伸50m資產(chǎn)投資項目,公司已批復。
堆場改造后有效減少了卸車、拆解鋼帶過程中造成的陽極銅不合格現(xiàn)象,提高檢驗、結(jié)算效率。
2018年8月份開始,贊比亞謙比希冶煉廠生產(chǎn)的陽極銅分別通過新?lián)P(中色)和云銅香港兩家供應商進廠,該廠屬首次生產(chǎn)陽極銅,因工藝標準、技術(shù)等原因陽極板不合率較高,8月份從已判定的有2批次不合格率分別為12.93%和14.58%,且該冶煉廠供應量達10萬t/年,對陽極銅不合格率整體影響較大,貴冶及時將該信息反饋至公司貿(mào)易事業(yè)部,加強與外方聯(lián)系,要求贊比亞謙比希冶煉廠生產(chǎn)的陽極銅加強自檢,減少不合格陽極銅到廠。
到山東東營方圓冶煉廠進行了考察、交流,對東營方圓冶煉廠就陽極銅外觀不合格判定標準、裝卸車作業(yè)、判定節(jié)點、人工修整、堆場場地等情況進行了交流學習,借鑒其好的經(jīng)驗、做法。
4.1.1 已取得的經(jīng)濟效益(人民幣單位:萬元)
2018年貴冶外購陽極銅不合格率由2017年的9.35%降為3.68%,創(chuàng)造經(jīng)濟效益755.98萬元。
4.1.2 效益計算方法及公式
采購效益=(9.35%-3.68%)×27.08*593.46=911.22(萬元)
貴冶增加成本=(9.35%-3.68%)×27.08×593.46×14%+7.67 =135.24(萬元)
最終取得效益=911.22-135.24 =775.98(萬元)
4.1.3 計算參數(shù)
(1)2017年外購陽極銅不合格率為9.35%;
(2)2018.1.1-2018.12.31已判定的外購陽極銅不合格率為3.68%;
(3)2018.1.1-2018.12.31外購陽極銅實際進廠量 27.08萬 t;
(4)每噸粗銅與陽極銅加工費的差價593.46元;
(5)貴冶殘極率14%;
(6)2018年人工修復合格陽極銅費用7.67萬元。
(1)陽極銅被判廢為粗銅后需要重新入爐,陽極銅不合格率由2017年的9.35%降至2018年3.68%,預計可減少返爐量約1.54萬t,減少了資源浪費,創(chuàng)造了良好的社會效益。
(2)外購陽極銅不合格率降低,減少了支付外方費用,拓寬了公司原料采購渠道。
此次管理創(chuàng)新攻關(guān)適用于所有外購陽極銅,已經(jīng)運用于贊比亞第一量子、贊比亞新?lián)P(中色)、贊比亞云銅香港、智利英美、智利CODELCO、葫蘆島北方銅業(yè)、清遠江銅等外購陽極銅到廠轉(zhuǎn)運工作。
通過一系列精細和嚴格管理,向管理改善要效益,達到降廢、減損目的。多角度、全方位進行改進,制定了統(tǒng)一規(guī)范的裝箱標準,采取人工修復陽極板耳彎,嚴格陽極銅掏箱、拆解鋼帶等作業(yè)要求,改變了原來粗放式作業(yè)帶來的弊端,解決了陽極銅轉(zhuǎn)運過程中不合格率偏高的難題,降低了因判廢返爐帶來的資源浪費和經(jīng)濟損失,拓寬了公司原料采購渠道,2019年1-3月份外購陽極銅不合格率為2.7%,為集團公司、貴冶提質(zhì)增效做出了應有貢獻。